尚玉廷
(廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院,廣東 廣州 511483;珠海格力智能裝備有限公司,廣東 珠海 519000)
眾所周知,制冷技術(shù)的心臟是“一機”加“二器”,“一機”即制冷壓縮機,“二器”即冷凝器、蒸發(fā)器,通稱熱交換器[1]。空調(diào)冷凝器折彎機是兩器成型加工關(guān)鍵裝備,主要用于空調(diào)兩器中的冷凝器及蒸發(fā)器的整體折彎,將空調(diào)室外機冷凝器折彎成一定角度,呈“L或U”型,以滿足空調(diào)器整體設(shè)計及生產(chǎn)工藝的要求[2]。
空調(diào)兩器折彎機系統(tǒng)主要包括機械部分和控制系統(tǒng)部分[3],其主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。折彎機結(jié)構(gòu)部分主要由拖U機構(gòu)、送料機構(gòu)、平臺升降機構(gòu)、折彎機構(gòu)共4部分組成。
圖1 折彎機主要結(jié)構(gòu)圖
1.1.1 機架部分
設(shè)備的機架是由40 mm×40 mm結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)成,機架是由6個M30×150 mm的腳杯所支撐,結(jié)構(gòu)平穩(wěn)。
1.1.2 旋轉(zhuǎn)部分
輥筒上附加有滾花,可增加對兩器件的摩擦力,輥筒的一端是由帶有減速機的電機提供動力[4],另一端配有軸承座支撐,可實現(xiàn)輥筒的轉(zhuǎn)動。在輥筒軸上安裝有可滑動的R85輥筒瓦,可實現(xiàn)快速換模。
1.1.3 升降部分
支撐架的兩端安裝有滑塊,兩端滑塊均安裝在足夠強度和剛度的支撐板上。支撐架的動力源是2個缸徑為100 mm行程為250 mm的氣缸,可實現(xiàn)支撐架的順暢升降,下夾板的表面進行了滾花,增加了表面的摩擦力,可防止兩器件的打滑。
1.1.4 定位部分
設(shè)備的定位尺寸有前定位,可由手柄搖動的前擋板定位,可由100 W電機帶動的拖U部分進行后定位,前后定位不能同時使用。
1.1.5 氣動部分
設(shè)備的外部氣源接入設(shè)備氣動系統(tǒng)時會經(jīng)過過濾器進行水分的過濾,調(diào)壓閥對氣體的壓力進行調(diào)整,氣罐對接入氣體進行穩(wěn)壓并通過壓力泵進行增壓,然后再分別進入氣缸中,帶動設(shè)備運動[5]。
1.1.6 電氣部分
電氣部分主要是由三菱FX5U系列PLC、威綸通觸摸屏及伺服驅(qū)動器等組成,可以通過觸摸屏調(diào)整和監(jiān)控控制參數(shù),從而保證折彎機的正常穩(wěn)定運行。
1.2.1 工作模式
需要設(shè)計手動、自動2種模式,并且2種模式可以自由切換。手動模式實現(xiàn)對伺服電機的點動、手動、回零并對各氣缸單獨控制,自動模式實現(xiàn)折彎機全自動穩(wěn)定運行[6]。
1.2.2 參數(shù)設(shè)置和狀態(tài)監(jiān)控
系統(tǒng)能夠根據(jù)產(chǎn)品要求設(shè)置相對應(yīng)的參數(shù),能夠顯示各執(zhí)行機構(gòu)的工作狀態(tài),具有自動化程度高、操作方便、只需一次操作便可完成工件成型的特點;而且具備參數(shù)記憶及設(shè)置功能,存放數(shù)量至少50條,界面操作簡單快捷[7]。
1.2.3 故障診斷與報警提示
控制系統(tǒng)能夠診斷出各執(zhí)行機構(gòu)在自動運行過程中是否發(fā)生故障。故障發(fā)生后設(shè)備停機、報警指示燈點亮,并且能夠在觸摸屏上顯示故障及故障產(chǎn)生的原因。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)如下:①產(chǎn)品尺寸。寬度小于等于660 mm,長度小于等于850 mm。②產(chǎn)品高度。單層為19.05 mm,雙層為38.1 mm,通過切換等高塊實現(xiàn)。③折彎層數(shù)。雙層或者單層。④折彎半徑為R85 mm或R60 mm,并可以快速切換。⑤折彎角度為0~120°,可調(diào),角度重復精度為±1°。⑥拖U高度為0~33 mm。⑦折彎類型。U形折彎或者L形折彎。⑧折彎周期為單層大于等于12 s,雙層大于等于22 s。
根據(jù)折彎機系統(tǒng)設(shè)計要求,設(shè)計制定了折彎機控制系統(tǒng)總體設(shè)計方案??刂葡到y(tǒng)包括2大部分,即威綸通觸摸屏界面(上位機)和下位機三菱FX5U控制系統(tǒng)(下位機)[8]。威綸通觸摸屏界面(上位機)將整個自動運行的過程參數(shù)、狀態(tài)在觸摸屏界面進行顯示并進行修改,通過按鈕等操作折彎機的手動和自動運行。三菱FX5U控制系統(tǒng)(下位機)主要完成各個伺服電機的點動、手動、回零和自動運行,氣缸的前后運動,以及系統(tǒng)出現(xiàn)故障時觸摸屏和三色燈進行報警,并顯示故障原因。
折彎機控制系統(tǒng)采用FX5U系列PLC作為控制中樞,威綸通MT8121iE觸摸屏作為上位機。整個控制系統(tǒng)硬件組成如圖2所示。上位機(觸摸屏MT8121iE)通過以太網(wǎng)和三菱FX5U PLC進行實時通信并向PLC發(fā)出數(shù)據(jù),同時獲取設(shè)備各個運動機構(gòu)的運行狀態(tài)信息。通過脈沖+方向控制向5個伺服驅(qū)動器發(fā)出指令,控制5個伺服電機的速度和位置,并反饋電機的位置和轉(zhuǎn)速以及報警信息。PLC通過IO控制各個氣缸的前進與后退等。系統(tǒng)中的各種傳感器輸入信號檢測到信號后,反饋回PLC控制系統(tǒng)[9]。
圖2 折彎機控制系統(tǒng)整體圖
折彎機控制系統(tǒng)軟件設(shè)計包括2大部分,即FX5U PLC控制軟件設(shè)計和觸摸屏(威綸通MT8121iE)軟件設(shè)計[10]。
FX5U PLC控制軟件設(shè)計主要包括采集各種傳感器信號、通過邏輯控制執(zhí)行機構(gòu)動作、發(fā)生故障后報警及報警處理等功能。觸摸屏(威綸通MT8121iE)軟件設(shè)計主要包括設(shè)置必要的參數(shù)、在線監(jiān)控各個執(zhí)行機構(gòu)的運行狀態(tài)、對故障時的報警進行提示等功能[11]。
本控制系統(tǒng)選用的是三菱FX5U系列PLC,其編程軟件是GX-WORKS3軟件,支持梯形圖、ST等編程語言。PLC軟件設(shè)計主要分為自動模式、手動模式和故障報警3大部分,整體流程圖如圖3所示。
手動控制可以實現(xiàn)對折彎電機、平臺電機、平移電機、夾緊電機、后定位電機及上夾模氣缸、下夾模氣缸、避讓氣缸、隨動氣缸的單獨點動和連續(xù)控制,主要是對各個執(zhí)行機構(gòu)進行手動測試和設(shè)備調(diào)試[12]。折彎機控制系統(tǒng)的核心部分是自動控制,當系統(tǒng)上電后,先進行初始化,然后進行系統(tǒng)自檢,再選擇自動模式,并確定要折彎工件的折彎次數(shù)是1彎還是2彎,按下自動啟動,即可自動運行。運行過程中可以通過觸摸屏在線修改運行參數(shù)及監(jiān)控各部件實時工作狀態(tài)[13]。
圖3 PLC控制系統(tǒng)控制流程圖
PLC的IO輸入輸出如圖4和圖5所示。
觸摸屏作為控制系統(tǒng)的上位機可以顯示和輸入控制參數(shù),并可以在線修改、監(jiān)控和顯示報警詳細信息。作為折彎機控制系統(tǒng)的控制核心,PLC將編碼器和傳感器等采集到的控制信息進行信號處理,再將信號傳送給各個執(zhí)行機構(gòu)進行相對應(yīng)的動作[14]。
觸摸屏采用威綸通科技公司的12寸觸摸屏,分辨率為1 024×768,集成了2個USB 2.0接口,可連接鼠標、鍵盤、Hub及USB存儲器?;贓asyBuilder Pro軟件進行編寫,采用TCP/IP(以太網(wǎng))協(xié)議通過以太網(wǎng)實現(xiàn)觸摸屏和FX5U之間的數(shù)據(jù)傳輸[15]。
觸摸屏的主要界面如下:①初始畫面。包括公司名稱、設(shè)備名稱、版本號、登錄設(shè)備的密碼輸入界面及各界面的切換按鈕。②參數(shù)設(shè)置。主要對加工過程中的工藝參數(shù)進行更改設(shè)定,如圖6所示。③配方界面。主要設(shè)置產(chǎn)品型號、產(chǎn)品編號、折彎角、回轉(zhuǎn)角、送料長度、狀態(tài)等信息,如圖7所示。④手動模式界面。主要完成5個伺服界面的點動、手動、回零以及氣缸的手動控制,如圖8所示。⑤首頁即自動模式界面,如圖9所示。
圖4 PLC控制I/O分配圖1
圖5 PLC控制I/O分配圖2
圖6 參數(shù)設(shè)置界面
圖7 配方調(diào)用界面
圖8 手動界面
圖9 自動主界面
折彎機作為空調(diào)兩器重要的加工設(shè)備,采用先進的伺服控制系統(tǒng),實現(xiàn)了設(shè)備高速穩(wěn)定的運行,確保了折彎兩器的加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率。該設(shè)備經(jīng)過一年多的實際運行,結(jié)果表明系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量高、設(shè)備運行穩(wěn)定高效,為空調(diào)兩器的生產(chǎn)提供了強有力的保障。