楊計南 李傳光
(永城煤電控股集團有限公司,河南 永城 476600)
在瓦斯災(zāi)害治理方面,施工抽采鉆孔為其主要方法,卸壓增透預(yù)抽瓦斯為其主要措施。順和煤礦2404 工作面采用穿層鉆孔+水力沖孔工藝進行瓦斯治理時,由于自身煤層條件限制,導(dǎo)致其沖孔效率較低,加長了其工程施工的工期,對實際生產(chǎn)工作產(chǎn)生了影響。在瓦斯抽采方面,針對鉆孔卸壓增透影響的范圍[1-5],需要根據(jù)瓦斯地質(zhì)情況進一步采取技術(shù)措施提高其增透效果。
順和煤礦位于永城市,該礦原始瓦斯壓力0~0.58 MPa,殘存瓦斯壓力0~0.2 MPa,原始瓦斯含量1.22~11.21 m3/t,殘存瓦斯含量2.64~4.668 8 m3/t,瓦斯?jié)舛?~0.1%,相對瓦斯涌出量0~0.11 m3/t,絕對瓦斯涌出量0~0.13 m3/min,瓦斯放散初速度20.7~22.6,煤堅固系數(shù)0.82~3.00,目前礦井主采二2 煤。2404 工作面平均埋深665 m,煤層平均厚度1.97 m,煤層硬度系數(shù)f=1~3,相對較大。煤塵無爆炸危險性,為Ⅲ類不易自燃煤層。2404 工作面對瓦斯問題進行治理時,所采用的的工藝是水力沖孔增透+穿層鉆孔技術(shù)。此工藝技術(shù)對水力沖孔具體流程的一些參數(shù)有硬性要求,一般該過程的水壓不能低于18 MPa,且需要花費40 min 才能沖孔1 m 距離。這表明其擁有較低的沖孔效率,這種狀態(tài)下沖出煤粉非常困難。
現(xiàn)改進的卸壓技術(shù),其原理如圖1。此技術(shù)是使存在于煤體中的原始應(yīng)力狀態(tài)發(fā)生改變,進而卸載煤體所承受的壓力。為了實現(xiàn)這個效果,就要增大煤體的暴露面積,一般會將大塊完整煤層分割以達到此效果。在進行機械切割時會使用高壓水等方法,卸載煤體的承受壓力,同時也有利于煤層中瓦斯的抽取采集。煤層中能量、應(yīng)力、瓦斯釋放自由空間的增大,煤層透氣性的增強,瓦斯釋放能力的提高,都是由于煤層空隙的增加。
圖1 改進卸壓技術(shù)原理
改進卸壓技術(shù)所使用的擴孔設(shè)備由高壓密封鉆桿總成、可變徑機械擴孔裝置、固液分離機、高壓清水泵站、全液壓坑道鉆機等主要部分組成。其中,固液分離機型號為KFS-50/11 礦用振動篩式,高壓清水泵站型號為BQWL315/16-XQ315/12,全液壓坑道鉆機型號為ZDY7300LX 履帶式。
(1)可變徑機械擴孔裝置。該裝置可以自動進行低壓正常打鉆、高壓刀臂打開進行擴孔等過程??梢酝瓿纱罂讖叫秹鹤鳂I(yè),因為其刀體的擴孔直徑較大,為500 mm,在擴孔裝置進行正常作業(yè)打鉆時,對清水泵站的水壓力有所限制,一般要求其不超過4 MPa,否則可能會導(dǎo)致無法正常進行鉆孔。在擴孔裝置進行正常作業(yè)擴孔時,當(dāng)清水泵站的水壓力處于6~8 MPa 區(qū)間狀態(tài)時,進行齒輪刀壁推動過程。此過程齒條活塞向下移動的過程同步進行,而齒輪刀壁的推動也會使其開始打開,刀壁的打開程度最終會隨著壓力的升高達到最大,直至完全打開,此時再進行擴孔工藝。
(2)高壓清水泵站。作為機械擴孔工藝中的專用設(shè)備,一方面,該設(shè)備具有很多結(jié)構(gòu)上的優(yōu)點,比如勞動強度低、效率高、各裝置排布緊湊、方便轉(zhuǎn)移等等;另一方面,也有一些功能上的優(yōu)點,水泵站可以抑制粉塵,降低粉塵危害。
(3)全液壓坑道鉆機。該鉆機特點為體積小、大扭矩、功能性強、一體化設(shè)計、結(jié)構(gòu)緊湊、全液壓操作等等,屬于大直徑機械旋轉(zhuǎn)切割應(yīng)用的鉆機。
(1)將鉆桿、鉆頭、高壓旋轉(zhuǎn)接頭進行連接,并對高壓清水泵及擴孔設(shè)備進行調(diào)試。
(2)鉆孔打開的過程要保持持續(xù)緩慢地進行推進。此過程的目的是為了糾正鉆孔的孔位,防止其偏移。
(3)在鉆孔打開過程結(jié)束后開始進行鉆孔,依次連接鉆孔使用的鉆桿。在此過程中,孔內(nèi)會出現(xiàn)反水現(xiàn)象,此時應(yīng)注意觀察具體情況,并進行合理供水,一般多選用靜壓水或者345 水泵。注意此過程水泵壓力小于3 MPa。在打鉆過程中,著重觀察注意鉆機主泵的壓力表,如果出現(xiàn)頂鉆,或者出現(xiàn)排粉不暢,則可能是由于主泵壓力過高。如果出現(xiàn)了不能順暢地排出粉塵的情況,往前推進鉆孔之前應(yīng)及時排粉,進行前后推拉,最終到達擴孔位置后,推進打孔過程結(jié)束。
(4)315 清水泵站壓力待退擴孔位置時開始緩慢調(diào)整,此時要保持鉆機動力頭原地低速旋轉(zhuǎn)。機械擴孔鉆頭裝置剛開始啟動時,應(yīng)設(shè)置其壓力為4~6 MPa,具體初始壓力確定過程應(yīng)緩慢調(diào)試進行,機械擴孔的鉆頭在此過程逐漸打開。待其完全打開后,清水泵站的壓力開始緩慢調(diào)整,使其壓力緩慢增大控制在6~8 MPa。在擴孔階段完成之前,鉆頭都將保持現(xiàn)狀緩慢推進。
(5)擴孔階段結(jié)束后,即擴孔完成后,水泵壓力開始發(fā)生變化,其壓力值開始緩慢下降。此階段先將裝置后退一段距離,為0.5 m 左右。在調(diào)整水泵壓力過程中進行刀柄的沖洗,是為了防止機械擴孔鉆頭刀柄內(nèi)夾雜煤粉等異物。等到水泵壓力的壓力值消失后收合機械擴孔鉆頭,此過程進行前應(yīng)先后退1 m 左右距離,是為了防止機械擴孔鉆頭未能完全收合。
(6)待一個擴孔段工藝流程結(jié)束后,可根據(jù)施工計劃和步驟,依次繼續(xù)施工下一個擴孔段。
位于順和煤礦24 采區(qū)的軌道順槽底抽巷編號為2404,擁有892 m 的設(shè)計總工程量,在-702 m 水平建設(shè)為其開口位置。施工過程為先水平掘進3 m,再上山掘進,上山掘進過程中控制角度為13°。西翼回風(fēng)巷道考慮實際地質(zhì)環(huán)境及開采情況采用支護形式為“錨網(wǎng)+錨索”。礦井西翼二2 煤層具體參數(shù)見表1,2404 軌道順槽底抽巷巷道布置圖如圖2。
表1 礦井西翼二2 煤層具體參數(shù)
圖2 2404 軌道順槽底抽巷巷道布置圖(m)
對表2 的數(shù)據(jù)進行分析,數(shù)據(jù)結(jié)果表明,機械擴孔的沖孔煤量會隨著鉆孔傾角的增大而增大,隨著其減小而減??;傾角較小時,其平均每米的沖煤量可低至0.2~0.3 m3;一些孔的擴孔時間相對較長,其出煤量較多,如7-a#孔、8-a#孔和10-a#孔,煤量達到了0.6~0.8 m3/m,7-a#孔作為初始實驗孔,初次實驗沖出來的煤量相對較多,這是為了盡可能地多沖出煤量為后續(xù)實驗提供參數(shù)參考。數(shù)據(jù)統(tǒng)計的結(jié)果表明,整個實驗記錄數(shù)據(jù)為3338 min 的鉆孔時間,130.6 m 的擴孔段長度,74.99 m3的出煤量,共測試了19 個機械擴孔鉆孔。計算可得出其平均每米的煤孔擴張時間和擴出煤量,分別為25 min 和0.57 m3。相比于水力沖孔,使用該方法進行擴孔其時間減少了17 min/m,煤量增加了0.3~0.4 m3/m。
表2 機械擴孔鉆孔參數(shù)表
統(tǒng)計分析機械擴孔的抽采濃度,可得出以下結(jié)論:80%的機械擴孔鉆孔擁有較高始抽濃度,此部分鉆孔濃度均在80%~100%之間,這說明始抽時其濃度的效果較佳;持續(xù)監(jiān)測濃度較好的鉆孔瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在7~10 d 這段時間,其濃度會緩慢衰減;在此監(jiān)測范圍內(nèi)的鉆孔存在個別濃度值較低情況,分析其原因為出水或負壓等其他原因影響,重復(fù)監(jiān)測異?,F(xiàn)象會消失。
以順和煤礦2404 工作面區(qū)域瓦斯鉆孔治理為背景,詳細介紹了2404 軌道順槽底抽巷實施的機械擴孔快速卸壓增透技術(shù)原理、工藝及效果。相比于水力沖孔,在擴孔煤量方面,0.3~0.4 m3/m 為機械擴孔增加量,同時長鉆孔及近水平鉆孔沖孔技術(shù)方面,該技術(shù)解決了一些問題,比如煤量、不易沖孔等等;另一方面,與水力沖孔相比,機械擴孔在施工效率上可節(jié)約15 min/m,減少40%。工程實踐表明,機械擴孔快速卸壓增透技術(shù)提高了工作面區(qū)域瓦斯治理效果,保證了工作面的正?;夭?。