蔣松濤,萬朝棟,張堅,徐文,楊旺軍,劉建新
(1.江蘇蘇博特新材料股份有限公司,高性能土木工程材料國家重點實驗室,江蘇 南京 211103;2.中鐵十八局集團有限公司,天津 300222)
提升剛性防水性能是實現(xiàn)地下工程結(jié)構(gòu)服役壽命的關(guān)鍵與難點,其主要核心問題是有效控制混凝土結(jié)構(gòu)裂縫,尤其是早期收縮開裂。對于地下車站主體結(jié)構(gòu)混凝土而言,開裂與滲漏已成為施工建設(shè)中普遍且突出的問題,嚴重時可降低結(jié)構(gòu)耐久性、外觀與使用功能[1-2]。車站各部位結(jié)構(gòu)中側(cè)墻是出現(xiàn)裂縫的重災(zāi)區(qū),其次是頂板,目前研究主要集中在開裂風(fēng)險較高的側(cè)墻[3-4],而頂板作為大暴露面積結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)形式、約束與側(cè)墻顯著不同,收縮開裂問題也是不容忽視,因此有必要針對車站頂板混凝土的抗裂防滲技術(shù)進行研究。
車站頂板混凝土收縮開裂問題主要表現(xiàn)在:(1)凝結(jié)前大暴露表面存在因水分蒸發(fā)、骨料沉降等原因?qū)е碌乃苄粤芽p;(2)分步施工,收縮發(fā)展不同步,受內(nèi)外強約束影響,產(chǎn)生約束裂縫;(3)頂板洞口、預(yù)埋件處配筋尺寸或密度不合理等,應(yīng)力集中導(dǎo)致開裂;(4)近年來原材料質(zhì)量參差不齊,尤其是砂石骨料品質(zhì)不斷下滑,開裂及滲漏問題更加嚴峻。
蘇州地鐵8號線某明挖法施工的地下二層島式車站為兩層雙跨框架結(jié)構(gòu),全長199m,標準段寬度19.7m,埋深17.3m,圍護結(jié)構(gòu)采用800mm厚的地下連續(xù)墻,采用順作法施工,強度等級C35P8,頂板與側(cè)墻分次施工,間隔周期不超過30d,厚度為0.8 m,分段長度不超20 m,采用盤扣式滿堂支架及木模作為支撐體系。
根據(jù)對國內(nèi)數(shù)個地下車站頂板結(jié)構(gòu)開裂情況進行系統(tǒng)調(diào)研與觀察,對常見的頂板裂縫類型、特點及原因總結(jié)見表1。澆筑成型的車站頂板結(jié)構(gòu)上下面一側(cè)為模板封閉端,另一側(cè)為敞開面,裂縫產(chǎn)生時期主要為混凝土塑性與硬化階段,體積收縮量與內(nèi)外約束程度是引起開裂的兩大關(guān)鍵影響因素,其中收縮主要來源于降溫、自生收縮及干縮等,除結(jié)構(gòu)設(shè)計因素外,收縮量與所用原材料品質(zhì)、配比參數(shù)等密切相關(guān);而內(nèi)外約束主要來源于已澆筑側(cè)墻、相鄰頂板及自身截面溫度不均等,常共存于一體,約束大小與相鄰結(jié)構(gòu)澆筑齡期差、分段長度、保溫養(yǎng)護、施工縫界面等緊密相關(guān),對于頂板開裂控制需從降低收縮與約束量兩方面進行。
表1 地下車站頂板結(jié)構(gòu)常見裂縫類型、特點與原因
選擇適合的原材料,優(yōu)化設(shè)計配比參數(shù),降低溫升減少收縮是抑制混凝土開裂的有效途徑之一[5],因此對于本工程而言,優(yōu)先選擇開裂敏感性較低的原材料,恰當(dāng)搭配膠材組份與用量,降低放熱量與放熱速率極為關(guān)鍵。
現(xiàn)代混凝土原材料組成、結(jié)構(gòu)形式多樣性、所受約束等復(fù)雜化,實踐經(jīng)驗及研究表明,單靠原材料、配比及工藝參數(shù)優(yōu)化,對開裂風(fēng)險降低幅度有限,無法真正解決開裂問題[6]。近年來,以水化速率及分階段收縮協(xié)同控制的抗裂技術(shù)在地鐵、隧道、橋梁上防裂施工中得到廣泛應(yīng)用[7-9],取得良好應(yīng)用效果。結(jié)合國家相關(guān)標準規(guī)范要求,原材料及其關(guān)鍵性能如下:
(1)水泥:盤固P·O42.5水泥,比表面積360 m2/kg,符合GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》要求,C3S、C3A含量分別為39.5%、3.2%。
(2)粉煤灰:常熟發(fā)電廠,F(xiàn)類Ⅱ級,比表面積466 m2/kg,需水量比97.2%,符合GB/T 1596—2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的要求。
(3)礦粉:張家港恒昌,S95級,比表面積439 m2/kg,28 d活性指數(shù)113.5%,符合GB/T18046—2017《用于水泥、砂漿和混凝土中的?;郀t礦渣粉》的要求。
(4)砂:贛江河砂,中砂,細度模數(shù)2.7,含泥量2.1%,泥塊含量0.73%,符合GB/T14684—2011《建設(shè)用砂》的要求。
(5)石:5~25 mm連續(xù)級配碎石,含泥量0.48%,針片狀含量7.3%,符合GB/T 14685—2010《建設(shè)用卵石、碎石》中Ⅱ類的要求。
(6)減水劑:PCA-1聚羧酸減水劑,減水率27.2%,固含量15.2%,收縮率比98.2%,符合GB 8076—2008《混凝土外加劑》的要求。
(7)HME-V抗裂劑:限制膨脹率符合T/CECS10082—2020《混凝土用鈣鎂復(fù)合膨脹劑》中Ⅱ型品的要求,水化熱降低率符合JC/T2608—2021《混凝土水化溫升抑制劑》的要求。
在調(diào)研擇優(yōu)原材料基礎(chǔ)上,參照GB50496—2018《大體積混凝土施工標準》、GB/T51028—2015《大體積混凝土溫度測控技術(shù)規(guī)范》及JTS202-1—2010《水運工程大體積混凝土溫度裂縫控制技術(shù)規(guī)程》中對大體積混凝土控制指標及要求,結(jié)合車站頂板結(jié)構(gòu)形式、約束特點、服役環(huán)境及防裂需求,從經(jīng)濟性、技術(shù)性等出發(fā),提出車站頂板混凝土抗裂性能最佳控制參數(shù),如表2所示。
表2 車站頂板混凝土抗裂性能參數(shù)控制要求
依據(jù)JGJ55—2011《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》與GB/T50476—2019《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計標準》,綜合平衡混凝土各項性能滿足設(shè)計要求,通過優(yōu)化骨料級配降低孔隙率,保證泵送施工最少漿體量為前提,摻8%抗裂劑從根源上協(xié)同控制收縮及溫升降低開裂風(fēng)險,初步優(yōu)選出膠材總量為400 kg/m3,水膠比為0.4的配合比體系,以代表性的基準(JZ)、雙摻粉煤灰與礦粉摻合料(KL-1)、單摻粉煤灰(KL-2)3個配合比作為研究對象,具體配比見表3。
表3 車站頂板混凝土C35P8的配合比 kg/m3
混凝土工作性能及絕熱溫升參照GB/T 50080—2016《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》進行測試;力學(xué)性能參照GB/T50081—2019《混凝土物理力學(xué)性能試驗方法標準》進行測試;耐久性能參照GB/T 50082—2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》進行測試;開裂敏感性采用溫度應(yīng)力試驗機進行測試。
混凝土體積穩(wěn)定性測試:采用φ100 mm×400 mm的PVC管成型試件,上表面放置接觸銅頭,初凝后表面封蠟密封,架設(shè)在帶有千分表的支架上,然后放置在溫度(20±2)℃、相對濕度(65±5)%的環(huán)境中,以終凝時間為0點,每間隔1~2 d讀數(shù),然后計算體積變化率。
表4 混凝土的工作性能、力學(xué)性能及耐久性能
由表4可知,抗裂劑代替部分膠凝材料導(dǎo)致需水量略微增加,通過減水劑用量調(diào)整可保持混凝土達到基本相同的工作狀態(tài),均滿足泵送施工要求。JZ與KL-1、KL-2的28 d抗壓強度及抗?jié)B等級都滿足設(shè)計要求,受水泥早期放熱調(diào)控延緩、水化程度及產(chǎn)物較低影響,KL-1、KL-2的3 d、7 d抗壓強度均低于JZ,隨著水化時間的延長,KL-1、KL-2的28 d抗壓強度均高于JZ。
由圖1可知,相同抗裂劑用量及膠材總量,單摻粉煤灰的KL-2混凝土體積變形顯著高于雙摻粉煤灰及礦粉的KL-1混凝土,且達到最大膨脹變形值后收縮趨勢較小,KL-2、KL-1的7 d膨脹變形分別為211.5με、130.0με,28 d膨脹變形則分別為200.8με、104.3με;而對于JZ混凝土,因水化反應(yīng)濕度降低,變形值不斷減小,7 d與28 d自生收縮變形分別為90.9 με、175.1με。通過抗裂劑的微膨脹對混凝土自生收縮歷程優(yōu)化,顯著提升了體積穩(wěn)定性。
圖1 混凝土的體積穩(wěn)定性
圖2 混凝土的絕熱溫升
由圖2可知,摻加抗裂劑KL-1與KL-2混凝土早期溫升速率及溫升都顯著低于JZ,1 d溫升降低率分別為38.9%、55.3%,7 d絕熱溫升都在45.0℃附近。此外,單摻粉煤灰的KL-2早期溫升略低于雙摻的KL-1,且符合表2的控制要求,抗裂劑可干預(yù)混凝土的早期水化速率,能在不影響溫升終值前提下延長熱釋放時間,有助于降低車站頂板混凝土溫度收縮變形及開裂風(fēng)險。
采用溫度應(yīng)力試驗機評價混凝土的抗裂性能,對比研究了在相同溫度歷程、約束條件下應(yīng)力發(fā)展情況,從而獲得預(yù)壓應(yīng)力、開裂溫度等參數(shù),結(jié)果如表5所示。
表5 混凝土的抗裂性能關(guān)鍵參數(shù)
由表5可知,KL-1與KL-2混凝土的預(yù)壓應(yīng)力分別為JZ混凝土的1.99、2.04倍;KL-2混凝土的開裂溫度最低,較JZ混凝土降低了11.2℃,說明混凝土的抗裂性能較好。
在試驗研究基礎(chǔ)上,將表3中KL-2配比進行工程應(yīng)用,項目在南方冬季時施工,入模溫度基本在控制范圍,采用分層澆筑,控制坍落度160~200 mm,每層厚度不超0.5 m,采用插入式高頻振搗器施工(見圖3),根據(jù)作業(yè)面、澆筑速度、下料點等合理布置振搗器數(shù)量,振搗間距不宜超過作用半徑的1.2倍,通過均勻布點、控制插入深度及振搗時間,保證各層及層間混凝土振搗密實,結(jié)合牢固,防止過振、漏振。
圖3 頂板混凝土澆筑及振搗
合理、恰當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護是提高混凝土性能、保障結(jié)構(gòu)建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)條件之一[10],頂板混凝土澆筑結(jié)束后應(yīng)進行抹面,終凝前至少通過3次抹面消除失水或骨料沉降導(dǎo)致塑性微裂紋,終凝后可在表面采用覆蓋塑料布、保溫材料或蓄水保溫保濕養(yǎng)護不少于14 d(見圖4),冬季施工不采用水或潮濕養(yǎng)護,根據(jù)溫度實時監(jiān)測數(shù)據(jù),必要時需加強保溫養(yǎng)護。
圖4 頂板混凝土現(xiàn)場養(yǎng)護
工程監(jiān)測是落實及執(zhí)行方案、效果評價的重要媒介,為此,澆筑前在頂板中部與底部(距模板表面10 cm)布置溫度應(yīng)變計,外表面及附近布置溫度計,分段長度18.7 m,溫度與變形實測結(jié)果見圖5、圖6。
圖5 主體結(jié)構(gòu)頂板抗裂混凝土溫度監(jiān)測歷程
圖6 主體結(jié)構(gòu)頂板抗裂混凝土應(yīng)變監(jiān)測歷程
由圖5可知,入模溫度約16℃,于澆筑后1.88~2.08 d到達溫度峰值,中心及外表層最高溫升分別為30.5、26.9℃,二次抹面壓光結(jié)束后采用覆蓋塑料布+毛氈覆蓋保溫保濕養(yǎng)護,中心與外表層最大溫差為14.3℃,峰值過后進入降溫期,7 d降溫速率分別為3.71、3.96℃/d,受降溫影響略超過控制要求,需加強保溫養(yǎng)護,約澆筑20 d后各溫度曲線重合,與氣溫基本平衡。
由圖6可知,升溫期,中心部位與車站寬度、長度方向平行的最大溫升膨脹值分別為283.4με、392.45.0με,單位溫度膨脹分別為10.23、14.27με/℃,降溫期,變形值與溫降值基本呈線性關(guān)系,收縮速率變化均勻,單位溫度收縮分別為9.76、13.4με/℃,變形曲線順滑,未出現(xiàn)突變點,實體結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量及抗裂性能良好(見圖7),表面回彈強度滿足設(shè)計要求,且經(jīng)電阻率測試表明具有良好的致密性,后期回填土結(jié)束未有開裂滲漏問題。
圖7 主體結(jié)構(gòu)頂板抗裂混凝土實際應(yīng)用效果
(1)通過對國內(nèi)在建數(shù)個車站頂板開裂情況實地調(diào)研,并對常見裂縫類型、特點及原因進行系統(tǒng)總結(jié),頂板結(jié)構(gòu)開裂時間主要處于早期塑性與硬化階段,塑性裂縫需通過加強及時覆蓋保溫養(yǎng)護及抹面消除,而硬化開裂重點從降低收縮量與約束兩方面解決。
(2)基于蘇州某在建車站頂板結(jié)構(gòu)形式及工藝特點,經(jīng)原材料擇優(yōu)選擇及配合比設(shè)計配制抗裂混凝土,從根源上降低收縮及開裂風(fēng)險,與基準混凝土相比,其1 d絕熱溫升降低率為55.3%,7 d絕熱溫升基本接近且在45℃附近,28 d仍有175.1με的自生體積膨脹,開裂溫度降低11.2℃。
(3)將設(shè)計的抗裂混凝土及其配套工藝措施應(yīng)用于車站頂板施工中,結(jié)果表明,頂板結(jié)構(gòu)最高溫升為30.5℃,內(nèi)外溫差不超20.0℃,降溫階段收縮速率變化均勻,中心部位與車站寬度、長度方向單位溫度收縮分別為9.76、13.4με/℃,回填土結(jié)束未有開裂及滲漏問題,應(yīng)用效果十分顯著。