白雁楠 肖旭誠
(1.山西潞安集團余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長治 046000;2.中國礦業(yè)大學(xué)安全工程學(xué)院,江蘇 徐州 221116)
余吾煤業(yè)3 號煤層有堅硬頂板,對其瓦斯治理已經(jīng)開展了很多工作,形成了較為完善的技術(shù)手段,正常開采期間治理效果較好。但對于厚煤層高強度開采工作面瓦斯治理成套技術(shù)方面還沒有針對性的研究。
劉澤功教授、戴廣龍教授、石必明教授等通過理論分析、相似模擬、數(shù)值模擬的綜合方法指出了高抽巷可抽采大量采空區(qū)及鄰近層的卸壓瓦斯[1]。袁亮院士指出瓦斯主要積聚在頂板裂隙發(fā)育區(qū)內(nèi),用數(shù)值模擬,研究了高抽巷位置的理想?yún)^(qū)域[2-5]。因此首先研究工作面回采過程中上覆巖層裂隙動態(tài)發(fā)育規(guī)律十分重要[6-7]。
本文以余吾回采工作面為研究模型,通過二維相似模擬試驗和數(shù)值模擬研究采動過程中的周期來壓規(guī)律、“三帶”的分布規(guī)律,同時用模擬軟件建立瓦斯流動模型,分析鉆孔周圍的瓦斯流動規(guī)律,確定高抽巷的位置。結(jié)合余吾煤業(yè)3 號煤層的瓦斯賦存規(guī)律確立余吾煤業(yè)3 號煤層瓦斯綜合治理技術(shù),保證工作面回采時的安全生產(chǎn)。
余吾煤業(yè)主采3 號煤層,3 號煤層位于二疊系山西組下部,為上煤組,平均埋深為550 m,對應(yīng)的瓦斯壓力為0.49 MPa,瓦斯含量為10.68 m3/t。煤層厚度范圍是5.00~7.25 m,平均厚度為6.2 m。瓦斯含量預(yù)測值為10.68 m3/t,此時工作面相對的瓦斯涌出量是12.21 m3/t,對應(yīng)的絕對瓦斯涌出量是67.83 m3/min。
基于余吾煤業(yè)3 號煤層S2107 工作面特征,進(jìn)行相似模擬試驗。
參數(shù):膠帶順槽長1 762.8 m,回風(fēng)順槽長為1 727.5 m,高抽巷長1 685.5 m,切眼長252.7 m;回采斜距1 338.5 m,回采平距1 337.8 m,切眼斜距252.7 m,切眼平距252.5 m,斜面積338 239 m2。
圖1 工作面煤層綜合柱狀圖
本試驗采用二維試驗臺,尺寸為長×寬×高=1800 mm×160 mm×1300 mm,采用平面應(yīng)力模型。設(shè)幾何相似,設(shè)容重比,要求模擬與實體所有各對應(yīng)點的運動情形相似。在模型的鋪設(shè)中每次鋪設(shè)厚度都不得大于20 mm,并且要確保鋪設(shè)的均勻平整,要在每層之間添加云母粉使其層理分明。合理有效的鋪設(shè)是相似模擬試驗的關(guān)鍵步驟。
由于試驗采用二維模擬試驗臺,推進(jìn)方向選擇平行于煤層,與采煤機割煤時的現(xiàn)象大體相同。試驗用高像素照相機拍攝原始基準(zhǔn)點的位置,按照大采高工作面的推進(jìn)要求進(jìn)行推進(jìn)。
相似模型的結(jié)果顯示,S2107 工作面頂板的初次來壓為工作面推進(jìn)約14 m 時發(fā)生,周期來壓約在工作面每推進(jìn)12 m 時發(fā)生。采高為6 m 時,冒落帶的高度約為30 m,裂隙帶的高度約40 m,這為高抽巷的布置提供了理論依據(jù)。
根據(jù)礦井煤層的實際情況,設(shè)計抽采鉆孔相關(guān)參數(shù)。3 號煤層厚度為6 m,長度設(shè)定為50 m,鉆孔半徑r。如圖2 所示。
圖2 鉆孔布點幾何模型
將煤層瓦斯基本參數(shù)賦值于模型,并賦予公式中需要的參數(shù),如表1 所示。
表1 S2107 工作面參數(shù)設(shè)定表
使用模擬軟件分別得出單孔四周的瓦斯流動規(guī)律,圖3 為不同抽采時間下的鉆孔周圍的瓦斯壓力分布圖。
通過圖3(a)、圖4 模擬可以看出,當(dāng)抽采60 d 時,在抽采半徑2 m 范圍內(nèi)壓力幾乎沒有發(fā)生變化;抽采360 d 時,抽采半徑2 m 范圍內(nèi)壓力在0.35 MPa 以下,與之對應(yīng)的瓦斯含量為8 m3/t;抽采720 d 時,抽采半徑2 m 范圍內(nèi)壓力在0.28 MPa附近,煤層瓦斯含量也降到了6.5 m3/t 附近。由于煤層的殘余瓦斯含量為2.67 m3/t,故抽采效果已經(jīng)十分明顯。
圖4 單孔抽采不同時間周圍的瓦斯壓力分布圖
從圖3(b)看出,以這種方式布置鉆孔,在抽采60 d 時還不能很好地對抽采范圍內(nèi)煤層卸壓,當(dāng)抽采時間達(dá)到360 d 時,可以看出抽采范圍內(nèi)煤層大部分在卸壓范圍內(nèi);當(dāng)抽采時間達(dá)到720 d 時,可以看出抽采范圍內(nèi)煤層全部卸壓,起到顯著的抽采效果。
圖3 鉆孔抽采周圍的瓦斯壓力分布圖
裂隙帶常用經(jīng)驗公式計算法[4]、數(shù)值模擬法、應(yīng)力計算法與現(xiàn)場實測法等來確定范圍。
根據(jù)經(jīng)驗公式[4],將煤層厚按5.92 m 帶入可得:S2107 工作面冒落帶最大高度范圍為26.7 m,裂隙帶最大范圍為63.9 m,所以裂隙帶的范圍是26.7~63.9 m。
現(xiàn)場測定的最大高度為28.3 m 和61.5 m。
三種方法得出結(jié)果相差不大,故將裂隙帶的高度范圍定為29~62 m。
為了使結(jié)果更為精確,通過模擬數(shù)據(jù)來確定高抽巷的最佳水平位置,使高抽巷具有最好的抽采效果。在垂直距離一定,抽采負(fù)壓不變的情況下,模擬參數(shù)在距離回風(fēng)巷的長度分別取10 m、20 m、30 m。最后得出的模擬結(jié)果如圖5 所示。
圖5 高抽巷與回風(fēng)巷不同平距時采場瓦斯體積分?jǐn)?shù)分布
從圖5 看出,不同平距的高抽巷布置中,與回風(fēng)巷平距為20 m 時,瓦斯?jié)舛瓤蛇_(dá)到26%到28%,并且抽采純量也最大,達(dá)到了42 m3/min。因此高抽巷與回風(fēng)巷平距為20 m 時,瓦斯抽采效果最好。
根據(jù)裂隙帶的高度范圍確定高抽巷豎直高度布置范圍是30~40 m。綜合考慮經(jīng)濟效益,在滿足抽采效果的條件下盡可能降低高抽巷布置的高度。
綜合可知,將高抽巷距煤層頂板的垂直距離設(shè)為30 m,距回風(fēng)順槽的平距為20 m。
S2107 回風(fēng)順槽與膠帶順槽布置工作面平行預(yù)抽鉆孔,設(shè)計孔深為150 m,開口位置距底板2 m,鉆孔間距為4 m。施工完成后,回風(fēng)順槽側(cè)布置有638 個鉆孔,鉆孔總長度為83 578 m,平均每個鉆孔深度為131.3 m,膠帶順槽和開眼處布置有769個鉆孔,鉆孔總長度為109 288 m,平均每個鉆孔深度為142.7 m。順層鉆孔在巷道煤壁上開孔,將水泥漿和聚氨酯混合使用作為封孔材料,封孔的長度應(yīng)該至少大于巷道塑性區(qū)的半徑。據(jù)煤巷周圍應(yīng)力分布的特點,順層鉆孔的封孔深度不小于10 m,以避開巷道周圍裂隙發(fā)育的塑性區(qū)。抽采管路的負(fù)壓為24 kPa。S2107 工作面順層鉆孔的布置如圖6。
圖6 工作面順層鉆孔布置圖
對工作面開展的瓦斯抽采試驗表明,瓦斯含量由原來10.68 m3/t,降到了6.5 m3/t,絕對瓦斯涌出量由原來的67.83 m3/min 降到了24.49 m3/min,順層鉆孔起到了很好的現(xiàn)場治理瓦斯的作用;當(dāng)高抽巷開始全面有效地發(fā)揮作用,平均的瓦斯抽采量為13 m3/min,抽采量占了剩余絕對瓦斯涌出量的40%左右,工作面上隅角的瓦斯沒有出現(xiàn)超限現(xiàn)象;風(fēng)排瓦斯量的平均值為10.34 m3/min,回采時回風(fēng)流最高瓦斯?jié)舛取⒑罅餀C尾最高瓦斯?jié)舛?、上隅角最高瓦斯?jié)舛榷紱]有出現(xiàn)超限現(xiàn)象?;夭善陂g工作面回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛缺3衷谳^低水平,平均瓦斯?jié)舛葹?.52%,一直在安全界限之內(nèi)。
分析模擬結(jié)果,大采高開采,實際上工作面頂板初次來壓為工作面推進(jìn)約14 m 時發(fā)生,周期來壓約在每推進(jìn)12 m 時發(fā)生。從相似模擬試驗中我們可以看出,6 m 采高時冒落帶的高度約30 m,裂隙帶的高度約40 m,這為高抽巷的布置提供了理論依據(jù)。
通過對工作面的瓦斯涌出量進(jìn)行預(yù)測, 3 號煤層S2107 工作面相對的瓦斯涌出量是12.21 m3/t,與之對應(yīng)的絕對瓦斯涌出量是67.83 m3/min。
使用模擬軟件進(jìn)行數(shù)值模擬,分析單個鉆孔以及多個鉆孔周圍的瓦斯流動規(guī)律,發(fā)現(xiàn)布置鉆孔在抽采時間達(dá)到360 d 時,抽采范圍內(nèi)煤層壓力大部分在0.32 MPa以下,對應(yīng)的煤層瓦斯含量為7.5 m3/t;但當(dāng)抽采時間達(dá)到720 d 時,明顯可以看出抽采范圍內(nèi)煤層壓力在0.25 MPa 附近,煤層瓦斯含量也降到了6 m3/t 附近,能有效地降低工作面回采時的絕對瓦斯涌出量。
利用經(jīng)驗公式、現(xiàn)場實測與數(shù)值模擬三種方法,確定高抽巷的布置位置,即高抽巷距煤層頂板的垂直距離為30 m,距回風(fēng)順槽的平距為20 m。
根據(jù)順層鉆孔瓦斯抽采效果分析,抽采720 d時瓦斯抽采率達(dá)到了47.91%,煤層瓦斯含量由原來10.68 m3/t 降到了6.5 m3/t,絕對瓦斯涌出量由原來的67.83 m3/min 降到了24.49 m3/min,顯著降低工作面的煤層瓦斯含量和回采時的絕對瓦斯涌出量。高抽巷平均瓦斯抽采量為13 m3/min,并與采空區(qū)長立管瓦斯抽采相結(jié)合,使工作面上隅角的瓦斯沒有出現(xiàn)超限現(xiàn)象。