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        基于階梯負(fù)荷試驗的尿素水解特性剖析

        2022-11-30 03:25:02王旭東邵軍偉
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2022年17期
        關(guān)鍵詞:氨氣水解反應(yīng)器

        王旭東 邵軍偉 李 斌

        (國能浙江舟山發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 舟山 316012)

        0 前言

        目前,國內(nèi)95%以上火力發(fā)電機組采用選擇性催化還原(selective catalytic reduction,SCR)脫硝工藝,還原劑制備來源主要包括氨水汽化、液氨蒸發(fā)及尿素制氨[1]。隨著電力行業(yè)危險化學(xué)品安全綜合治理升級,出于對某電廠液氨儲站這一重大危險源的管控,作為脫硝使用的還原劑液氨受到嚴(yán)重制約。對此,采用尿素制氨技術(shù)實現(xiàn)電廠脫硝還原劑制備已成為主流技術(shù)路線。由于尿素?zé)峤夂蠓纸獬梢粋€氨氣分子和一個異氰酸分子,而異氰酸在熱解室的環(huán)境條件下難以完全分解為氨氣,熱解系統(tǒng)尿素轉(zhuǎn)化為氨的轉(zhuǎn)化率較水解系統(tǒng)低。因此該文選用尿素水解制氨工藝作為系統(tǒng)改造技術(shù)。

        1 尿素水解制氨系統(tǒng)工藝

        1.1 反應(yīng)機理及路徑

        尿素溶液在一定溫度、壓力條件下發(fā)生水解,水解過程可分2步組成:第一步,通過微吸熱反應(yīng)生成一種叫氨基甲酸銨的亞穩(wěn)定態(tài)物質(zhì);第二步,由于氨基甲酸銨極不穩(wěn)定,通過強吸熱反應(yīng)會繼續(xù)水解生成氨氣和二氧化碳。具體化學(xué)反應(yīng)式如公式(1)和公式(2)所示[2]。

        1.2 工藝流程

        尿素顆粒由尿素密封自卸罐車運輸?shù)侥蛩剀囬g外,通過罐車自帶壓縮空氣(或雜用壓縮空氣)將罐車內(nèi)的尿素顆粒吹入溶解罐內(nèi)(緊急情況可人工上料)。通過調(diào)節(jié)尿素和疏水/除鹽水的給料量,同時用攪拌器攪拌,并利用溶解泵再循環(huán)的方式將尿素顆粒配制成50%質(zhì)量濃度的尿素溶液。

        同時,濃度約50%的尿素溶液被輸送到尿素水解反應(yīng)器內(nèi),飽和蒸汽通過盤管的方式進(jìn)入水解反應(yīng)器,飽和蒸汽不與尿素溶液混合,通過盤管回流,冷凝水由疏水箱、疏水泵回收。水解反應(yīng)器內(nèi)的尿素溶液濃度可達(dá)到40%~50%,氣液兩相平衡體系的壓力約為0.4MPa~0.6MPa, 溫度約為140℃~150℃。水解反應(yīng)器中產(chǎn)生出來的含氨氣體與熱的稀釋風(fēng)在氨氣-空氣混合器處稀釋(5%體積濃度以下),經(jīng)SCR反應(yīng)器入口煙道氨氣噴嘴進(jìn)入煙氣系統(tǒng)與煙氣混合,SCR反應(yīng)器通過催化劑催化反應(yīng)生成氮氣和水,隨煙氣排大氣。與此同時,蒸汽(減溫減壓后)不斷通過水解反應(yīng)器內(nèi)的加熱盤管(蒸汽不與尿素溶液混合)并通過盤管回流,冷凝至疏水箱回收利用。如圖1所示。

        2 尿素水解制氨系統(tǒng)熱態(tài)運行情況

        2.1 #3機組尿素水解制氨系統(tǒng)熱態(tài)運行情況

        利用#3機組A級檢修機會,實施液氨改尿素系統(tǒng)改造。通過對系統(tǒng)管道、閥門、泵體等設(shè)備全面檢查后,往水解器進(jìn)除鹽水,進(jìn)入約200mm除鹽水。往2#水解器進(jìn)尿素溶液,最終水解器液位達(dá)到500mm,打開水解器蒸汽閥,開始加熱。待水解器壓力達(dá)到0.7MPa,溫度上升至140℃~160℃,水解器內(nèi)部達(dá)到反應(yīng)平衡,打開水解器產(chǎn)品氣出口閥。隨著產(chǎn)品氣從水解器中產(chǎn)出,調(diào)整輸入水解器的熱量以維持反應(yīng)速度。當(dāng)機組負(fù)荷進(jìn)行階梯式調(diào)整時,對應(yīng)的需氨量也有所增減,系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)見表1。

        2.2 #4機組尿素水解制氨系統(tǒng)熱態(tài)運行情況

        利用#4機組C級檢修機會,實施液氨改尿素系統(tǒng)改造。由于#3爐一直在運行,水解器也同時在運行(水解器壓力控制在0.75MPa)。打開2臺水解器之間的聯(lián)絡(luò)門,然后再打開至#4爐產(chǎn)品氣出口開關(guān)閥,開始往#4爐SCR反應(yīng)器內(nèi)噴氨。尿素區(qū)尿素溶液輸送泵出口壓力、水解器液位等維持不變。系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)見表2。

        從表1和表2中不難看出,液氨改尿素系統(tǒng)投運后,在階梯負(fù)荷工況下,兩側(cè)脫硝出口指標(biāo)均值控制在35mg/Nm3以內(nèi),脫硝效率控制在89%以上,脫硝水解裝各參數(shù)運行正常,排放指標(biāo)符合要求。

        表1 #3機組尿素水解系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)記錄表

        表2 #4機組尿素水解系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)記錄表

        2.3 尿素水解制氨系統(tǒng)熱態(tài)運行超壓保護(hù)

        水解反應(yīng)器共有四道超壓保護(hù)措施,包括關(guān)斷蒸汽進(jìn)料閥、氣相泄壓、液相泄壓、安全閥排放。水解器壓力大于“水解器壓力(高)”時關(guān)斷蒸汽進(jìn)料閥,水解器壓力大“水解器壓力(高-高)”時打開氣相泄壓關(guān)斷閥,水解器壓力大于“水解器(液相回流壓力)”時打開液相泄壓關(guān)斷閥,水解器大于安全閥起跳壓力時爆破片、安全閥起跳。

        3 尿素水解SCR性能優(yōu)化剖析

        3.1 水解反應(yīng)速率影響因子

        該文通過尿素水解系統(tǒng)運行分析,發(fā)現(xiàn)過程中溫度、停留時間和尿素溶液濃度2個要素成為尿素水解反應(yīng)的影響因子如下。1)溫度影響。尿素水解制氨反應(yīng)是尿素合成的逆反應(yīng),反應(yīng)速率公式:rA=KCA,計算反應(yīng)速率常數(shù):K=A×1012exp(-B/T)。從這兩個公式可以看出,其反應(yīng)速度主要受反應(yīng)溫度和進(jìn)料濃度的影響。當(dāng)反應(yīng)條件確定后,CA為一定值,其反應(yīng)主要受溫度的影響。反應(yīng)溫度與反應(yīng)速度的變化關(guān)系如圖2所示。

        由圖2可以看出尿素水解速度受溫度的影響顯著。145℃以上水解速度劇增,但溫度超過160℃,水解產(chǎn)氨速度過快,操作不易控制。且水解過程會產(chǎn)生氨基甲酸銨的中間產(chǎn)物,氨基甲酸銨對不銹鋼的腐蝕性隨著溫度的升高而增加[3]。當(dāng)溫度在165℃以下時,腐蝕速度隨溫度的變化不是很大,但當(dāng)溫度由165℃升高到200℃時,腐蝕速度約增加3倍~4倍,因此尿素水解反應(yīng)器控制的溫度區(qū)間最佳為140℃~160℃。2)尿素溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)影響。根據(jù)質(zhì)量守恒定律,當(dāng)水解反應(yīng)器內(nèi)工況達(dá)到均衡狀態(tài)時,固定單位時間已進(jìn)入水解反應(yīng)器的尿素溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù),與水解反應(yīng)器出口產(chǎn)品氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)相等[4]。因此,尿素溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)越低,水解率就越大,但水解量并不多。相反,溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,水解率就小,但水解量大。從圖3和圖4可以看出,當(dāng)尿素溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%時,水蒸氣回凝溫度和氨基甲酸胺析出溫度最適中,因此可見該質(zhì)量分?jǐn)?shù)為脫硝水解反應(yīng)最佳工況。此時產(chǎn)品氣各組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為H2O約35%、CO2約36.6%、NH3約28.3 %。

        考慮設(shè)備對機組深度調(diào)峰及靈活性調(diào)整的適應(yīng)性,反應(yīng)溫度和溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)是能否快速投運系統(tǒng)制氨的關(guān)鍵。當(dāng)機組出現(xiàn)階梯式升負(fù)荷時,水解器在約23min以內(nèi)即可從待機狀態(tài)升至滿負(fù)荷狀態(tài)。這就意味著其氨量的變化隨時間推移呈指數(shù)增長,水解器中存儲的氨量加上水解器的負(fù)荷上升速度可以滿足鍋爐負(fù)荷變化的需求。

        3.2 反應(yīng)物料耗量

        整個反應(yīng)過程涉及多組分混合、輸送和化學(xué)反應(yīng),經(jīng)核算發(fā)現(xiàn),在尿素水解SCR系統(tǒng)運行過程中單臺爐平均供氨量約70kg/h,尿素消耗量約為100kg/h,電耗量≤35kWh,蒸汽耗量<3t/h,除鹽水耗量0.3t/h,壓縮空氣耗量<2Nm3/h。從數(shù)據(jù)中可以看出,供氨量存在過大風(fēng)險,考慮每次投入脫硝系統(tǒng)都會出現(xiàn)噴氨控制調(diào)閥慣性過大導(dǎo)致的噴氨過量現(xiàn)象,一旦出現(xiàn)反應(yīng)器內(nèi)部流場不均勻,局部存在渦流區(qū),使部分位置出現(xiàn)逆向流動的現(xiàn)象,就會同步導(dǎo)致大量氨氣進(jìn)入SCR反應(yīng)區(qū),進(jìn)而導(dǎo)致SCR反應(yīng)器出口氨逃逸濃度升高,長周期將會埋下空預(yù)器沾污甚至堵塞隱患。

        3.3 尿素水解SCR寬負(fù)荷控制

        水解系統(tǒng)對氨氣需求信號的響應(yīng)時間為3min~5min,不同負(fù)荷工況下通過調(diào)節(jié)水解反應(yīng)器成品氣出力,需要對進(jìn)入SCR反應(yīng)器的氨氣流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。但是脫硝過程是一個大慣性、大遲延并且常呈現(xiàn)非線性現(xiàn)象的過程[5]。單靠噴氨格柵并不能實現(xiàn)煙道兩側(cè)NOx濃度的均勻分布。對此,SCR進(jìn)、出口煙道上各設(shè)置一套多點取樣的NOx/O2分析系統(tǒng)用于控制噴氨總量和出口NOx控制、SCR每側(cè)出口煙道上各設(shè)置兩套多點取樣的NOx/O2分析系統(tǒng)用于脫硝分區(qū)噴氨調(diào)平,以便形成一種閉環(huán)控制。

        3.4 尿素水解SCR產(chǎn)品氣輸送

        尿素水解反應(yīng)會生成一些中間產(chǎn)物,它們在特定的條件下會發(fā)生聚合,而尿素水解工藝過程中的條件是遠(yuǎn)離聚合條件,不易產(chǎn)生堵塞問題。但是在管道布置中往往會有尿素溶液輸送時管道至彎頭會產(chǎn)生一個死區(qū)的情況,尿素溶液長時間停留在這段管道中會發(fā)生沉淀,造成泵的出口管道堵塞。并且水解產(chǎn)物低于工作溫度時會產(chǎn)生腐蝕管道的中間產(chǎn)物—氨基甲酸銨,會使供氨管道附著結(jié)晶物,可能導(dǎo)致管道流通通道變窄或是管道堵塞。

        對此,根據(jù)產(chǎn)品氣輸送的工藝特性,采用蒸汽管道伴熱并敷設(shè)導(dǎo)熱膠泥來保證伴熱溫度滿足工藝要求,防止結(jié)晶堵塞。同時尿素水解反應(yīng)器及與產(chǎn)品氣接觸的閥門閥體材質(zhì)選用316L,閥芯材質(zhì)選用2507雙相不銹鋼,材質(zhì)在系統(tǒng)中的腐蝕速率約為0.08mm/年,選擇合適的腐蝕裕量可滿足電廠的運行年限要求。

        4 結(jié)論

        該文基于#3、#4爐液氨改尿素系統(tǒng)裝置特性及試驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)尿素制氨系統(tǒng)運行平穩(wěn),兩側(cè)脫硝出口指標(biāo)均值控制在35mg/Nm3以內(nèi),脫硝效率控制在89%以上,并有效實現(xiàn)了重大危險源消號。

        該文通過尿素水解反應(yīng)過程試驗,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行過程中存在2個主要反應(yīng)速率因子,當(dāng)反應(yīng)溫度控制在140℃~160℃,尿素溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在50%時,脫硝可達(dá)到最佳工況點。此時產(chǎn)品氣各成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為H2O約35%、CO2約36.6%、NH3約28.3 %。

        結(jié)合上述試驗結(jié)果以及應(yīng)用情況,對SCR運行性能優(yōu)化進(jìn)行剖析。通過優(yōu)化脫硝系統(tǒng)控制策略和控制氨氣逃逸率,防止NOx的突變,減緩脫硝固有慣性,實現(xiàn)寬負(fù)荷快速響應(yīng),可為接下來的長周期運行提供參考。

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