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        碎磨工藝對某金礦氰化浸出的影響

        2022-12-06 08:34:08郭金溢謝洪珍范道焱
        黃金 2022年11期
        關鍵詞:輥磨礦樣氰化

        郭金溢,謝洪珍,范道焱

        (1.低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室; 2.廈門紫金礦冶技術有限公司)

        引 言

        隨著金礦資源的開發(fā)利用,金礦石品位逐漸下降、解離難度逐漸增大,通常需要對其進行細磨或超細磨。在大多數(shù)選礦廠設備投資中,碎磨設備成本占設備總投資的一半以上,能耗則占選礦廠總能耗的60 %~70 %[1]。碎磨成本逐年增加,制約黃金生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展[2]?!岸嗨樯倌ァ北徽J為是目前黃金生產(chǎn)企業(yè)降本擴能、增加經(jīng)濟效益的最有效途徑。高壓輥磨機就是在這樣的現(xiàn)實背景下,作為一種高效的粉碎設備應運而生,并被不斷認可和推廣。高壓輥磨機在國內外的應用均表明,其產(chǎn)品中細粒級和超細粒級含量較常規(guī)顎式破碎機(下稱“常規(guī)顎破”)高,并且破碎產(chǎn)品顆粒形成了大量裂紋,大大改善了物料的可磨性[3],其大量的細粒級及顆粒的微裂紋可大幅降低后續(xù)磨礦作業(yè)的能量消耗及鋼球和襯板的消耗。因此,高壓輥磨機可在粉碎脆性、硬度和磨蝕性高的礦石(鐵、金、銅等)中推廣應用[4],是該類金屬礦石細碎及超細碎的理想設備。此外,高壓輥磨后的礦樣可直接進入堆浸工序,進一步減少磨礦成本[5-6]。

        綜上所述,對于金品位較低的金礦石,特別是堆浸回收率不高、全泥氰化浸出經(jīng)濟效益不明顯的礦石,開展高壓輥磨—堆浸試驗研究可為礦山節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效和提高選冶指標提供一條有效的新途徑,具有重要的現(xiàn)實意義。基于此,本文對國外某礦山低品位金礦石進行了高壓輥磨和常規(guī)顎破產(chǎn)品氰化對比試驗,為低品位金礦資源的高效經(jīng)濟開發(fā)提供參考。

        1 礦樣性質和制備流程

        1.1 礦樣性質

        1.1.1 礦物組成

        試驗礦樣由國外某礦山提供,礦樣中金屬礦物相對含量較低,為2.2 %;其中,金屬硫化物占1.2 %,主要有磁黃鐵礦、黃鐵礦、毒砂,微量黃銅礦;鐵氧化物和鐵硫酸鹽約占0.9 %,主要為磁鐵礦、赤鐵礦、鈦鐵礦、褐鐵礦和黃鉀鐵礬;非金屬礦物以角閃石類和斜長石為主,其次為石英和黑云母,少量綠泥石、絹云母、鉀長石,微量蒙脫石、碳酸鹽礦物等。

        將礦樣加工至-106 μm占80 %開展研究,根據(jù)可浸出金顆粒光片-電鏡掃描統(tǒng)計結果,在現(xiàn)有磨礦細度下,礦樣中金礦物連生體中14 %與金屬硫化物連生,主要表現(xiàn)為與毒砂(見圖1-a)、黃鐵礦(見圖1-b)連生,少量與磁黃鐵礦和方鉛礦連生;86 %與非金屬礦物連生,主要與斜長石連生,其次與角閃石連生。據(jù)此推斷該樣品中金主要以粒間金形式存在。

        圖1 金礦物嵌布特征

        1.1.2 化學成分

        礦樣化學成分分析結果見表1。

        表1 礦樣化學成分分析結果

        由表1可知:礦樣中可回收有價金屬元素主要為金,雜質元素含量較少,有機碳含量低,對金的氰化浸出影響不大。

        1.1.3 金物相分析

        礦樣中金物相分析結果見表2。

        表2 金物相分析結果

        由表2可知:礦樣中81 %左右的金以裸露金形式存在,理論上這部分金可通過氰化浸出回收。

        1.2 礦樣制備流程

        對礦樣分別采用高壓輥磨—氰化和常規(guī)顎破—氰化工藝處理。礦樣制備流程見圖2。

        圖2 礦樣制備流程

        2 試驗結果與討論

        2.1 粒級篩析對比試驗

        對高壓輥磨與常規(guī)顎破產(chǎn)品進行了不同粒級篩析試驗,粒度分布情況分別見表3、表4。

        表3 4 MPa高壓輥磨篩析試驗結果

        表4 常規(guī)顎破篩析試驗結果

        由表3、表4可知:與常規(guī)顎破相比,高壓輥磨細粒部分(特別是-0.074 mm粒級)占比大幅提高,這是因為高壓輥磨中物料除了受到與輥面接觸的直接壓力外,還受到自上而下的物料自重壓力,充滿粉碎腔的物料顆粒同時受到了來自四周相互擠壓的力,當壓力峰值超過顆粒的強度極限時遭到粉碎,而很多沒有粉碎的顆粒內部也因此產(chǎn)生許多微裂紋或宏觀裂紋。因此,高壓輥磨可達到“多破少磨”的效果,可在碎磨回路中減少磨礦處理量,從而降低磨礦成本。

        2.2 不同粒級常規(guī)顎破產(chǎn)品滾瓶氰化試驗

        將礦樣分別常規(guī)顎破至1 mm、3 mm、5 mm后進行滾瓶氰化試驗,礦漿濃度40 %,調節(jié)礦漿初始pH值為9~11,維持氰化鈉質量分數(shù)在0.08 %~0.10 %,氰化時間48 h,考察破碎產(chǎn)品粒度對金浸出率和試劑耗量的影響。試驗結果見表5。

        表5 常規(guī)顎破產(chǎn)品滾瓶氰化試驗結果

        由表5可知:該破碎產(chǎn)品金的浸出受粒度影響顯著,粒度由1 mm增加到5 mm,氰化48 h時,金浸出率由92.40 %降到45.53 %。試驗結果可為堆浸試驗提供數(shù)據(jù)參考。

        2.3 全泥氰化對比試驗

        分別對高壓輥磨與常規(guī)顎破得到的產(chǎn)品進行細磨—全泥氰化試驗。磨礦細度為-0.074 mm占100 %,礦漿濃度40 %,用石灰調節(jié)礦漿pH值至9~11,氰化鈉初始質量分數(shù)為0.10 %,氰化時間24 h,分別對渣、液進行分析。全泥氰化試驗結果見表6。

        由表6可知:經(jīng)過高壓輥磨后的產(chǎn)品再細磨氰化金浸出率與常規(guī)顎破后再細磨氰化相差不大,表明該礦樣細磨至 -0.074 mm 后大部分金已得到解離,破碎方式對金浸出的影響不大,后續(xù)磨礦作業(yè)的粒度才是影響金浸出率的關鍵。

        表6 高壓輥磨與常規(guī)顎破產(chǎn)品氰化試驗結果

        2.4 柱浸對比試驗

        對高壓輥磨與常規(guī)顎破產(chǎn)品進行柱浸對比試驗。將礦樣按常規(guī)顎破和高壓輥磨方式破碎至-10 mm后分別直接裝柱和以0.15 mm為分級粒度洗礦裝柱;先用1 g/L的NaOH 滴淋1~2 d,至柱下滴出溶液pH>9后開始滴加氰化鈉溶液,浸出液每天計量送檢;浸出液經(jīng)活性炭吸附后,補加氰化鈉至0.06 %~0.10 %后,重新返回滴淋;柱浸80 d后,先用4 g/L的NaOH溶液洗滌,至柱下溶液氰化鈉質量分數(shù)<10×10-6后改用自來水連續(xù)水洗柱子2 d,至柱下溶液 pH值約為7時,將洗水送檢;取出尾渣烘干稱量,并制樣送檢。試驗結果見表7。

        表7 高壓輥磨與常規(guī)顎破產(chǎn)品柱浸試驗結果

        由表7可知:在相同浸出條件下,高壓輥磨產(chǎn)品較常規(guī)顎破產(chǎn)品的浸出效果好,常規(guī)顎破產(chǎn)品金浸出率在43.86 %~57.11 %,高壓輥磨產(chǎn)品金浸出率在55.63 %~71.19 %,金浸出率可提高11~15百分點。這主要是因為與常規(guī)顎破產(chǎn)品相比,高壓輥磨產(chǎn)品細粒級含量較高,且顆粒內部形成了更多的微裂紋,有利于液體自發(fā)滲透,增加浸出試劑與被包裹金的接觸,從而提高金浸出率。金浸出率隨著高壓輥磨壓力的增大而增加。

        2.5 柱浸尾渣篩析對比試驗

        對不分級直接裝柱的柱浸尾渣進行粒度篩析試驗,結果見表8~10。

        由表8~10可知:無論是高壓輥磨還是常規(guī)顎破,柱浸尾渣中約90 %的金都賦存于+0.83 mm粒級中,-0.15 mm粒級的金品位均在0.06 g/t以下,細粒級礦樣在柱浸過程中浸出完全。隨著高壓輥磨壓力的增大,尾渣金品位逐步降低,+4 mm粒級產(chǎn)率及金品位均有所降低。

        表8 常規(guī)顎破產(chǎn)品柱浸尾渣篩析結果

        表9 2 MPa高壓輥磨產(chǎn)品柱浸尾渣篩析結果

        表10 4 MPa高壓輥磨產(chǎn)品柱浸尾渣篩析結果

        3 結 論

        1)國外某礦山低品位金礦石中金屬礦物相對含量較低,可回收有價金屬元素主要是金,雜質元素含量較少,有機碳含量低,對金的氰化浸出影響不大。

        2)與常規(guī)顎破相比,該礦樣經(jīng)高壓輥磨后產(chǎn)品中細粒級比例顯著提高,為其高效節(jié)能破碎處理提供了可能。

        3)該礦樣金浸出受粒度影響顯著,樣品粒度由1 mm增加到5 mm,氰化48 h時,金浸出率由92.40 %下降到45.53 %。

        4)高壓輥磨和常規(guī)顎破后的產(chǎn)品細磨—全泥氰化金浸出率相差不大。細磨至-0.074 mm 后大部分金已得到解離,破碎方式對細磨—全泥氰化金浸出的影響不大。

        5)礦樣破碎—柱浸,高壓輥磨相對常規(guī)顎破金浸出率可提高11~15百分點。在實驗室范圍內,高壓輥磨壓力越大,金浸出率越高。同等粒度條件下,高壓輥磨可使產(chǎn)品顆粒內部形成能夠產(chǎn)生具有塑性應變的微裂紋,有利于液體自發(fā)滲透,使浸出試劑得以更多地接觸到被包裹金,從而提高金浸出率。

        6)對于金品位較低的金礦石及全泥氰化浸出經(jīng)濟效益不明顯的礦石,可采用高壓輥磨—堆浸工藝。試驗結果為黃金礦山節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效、變廢為寶提供了一條有效的途徑。

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