杜強
(徐州卷煙廠技改裝備處,江蘇 徐州 221000)
能源是人們生活以及社會發(fā)展的重要基礎資源,是世界各國關注的焦點。我國是能源消費大國,近些年我國能源形勢十分嚴峻。煙草行業(yè)是國家稅收的重要來源,近些年,我國煙草行業(yè)不斷進行產(chǎn)業(yè)升級,生產(chǎn)能力與經(jīng)濟效益都有了顯著提升,但能耗高的問題尚未得到有效解決,是煙草行業(yè)的重點與痛點,國家已將卷煙廠列為節(jié)能降耗重要的監(jiān)管對象,煙草行業(yè)亟需全面貫徹落實公司工業(yè)發(fā)展規(guī)劃,努力建設資源節(jié)約型友好企業(yè)。
為了確保卷煙產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性,需要對環(huán)境溫濕度進行嚴苛控制,而空調(diào)系統(tǒng)在這一過程中發(fā)揮了重要作用?,F(xiàn)階段,我國多數(shù)卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)具有裝機容量大、系統(tǒng)組成復雜、運行時間長、運行效率低、能耗高等特點,據(jù)統(tǒng)計,空調(diào)系統(tǒng)能耗占卷煙廠綜合能耗的1/2左右,是卷煙廠節(jié)能減排的重要對象,對空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能改造可提升卷煙廠社會效益,并降低企業(yè)經(jīng)營成本,具有一定經(jīng)濟效益。本文對卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)能耗高的問題進行了分析,并提出幾種有效技術來降低空調(diào)能耗。
卷煙廠工藝流程復雜,涉及工序較多,對環(huán)境溫濕度要求嚴格,一旦車間環(huán)境溫濕度未得到有效控制,會嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量與批次穩(wěn)定性,還會導致物料損耗嚴重,成本提升。這是因為原料含水率是一項重要技術指標,過大或過小都不利于卷煙的制備,當含水率過高會導致原料間粘合嚴重,含水率過低不利于卷煙的成型,還會產(chǎn)生大量煙渣,填充能力下降。經(jīng)過多項研究得出影響原料含水率的關鍵因素有空氣溫度、相對濕度、氣流速度以及煙草材料自身特性等,在實際生產(chǎn)過程中,主要是從兩方面來對卷煙工藝進行控制:(1)對原材料含水率和溫度參數(shù)的控制;(2)對各個車間環(huán)境參數(shù)的控制。所以說卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)肩負著控制環(huán)境溫度的重要使命,卷煙廠各車間對溫濕度控制要求見表1。
表1 卷煙廠各個車間溫濕度控制要求
聯(lián)合工房內(nèi)設置大量的空調(diào)系統(tǒng),目前聯(lián)合工房主要采用組合式空調(diào)系統(tǒng)模式(見圖1)??照{(diào)機組主要承擔的濕熱負荷來自于車間內(nèi)部產(chǎn)生的負荷和新風負荷,以卷包車間和制絲車間為例,卷包車間的熱負荷主要來源于設備發(fā)熱與照明系統(tǒng)等,制絲車間濕負荷多數(shù)都被排風系統(tǒng)排出,而新風負荷是受人員需求和工藝排風因素影響,多數(shù)新風比在10%左右,制絲車間新風比較高,可達35%左右。
為了確保卷煙廠各車間溫濕度得到精確控制,空調(diào)系統(tǒng)配備了多種濕熱處理技術來將溫濕度恒定在一定精度范圍內(nèi),例如安裝表冷器、加熱器、干蒸汽加濕器和風機變頻等。通常,環(huán)境溫濕度的控制受季節(jié)、環(huán)境溫度、設備性能參數(shù)等多方面的共同決定。
現(xiàn)階段,結合卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)運行特點,總結出卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)能耗方面存在的主要問題有:
(1)制冷機開啟時間長,效率不高。卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)需要長期制冷,制冷器運行時間長,一般情況下,在制冷機選型時主要以設計負荷上限來選擇,但通常選型方面通常都過大,特別是在冬季,系統(tǒng)運行效率更低,利用加大新風量來減小制冷機制冷,導致制冷機運行負荷嚴重偏離設計的高效率區(qū)域,致使運行效率較低。制冷機負荷率與COP相關,當制冷機負荷率高于70%時,COP在5.0以上,當負荷率為50%時,COP僅在4.1,能效比與負荷率的關系如式(1)所示。另外,表冷器供應的冷凍水是由制冷機統(tǒng)一提供的,冷凍水高質(zhì)低用、浪費現(xiàn)象嚴重,同時由于冷凍水溫與環(huán)境溫度相差大,因素在輸送過程中會造成一定損失。
(2)空調(diào)系統(tǒng)難以有效調(diào)節(jié),大流量小溫差問題嚴重,能耗高。卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)設計時,設備的選型、風機負荷設計等都是參照國家規(guī)范,在實際中風機流量和揚程有一定富余,選型過大現(xiàn)象常見,特別是并未對管路系統(tǒng)的平衡進行合理計算,致使“大風量,小焓差”問題凸顯,導致風機運行效率低下。對于卷煙廠車間,由于每臺空調(diào)送風溫度存在一定的差異,這就加大了控制難度,使得系統(tǒng)能耗增加,特別是對于冷凍水泵和風機長期在低負荷情況下使用,這就使得單位冷負荷能力明顯升高。
(3)冷熱抵消現(xiàn)狀常見,高溫蒸汽再熱導致高質(zhì)低用。冷熱抵消是卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)的常見現(xiàn)象,一般空氣處理流程是混合后的空氣經(jīng)表冷器進行降溫除濕,而后再經(jīng)過加熱、加濕后進入室內(nèi),需要先除濕后加熱,先降溫后升溫,使得冷熱量之間相互抵消,造成浪費嚴重,另外,高溫蒸汽溫度在220℃,而經(jīng)過表冷器后溫度僅在20~30℃左右,這產(chǎn)生巨大的溫差導致熱能的極大浪費,通常車間分區(qū)不合理會導致該問題嚴重。
在國家大力倡導節(jié)能減排下,對煙草行業(yè)降本增效提出了新的發(fā)展要求??照{(diào)系統(tǒng)作為重要的能量消耗體,因此卷煙廠對空調(diào)的節(jié)能研究迫在眉睫。目前,技術人員主要通過從空調(diào)系統(tǒng)設計方面和運行方面加強了節(jié)能研究。對于卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)控制與節(jié)能技術方面的研究主要是從水系統(tǒng)和風系統(tǒng)兩方面著手,其中,水系統(tǒng)主要是挺高制冷機COP或者是利用環(huán)境冷源供冷,風系統(tǒng)主要是利用風機變頻、改進濕熱處理過程等。
長久以來,卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)主要采用一次回風處理技術,該項技術一直沿用至今,基本已日趨成熟。對于一次回風處理技術而言,該項技術存在的主要問題是冷熱抵耗、再熱能耗高,針對這些問題,一些研究者提出通過二次回風系統(tǒng)來降低能耗,但二次回風系統(tǒng)在控制方面效果不佳,精度較差,同時還容易引發(fā)二次污染,實際應用價值不高。
新風獨立系統(tǒng)充分利用溫濕分控技術對新風和回風分別進行處理,有效避免了冷熱抵消的問題,新風獨立系統(tǒng)特別適用于濕負荷小、室內(nèi)產(chǎn)熱高的環(huán)境下應用,有效達到了空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能的目的。在新風獨立系統(tǒng)中,新風承擔所有濕負荷,新風(W)被表冷盤直接處理至機器露點(L2),當室內(nèi)回風(N)被回風處理表冷盤管處理至N’點后,與L2點新風混合至O2點,沿著熱濕比線輸送入車間(見圖2)。
對于新風獨立系統(tǒng)而言,其所需冷量包含室內(nèi)負荷耗冷量和新風負荷耗冷量,機組的實際能耗可通過式(2)計算出,可見,與一次回風系統(tǒng)相比,新風獨立系統(tǒng)節(jié)能效果顯著 。
式中,Qc為系統(tǒng)耗冷量,單位為kW,mf為新風流量,單位為kg/s,hw為室外新風焓值,單位為kJ/kg,hN為室內(nèi)回風焓值,單位為kJ/kg,ho2為送風狀態(tài)點焓值,單位為kJ/kg。
卷煙廠空調(diào)制冷系統(tǒng)通常是由制冷主機、冷卻塔、冷卻泵等設備組成,產(chǎn)出的冷卻水供給聯(lián)合工房空調(diào)器。現(xiàn)階段,多數(shù)卷煙廠制冷系統(tǒng)均是通過制冷機集中制備冷凍水,利用分水器分配至各個末端,最終再通過表冷器實現(xiàn)與空氣之間的熱交換,因此高質(zhì)低用問題常見,一直未得到有效解決。
變水溫調(diào)節(jié)技術是提升空調(diào)節(jié)能性能的重要手段,該技術簡單易實現(xiàn),在空調(diào)改造方面無需投入過高的成本,經(jīng)濟性優(yōu)異,另外,變水溫調(diào)節(jié)技術還不會對水系統(tǒng)產(chǎn)生較大的影響,是目前卷煙廠空調(diào)制冷系統(tǒng)節(jié)能改造的重要技術手段之一。
表冷器是一種重要的設備,在空調(diào)系統(tǒng)運行過程中發(fā)揮了關鍵作用,通過對空氣進行冷卻除濕處理,來確保室內(nèi)空環(huán)境參數(shù)處于標準值,通過根據(jù)實際情況,對冷水溫度進行修正有利于實現(xiàn)節(jié)能效果,結合實際運行數(shù)據(jù),冷水溫度設定參照表2所示。
表2 冷水溫度設定
在基于冷水機組變水溫的節(jié)能原理下,一方面提高了制冷機的蒸發(fā)溫度,另一方面還有效提升了壓縮機的壓縮效率,提升了冷水機組的使用性能。
通過結合實際運行過程中空調(diào)系統(tǒng)能耗數(shù)據(jù)分析得出,基于變水溫調(diào)節(jié)技術改造的空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能效果顯著(見表3)??梢姡兯疁丶夹g的應用,極大地提升了空調(diào)制冷系統(tǒng)的運行效率,同時還有效減少了空調(diào)系統(tǒng)額外的再熱再濕能源消耗,具有較高的實際應用價值。
表3 改造前后空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能情況
對于卷煙廠空調(diào)系統(tǒng),通常夏季除濕工況溫濕度控制標準為t=26℃,h=60%,送風溫度為20℃。對于一些極端氣候地區(qū),卷煙廠空調(diào)機械除濕工況系統(tǒng)能耗較高,以往一次回風空調(diào)系統(tǒng)利用7℃冷卻水冷卻空氣,確??諝鉁貪穸鹊陀谒惋L溫度,而后再通過加熱器、加濕器實現(xiàn)濕熱補償,保證空氣參數(shù)滿足送風要求,需要耗費大量再生熱源,導致空調(diào)系統(tǒng)運行能耗高,而二次回風系統(tǒng)在控制精度方面存在問題,制約了該技術的發(fā)展。近幾年,熱濕獨立控制技術得到了進一步的推廣與應用,該技術是采用將表冷器分置、熱濕分控方案,結合地區(qū)氣候特征,對空調(diào)設備進行改造。
通過將多個并聯(lián)運行的表冷器劃分為2組,由2個表冷閥分別進行控制,一組作為除濕表冷器,另一組作為降溫表冷器,上部表冷器與加熱段一同作為溫度調(diào)節(jié)手段,下部表冷器用于系統(tǒng)濕度的單獨控制,結合實驗情況來驗證溫濕度分控技術的節(jié)能效果,實驗數(shù)據(jù)顯示,改造前冷水耗能量在5612.22kWh,蒸汽耗能量在509.26kWh,而基于溫濕度分開控制技術的空調(diào)能耗量在4413.18kWh,蒸汽耗能量在359.69kWh,總節(jié)能可達22.03%,具有較佳的節(jié)能效果,與此同時,該項技術控制精度好,普適性強,不足要對空調(diào)機組進行結構設計方面的大幅度更改,投入成本低,經(jīng)濟性優(yōu)異,具有一定的推廣應用價值。
綜上所述,空調(diào)系統(tǒng)在卷煙廠總能耗中占有較大比重,針對空調(diào)系統(tǒng)進行節(jié)能改造,提升系統(tǒng)節(jié)能效果是提升卷煙廠經(jīng)濟效益和社會效益的關鍵抓手。目前,卷煙企業(yè)針對空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造已開發(fā)多項新興技術,其中新風獨立系統(tǒng)可有效解決一次回風系統(tǒng)產(chǎn)生再熱等問題,但成本高;變水溫調(diào)節(jié)技術可有效節(jié)省系統(tǒng)能耗,但操作復雜;表冷器分置溫濕度分控技術是基于二次回風系統(tǒng)的理念設計的,該節(jié)能方案簡單、易實現(xiàn),適用范圍廣,但控制精度方面還需要進一步提升。今后卷煙廠空調(diào)節(jié)能技術方面還要注重細節(jié)處理,深度挖掘空調(diào)系統(tǒng)各個部件的節(jié)能潛力,并結合各個地區(qū)不同季節(jié)空調(diào)系統(tǒng)的運行特征,提出科學的節(jié)能運行策略和控制技術參數(shù)。