姬志朋
(山西高平科興南陽煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048400)
沿空留巷技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展有了長足的進步,其中新型高水速凝充填沿空留巷使沿空留巷的穩(wěn)定性大幅提高[1-4]。綜放開采中巷旁充填體易變形破壞,目前多采用頂板超前預(yù)裂爆破的方式來切斷留巷頂板與采空區(qū)頂板的應(yīng)力聯(lián)系,提高留巷的穩(wěn)定性[5-7]。本文針對南陽煤礦3207 綜放工作面沿空留巷巷旁支護墻破裂、鉆入頂板的現(xiàn)象,對沿空留巷頂板超前預(yù)裂爆破切頂效果進一步分析,并擬對3206 工作面沿空留巷頂板超前預(yù)裂爆破技術(shù)進行優(yōu)化。
南陽煤礦現(xiàn)采3#煤層,煤層平均厚度5.38 m,屬高瓦斯礦井,地質(zhì)及水文地質(zhì)類型中等,屬不易自燃煤層,煤塵無爆炸性,無沖擊地壓。工作面采用綜采放頂煤工藝。3#煤層頂?shù)装鍘r性及物理力學性質(zhì)如圖1。目前該煤層采用沿空留巷無煤柱開采,在沿空留巷超前進行頂板預(yù)裂爆破卸壓,減弱巷旁支護墻受力。
圖1 煤層頂?shù)装鍘r性
在3207 工作面順槽留巷地段礦壓顯現(xiàn)最明顯的位置施工一檢查孔,檢查孔孔深40 m。采用窺視儀進行窺視,結(jié)果顯示:鉆孔11~13 m 頂板破碎產(chǎn)生離層,證明11 m 以下頂板有懸頂,下邊界切頂范圍不夠;32 m 處破碎、離層,證明32 m 下部存在某層巖層未折斷、有懸頂。
在3207 工作面順槽對頂板進行了鉆孔取芯,在實驗室測試了巖芯的物理、力學性能。試樣力學性質(zhì)測試結(jié)果見表1。從中可以看出頂板條件較好、強度較高,超前預(yù)裂不到位有可能造成頂板懸頂范圍過大的風險。
表1 圍巖試樣力學性質(zhì)測試結(jié)果
由圖2(a)、(b)可知:巷旁支護墻受到頂板的壓力由上覆巖層對巷旁支護墻的垂直應(yīng)力及采空區(qū)頂板懸頂旋轉(zhuǎn)造成的附加應(yīng)力,前者占比較小且不可改變,而頂板的旋轉(zhuǎn)壓力與頂板懸頂長度相關(guān),因此頂板旋轉(zhuǎn)壓力是影響頂板對巷旁支護墻壓力的主要影響因素。采取切頂卸壓可以減少頂板懸頂長度,切斷與采空區(qū)上方頂板的應(yīng)力聯(lián)系,減小巷旁支護墻受到的壓力。巷旁支護墻僅承擔切頂后上部巖塊的重量,采空區(qū)上覆巖層的頂板壓力大部分由采空區(qū)矸石承擔。由于3206 皮帶順槽頂板為煤層,強度低,提高巷旁支護墻的支撐力會造成頂板比壓增加,巷旁支護墻更容易鉆頂。如果采取提高巷旁支護墻強度的措施,必須對巷道頂板煤層進行加固,加固巷道頂板煤層難度大,費用高,不適用。
圖2 巷旁支護墻受力示意圖
所以優(yōu)化切頂卸壓方案,為最可行的施工方案。
(1)切頂范圍
根據(jù)鉆孔窺視結(jié)果取芯測試結(jié)果看出,32 m產(chǎn)生離層,24~32 m 之間沒有明顯的弱層,證明24~32 m 之間的巖層沒有切斷產(chǎn)生懸頂,切頂?shù)纳喜窟吔鐟?yīng)為32 m。同時考慮工作面切頂范圍內(nèi)巖體垮落碎脹后能夠有效充填采空區(qū),進而對采空區(qū)上覆巖層起到必要支撐作用,減緩成巷上覆巖的下沉及回轉(zhuǎn)變形。參考文獻[8]中給出了復(fù)合頂板切頂高度為:
式中:HF為切頂高度,m;HM為煤層采高,取4.66 m;△H1為頂板下沉量,m;△H2為底鼓量,m;K為碎脹系數(shù),頂板砂質(zhì)泥巖碎脹系數(shù)取1.4,頂板穩(wěn)定后,冒落矸石的殘余碎脹系數(shù)1.1~1.2,試驗中取1.15。不考慮頂板下沉量和底鼓量,計算得HF=31.1 m。
綜上,切頂高度取32 m。
(2)切頂角度
切頂鉆孔的上傾角越大,頂板下沉量越小,巷旁支護墻的承載力越小,切頂鉆孔上傾角超過80°時,影響變小。
(3)爆破參數(shù)
本次爆破施工,采用3#礦用乳化炸藥。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,確定不耦合系De=1.5,確定鉆孔直徑db=75 mm。根據(jù)計算的不耦合系數(shù)及鉆孔直徑,可以計算藥卷直徑為:
聚能管采用深孔預(yù)裂爆破聚能管。聚能管由主體管、連接套筒、定位裝置3 部分組成。主體管采用非金屬圓管制造,長度2000 mm,外徑Φ50 mm,壁厚2.5 mm,內(nèi)徑Φ45 mm,為藥卷直徑。在管的兩側(cè)對稱切槽,切槽長度與聚能管長度一致,切槽寬度5 mm,切槽深度1.5 mm。聚能管的上、下兩端分別設(shè)置有1 個對穿定位孔。每米鉆孔線裝藥量為1.59 kg/m,炮孔間距取1.5 m。
在工作面前方進行頂板預(yù)裂爆破切頂卸壓,鉆孔連線平行于2306 皮帶巷中心線,與中心線距離1500 mm,偏向3206 工作面方向,孔間距1 m。采用深孔+淺孔組合的形式:長鉆孔上傾角84°,與巷道中心線夾角垂直,炮孔深度32 m,直徑75 mm,藥卷直徑50 mm,不耦合系數(shù)1.5,長孔裝藥長度20 m,封泥長度12 m;短鉆孔上傾角76°,與巷道中心線夾角垂直,炮孔深度12 m,直徑75 mm,藥卷直徑50 mm,不耦合系數(shù)1.5,裝藥長度4 m,封泥長度8 m。孔深8 m 爆破點距巷旁支護墻采空區(qū)側(cè)外邊0.5 m,孔深32 m 爆破點距巷旁支護墻采空區(qū)側(cè)外邊3.5 m。爆破方案如圖3。
圖3 爆破方案圖(m)
上述頂板預(yù)裂爆破優(yōu)化切頂方案在現(xiàn)場進行實踐,發(fā)現(xiàn)3206 工作面比3207 工作面沿空留巷效果有明顯的改善,但也存在以下問題:(1)巷旁支護墻澆筑前頂煤破碎;(2)預(yù)裂爆破時封孔炮泥沖出。將爆破后鉆孔中的封孔炮泥沖洗掉,對鉆孔進行窺視,結(jié)果如圖4。由圖4 可知,長短鉆孔在頂煤內(nèi)均出現(xiàn)裂隙,在頂煤以上的直接頂巖層均保持完整,所以頂煤破碎原因一方面是煤層強度低,另一方面是爆破震動對頂煤的影響。在長短鉆孔爆破段(短鉆孔10 m、長鉆孔14 m 處)鉆孔向四周開裂,并沒有將鉆孔沿鉆孔連線方向劈裂成縫。因此取消短鉆孔,增加長鉆孔裝藥長度,不再施工短鉆孔,將長鉆孔的裝藥長度由20 m 增加為22 m。
圖4 鉆孔窺視圖
爆破時封孔炮泥容易沖出鉆孔,是受到頂板淋水等原因造成的。因此不再采用裝炮泥封孔袋封孔,采用注漿材料封孔。
現(xiàn)場對留巷圍巖移近量、錨索壓力及頂板離層進行監(jiān)測,監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖5。由圖5(a)可知:測點離工作面后方259 m 時頂?shù)装逡平窟_到最大值25 cm,煤柱側(cè)幫最大移近量為8.5 cm。巷旁支護墻移近量均不足1 cm,未繪圖于表中。由圖5(b)可知:3 m 淺基點頂板離層測值最大值為0.6 cm;9 m 深基點頂板離層測值最大值為1.6 cm;頂板離層主要發(fā)生在頂板0~3 m 范圍內(nèi),預(yù)計發(fā)生在頂煤與直接頂之間,3~9 m 頂板高度范圍內(nèi)巖層幾乎沒有發(fā)生離層,間接證明了沿空留巷的大結(jié)構(gòu)保持完整,沒有受到破壞。錨索工作阻力觀測變化值如圖5(c),由圖可知:到工作面后方82 m 處時,錨索工作阻力達到最大值50 MPa,此后錨索工作阻力下降,并趨于穩(wěn)定。表明巷道在工作面后方80~100 m 范圍內(nèi)壓力趨于穩(wěn)定。綜上,留巷圍巖變形量較小,圍巖穩(wěn)定性較好,說明頂板預(yù)裂爆破切頂能有效切段采空區(qū)頂板的應(yīng)力傳遞。
圖5 現(xiàn)場監(jiān)測
(1)根據(jù)鉆孔窺視,3207 工作面沿空留巷切頂后頂板有懸頂;物理力學實驗表明頂板條件較好、強度較高。
(2)根據(jù)沿空留巷頂板超前預(yù)裂卸壓作用機制,對3206 工作面沿空留巷頂板超前預(yù)裂卸壓參數(shù)進行優(yōu)化,并通過現(xiàn)場炮孔鉆孔窺視對參數(shù)進一步改良。通過現(xiàn)場監(jiān)測顯示,巷道圍巖穩(wěn)定性較好,說明沿空留巷頂板超前預(yù)裂卸壓較好。