高文秀
(1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012)
選煤廠入選原煤時小于0.5 mm 的細粒級煤泥含量大約占總原煤的20%~30%,這部分細粒級的原煤處理不好就會造成大量的煤泥水排出,對環(huán)境造成污染。針對這種情況,比較有效的分選方法就是浮選選煤法[1]。山西呂梁中陽桃園鑫隆煤業(yè)選煤廠浮選系統(tǒng)為2 臺20 m34 室浮選機。工藝和設備都是確定的,加藥點設置在礦化器和浮選機1、2、3 室,用柴油和雜醇兩種藥劑作為起泡劑和捕收劑,藥劑通過齒輪油泵從藥劑庫給入浮選機加藥裝置的藥劑箱。該洗煤廠原有的浮選生產(chǎn)系統(tǒng)藥劑添加方式是人工加藥,自動化程度比較低,主要靠崗位司機的經(jīng)驗來控制藥劑添加量。而浮選藥劑的添加量與配比是影響浮選效果的主要因素,藥劑添加的數(shù)量和準確性直接影響浮選精煤和尾煤的產(chǎn)量、質(zhì)量及效果[2]。這種人工加藥的操作方式?jīng)]有定量的概念,既不準確也不及時,入料泵經(jīng)常打空導致入料不穩(wěn)定,各項重要參數(shù)數(shù)據(jù)不能實時檢測,歷史數(shù)據(jù)無法查詢,所以急需對現(xiàn)有的浮選系統(tǒng)進行升級改造。
圖1 是鑫隆煤業(yè)選煤廠浮選藥劑自動添加系統(tǒng)的基本工況圖,加藥裝置測量進入浮選系統(tǒng)的濃度、礦漿流量,計算出入浮的干煤泥量。通過加藥裝置的計量泵變頻調(diào)整總藥劑添加量,藥劑和清水經(jīng)過剪切乳化后,配合各分點電動閥門和微小流量計輸送到礦化器和各分室。
圖1 浮選藥劑自動添加系統(tǒng)的基本工況圖
該系統(tǒng)需新增1 臺濃度計,濃度測量范圍0~120 g/L。濃度計選用紅外吸收散射光線法,將濃度計插入礦漿預處理器的入料管,實時在線監(jiān)測入料濃度。
該系統(tǒng)需新增2 臺礦漿流量計,選用超聲波插入式流量計,實時監(jiān)測進入浮選機系統(tǒng)的礦漿流量。根據(jù)單位容積礦漿處理量:6~10 m3/(m3·h)計算,對于單臺20 m34 室浮選機,入料流量監(jiān)測范圍為600~800 m3/h。
該系統(tǒng)需新增2 臺藥劑罐和1 個藥劑乳化清水箱,材質(zhì)均為不銹鋼,捕收劑容積為1.5 m3,起泡劑容積為1 m3,清水箱容積為2 m3。藥劑罐頂部設有耐腐蝕電動閥和手動閘閥,一側(cè)設置有磁翻板液位計,采集的信號均遠傳到控制系統(tǒng)PLC,來監(jiān)測藥劑罐內(nèi)的進藥量。為了保證藥劑過濾除雜效果,現(xiàn)場安裝兩級過濾裝置。第一級安裝在藥劑箱入口處,主要用于過濾藥劑中的粗顆粒雜質(zhì);第二級在進入計量泵的管路上安裝Y 型過濾器,用于過濾細顆粒雜質(zhì),降低進入計量泵的雜質(zhì),保證計量泵的添加精度和使用壽命。過濾器濾網(wǎng)材質(zhì)為不銹鋼,濾網(wǎng)的孔徑大小要根據(jù)現(xiàn)場雜質(zhì)顆粒情況來選擇,也要根據(jù)雜質(zhì)情況定期清洗或更換濾網(wǎng)。
該系統(tǒng)需新增3 臺隔膜計量泵,其中有一個是備用,另外兩臺安裝位置為靠近藥劑罐的平臺,與藥劑罐形成整體結(jié)構(gòu)。隔膜計量泵通過遠程PLC 控制柜內(nèi)的變頻器調(diào)整出藥量。捕收劑隔膜計量泵選擇最大量程90 L/h,起泡劑隔膜計量泵選擇最大量程40 L/h,量程的大小需根據(jù)現(xiàn)場噸煤藥耗選型。
該系統(tǒng)需新增1 臺藥劑乳化泵,通過乳化泵內(nèi)兩個齒形面的相對運動對浮選藥劑產(chǎn)生剪切、磨碎作用,將不易溶于水的油類藥劑分散成2~10 μm 藥滴的乳濁液,加入礦漿預處理器和浮選機各分室中。
該系統(tǒng)需新增8 臺分點藥劑調(diào)整電動閥和微型流量計,預處理2 臺,每臺浮選機1、2、3 室各1 臺。
該系統(tǒng)需新增2 臺基恩士超聲波流量計,專門針對小流量設計,安裝方式為加持在管路上。除了水、油、藥液,還可用于高粘度液體。
浮選加藥自動控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集和處理以及控制輸出的核心模塊CPU 選用了西門子品牌1500 系列的PLC。數(shù)字量信號的輸入和輸出均加裝了隔離裝置,輸入選用普通線圈繼電器即可,輸出則由于用于控制計量泵的頻率,考慮到使用次數(shù)過多,如果選用普通磁吸式繼電器,其使用壽命會大打折扣,所以選用了固態(tài)繼電器。模擬量信號的輸入和輸出也加裝了隔離模塊,以此來保證輸入、輸出的穩(wěn)定性和可靠性[3]。人機界面選用工控觸摸屏和亞控科技公司的組態(tài)王kingview6.55 軟件,清晰、動態(tài)地顯示整個浮選加藥系統(tǒng)的浮選工藝流程、浮選工藝參數(shù)和藥劑參數(shù)等重要參數(shù)的實時曲線和歷史曲線。上位機的控制系統(tǒng)選擇windows7 系統(tǒng),PLC編程軟件選用TIA Portal V15 版本。
濃度計、流量計將檢測到的信號經(jīng)過4~20 mA直流電流信號發(fā)送到PLC 控制系統(tǒng),通過輸出相對應的信號來控制計量泵的工作頻率,然后進一步控制捕收劑、起泡劑的添加量,以此來實現(xiàn)整個浮選系統(tǒng)藥劑的自動添加[4-5]。如圖2。
圖2 浮選藥劑自動添加控制系統(tǒng)的系統(tǒng)概況
該浮選加藥控制系統(tǒng)分為手動控制和自動控制兩種方式。自動控制時,加藥系統(tǒng)能自動根據(jù)進入煤泥水流段的干煤泥量和濃度的變化來控制浮選藥劑的添加量。當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,則可選擇手動方式來控制浮選生產(chǎn)過程。
浮選司機在電腦上操作賬號登錄后,可以完成以下操作:設備流程、工藝參數(shù)、參數(shù)報表、參數(shù)修改、操作幫助、退出系統(tǒng)。
模擬顯示浮選系統(tǒng)的設備流程畫面,并動態(tài)顯示浮選機各分點加藥情況和藥劑泵、浮選機等設備的運行狀態(tài)。
浮選崗位司機可以隨時在上位機畫面上查看入浮濃度、入浮流量、累計流量、入浮干煤泥量、理論加藥量、實際加藥量、噸煤藥耗等重要參數(shù).
根據(jù)需要在時間屬性中選擇起始時間和終止時間,然后從報表菜單中選擇“歷史查詢”,就可以查詢到所需數(shù)據(jù)。
參考設定參數(shù)值并且根據(jù)生產(chǎn)時浮選泡沫的情況對重要參數(shù)進行調(diào)整。
該浮選藥劑自動添加系統(tǒng)已于2021 年11 月在山西呂梁中陽桃園鑫隆煤業(yè)選煤廠正式投產(chǎn)使用,生產(chǎn)方式由以往的手動擰閥門變成計量泵變頻調(diào)整來控制加藥的方式,實現(xiàn)了入浮相關參數(shù)實時進行顯示和記錄。該系統(tǒng)設計合理,運行可靠,操作簡單,不僅降低了生產(chǎn)中藥劑的損耗,穩(wěn)定浮選洗選指標,還減少了浮選崗位工人的數(shù)量,減輕崗位工人的勞動強度,得到了鑫隆煤業(yè)選煤廠浮選崗位司機的一致好評,為選煤廠帶來直接的經(jīng)濟效益。