李 剛, 韓 杰, 王 帆
(中國空氣動力研究與發(fā)展中心 設(shè)備設(shè)計與測試技術(shù)研究所,四川 綿陽 621000)
風(fēng)洞作為空氣動力研究和飛行器研制的最基本試驗設(shè)備,起著十分重要的作用。湍流度是風(fēng)洞流場校測的重要指標(biāo),在飛行器模型的風(fēng)洞試驗中,需要對風(fēng)洞流場湍流度進(jìn)行準(zhǔn)確測量[1]。目前,熱線風(fēng)速儀是測量流場湍流度的最理想儀器,但是由于測量目標(biāo)為動態(tài)信號,導(dǎo)致測量結(jié)果容易受到干擾,特別是對于低湍流度測量而言,更容易受到電磁干擾[2-3]。
隨著微電子學(xué)、電力電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、自動控制理論等的不斷發(fā)展,變頻調(diào)速系統(tǒng)在交通運輸、石油、家用電器、軍事等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用[4]。變頻調(diào)速系統(tǒng)具有功率因數(shù)高、啟動平穩(wěn)、調(diào)速范圍寬等優(yōu)點[5-8]。因此,越來越多的風(fēng)洞采用變頻調(diào)速系統(tǒng)驅(qū)動風(fēng)扇或壓縮機(jī),從而實現(xiàn)風(fēng)洞風(fēng)速的精確控制。但是,變頻器調(diào)速系統(tǒng)在工作時會對周圍的電磁環(huán)境造成一定影響,嚴(yán)重時甚至可能造成系統(tǒng)不能正常穩(wěn)定工作。
因此熱線風(fēng)速儀由于受到風(fēng)洞現(xiàn)場電磁干擾的影響,常常無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)精度,甚至無法正常工作。國內(nèi)外文獻(xiàn)在低速流場低湍流度測量受到干擾時,處理方法主要是通過信號濾波[9-12]和干擾信號解耦[13-14],但是由于變頻調(diào)速系統(tǒng)產(chǎn)生的干擾信號的頻率與熱線風(fēng)速儀測量信號的頻率嚴(yán)重重疊,極大地降低了濾波效果。
本文從熱線風(fēng)速儀在0.55 m×0.4 m聲學(xué)引導(dǎo)風(fēng)洞受變頻調(diào)速系統(tǒng)電磁干擾這一現(xiàn)象入手,從電磁兼容的角度解決熱線風(fēng)速儀干擾問題。
0.55 m×0.4 m聲學(xué)引導(dǎo)風(fēng)洞由風(fēng)洞洞體、動力系統(tǒng)、測控系統(tǒng)和配電系統(tǒng)等組成,如圖1所示。其中動力系統(tǒng)包括風(fēng)扇、電機(jī)和變頻器,電機(jī)采用東方電機(jī)廠的異步電機(jī),變頻器采用ABB公司ACS800系列變頻器,額定功率132 kW,額定電壓380 V。測控系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)和測量系統(tǒng),測量系統(tǒng)包括了用于湍流度測量的熱線風(fēng)速儀,熱線儀采用丹麥丹迪公司的STREAMLINE系統(tǒng),測量探頭采用55P11一維探頭,測點布置于風(fēng)洞試驗段的中心,系統(tǒng)配置的采集卡分辨率為16位。數(shù)據(jù)采樣頻率為20 kHz,采樣時間為10 s。
圖1 0.55 m×0.4 m聲學(xué)引導(dǎo)風(fēng)洞布局圖
圖2為熱線風(fēng)速儀受電磁干擾時的測試結(jié)果。通過試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)變頻調(diào)速系統(tǒng)運行時,熱線風(fēng)速儀的測量信號受到干擾,使得精度極大地降低,甚至無法正常工作。通過圖2可以看出風(fēng)洞的風(fēng)速為18 m/s,但是由于熱線風(fēng)速儀受現(xiàn)場電磁干擾的影響,測試最大值接近21 m/s,最小值為16 m/s,其測試誤差遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于指標(biāo)要求的0.2%。
圖2 熱線風(fēng)速儀受電磁干擾時的測試結(jié)果
電磁干擾耦合途徑主要有:空間輻射、電源傳導(dǎo)、接地串?dāng)_等方式,為了分析電磁干擾對熱線風(fēng)速儀的干擾耦合途徑,對熱線風(fēng)速儀所在的風(fēng)洞消聲室開展輻射干擾測試,并對熱線風(fēng)速儀開展電源傳導(dǎo)干擾測試和接地串?dāng)_測試。
熱線風(fēng)速儀放置于風(fēng)洞消聲室的試驗段中心,因此為了測試空間輻射干擾對熱線風(fēng)速儀的影響,對變頻工作前后風(fēng)洞消聲室的空間電磁輻射進(jìn)行測試,得到測試結(jié)果分別如圖3和圖4所示。
圖3 變頻器工作前消聲室輻射干擾測試結(jié)果
圖4 變頻器工作時消聲室輻射干擾測試結(jié)果
通過對比變頻器工作前后,消聲室內(nèi)輻射干擾測量結(jié)果可以看出,駐室內(nèi)的空間電磁輻射水平基本一致,均在80 dBmV左右。因此,可以排除風(fēng)洞內(nèi)的電磁輻射對熱線風(fēng)速儀的干擾。
熱線風(fēng)速儀采用交流220 V供電,與變頻器采用同一個380 V變壓器供電,而變頻器工作時會對電網(wǎng)造成諧波污染,從而影響同電網(wǎng)的其他設(shè)備。因此,采用電壓法對變頻器工作前后熱線風(fēng)速儀電源線中的火線L、零線N傳導(dǎo)干擾進(jìn)行了測試,測試結(jié)果如圖5~圖8所示。
圖5 變頻器工作前熱線風(fēng)速儀火線L傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果
圖6 變頻器工作時熱線風(fēng)速儀火線L傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果
圖7 變頻器工作前熱線風(fēng)速儀零線N傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果
根據(jù)圖5~圖8可以看出,當(dāng)變頻器工作時,熱線風(fēng)速儀電源火線L的傳導(dǎo)干擾水平從-74 dB增加至-18 dB,增加了56 dB;而零線N的傳導(dǎo)干擾水平從-82 dB增加至-24 dB,增加了58 dB。根據(jù)電磁干擾測量結(jié)果為
UdBmV=20lgUV
(1)
計算可知,變頻器運行前后,熱線風(fēng)速儀電源火線L和零線N上的傳導(dǎo)干擾強(qiáng)度增加了1500多倍。
采用電流法,對熱線風(fēng)速儀接地線上的干擾信號進(jìn)行測試,測試結(jié)果如圖9和圖10所示。根據(jù)測試結(jié)果可以看出,變頻器工作前后,熱線風(fēng)速儀地線上的干擾水平變化不大,因此可以排除接地串?dāng)_對熱線風(fēng)速儀的影響。
圖9 變頻器工作前熱線風(fēng)速儀接地串?dāng)_測試結(jié)果
通過對風(fēng)洞消聲室空間電磁輻射、熱線風(fēng)速儀電源線傳導(dǎo)和接地串?dāng)_測試,已基本排除了空間電磁輻射和接地串?dāng)_的可能性,因此影響熱線風(fēng)速儀測量精度的干擾耦合途徑主要是電源線傳導(dǎo)干擾。
為了降低變頻器工作時產(chǎn)生的電磁干擾對現(xiàn)場測試設(shè)備的影響,風(fēng)洞現(xiàn)場配置了鐵塔CYW系列交流參數(shù)穩(wěn)壓電源。CYW交流參數(shù)穩(wěn)壓電源的工作原理是通過兩組繞組實現(xiàn)電網(wǎng)電壓和測控電壓之間的隔離和穩(wěn)壓。但是從熱線風(fēng)速儀的實際測試結(jié)果來看,交流參數(shù)穩(wěn)壓電源無法抑制電源線傳導(dǎo)干擾。
圖10 變頻器工作后熱線風(fēng)速儀接地串?dāng)_測試結(jié)果
因此,為了進(jìn)一步分析電源線傳導(dǎo)干擾對熱線風(fēng)速儀的作用機(jī)理,首先對熱線風(fēng)速儀供電電路進(jìn)行建模和仿真,熱線風(fēng)速儀供電模型如圖11所示。干擾源波形如圖12所示。根據(jù)電源線傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果,熱線風(fēng)速儀電源線傳導(dǎo)干擾頻率主要在100~500 kHz范圍內(nèi)。因此為了模擬干擾源對熱線風(fēng)速儀的作用機(jī)理,干擾源選擇120 kHz的正弦干擾信號。交流參數(shù)穩(wěn)壓電源輸出仿真波形如圖13所示。通過波形可以看出,干擾信號經(jīng)過交流參數(shù)穩(wěn)壓電源后,幅值雖然有所降低,但干擾信號的頻譜則有120 kHz延展開來,不僅有120 kHz的干擾信號,其他頻段也出現(xiàn)了干擾電平。因此通過以上分析和仿真可以得出,CYW系列交流參數(shù)穩(wěn)壓電源不能對電源線上的干擾信號進(jìn)行抑制和衰減。
恒壓型熱線測量系統(tǒng)電路原理如圖14所示。接入a# 模塊[15-16],Rw為熱線在流場中的工作電阻。當(dāng)流場流速U增大時,熱線溫度Tw降低,Rw減小。由于運放輸出電壓E0在變化瞬間保持不變,使得Rw和反饋電阻RF獲得的分壓Ew降低,從而使電流IF減小、運放輸入電壓Ein上升,導(dǎo)致E0增大,電流I2增大,I2經(jīng)分流后使電流Iw增大并對熱線加熱,使Ew重新回升到流速變化前的值。
圖11 熱線風(fēng)速儀供電仿真模型
圖14 熱線風(fēng)速儀原理圖
設(shè)圖14所示的熱線風(fēng)速儀的運放開環(huán)增益為A、增益帶寬積為ωt,運放可作為一階最小相位系統(tǒng)。此時,熱線風(fēng)速儀各節(jié)點的電流和電壓關(guān)系如式(2)所示[17]。
(2)
式中:R1為輸入電阻;R2為增益電阻;Ei為輸入控制電壓。在實際的熱線風(fēng)速儀中,一般選定Rw?R1,R1?RF,Rw?R2,A=100~120 dB;Ei為直流電壓,此時將式(2) 簡化整理得到
(3)
當(dāng)熱線處于穩(wěn)態(tài)工作狀態(tài)時,熱線測量系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)輸出電壓為
(4)
式中:Ei變化會導(dǎo)致熱線測量系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)輸出電壓E0出現(xiàn)擾動,從而使熱線風(fēng)速儀電流Iw出現(xiàn)波動,影響熱線風(fēng)速儀的測試精度和穩(wěn)定性。
根據(jù)以上測試、仿真和分析得出,風(fēng)洞電磁干擾通過傳導(dǎo)耦合到熱線風(fēng)速儀電源,從而影響熱線風(fēng)速儀測試精度和穩(wěn)定性。
為了提高系統(tǒng)電磁兼容性,從電磁兼容三要素“干擾源、干擾路徑和敏感設(shè)備”著手,綜合考慮風(fēng)洞現(xiàn)場情況,擬采用在熱線風(fēng)速儀電源輸入端加入EMC電源濾波器(如圖15所示)來切斷干擾路徑的方式抑制電源線傳導(dǎo)干擾,EMC濾波器的參數(shù)如表1所示。
圖15 干擾抑制措施示意圖
表1 電源濾波器的參數(shù)
為了驗證干擾抑制效果,對加入EMC濾波器后熱線風(fēng)速儀電源線傳導(dǎo)干擾進(jìn)行了測試,其測試結(jié)果如圖16和圖17所示。
圖16 加入EMC濾波器后火線L傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果
圖17 加入EMC濾波器后零線N傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果
根據(jù)熱線風(fēng)速儀電源傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果對比(如表2所示)可以看出,加入EMC濾波器后,熱線風(fēng)速儀電源L線傳導(dǎo)干擾從-18 dBmV降低至-92 dBmV,電源N線的傳導(dǎo)干擾從-24 dBmV降低至-97 dBmV,其電源線的噪聲甚至優(yōu)于變頻器工作前的背景噪聲。
表2 熱線風(fēng)速儀電源線傳導(dǎo)干擾測試結(jié)果對比 單位:dBmV
同時使用熱線風(fēng)速儀對風(fēng)洞的風(fēng)速進(jìn)行測量,其測量結(jié)果如圖18所示。根據(jù)測試結(jié)果可以看出,電源線加入EMC濾波器后,熱線風(fēng)速儀上的干擾得到了有效抑制,其測試精度也從受干擾前的3%提高到0.2%。
圖18 加入EMC濾波器后熱線風(fēng)速儀的測試結(jié)果
針對熱線風(fēng)速儀電磁干擾開展了風(fēng)洞現(xiàn)場電源傳導(dǎo)、空間輻射和接地串?dāng)_測試,得出電源傳導(dǎo)是干擾熱線風(fēng)速儀的耦合途徑。
通過仿真分析對比,確定了風(fēng)洞電磁干擾會導(dǎo)致熱線測量系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)輸出電壓出現(xiàn)擾動,從而使熱線風(fēng)速儀電流出現(xiàn)波動,影響熱線風(fēng)速儀的測試精度和穩(wěn)定性。
為了抑制電源線干擾,提高熱線風(fēng)速儀的測試精度,根據(jù)電源線電磁干擾測試數(shù)據(jù),在熱線風(fēng)速儀電源輸入端加入EMC濾波器,并對加入濾波器后的熱線風(fēng)速儀電源傳導(dǎo)干擾進(jìn)行了驗證測試。測試結(jié)果顯示,加入EMC濾波器后,熱線風(fēng)速儀電源傳導(dǎo)干擾得到了有效抑制,熱線風(fēng)速儀的測試精度也從受干擾前的3%提高到0.2%。