錢 鑫,劉茂林,崔 磊,謝義康,葛 浩,陳德春
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
隨著汽車和家電行業(yè)的快速發(fā)展,熱鍍鋅合金化鋼板以其優(yōu)良的耐蝕性能、涂裝性能、焊接性能和較高的表面強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)己越來越多地應(yīng)用于汽車、家電等行業(yè)。同時(shí)由于汽車外板、家電面板等高檔鍍鋅產(chǎn)品訂單量增多,客戶對于表面質(zhì)量要求越來越高。在鍍鋅產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,鋅灰不可避免會產(chǎn)生,并且也是鍍鋅產(chǎn)品主要缺陷之一,故對鋅灰的控制引起國內(nèi)外各大鋼廠的廣泛關(guān)注。目前大部分連續(xù)熱鍍鋅線通過配置爐鼻子加濕控制系統(tǒng)、爐鼻子加熱系統(tǒng)、爐鼻子氣氛循環(huán)等系統(tǒng)來抑制鋅灰的產(chǎn)生、鋅蒸汽冷凝以及調(diào)節(jié)鋅鼻子內(nèi)氣氛潔凈度。其中通過爐鼻子加濕控制鋅灰是最普遍的控制方式之一,爐鼻子露點(diǎn)也成為熱鍍鋅關(guān)鍵工藝控制參數(shù)。結(jié)合馬鋼4號熱鍍線產(chǎn)線生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),本工作闡述了如何在抑制鋅灰產(chǎn)生的同時(shí),減少加濕的負(fù)面影響。
鍍鋅產(chǎn)線爐鼻子是連接退火爐與鋅鍋的結(jié)合處,一般爐鼻子均是具有矩形截面的通道。在爐鼻子內(nèi)460 ℃高溫、150 Pa壓力的工況條件下,熔融鋅液不可避免發(fā)生揮發(fā)現(xiàn)象。鋅液揮發(fā)后成為鋅蒸汽,即氧化鋅顆粒,彌漫在爐鼻子腔室內(nèi)。由于鋅液溫度在460 ℃左右,揮發(fā)的鋅蒸汽處于460 ℃高溫狀態(tài),在爐鼻子內(nèi)壁遇冷凝結(jié)沉積,逐步形成鋅灰(如圖1所示)。當(dāng)沉積的鋅灰嚴(yán)重到一定程度時(shí),伴隨著設(shè)備震動以及爐鼻子內(nèi)腔室氣流擾動,開始逐步墜落至帶鋼表面,形成長條狀鋅灰。
鋅灰的產(chǎn)生來源于爐鼻子內(nèi)鋅蒸汽的揮發(fā)冷凝,目前一般的熱鍍鋅生產(chǎn)線鋅灰控制手段的核心要點(diǎn):(1)抑制鋅液揮發(fā);(2)減少鋅蒸汽的冷凝。馬鋼4號熱鍍鋅產(chǎn)線采用爐鼻子加濕,即通過控制爐鼻子露點(diǎn),來抑制鋅液揮發(fā)。
爐鼻子內(nèi)露點(diǎn)的控制,是目前為止減少鋅灰生成最有效的手段。其原理是用保護(hù)氣經(jīng)過加熱的脫鹽水罐,變成帶有壓力且含有水蒸氣的熱氣,填充到爐鼻子內(nèi),因?yàn)樘砑拥募訚駳鈮毫Υ笥跔t鼻子內(nèi)腔室壓力,所以在高溫環(huán)境下直接與鋅液面反應(yīng),在鋅液面持續(xù)生成氧化鋅薄膜,可以阻隔鋅液蒸發(fā),避免了鋅蒸汽上升發(fā)生反應(yīng)生成鋅灰的過程,有效減少鋅灰生成量[1]。氧化膜形成:H2O+Zn=ZnO+H2,此時(shí)鋅液面的ZnO薄膜抑制鋅液面的鋅液蒸發(fā)[2]。
所謂露點(diǎn)是指氣體中水蒸氣飽和時(shí)的氣體溫度[3]。合適的露點(diǎn)控制,可以有效抑制鋅液蒸發(fā),減少鋅灰產(chǎn)生。但是由于鍍鋅產(chǎn)線加濕露點(diǎn)取樣位置、加濕孔位置以及爐鼻子內(nèi)壁容積不同,不同產(chǎn)線加濕露點(diǎn)目標(biāo)值有一定區(qū)別。如爐鼻子區(qū)域露點(diǎn)值過低,加濕系統(tǒng)濕氮?dú)庋a(bǔ)氣量不足,鋅液表面形成的氧化膜將無法阻擋鋅液蒸發(fā),即無法有效減少鋅灰生產(chǎn)量。如露點(diǎn)過高,雖可有效減少鋅灰產(chǎn)生,但會造成漏鍍等缺陷。
爐鼻中水含量的高低是通過露點(diǎn)來反映的,馬鋼4號熱鍍鋅線爐鼻子露點(diǎn)控制系統(tǒng)是通過含有水蒸氣的濕氮?dú)馀c干氮?dú)饣旌虾笞⑷霠t鼻子腔室;在保證干氮?dú)饬髁糠€(wěn)定的同時(shí),通過控制濕氮?dú)饬髁縼韺?shí)現(xiàn)露點(diǎn)調(diào)整。爐鼻子與退火爐腔室處于聯(lián)通狀態(tài),退火爐內(nèi)保護(hù)氣體(95%氮?dú)?5%氫氣)主要通過爐子頂部放散閥以及入口的密封輥外溢。爐鼻子內(nèi)氣體主要是流向退火爐RCS(快冷段),當(dāng)加濕系統(tǒng)氮?dú)饬髁窟^大時(shí),會影響退火爐ES(出口段)及RCS段露點(diǎn)乃至前段露點(diǎn),惡化爐內(nèi)氣氛,甚至?xí)⒉糠咒\蒸汽帶入熱張緊輥室以及上端的快冷段,導(dǎo)致鋅灰在該部分區(qū)域冷凝沉積,如圖2,3所示。合適的氮?dú)饪梢栽诒WC抑制鋅灰的前提下,減少對ES及RCS段露點(diǎn)的影響。
加濕器中的汽化可以通過液體表面的蒸發(fā), 也可以通過液體內(nèi)部產(chǎn)生汽泡來實(shí)現(xiàn)。在汽化過程中, 由于能量較大的液體分子逸出液面, 液體內(nèi)分子的平均動能減小, 促使液體的溫度降低, 汽化速度減小。要維持液體繼續(xù)汽化, 就必須對液體加熱。因此, 增加退火爐出口段水含量可以通過2種方法解決: 一是增加進(jìn)氣量; 二是提升加濕器中水的溫度[4]。
馬鋼4號鍍鋅線爐鼻子加濕是通過干氮?dú)馀c濕氮?dú)獾谋壤齺硗瓿傻?,在?shí)際生產(chǎn)控制過程中,干氮?dú)饬髁繛楣潭ㄖ担瑵竦獨(dú)饬髁扛鶕?jù)露點(diǎn)實(shí)際值與目標(biāo)值差值上下波動,以準(zhǔn)確達(dá)到露點(diǎn)目標(biāo)值。
馬鋼4號鍍鋅線通過調(diào)整氮?dú)庋a(bǔ)氣閥總管壓力,以爐鼻子露點(diǎn)設(shè)定目標(biāo)為-15 ℃前提,跟蹤干氮?dú)?、濕氮?dú)饧盃t子后區(qū)露點(diǎn)波動情況,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1。
表1 總管壓力調(diào)整跟蹤試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 1 Main pipe pressure adjustment tracking test data
(1)總管壓力為0.01 MPa時(shí),由于壓力過低,濕氮?dú)饬髁窟^小,爐鼻子露點(diǎn)偏低,無法達(dá)到-15 ℃目標(biāo)要求,并且在該參數(shù)工況下,爐鼻子露點(diǎn)波動較大,說明該總管壓力條件下,爐鼻子露點(diǎn)無法有效地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值閉環(huán)控制,長期在較低露點(diǎn)區(qū)域波動。
(2)總管壓力為0.04 MPa時(shí),壓力提高,干氮?dú)饧皾竦獨(dú)饬髁烤兴嵘?,但是爐鼻子露點(diǎn)仍無法達(dá)到目標(biāo)值。
(3)總管壓力為0.08 MPa時(shí),壓力繼續(xù)提高,干氮?dú)饧皾竦獨(dú)饬髁砍掷m(xù)上升,該參數(shù)工況下,爐鼻子露點(diǎn)可穩(wěn)定控制并達(dá)到目標(biāo)要求。同時(shí)該條件下,ES段及RCS段露點(diǎn)上升不明顯,該總管壓力試驗(yàn)合格。
(4)總管壓力為0.12 MPa時(shí),干氮?dú)饧皾竦獨(dú)饬髁砍掷m(xù)上升,爐鼻子露點(diǎn)可穩(wěn)定控制并達(dá)到目標(biāo)要求,干濕氮?dú)饬髁繉S段及RCS段露點(diǎn)影響逐漸顯著。
(5)總管壓力為0.16 MPa時(shí),爐鼻子露點(diǎn)可穩(wěn)定控制并達(dá)到目標(biāo),但由于干氮?dú)饧皾竦獨(dú)饬髁窟^大,導(dǎo)致ES及RCS段露點(diǎn)出現(xiàn)明顯的上升,該工藝條件下,濕氮?dú)饬髁窟^大,超出鋅液表面形成氧化膜所需的流量值,過剩的濕氮?dú)庥绊慐S及RCS段露點(diǎn)。
從試驗(yàn)中不難看出,由于爐鼻子腔室內(nèi)氣氛流動主要是向RCS區(qū)域流動,在增大爐鼻子加濕系統(tǒng)干氮?dú)饧皾竦獨(dú)饬髁康耐瑫r(shí),ES及RCS段露點(diǎn)受到顯著影響??偣軌毫^小時(shí),濕氮?dú)饬髁窟^小,爐鼻子露點(diǎn)始終偏低,無法達(dá)到要求??偣軌毫^高時(shí),會導(dǎo)致濕氮?dú)饬髁恳恢逼?,爐鼻子露點(diǎn)雖能達(dá)到要求,但嚴(yán)重影響了ES及RCS段露點(diǎn),即濕氮?dú)庠阡\液表面形成氧化膜后,仍有富余的濕氮?dú)饬飨騌CS區(qū)域,影響該段露點(diǎn)。從上述試驗(yàn)效果來看,合適的爐鼻子加濕系統(tǒng)氮?dú)庋a(bǔ)氣總管壓力為0.08~0.12 MPa。
在爐鼻子加濕系統(tǒng)氮?dú)庋a(bǔ)氣總管壓力0.08~0.12 MPa范圍內(nèi),可滿足保證達(dá)到露點(diǎn)以及對ES/RCS段露點(diǎn)影響較小的原則,但仍需通過生產(chǎn)長期跟蹤確認(rèn)抑制鋅灰的效果,具體跟蹤試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 總管壓力生產(chǎn)試驗(yàn)跟蹤Table 2 Main pipe pressure production test follow up
由表2可知,隨著總管壓力增大,濕氮?dú)饬吭龆啵杀WC爐鼻子不出現(xiàn)長條鋅灰的時(shí)間持續(xù)增長,但當(dāng)總管壓力過大時(shí),露鐵缺陷也隨之增多,說明此時(shí)的加濕量明顯超過抑制鋅灰的需求,并且過剩的濕氮?dú)鈺?dǎo)致其他缺陷產(chǎn)生。從該試驗(yàn)結(jié)果看,適合馬鋼4號鍍鋅線爐鼻子加濕系統(tǒng)總管壓力為0.10 MPa。
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,一般連續(xù)鍍鋅生產(chǎn)線爐鼻子均是通過控制干氮?dú)夂蜐竦獨(dú)獗壤齺韺?shí)現(xiàn)抑制鋅灰,濕氮?dú)饬髁窟^大會影響退火爐出口區(qū)域露點(diǎn),并且產(chǎn)生次生的缺陷,流量過小無法起到抑制鋅灰的作用。露點(diǎn)的控制本質(zhì)是濕氮?dú)饬髁康目刂?,加濕系統(tǒng)總管壓力對于濕氮?dú)饬髁坑绊懢薮?。由于每條鍍鋅產(chǎn)線工況存在差異,加濕點(diǎn)不同,露點(diǎn)取樣位置不同,爐鼻子加濕系統(tǒng)的壓力、干濕氮?dú)饬髁靠刂频葏?shù)均不相同。通過本工作的試驗(yàn)跟蹤說明,在確定加濕工藝時(shí),應(yīng)遵循以下3點(diǎn)原則:(1)保證達(dá)到露點(diǎn)控制要求;(2)抑制鋅灰產(chǎn)生;(3)不影響或者對ES/RCS段露點(diǎn)影響較少。在滿足該3點(diǎn)原則的前提下,可探索出適合產(chǎn)線的加濕系統(tǒng)工藝。