丁志超
(陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司一號煤礦,陜西 延安 727307)
黃陵礦業(yè)公司一號煤礦624工作面對應(yīng)上覆地表為低山林區(qū)溝壑縱橫,上覆巖層厚度在314~439 m左右,平均巖層厚度為376 m左右。624工作面位于六盤區(qū)西北部,東接北二進風巷,南鄰620采空區(qū),所采2號煤厚2.24~2.61 m,回采范圍內(nèi)煤層結(jié)構(gòu)簡單,屬于穩(wěn)定煤層。工作面范圍內(nèi)無陷落柱、火成巖等因素存在。根據(jù)通風部提供的原煤瓦斯含量數(shù)據(jù),2號煤層瓦斯含量為1.31~2.23 m3/t,平均1.77 m3/t,可燃質(zhì),平均煤層瓦斯壓力0.22 MPa.煤層煤塵有爆炸危險性,煤層爆炸指數(shù)為35.59%.工作面范圍內(nèi)無沖擊地壓和應(yīng)力集中區(qū)。624工作面為單巷U型布置,主要巷道包括624進風巷、624回風巷、624切眼、624回順聯(lián)絡(luò)巷以及624機頭硐室。巷道采用綜掘機進行施工,單巷掘進,為解決綜掘工作面粉塵濃度過高的問題,以624回風巷為例展開相關(guān)研究。
由于施工現(xiàn)場環(huán)境復雜并且測試條件有限,對綜掘工作面各降塵措施的優(yōu)化需借助FLUENT軟件進行研究[1],該軟件可進行氣固兩相流模擬分析,得到掘進工作面分流場、粉塵場分布規(guī)律,調(diào)整降塵措施相應(yīng)參數(shù)后響應(yīng)更敏捷、呈現(xiàn)的結(jié)果更清晰[2]。依據(jù)黃陵一號煤礦624回風巷掘進技術(shù)條件,采用Solidworks建立相關(guān)的幾何模型,建立尺寸為長50 m、寬4.8 m、高3.5 m矩形巷道,模型一端為掘進頭、一端為巷道出口,采用壓入式通風,風筒與迎頭距離不大于5 m,風筒直徑1.0 m,風筒側(cè)為巷道進風側(cè),風筒安裝與進風側(cè)肩角處,EBZ-260 懸臂式掘進機簡化為寬3 m、高3 m、長12 m的簡易模型,并將帶式轉(zhuǎn)運機等設(shè)備一一進行簡化,建立圖1(a)所示的幾何模型。選擇ICEM CFD 作為網(wǎng)格劃分工具,采用結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化兩種網(wǎng)格劃分方式,距迎頭15 m范圍內(nèi)復雜的物理模型采用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分,距迎頭15~50 m范圍內(nèi)模型采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分方式,交界處采用INTERFACE 面進行兩種網(wǎng)格的連接,最終得到圖1(b)所示網(wǎng)格模型。模擬分析選擇壓力求解器,通過穩(wěn)態(tài)進行計算獲取初始條件,然后通過調(diào)整時間步長計算至收斂。邊界條件設(shè)置速度入口和自由出口,粉塵采用DPM模型,掘進面為產(chǎn)塵點。
圖1 掘進工作面數(shù)值模擬模型示意
黃陵一號煤礦綜掘工作面主要降塵方式為通風除塵、安裝水幕、掘進機內(nèi)外噴霧。624回風巷初掘期間初始降塵參數(shù)如下:壓風筒直徑1.0 m,供風量280 m3/min,壓風筒端部距離迎頭5.0 m,井下供水靜水壓力為5 MPa.通風除塵是掘進工作面應(yīng)用最普遍的除塵方式,具有成本低、效率高等優(yōu)點,由于黃陵一號煤礦瓦斯涌出量較大,不易采用抽出式通風除塵,為使工作面壓入式通風取得最佳的除塵效果,設(shè)計對壓風量進行優(yōu)化分析。《煤礦安全規(guī)程》要求煤巷掘進時風速不得小于0.25 m/s[3],因而624回風巷壓風量不得小于252 m3/min,結(jié)合礦井以往采掘經(jīng)驗,設(shè)計通風量分別為:方案1為300 m3/min,方案2為450 m3/min,方案3為550 m3/min,采用上文所建立的模型對不同壓風量條件下掘進工作面粉塵場、風流場進行模擬研究,采集掘進司機處粉塵濃度隨著與迎頭距離的變化規(guī)律,整理得到圖2所示結(jié)果。
圖2 不同壓風量條件下司機處粉塵濃度
圖2所示結(jié)果為掘進機司機處在原通風條件下粉塵濃度數(shù)值模擬結(jié)果和現(xiàn)場實測結(jié)果,掘進機司機處為距巷道回風側(cè)煤幫0.7 m,距巷道底板1.5 m處,可以看出,粉塵濃度的模擬結(jié)果與現(xiàn)場實測值存在一定的偏差,但總體偏差量不大,且粉塵的濃度隨著與掘進面距離的變化趨勢基本一致,隨著壓風量的增大,與掘進面相同距離條件下,掘進司機處粉塵濃度逐漸降低,當壓風量由300 m3/min增大至450 m3/min,掘進司機處粉塵濃度均顯著減小,減小幅度約為40%~50%,而當壓風量繼續(xù)增大至550 m3/min,粉塵濃度減小幅度明顯減小,且局部不降反升,此時由于壓風量過大,掘進面風流速度較高,將攜帶一定量的粉塵,導致局部粉塵濃度升高;因此綜合考慮經(jīng)濟效益、除塵效果等方面因素,確定最佳通風量為450 m3/min.
水幕降塵是通過在掘進工作面某一斷面處布置噴嘴,通過噴嘴噴出的高壓水霧形成水幕,捕捉風流中攜帶的粉塵。為確定最佳的噴嘴直徑,采用實驗室噴霧降塵平臺研究噴嘴直徑對降塵效果的影響,實驗平臺組成及原理如圖3(a)所示。在624回風巷取得煤樣,采用實驗室球磨機研磨成粉塵,通過氣溶膠發(fā)生器噴出。選擇噴嘴直徑為1.0 mm、1.2 mm、1.5 mm、1.7 mm、2.0 mm.綜掘面靜水壓力為5 MPa.經(jīng)過噴霧后的風流采用粉塵采樣器進行取樣,得到總粉塵和呼吸性粉塵的降塵效率,整理得到圖3(b).
圖3 噴嘴直徑與降塵效率相關(guān)規(guī)律研究
呼吸性粉塵的降塵效率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,噴嘴直徑由1.0 mm增大至1.5 mm,全塵的降塵效率提升幅度約為16%,呼吸性粉塵提升幅度約11%;噴嘴直徑由1.5 mm繼續(xù)增大至1.7 mm,全塵的降塵效率僅提升5%,且呼吸性粉塵的降塵效率下降4.5%.表明此時噴霧中大粒徑霧滴較多,導致空間內(nèi)小粒徑霧滴密度減小,對于呼塵的吸附效率降低;且噴嘴直徑的增大意味著耗水量的增加,考慮經(jīng)濟效益方面的因素,確定采用直徑1.5 mm的噴嘴。
除塵水幕的位置指噴嘴安裝位置距工作面迎頭的距離,將水幕設(shè)置在掘進機后方,采用上文模型對水幕位于掘進機后方5~20 m進行模擬分析,得到噴霧斷面處水霧濃度分布規(guī)律見圖4.可以看出,水幕位于掘進機后方5~10 m時,由于該區(qū)域巷道回風側(cè)(斷面右側(cè)區(qū)域)風流較大,霧滴被吹散,未能很好地覆蓋回風側(cè)巷道斷面;水幕位于掘進機后15~20 m,霧滴較好地覆蓋巷道全斷面,分布較為穩(wěn)定,為盡量減少掘進工作面粉塵污染區(qū)域的長度,設(shè)計624回風巷掘進工作面水幕設(shè)置在綜掘機后方15 m處。
圖4 不同位置水霧濃度模擬結(jié)果
對黃陵一號煤礦624回風巷掘進工作面通風降塵參數(shù)進行優(yōu)化,壓風筒壓風量增大為450 m3/min,并在掘進機后方15 m處安裝噴嘴,在現(xiàn)場應(yīng)用期間進行粉塵采樣,測點布置在距離迎頭30 m處,整理得到圖5(a)所示結(jié)果,通過對通風參數(shù)進行優(yōu)化,巷道回風側(cè)全塵和呼塵相對于原通風條件下分別減小了36.5%、33.8%,除塵效果提升顯著,增加水幕后,回風側(cè)全塵和呼塵又減小了39.2%、31.0%,說明增加水幕后使得降塵效果進一步提升。在掘進機滾筒噴霧、水幕噴霧溶液中加入0.03%表面活性添加劑,然后通過磁化器磁場將溶液磁化,降塵效率如圖5(b)所示,全塵和呼塵的降塵效率分別提高9.8%、14.6%,將溶液磁化后,全塵和呼塵的降塵率分別提高9.1%、9.5%,降塵效果顯著提高,有效改善了井下作業(yè)環(huán)境。
圖5 綜合降塵措施降塵效果實測
以黃陵一號煤礦624回風巷為例,采用數(shù)值模擬、實驗室試驗等方法,對工作面綜合降塵技術(shù)進行優(yōu)化,得到壓風筒最佳風量為450 m3/min,降塵水霧噴嘴合理為1.5 mm,水幕布置在掘進機尾部15 m處,通過優(yōu)化通風參數(shù),距迎頭30 m處全塵、呼塵濃度分別減小36.5%、33.8%,增加水幕后,全塵、呼塵濃度分別減小39.2%、31.0%,采用掘進機內(nèi)外噴霧及除塵水幕噴霧采用活化磁性溶液后,全塵、呼塵降塵效率分別由61.4%、54.3%提升至81.3%、78.4%,掘進工作面粉塵濃度顯著降低,有效改善了作業(yè)環(huán)境。