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        綜放工作面放煤量激光掃描自適應(yīng)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究

        2022-12-06 08:18:02胡而已孫益壯呂東翰
        中國(guó)煤炭 2022年11期
        關(guān)鍵詞:煤流煤量刮板

        胡而已,葉 蘭,孫益壯,呂東翰

        (1. 應(yīng)急管理部信息研究院,北京市朝陽區(qū),100029;2. 中國(guó)礦業(yè)大學(xué),江蘇省徐州市,221116)

        煤礦智能化開采是引領(lǐng)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)手段[1],當(dāng)前智能化已進(jìn)入全面發(fā)展階段,薄中厚煤層的智能化工作面建設(shè)均取得了突破性進(jìn)展[2],然而,綜放工作面的智能化技術(shù)難度大,其中放煤精準(zhǔn)控制[3-5]是亟待解決的技術(shù)難題之一。傳統(tǒng)放頂煤需要依靠工人眼看、耳聽獲得放煤口的落煤情況,來及時(shí)控制支架尾梁擺動(dòng)和插板收放[6-7],但工人現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境差,易出現(xiàn)過放或欠放[8]。因此,綜放工作面放煤量的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)是實(shí)現(xiàn)智能精準(zhǔn)放煤的前提,工作面后部刮板輸送機(jī)的煤流動(dòng)態(tài)參數(shù)[9]是放煤機(jī)構(gòu)動(dòng)作和控制的重要依據(jù)。目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)煤流量的在線監(jiān)測(cè)開展了部分研究,鄭忠友等[10]利用紅外線掃描儀進(jìn)行了工作面端頭轉(zhuǎn)載機(jī)煤流量的監(jiān)測(cè)研究,但轉(zhuǎn)載點(diǎn)煤量負(fù)荷監(jiān)測(cè)具有一定滯后性;李玉杰[11]、劉景軍等[12]通過在刮板輸送機(jī)上方安裝機(jī)械擋板,通過測(cè)量其夾角變化推算煤量,但該方法只能測(cè)量煤流的單點(diǎn)高度信息,測(cè)量精度較低;馮梅等[13]提出了一種基于支持向量機(jī)的輸送帶煤流量短時(shí)預(yù)測(cè)算法,但在綜放工作面復(fù)雜工況下的實(shí)際應(yīng)用還未見報(bào)道。

        綜放工作面推進(jìn)過程中,液壓支架的位姿隨時(shí)發(fā)生變化,因此安裝在支架后部的煤流監(jiān)測(cè)傳感器與測(cè)量對(duì)象間的幾何關(guān)系不固定,給煤流掃描監(jiān)測(cè)帶來了巨大挑戰(zhàn),筆者提出了一種隨動(dòng)激光掃描技術(shù),設(shè)計(jì)了綜放工作面放煤量激光掃描自適應(yīng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并開展了實(shí)驗(yàn)室模擬和現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn)。

        1 放煤量激光掃描監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        放頂煤過程是通過液壓支架尾梁擺動(dòng)以及插板的伸縮實(shí)現(xiàn)的,在煤巖沿液壓支架尾梁滑落到后刮板輸送機(jī)的過程中,從液壓支架上方滑落下來的煤流表面速度明顯大于內(nèi)部煤速,下落煤流內(nèi)部不同區(qū)域之間煤速也有明顯差別,因此通過對(duì)臨近放煤口的刮板輸送機(jī)上部堆煤量測(cè)量,可反映放煤口的實(shí)際放煤量。

        放煤量激光掃描智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)模型如圖1所示,在井下刮板輸送機(jī)上方依托液壓支架分別安裝激光掃描儀、傾角傳感器和工控機(jī)。放煤量激光掃描智能監(jiān)測(cè)技術(shù)結(jié)構(gòu)如圖2所示,包括掃描角度自適應(yīng)補(bǔ)償模塊、基于激光掃描的煤流初始體積計(jì)算模塊、基于灰色理論的煤流體積誤差修正模塊和小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)放煤量短時(shí)預(yù)測(cè)模塊。

        圖1 放煤量激光掃描智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)模型

        圖2 放煤量激光掃描智能監(jiān)測(cè)技術(shù)結(jié)構(gòu)

        (1)掃描角度自適應(yīng)補(bǔ)償模塊。采用傾角傳感器實(shí)時(shí)感知液壓支架和掃描裝置位姿,計(jì)算激光掃描儀掃描角度偏移量,進(jìn)而實(shí)時(shí)調(diào)整激光掃描儀掃描角度,實(shí)現(xiàn)放煤量自適應(yīng)監(jiān)測(cè)。

        (2)煤流初始體積計(jì)算模塊。根據(jù)激光測(cè)距原理,通過一系列煤流表面輪廓進(jìn)行激光掃描采樣,形成刮板輸送機(jī)上堆煤截面高度參量序列,經(jīng)過數(shù)據(jù)預(yù)處理和曲線擬合可得到煤堆的表面輪廓線,然后由上位機(jī)軟件進(jìn)行建立坐標(biāo)系、標(biāo)定、建模和數(shù)據(jù)計(jì)算,通過對(duì)比空載時(shí)刮板輸送機(jī)輪廓線,得到實(shí)際煤堆截面輪廓,進(jìn)而通過黎曼積分計(jì)算得到煤堆實(shí)時(shí)截面積,再根據(jù)編碼器測(cè)得的刮板輸送機(jī)速度,計(jì)算得出瞬時(shí)煤量體積。

        (3)煤流體積誤差修正模塊。利用煤流量計(jì)算測(cè)量值與真實(shí)值的差值序列形成原始數(shù)據(jù),通過累加、累減處理,提高觀測(cè)數(shù)據(jù)的規(guī)律性,然后通過預(yù)測(cè)模型對(duì)后續(xù)差值進(jìn)行合理預(yù)測(cè),進(jìn)行體積修正。

        (4)放煤量短時(shí)預(yù)測(cè)模塊。根據(jù)修正后的一段時(shí)間的放煤量數(shù)據(jù),采用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法得到短時(shí)間后刮板輸送機(jī)上放煤量的預(yù)測(cè)值。

        同時(shí),工控機(jī)通過以太網(wǎng)接入放煤決策系統(tǒng),實(shí)時(shí)傳輸放煤量以及短時(shí)間放煤量預(yù)測(cè)值,當(dāng)超過設(shè)定閾值時(shí),控制液壓支架停止放煤,有效避免了過放、欠放以及刮板輸送機(jī)過載,從而提升生產(chǎn)效率。

        2 放煤量激光掃描智能監(jiān)測(cè)技術(shù)

        2.1 激光掃描角度自適應(yīng)調(diào)整

        基于激光掃描獲取放煤量的監(jiān)測(cè)裝置安裝在液壓支架上,液壓支架的升起、推移以及尾梁的收放都會(huì)使得激光掃描裝置與刮板輸送機(jī)的相對(duì)位置發(fā)生變化,甚至由于相對(duì)角度的變化,導(dǎo)致激光掃描裝置無法掃描到刮板輸送機(jī)上的全部煤堆輪廓。支架位姿變化對(duì)掃描范圍影響示意如圖3所示。

        圖3 支架位姿變化對(duì)掃描范圍影響示意

        角度補(bǔ)償計(jì)算原理如圖4所示,采用傾角傳感器測(cè)量激光掃描裝置俯仰角α以及液壓支架后連桿與垂直方向的夾角β,通過上述測(cè)得的液壓支架姿態(tài)變換前后的夾角、液壓支架后連桿的轉(zhuǎn)動(dòng)中心與刮板輸送機(jī)表面垂直距離h、激光掃描裝置安裝位置與液壓支架后連桿轉(zhuǎn)動(dòng)中心的距離m等參數(shù)計(jì)算得出補(bǔ)償角度。

        圖4 角度補(bǔ)償計(jì)算原理

        設(shè)圖4位置1為液壓支架位姿變換前姿態(tài),位置2為變換后姿態(tài),則傾角傳感器a、b分別測(cè)得的位姿變換前激光掃描裝置俯仰角為α1,液壓支架后連桿與垂直方向的夾角β1;位姿變換后激光掃描裝置俯仰角為α2,液壓支架后連桿與垂直方向的夾角β2。

        由圖4可知,若要求出位姿變換后激光掃描裝置的補(bǔ)償角度θ,即實(shí)際掃描中心線與理想掃描中心線的夾角,需要求出理想掃描中心線與垂直方向的夾角γ,補(bǔ)償角θ計(jì)算公式為:

        θ=α2-γ

        (1)

        將激光掃描中心線、垂線以及刮板輸送機(jī)表面水平輪廓線視為三角形,則有:

        式中:H1、H2——位姿變換前后激光發(fā)射點(diǎn)距離刮板輸送機(jī)表面垂直距離,m;

        n——位姿變化前后掃描裝置的水平距離。

        H1、H2的計(jì)算式為:

        聯(lián)立可得:

        (8)

        2.2 基于黎曼積分的初始體積計(jì)算

        研究采用的德國(guó)西克(SICK)公司激光測(cè)距儀LMS111-10100是一種光電激光傳感器,基于飛行時(shí)間(TOF)原理[14-15], 使用激光束掃描平面內(nèi)周圍的環(huán)境。當(dāng)激光束入射到物體上, 則以距離和方向的形式給出物體的確定位置,并以二維坐標(biāo)的方式描述[16]。由于機(jī)械振動(dòng)以及煤的低反射率和放煤工作面的環(huán)境干擾,會(huì)產(chǎn)生掃描點(diǎn)“丟失”的現(xiàn)象,筆者采用最小二乘法對(duì)原始掃描輪廓進(jìn)行曲線擬合,彌補(bǔ)缺失的掃描點(diǎn)補(bǔ)全輪廓,用處理后的數(shù)據(jù)計(jì)算得到實(shí)時(shí)的煤流量。

        煤流量是單位時(shí)間內(nèi)通過某有效截面的質(zhì)量,即煤的密度乘以單位時(shí)間內(nèi)通過某有效截面的煤的體積[17],計(jì)算式為:

        Q=ρVt

        (9)

        式中:Q——煤流量,kg/s;

        Vt——單位時(shí)間內(nèi)通過激光掃描截面煤流體積,m3/s;

        ρ——煤的密度,kg/m3。

        LMS111激光束按照角度編碼器的約束逐步地以扇形方式掃描周圍環(huán)境,掃描頻率為f,在測(cè)量過程中,激光掃描儀每掃描一次獲取一幀橫截面數(shù)據(jù),也就是激光脈沖獲取一幀橫截面數(shù)據(jù)的時(shí)間是1/f;安裝在刮板輸送機(jī)上獲取刮板輸送機(jī)瞬時(shí)移速為vi,i為當(dāng)前時(shí)刻獲取截面的幀數(shù),則每掃描一幀橫截面數(shù)據(jù),刮板輸送機(jī)移動(dòng)的距離為vi/f;那么激光掃描儀掃描第i幀通過掃描界面煤的體積為:

        (10)

        式中:Si——煤堆第i幀橫截面積,m2。

        單位時(shí)間內(nèi)通過掃描界面煤流體積為:

        (11)

        式(11)中煤的密度ρ、掃描頻率f均已知,刮板輸送機(jī)瞬時(shí)速度vi可以通過編碼器獲得,所以只需要計(jì)算出煤堆實(shí)時(shí)橫截面積Si,即可測(cè)得煤流量。

        根據(jù)激光掃描測(cè)量原理,得到刮板輸送機(jī)表面以及煤堆截面點(diǎn)云數(shù)據(jù),為提高測(cè)量及計(jì)算精度,首先利用最小二乘法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,剔除異常噪聲及補(bǔ)全點(diǎn)云丟失,經(jīng)過曲線擬合后,可以得到刮板輸送機(jī)空載截面輪廓和有載截面輪廓。其中,刮板輸送機(jī)將敞開的溜槽作為煤炭、矸石或物料等的承受件,其橫截面是一個(gè)規(guī)則的矩形凹槽,而煤流表面輪廓可以視作一段不規(guī)則曲線,如圖5所示,因此利用三角形微元法結(jié)合扇形微元法計(jì)算第i幀煤流橫截面積公式為:

        圖5 第i幀煤流橫截面積計(jì)算原理

        (12)

        式中:α——激光掃描儀角分辨率;

        n——激光數(shù)據(jù)點(diǎn)個(gè)數(shù);

        2.3 基于灰色理論的煤流體積修正算法

        由于井下刮板輸送機(jī)振動(dòng)、激光“丟點(diǎn)”以及刮板輸送機(jī)煤料塊狀隨機(jī)分布,煤料內(nèi)部存在不均勻間隙,而激光掃描僅能獲取煤流表面輪廓,對(duì)于煤塊間隙存在“盲區(qū)”,且利用最小二乘法進(jìn)行曲線擬合,雖然一定程度上補(bǔ)全了缺失的掃描點(diǎn),但是不可避免地會(huì)產(chǎn)生一些誤差,因此測(cè)量值與實(shí)際體積存在較大的隨機(jī)性誤差。為獲取較為精確的測(cè)量值,筆者采用灰色理論GM(1,1) 預(yù)測(cè)模型,根據(jù)計(jì)算測(cè)量值與真實(shí)值的差值序列,對(duì)后續(xù)差值進(jìn)行合理預(yù)測(cè),進(jìn)行體積修正,從而消除振動(dòng)、激光“丟點(diǎn)”以及煤料間隙對(duì)體積的影響。

        灰色理論GM(1,1)模型通過對(duì)原始數(shù)據(jù)序列用累加的方式生成一組趨勢(shì)明顯的新數(shù)據(jù)序列,按照新數(shù)據(jù)序列的增長(zhǎng)趨勢(shì)建立回歸序列的灰色模型進(jìn)行預(yù)測(cè),然后再用累減的方法進(jìn)行逆向計(jì)算,恢復(fù)原始數(shù)據(jù)序列,進(jìn)而得到預(yù)測(cè)結(jié)果。通過累加、累減處理,提高觀測(cè)數(shù)據(jù)的規(guī)律性,弱化隨機(jī)性。對(duì)處理后的數(shù)據(jù)建立微分方程,可以充分利用信息,從抽象系統(tǒng)中挖掘出數(shù)據(jù)較為本質(zhì)的特征,具體算法如下。

        (1)設(shè)原始數(shù)據(jù)為x(0)={x(0)(1),x(0)(2),…,x(0)(n)} ,此處原始數(shù)據(jù)為煤流量計(jì)算測(cè)量值與真實(shí)值的差值序列。對(duì)x(0)累加生成新的數(shù)列為:

        (2)生成x(1)的鄰均值等權(quán)數(shù)列:

        (3)根據(jù)灰色理論對(duì)x(1)建立GM(1,1)白化微分方程:

        (17)

        式中:a——發(fā)展系數(shù);

        u——灰色作用量。

        (18)

        只要求出參數(shù)a、u,即可求出x(1)(k),進(jìn)而求出預(yù)測(cè)值。

        (4) 對(duì)累加生成數(shù)據(jù)做均值生成B與常數(shù)項(xiàng)向量Yn:

        (21)

        (22)

        (23)

        則后續(xù)煤料體積計(jì)算修正值為:

        (24)

        2.4 基于小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的煤流量短時(shí)預(yù)測(cè)

        小波分析擁有強(qiáng)大的非線性連續(xù)函數(shù)逼近能力,在時(shí)頻域分辨能力強(qiáng),能夠獲得更高的數(shù)據(jù)擬合和預(yù)測(cè)精度。小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(WNN)是在傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上引入的小波分析,同時(shí)具有小波分析與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),用小波基函數(shù)代替隱含層的激勵(lì)函數(shù)(sigmoid) ,使網(wǎng)絡(luò)擁有更加高效的收斂能力和更好的模型擬合能力。

        在任意平方可卷積空間L2(R) 中,將f(t)函數(shù)通過小波基函數(shù)進(jìn)行展開,其連續(xù)小波變換表達(dá)式為:

        (25)

        式中:a——伸縮因子;

        b——平移因子;

        研究證明3層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以解決所有復(fù)雜非線性問題[18-19],因此應(yīng)用輸入層、隱含層和輸出層構(gòu)成3層網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖6所示,其中輸入層x1,x2,…,xk為實(shí)測(cè)煤流量序列,輸出層y1,y2,…,ym為放煤量預(yù)測(cè)值,隱含層傳遞函數(shù)h1,h2,…,hk為小波基函數(shù),筆者在放煤量預(yù)測(cè)研究中采用的是Morlet小波基函數(shù)。

        圖6 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

        當(dāng)輸入數(shù)據(jù)序列xi(i=1,2,…,k) 時(shí),網(wǎng)絡(luò)的隱含層輸出可表示為:

        網(wǎng)絡(luò)的輸出層輸出可表示為:

        (27)

        式中:ωjn——隱含層和輸出層的連接權(quán)值;

        aj——對(duì)應(yīng)小波基函數(shù)hj的伸縮因子;

        bj——對(duì)應(yīng)小波基函數(shù)hj的平移因子。

        根據(jù)梯度下降法,預(yù)測(cè)誤差e計(jì)算公式:

        (28)

        式中:y*(n)——期望輸出;

        y(n)——實(shí)際輸出。

        在學(xué)習(xí)的過程中,根據(jù)預(yù)測(cè)誤差e的反向傳播訓(xùn)練,調(diào)整網(wǎng)絡(luò)權(quán)值和小波基函數(shù)的伸縮、平移因子,預(yù)測(cè)模型的輸出值不斷逼近期望的輸出值,網(wǎng)絡(luò)權(quán)重值的學(xué)習(xí)公式為:

        (29)

        式中:η——神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)速率。

        3 測(cè)試分析

        煤流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上位機(jī)軟件交互界面如圖7所示,主窗口包括通訊模塊、功能模塊、顯示模塊、信息模塊、數(shù)據(jù)模塊。

        圖7 煤流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上位機(jī)軟件交互界面

        為驗(yàn)證放煤量激光掃描自適應(yīng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的有效性及精確度,在中國(guó)礦業(yè)大學(xué)搭建了激光掃描自適應(yīng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái),對(duì)激光掃描角度的自適應(yīng)調(diào)整進(jìn)行測(cè)試實(shí)驗(yàn),并在晉能控股集團(tuán)塔山煤礦8222工作面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)試驗(yàn)。運(yùn)行上位機(jī)軟件的工控機(jī)配置為:core i7-7500u,內(nèi)存4 GB,Windows10系統(tǒng)。

        (1)掃描角度自適應(yīng)調(diào)整。激光掃描自適應(yīng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái)如圖8所示,激光掃描設(shè)備懸掛在模擬液壓支架的實(shí)驗(yàn)臺(tái)架上,利用平直帶式輸送機(jī)模擬刮板輸送機(jī),考慮到實(shí)驗(yàn)室情況,帶速設(shè)置為0.3 m/s,通過水平偏移不同距離仿真模擬實(shí)際工況下液壓支架的位姿變化,進(jìn)行激光掃描角度自適監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖9所示。

        圖8 激光掃描自適應(yīng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái)

        圖9(a)為初始位置激光掃描輪廓圖像,此時(shí)激光掃描儀安裝于輸送機(jī)正上方,掃描角度中心線垂直向下,輸送機(jī)居中處于上下掃描邊界間的掃描范圍內(nèi)。由圖9(b)、9(d)、9(f)、9(h)和9(j)可知,隨著激光掃描裝置位置的偏移逐漸增大,輸送機(jī)逐步脫離出掃描下邊界,對(duì)偏移后的裝置角度自適應(yīng)調(diào)整后,如圖9(c)、9(e)、9(g)、9(i)和9(k),掃描角度中心線始終指向輸送機(jī)輪廓中心位置,且輸送機(jī)能全部被激光掃描儀掃描范圍覆蓋。

        此外,根據(jù)圖9調(diào)整不同偏移角度后的輸送機(jī)上煤塊掃描輪廓,將不同調(diào)整角度后的輪廓和圖9(a)對(duì)比分析可知,隨著調(diào)整角度(掃描中心線與輸送機(jī)垂直方向夾角)的增大,調(diào)整角度后的煤塊掃描輪廓與初始位置輪廓偏差隨之增大。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是,隨著激光發(fā)射中心點(diǎn)的偏移,激光發(fā)射器發(fā)射的紅外激光會(huì)被靠近激光發(fā)射器的掃描物遮擋,導(dǎo)致掃描輪廓出現(xiàn)偏差。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),在實(shí)際液壓支架安裝工況下,激光掃描設(shè)備無法安裝在測(cè)量結(jié)果最好的刮板輸送機(jī)垂直方向上,因此激光掃描裝置掃描中心線總會(huì)相對(duì)于垂直方向偏移一定角度,根據(jù)對(duì)塔山煤礦8222工作面液壓支架后尾梁可供安裝位置實(shí)測(cè),激光掃描裝置安裝后偏移角度在30°~60°之間,基于上述分析,實(shí)際安裝位置的掃描中心線與輸送機(jī)垂直方向的夾角保持在30°最佳。

        圖9 激光掃描裝置角度自適應(yīng)調(diào)整效果

        (2)放煤量計(jì)算。在晉能塔山煤礦8222工作面進(jìn)行了工業(yè)性現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),測(cè)量包含有液壓支架遷移過程的放煤量,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)如圖10所示,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

        圖10 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況

        由表1數(shù)據(jù)可看出,本測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量值實(shí)際放煤體積存在一定的相對(duì)誤差,未用灰色理論GM(1,1)模型體積修正方法測(cè)量煤流量誤差偏差較大,平均誤差為11.45%,采用體積修正算法后,平均誤差為3.5%,測(cè)量精度得到改善,結(jié)果表明放煤量激光掃描自適應(yīng)監(jiān)測(cè)技術(shù)能夠?qū)呙杞嵌茸赃m應(yīng)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)煤流量的準(zhǔn)確監(jiān)測(cè),滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。

        表1 放煤量試驗(yàn)誤差分析

        (3)放煤量短時(shí)預(yù)測(cè)。根據(jù)2020年6-8月采集的現(xiàn)場(chǎng)煤流量數(shù)據(jù),劃分訓(xùn)練集和測(cè)試集,對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行訓(xùn)練,并利用測(cè)試集評(píng)估模型預(yù)測(cè)性能。實(shí)際放煤量與利用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)放煤量如圖11所示。由圖11實(shí)際放煤量與預(yù)測(cè)放煤量變化趨勢(shì)可以看出,由小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立的預(yù)測(cè)模型能夠較好地?cái)M合出實(shí)際放煤量。為更為直觀地對(duì)比放煤量預(yù)測(cè)值與實(shí)際值差別,建立兩者相對(duì)誤差分布圖,如圖12所示,放煤量預(yù)測(cè)值與實(shí)際值誤差基本在±10%波動(dòng),表明小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型可以較好地預(yù)測(cè)短時(shí)放煤量,將其應(yīng)用在放煤量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)放煤量的超前預(yù)測(cè)是可行的。

        圖11 放煤量預(yù)測(cè)結(jié)果

        圖12 預(yù)測(cè)值與實(shí)際值相對(duì)誤差

        4 結(jié)論

        (1)激光掃描范圍“跑偏”、點(diǎn)云“丟失”以及煤塊間存在的非均勻分布的間隙是導(dǎo)致煤量計(jì)算誤差較大的主要原因,建立了小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)放煤量預(yù)測(cè)模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)放煤量的超前預(yù)測(cè)。

        (2)提出了一種綜放工作面放煤量激光掃描自適應(yīng)監(jiān)測(cè)技術(shù)。搭建了包括掃描角度自適應(yīng)補(bǔ)償模塊、基于激光掃描的煤流初始體積計(jì)算模塊、基于灰色理論的煤流體積誤差修正模塊和小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)放煤量短時(shí)預(yù)測(cè)模塊技術(shù)框架,并利用C++語言實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)上位機(jī)軟件的開發(fā)。

        (3)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)?zāi)M及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)分析表明,該技術(shù)能夠?qū)呙杞嵌茸赃m應(yīng)調(diào)節(jié),對(duì)放煤量進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè),為后期放煤決策提供了可靠的信息基礎(chǔ)。在進(jìn)一步研究工作中,如何實(shí)現(xiàn)激光測(cè)量裝置在液壓支架后放煤空間的運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè),以實(shí)現(xiàn)對(duì)放煤口的“跟隨式”監(jiān)測(cè),是研究的重點(diǎn)內(nèi)容。

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