宋大鵬,殷廣師,任樂樂
(中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司,四川 綿陽 621000)
將預制加工成型的鋼筋網(wǎng)片運至現(xiàn)場安裝是鋼筋工程發(fā)展的重要方向,也是施工管理中提高施工效率的一項重要舉措,預制的鋼筋網(wǎng)片減少了現(xiàn)場作業(yè)量,能夠有效加快施工進度[1]。中國自主研發(fā)的第三代核電“華龍一號”單座機組鋼筋使用量達9萬t,主體廠房直徑規(guī)格40 mm的鋼筋占70%左右,單根設(shè)計長度最長12 000 mm,為了保證工期部分廠房需24 h持續(xù)進行“搬運+人工綁扎”作業(yè),超大體量的鋼筋工程附帶著人工密集施工生產(chǎn)。隨著建筑業(yè)的發(fā)展與日趨激烈的競爭環(huán)境,粗放型的管理模式與技術(shù)手段無法滿足各種現(xiàn)代化建筑的需求,迫切需要進行一場變革,BIM技術(shù)的應用對于建筑業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展具有里程碑式的意義[2]。
鋼筋模塊化應用首先在抗飛機撞擊墻體等“無洞口、少物項”的外墻上被試驗使用,通過BIM技術(shù)可視化方式以“吊裝就位少量調(diào)整”的原則進行安裝邏輯研究。
根據(jù)現(xiàn)場實際條件,選取1#機組燃料廠房K3002墻-0.05~5.45 m標高段進行鋼筋網(wǎng)片吊裝試驗,選取原則為K3002具有核島主廠房外墻通類特點,能夠代表核島主廠房外墻施工工況情況,根據(jù)現(xiàn)有圖紙分析,核島主廠房外墻鋼筋量占每層墻體鋼筋總量的35%~40%左右。主要機具設(shè)備如表1所示。
K3002墻鋼筋間距200 mm,豎向、水平均采用50%接頭,該位置墻靠近1A#、8A#塔吊,既能順利預制,同時又可模擬“工廠預制,機械倒運、現(xiàn)場安裝”的情景,塔吊附近有硬化完成的堆場,滿足鋼筋網(wǎng)片綁扎場地和吊裝要求。
表1 主要機具設(shè)備
燃料墻體鋼筋間距為200 mm,主要采用直徑40 mm的鋼筋,豎向、水平方向采用50%接頭,水平鋼筋布置在立筋內(nèi)側(cè)。在燃料廠房選取20 m范圍墻體進行鋼筋網(wǎng)片吊裝,在拼裝場地位置選取8 m×20 m范圍進行網(wǎng)片預制,利用燃料周邊塔吊進行吊裝。根據(jù)燃廠房結(jié)構(gòu)層高考慮,網(wǎng)片選取6.0 m×4.5 m(豎向×水平向)尺寸進行預制吊裝,首張網(wǎng)片14根水平筋、14根立筋,約重1.47 t,第二張網(wǎng)片14根水平筋、20根立筋,約重1.77 t。本次吊裝方案擬吊裝2片鋼筋網(wǎng)片進行連接,首片鋼筋網(wǎng)片模擬立筋連接,第二片模擬水平筋和立筋進行連接,全方位驗證鋼筋網(wǎng)片現(xiàn)場安裝的可行性。
網(wǎng)片采用抗飛機撞擊用機械套筒連接。抗飛機撞擊用機械套筒采用螺紋連接工藝連接至套筒上,考慮到現(xiàn)場誤差及施工操作的累計誤差,采用加長套筒型鋼筋接頭。
為進一步提高施工建造高質(zhì)量,預先通過BIM按照1∶1設(shè)計胎具模型,實體采用Q235材質(zhì),由尺寸100 mm×100 mm角鋼焊接而成,在鋼板上按200 mm標準間距開槽,并整合拼裝。
鋼筋加工斷面平直,不得有馬蹄形或彎曲,抗飛機撞擊接頭加工時嚴格遵守操作規(guī)程,鋼筋網(wǎng)片尺寸偏差控制在5 mm以內(nèi)。
依據(jù)設(shè)計圖紙建立BIM模型,包括整個網(wǎng)片吊裝前3D造型、各個構(gòu)件信息,預制鋼筋網(wǎng)片上的吊裝點及周圍采用“十”字扣,吊裝點及左右上下各2點,網(wǎng)片豎向鋼筋上端使用定位裝置將其固定,豎向鋼筋接頭采用同樣的方式進行固定,保證鋼筋規(guī)格型號、間距、尺寸滿足要求,如圖1所示。
圖1 預制鋼筋網(wǎng)片(單位:mm)
網(wǎng)片采用4點吊裝,模擬計算實驗吊點均勻設(shè)置以保證網(wǎng)片吊裝時的平衡性,特殊形狀網(wǎng)片可以適當調(diào)整,調(diào)整位置根據(jù)網(wǎng)片質(zhì)量平均分攤確定,但要確保網(wǎng)片起吊后基本保持橫向鋼筋水平,不得過多傾斜,以利于就位。
預制鋼筋網(wǎng)片吊裝高空作業(yè)具有一定的風險,“先試后建”將二維圖紙三維可視化表達交底信息,預制鋼筋網(wǎng)片與BIM模型高度匹配,BIM理論數(shù)據(jù)與現(xiàn)場數(shù)據(jù)相結(jié)合,模擬施工與可視化交底,理論結(jié)合實際,應做到以下幾點:利用BIM發(fā)布3D-PDF或者i-model文件進行吊裝前安全技術(shù)交底,現(xiàn)場使用的吊具、機具經(jīng)檢查安全有效,吊點設(shè)置合理并可靠,網(wǎng)片底部兩端設(shè)置纜風繩,加固腳手架搭設(shè)完成。
所有施工操作人員應經(jīng)過培訓合格并能熟練作業(yè)的專業(yè)人員。主要人員配備如表2所示。
表2 主要人員配備
表2(續(xù))
網(wǎng)片吊裝流程如下:鋼筋網(wǎng)片掛鉤→起吊條件確認、地面警戒隔離→起吊至指定墻體→首片鋼筋網(wǎng)片連接并臨時固定→摘除吊鉤→第二片鋼筋網(wǎng)片吊裝→第二片鋼筋網(wǎng)片立筋接頭、水平筋接頭對正→第二片鋼筋網(wǎng)片接頭連接并臨時固定→摘除吊鉤→預制場地清理。
采用HW200×200×8×12作為吊梁,吊梁長度為7 060 mm。
現(xiàn)場進行鋼筋網(wǎng)片吊裝時,吊梁下端每個受力點的集中力F=7 350 N,鋼梁截面模數(shù)Wx=461 040 mm3,慣性距I=46 101 900 mm4,截面積A=6 208 mm2,E=205 000 N/mm2。
2.4.1 H型鋼長細比核算
查《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》5.3.8可知,受壓構(gòu)件容許長細比[λ]=150。λx=l/ix=<[λ],穩(wěn)定性合理;λy=l/iy=<[λ],穩(wěn)定性合理。
2.4.2 計算簡圖
計算不考慮吊耳的角度問題,按照力平衡考慮。位移平衡圖如圖2所示,彎矩圖如圖3所示,剪刀圖如圖4所示,位移如圖5所示。
圖2 位移平衡圖(單位:mm)
圖3 彎矩圖
圖4 剪刀圖(單位:mm)
圖5 位移圖
抗彎計算:δ=M/W<[δ],滿足要求。
抗剪計算:τ=VSx/Ixtw 最大位移ωmax小于計算所得的數(shù)據(jù),滿足要求。 吊梁吊耳計算書:鋼筋網(wǎng)片最大質(zhì)量3 t,吊索+H型鋼質(zhì)量按1 t考慮,吊裝采用2個吊點,選取吊耳材質(zhì)Q235B,板厚20 mm,孔徑規(guī)格如圖6所示。吊耳與H型鋼焊縫為直角焊縫,使用手工電弧焊焊接,焊縫長度為160 mm,焊腳尺寸Hf=8 mm,現(xiàn)場吊裝夾角要求大于等于60°(取60°計算)。 圖6 孔徑規(guī)格圖 查GB50017—2003《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》表3.4.1-1鋼材的強度設(shè)計值,得此板式吊耳的鋼材的抗剪力強度設(shè)計值fv=125 MPa,f=215 MPa。 為了避免板孔式吊耳孔壁的強度不夠而使吊耳被撕裂,根據(jù)拉曼公式對吊耳板孔強度驗算,吊耳焊縫能夠滿足強度要求。 式(1)中:σ為板孔壁承壓應力,MPa;k為動載系數(shù),取1.1;P為吊耳板所受外力,N;δ為板孔壁厚度,mm;d為板孔孔徑,mm;R為吊耳板外緣有效半徑,mm;r為板孔半徑,mm。 查GB50017—2003《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》表3.4.1-3焊縫的強度設(shè)計值,焊接吊耳的焊縫設(shè)計抗拉、抗剪強度設(shè)計值為(取強度設(shè)計值折減系數(shù)為0.85): P=P0×1.3×1.1=32 363.76 N(動載系數(shù)1.3,不均勻系數(shù)1.1)。 垂直于焊縫長度方向的應力如下: 沿焊縫長度方向的剪應力如下: 通過BIM三維數(shù)字模型對施工過程可視化模擬,制定合理的施工工序、施工難點及安全注意事項,吊裝前首先在地面進行2片鋼筋網(wǎng)片水平筋接頭校正和清理,并在鋼筋網(wǎng)片或混凝土鋼筋接頭上提前預留加長型套筒。 BIM技術(shù)在工程中的應用改善了建筑行業(yè)生產(chǎn)效率地下、浪費嚴重的問題,在鋼筋工程中解決施工中質(zhì)量差、管理混亂、材料浪費、進度緩慢、效率地下的難題[3]。借助BIM可視化系統(tǒng)對施工組織進行模擬,非常直觀地了解整個施工安裝環(huán)節(jié)的時間節(jié)點安排和安裝工序,清晰把握安裝過程中的難點和要點,也可以進一步對原有安裝方案進行優(yōu)化和改善,提高施工效率和施工方案的可行性,更好規(guī)劃整個吊裝施工組織協(xié)調(diào)過程,如圖7所示。 圖7 用BIM可視化系統(tǒng)模擬施工組織 確保安全規(guī)范地操作,吊裝就位時嚴禁直接手扶鋼筋網(wǎng)片下口,作業(yè)人員牽引攬風繩控制網(wǎng)片以作定位,當鋼筋網(wǎng)片距離現(xiàn)場接頭約100 mm時,下方用撬棍校正,直至立筋接頭對接完成,然后擰緊豎向抗飛機撞擊機械接頭。當豎向接頭連接完成50%后設(shè)置臨時加固措施,利用扣件與鋼筋網(wǎng)片連接,支撐高度應過網(wǎng)片高度的1/2,橫向間距2 m一排,臨時加固后方可摘除掛鉤,隨后連接網(wǎng)片剩余鋼筋接頭。待第一片預制鋼筋網(wǎng)片連接后,繼續(xù)吊裝第二片預制鋼筋網(wǎng)片至就位點,然后下落至預留立筋接頭位置進行連接,對正后重復首片立筋連接方式,同時自下而上連接水平筋,水平筋及立筋連接各完成50%以上后設(shè)置臨時加固措施,同時控制好鋼筋保護層滿足施工要求。 經(jīng)分析,采用預制鋼筋網(wǎng)片吊裝方法后,工廠預制鋼筋網(wǎng)片比現(xiàn)場綁扎效率提高了47%,每萬t鋼筋可節(jié)約300工日,在提高現(xiàn)場施工安全性的同時有效節(jié)約了土建施工工期;縮短了鋼筋施工時間,預制鋼筋網(wǎng)片在實驗吊裝過程中,鋼筋網(wǎng)片于15:24時起吊(試吊3 min),15:31時吊裝至安裝部位,16:16時28個接頭全部連接完成,塔吊摘鉤,共耗時50 min,人工施工用時較短。 綜上所述,預制鋼筋網(wǎng)片在核電土建平直墻體鋼筋施工中比逐根綁扎有優(yōu)勢,對提高核電建設(shè)經(jīng)濟性和數(shù)字化競爭力具有重要意義。隨著BIM技術(shù)應用的逐步深入,核電建設(shè)各項工作將由孤立形式變?yōu)椴⑿?、交互形式?/p>2.5 施工方案論證/施工組織模擬
3 優(yōu)勢分析
4 結(jié)論