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        礦用帶式輸送機(jī)自控系統(tǒng)設(shè)計(jì)及應(yīng)用

        2022-12-09 12:26:52梁國(guó)華
        煤炭與化工 2022年10期
        關(guān)鍵詞:華陽(yáng)帶式自控

        梁國(guó)華

        (華陽(yáng)集團(tuán) 一礦,山西 陽(yáng)泉 045000)

        0 引 言

        帶式輸送機(jī)是一種能夠進(jìn)行連續(xù)運(yùn)輸作業(yè)的設(shè)備。通常情況下,為保障帶式輸送機(jī)在井下平穩(wěn)運(yùn)行,設(shè)計(jì)時(shí)電機(jī)容量相對(duì)較大,存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,即帶式輸送機(jī)一直恒速運(yùn)行,造成電能浪費(fèi),設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用偏高。針對(duì)這一情況,以華陽(yáng)一礦DTL120型帶式輸送機(jī)作為研究對(duì)象,對(duì)帶式輸送機(jī)進(jìn)行變頻技術(shù)改造,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況設(shè)計(jì)自動(dòng)控制系統(tǒng)。

        1 帶式輸送機(jī)結(jié)構(gòu)

        華陽(yáng)一礦年產(chǎn)煤量達(dá)850萬(wàn)t,帶式輸送機(jī)是該礦主要的運(yùn)輸設(shè)施。因?yàn)槟戤a(chǎn)能較大,因此對(duì)煤炭運(yùn)輸要求較高。該礦DTL120/200/3×630型帶式輸送機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 帶式輸送機(jī)結(jié)構(gòu)Fig.1 Belt conveyor structure

        該型號(hào)帶式輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)滾筒布置在機(jī)頭位置,換向滾筒布置在機(jī)尾位置。機(jī)頭布置2各驅(qū)動(dòng)滾筒,其中一個(gè)滾筒兩端各裝1臺(tái)防爆電機(jī)(型號(hào)YBPS450-4),另一個(gè)滾筒一端安裝防爆帶電機(jī)(YBPS450-4)、另一端安裝制動(dòng)器(SHI202/D2000)。帶式輸送機(jī)運(yùn)行過(guò)程中遇到突發(fā)情況時(shí),可通過(guò)制動(dòng)器進(jìn)行緊急制動(dòng),避免故障擴(kuò)大化。

        DTL120型帶式輸送機(jī)在華陽(yáng)一礦實(shí)際運(yùn)行中存在以下不足:?jiǎn)?dòng)過(guò)程為“硬啟動(dòng)”,沖擊較大;恒速運(yùn)行,不能根據(jù)運(yùn)輸量進(jìn)行調(diào)整,能耗高。

        驅(qū)動(dòng)滾筒換向滾筒

        2 方案設(shè)計(jì)

        針對(duì)該型號(hào)帶式輸送機(jī)存在的問題,進(jìn)行控制系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計(jì),方案設(shè)計(jì)如圖2所示??刂葡到y(tǒng)主要由變頻器、配電柜、傳感器、PLC、交換機(jī)、上位機(jī)等組成。為實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)軟啟動(dòng),該系統(tǒng)內(nèi)置S形曲線啟動(dòng)模式,降低設(shè)備啟動(dòng)產(chǎn)生的沖擊。

        圖2 方案設(shè)計(jì)框架Fig.2 Scheme design framework

        帶式輸送機(jī)電力線路主要為3個(gè)配電柜,分別對(duì)應(yīng)1個(gè)變頻器(型號(hào)6ES71)。電機(jī)功率、電流通過(guò)功率采集模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;運(yùn)輸量通過(guò)電子膠帶秤進(jìn)行檢測(cè);輸送帶運(yùn)行速度由速度傳感器進(jìn)行檢測(cè)。PLC控制器將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與預(yù)設(shè)值進(jìn)行對(duì)比,若不協(xié)調(diào),則下達(dá)控制指令,調(diào)整變頻器輸出頻率,實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)整,使輸送量和運(yùn)行速度相匹配。各傳感器采集的數(shù)據(jù)也會(huì)同步顯示在顯示屏上,操作者可實(shí)時(shí)了解帶式輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。

        3 硬件設(shè)計(jì)

        華陽(yáng)一礦DTL120型帶式輸送機(jī)自控系統(tǒng)主要硬件構(gòu)成如圖3所示。

        圖3 硬件構(gòu)成Fig.3 Hardware configuration

        3.1 PLC控制器

        PLC控制器的性能決定了自控系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性。綜合分析現(xiàn)有PLC種類和性能,結(jié)合華陽(yáng)一礦實(shí)際情況,選擇S7-1200型PLC控制器,其CPU模塊為1214C DC/DC/DC,該模塊的數(shù)字量輸入接口14個(gè)、輸出接口10個(gè);模擬量輸入接口數(shù)量2個(gè),可很好的滿足系統(tǒng)需求。數(shù)字量和模擬量的轉(zhuǎn)換模塊型號(hào)為SM1221 DI8×24V DC,通信模塊選用CM1243-5及CM1241,CM1243-5用于控制器與變頻器間的通訊,CM1241用于控制器與各類傳感器間的通訊。選用PM1207型直流電源模塊,為PLC各模塊進(jìn)行供電,確保穩(wěn)定運(yùn)行。

        3.2 變頻器

        設(shè)計(jì)的自控系統(tǒng)方案中,帶式輸送機(jī)3臺(tái)電機(jī)各配有1個(gè)變頻器,為保證控制器與變頻器相互兼容,選用6ES71型變頻器,額定功率800 kW,額定電流860 A,輸入電壓660~690 V,允許最大瞬時(shí)電流1 170 A。

        通過(guò)對(duì)比分析,此次設(shè)計(jì)利用PWM逆變器同時(shí)調(diào)整頻率和電壓,并增加二極管進(jìn)行整流處理。PWN逆變效果顯著,可有效提高功率因數(shù),并避免電能浪費(fèi),應(yīng)用廣泛,其主電路如圖4所示。

        圖4 PWN變頻器主電路Fig.4 Main circuit of PWN inverter

        3.3 主要檢測(cè)傳感器

        (1)電子膠帶秤。主要對(duì)運(yùn)輸物料情況進(jìn)行檢測(cè)。電子膠帶秤種類較多,根據(jù)華陽(yáng)一礦實(shí)際情況,為提高自控系統(tǒng)的可靠性,選擇精度較高的ICS-ST型電子膠帶秤,誤差范圍0.25%~1.00%,許可運(yùn)行速度范圍0.1~5.0 m/s,稱重范圍10~1 000 t/h,能夠滿足華陽(yáng)一礦生產(chǎn)需要。該裝置由支架、速度傳感器、重量傳感器、數(shù)據(jù)采集模塊組成,單位時(shí)間內(nèi)重量與速度的比值即為煤炭流量。為確保煤礦井下安全,所有元器件均為本質(zhì)安全型。

        (2)速度傳感器。速度傳感器主要作用是采集輸送帶的實(shí)時(shí)運(yùn)行速度。其原理是在驅(qū)動(dòng)滾筒軸心固定永久磁鐵片,將傳感器(GSH5型)布置在滾筒附近支架上。皮帶運(yùn)行時(shí),磁鐵片做圓周運(yùn)動(dòng),傳感器靜止,當(dāng)磁鐵片經(jīng)過(guò)傳感器時(shí)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)脈沖信號(hào),利用霍爾原理即可得出滾筒旋轉(zhuǎn)速度,從而得到輸送帶運(yùn)行速度。

        (3)功率采集模塊。功率采集模塊型號(hào)為EDA9033A,用于采集3臺(tái)電機(jī)運(yùn)行中的電力信息,含功率、電流、電壓等數(shù)據(jù)。

        4 軟件設(shè)計(jì)

        4.1 PLC軟件程序

        (1)啟動(dòng)程序。帶式輸送機(jī)啟動(dòng)流程如圖5所示。為防止帶式輸送機(jī)啟動(dòng)過(guò)快對(duì)零部件造成損害,采用S形曲線啟動(dòng)模式,減少啟動(dòng)沖擊。

        圖5 帶式輸送機(jī)啟動(dòng)流程Fig.5 Starting process of belt conveyor

        (2)平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)速度調(diào)整程序。煤炭開采時(shí)產(chǎn)量具有波動(dòng)性,自控系統(tǒng)不能過(guò)于靈敏,否則受煤炭產(chǎn)量的波動(dòng)影響,PLC控制器頻繁對(duì)帶速調(diào)整,帶式輸送機(jī)無(wú)法平穩(wěn)運(yùn)行。所以應(yīng)結(jié)合煤礦實(shí)際生產(chǎn)情況,進(jìn)行煤炭流量區(qū)間劃分,一個(gè)區(qū)間對(duì)應(yīng)一個(gè)速度值,如圖6所示。

        圖6 帶式輸送機(jī)速度控制流程Fig.6 Speed control process of belt conveyor

        4.2 上位機(jī)程序

        上位機(jī)對(duì)帶式輸送機(jī)狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,還可以進(jìn)行指令下達(dá),遠(yuǎn)程控制帶式輸送機(jī)的運(yùn)行情況。上位機(jī)程序在WinCC 7.3組態(tài)軟件中完成,主要包括系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)管理和監(jiān)控界面。

        系統(tǒng)管理包括系統(tǒng)設(shè)置、用戶管理等方面,為保障系統(tǒng)安全,不同用戶具有相對(duì)應(yīng)的安全等級(jí),查看權(quán)限、范圍也有所不同。數(shù)據(jù)管理主要對(duì)帶式輸送機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)、操作數(shù)據(jù)等進(jìn)行歸類并存儲(chǔ),并基于此實(shí)現(xiàn)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的查詢。監(jiān)控界面是將運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行直觀顯示,幫助操作者隨時(shí)掌握帶式輸送機(jī)運(yùn)行狀況。

        5 效果評(píng)價(jià)

        按照上述方案,將控制系統(tǒng)應(yīng)用到華陽(yáng)一礦DTL120/200/3×630型帶式輸送機(jī)中。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,投用后整體運(yùn)行良好,無(wú)明顯故障。帶式輸送機(jī)啟動(dòng)階段,按照系統(tǒng)內(nèi)置S形曲線方式啟動(dòng),設(shè)備平穩(wěn)啟動(dòng),沖擊較小。帶式輸送機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行階段,控制系統(tǒng)根據(jù)電子膠帶秤反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行變頻器輸出頻率控制,實(shí)現(xiàn)輸送帶速度調(diào)整。自控系統(tǒng)投用前后7 d數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖7、圖8所示。

        圖7 自控系統(tǒng)投用前帶式輸送機(jī)恒速運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Fig.7 Data statistics of constant speed operation of belt conveyor before the use of automatic control system

        圖8 自控系統(tǒng)投用后帶式輸送機(jī)變頻運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Fig.8 Frequency conversion operation data statistics of belt conveyor after the use of automatic control system

        自控系統(tǒng)投用前帶式輸送機(jī)恒速運(yùn)行時(shí),連續(xù)7 d噸煤耗電量分別為2.48、2.54、2.52、2.54、2.57、2.60、2.62 kW·h,平均噸煤耗電量2.55 kW·h;自控系統(tǒng)投用后,連續(xù)7 d噸煤耗電量分別為2.02、1.99、2.01、2.03、1.96、2.05、2.01 kW·h,平均噸煤耗電量2.01 kW·h。由此可見,采用自控系統(tǒng)后,噸煤耗電量有所下降,降幅21.28%,為企業(yè)生產(chǎn)降低電費(fèi)投入。此外,采用自控系統(tǒng)后,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,有利于降低設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)成本。

        6 結(jié) 語(yǔ)

        華陽(yáng)一礦自控系統(tǒng)投用后,帶式輸送機(jī)啟動(dòng)平穩(wěn),沖擊力下降;運(yùn)行過(guò)程中可根據(jù)煤炭流量進(jìn)行輸送帶速度調(diào)整,噸煤耗電量下降21.28%,節(jié)能降耗;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)可及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題,降低了維護(hù)保養(yǎng)成本,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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