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        包裝機開袋機構(gòu)優(yōu)化設計及應用*

        2022-11-28 06:27:18勇,劉
        機械研究與應用 2022年5期
        關(guān)鍵詞:故障

        商 勇,劉 菲

        (1.盛虹煉化(連云港)有限公司化工一部,江蘇 連云港 222000; 2.中國石油蘭州石化分公司,甘肅 蘭州 730070)

        0 引 言

        包裝機是重膜包裝線的重要組成單元,其結(jié)構(gòu)中的開袋機構(gòu)主要作用是打開膜卷袋口,輔助角片插入袋角,使開口的包裝袋準確送至下料位置,完成裝料工序。

        現(xiàn)有某大型煉化企業(yè)乙烯廠10 條重膜包裝線、石化廠4 條重膜包裝線,共計在用包裝機14 臺。 設備運行中,因結(jié)構(gòu)設計、磨損消耗、檢修損耗等多種問題,導致開袋機構(gòu)故障頻發(fā),最終引起包裝袋口無法打開、灑料、袋口褶皺等問題出現(xiàn)。 經(jīng)過近些年統(tǒng)計可知,每年落地料數(shù)量高達35 t,開袋機構(gòu)損耗21套,嚴重制約包裝線生產(chǎn)包裝的效益和質(zhì)量。 因此,為解決開袋機構(gòu)結(jié)構(gòu)及損耗問題,提出優(yōu)化設計改造方案,以原始部件改造、選材優(yōu)化以及檢修拆卸等方法為優(yōu)化點進行分析改造,最終達到實現(xiàn)包裝破損率低于萬分之一的目標,保障重膜線長周期運行,對企業(yè)實現(xiàn)“安穩(wěn)長滿優(yōu)”的最終目標有深刻意義。

        1 包裝機開袋機構(gòu)故障分析

        通過運行分析可知,包裝機開袋機構(gòu)的故障主要有以下幾點。

        (1) 開袋機構(gòu)主軸、機架的材質(zhì)選用問題。 因材質(zhì)不佳使得部件很易磨損,導致機械故障頻發(fā),造成膜卷袋口無法正常打開。

        (2) 開袋機構(gòu)吸盤驅(qū)動臂設計及安裝方式不合理問題。 因結(jié)構(gòu)設計問題,在故障檢修及搶修過程中需拆除多個部件,且需要使用大量工具及一定的力度才可拆除,檢修拆除過程費時,且回裝精度不高,檢修損耗較大。

        (3) 公司在用重膜包裝線共有14 套開袋機構(gòu),消耗量約為21 套/年,單價約3 300 元/套,僅開袋機構(gòu)備件費用高達6.93 萬元/年,增加了日常檢維修費用支出。

        (4) 開袋機構(gòu)故障將會造成熱封不佳、袋口褶皺等問題[1],包裝袋口破損的風險增大,影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量,制約企業(yè)產(chǎn)品高質(zhì)量投放至市場。

        (5) 包裝袋一旦灑料,會造成地面臟亂易滑,稍有不慎將造成清理人員摔傷或機械傷害,對安全生產(chǎn)造成很大威脅。

        通過對原開袋機構(gòu)進行拆解分析,如圖1 所示,可知原開袋機構(gòu)主軸用Q235 材質(zhì)加工制作,主軸僅采用過盈裝配的方式安裝于機架,此類機械結(jié)構(gòu)中,軸與配合孔易產(chǎn)生相對運動,造成頻繁的機械磨損,并且此類問題會隨時間越發(fā)嚴重,甚至會出現(xiàn)軸從配合孔中脫落的情況,如圖2 所示,并且吸盤驅(qū)動臂為一體式,如圖3 所示,拆裝繁瑣,因沒有廠家的專用安裝工具[2],回裝時,員工使用卡簧鉗、扳手、錘子等普通工具使用外力對結(jié)構(gòu)進行拆解,因安裝角度或受力角度等問題,會造成回裝精度低,吸盤架易錯位,造成更嚴重的機械磨損,減少部件使用壽命。

        圖1 原開袋機構(gòu)結(jié)構(gòu)及機架

        圖2 原開袋機構(gòu)軸體

        圖3 原開袋機構(gòu)驅(qū)動臂

        2 優(yōu)化改造方案

        通過討論,針對開袋機構(gòu)所分析出來的問題,決定采用如下方法對其結(jié)構(gòu)進行改造。

        (1) 原Q235 材質(zhì)(普通碳素鋼)的主軸選用45#鋼加工制作,用來增加主軸的剛度,并且在原主轉(zhuǎn)軸軸肩處增加?40×2 mm 的一體式固定圓盤,圓盤中心對稱距離30 mm 處開2-?6 mm 的通孔,如圖4 所示,這樣可以保證主軸與主框架的插入角度相對固定,避免了拆裝過程中出現(xiàn)的相對運動而造成磨損。

        圖4 主軸改造圖

        (2) 結(jié)合主軸的新結(jié)構(gòu)特點,在開袋機構(gòu)機架安裝配合位置處,對稱加工2 個M5 的通絲,用于固定圓盤軸,防止機架與主軸產(chǎn)生相對運動。 相對運動是造成軸磨損最重要的一個因素,此次改造設計可杜絕此類磨損的發(fā)生。

        (3) 原一體式吸盤驅(qū)動臂改造為分體組裝式結(jié)構(gòu);保持原裝配尺寸不變,離驅(qū)動臂外側(cè)16 mm 處,設計2 個60°嵌插組裝結(jié)構(gòu),并用M8×15 mm 的螺絲連接固定,如圖5 所示。 軸承是拆裝過程中最容易受損的部件,并且在拆裝過程中,軸承安裝需要使用軸承裝配器,用外力打入,因此盡量減少軸承拆裝是增加驅(qū)動臂壽命的重要環(huán)節(jié)。 通過改造,驅(qū)動臂的軸承固定部位可不用拆卸,每次僅需要拆卸驅(qū)動臂下半部分便可進行吸盤部分拆裝,并且通過設計2 個60°嵌插組裝結(jié)構(gòu),也可保證上下兩部分的相對運動。

        圖5 吸盤驅(qū)動臂改造圖

        針對開袋機構(gòu)的結(jié)構(gòu)特點[3],通過對主軸、配合機架、吸盤驅(qū)動臂三個點改造優(yōu)化,最終整體改造示意圖如圖6 所示。 通過改造優(yōu)化,主軸加工材質(zhì)選用45#鋼,結(jié)構(gòu)改造為4 個M5 螺絲固定的圓盤配裝式軸,軸孔配合處采用過盈配合的方式,提高安裝強度;吸盤驅(qū)動臂改造為分體組裝式結(jié)構(gòu),用M8 的螺絲連接固定,如圖7 所示。 改造后的開袋機構(gòu)消除了主軸、機架配合孔易磨損,驅(qū)動臂拆裝效率低,配合精度不高等問題,最終實現(xiàn)包裝機開袋機構(gòu)的優(yōu)化。

        圖6 開袋機構(gòu)整體改造示意圖

        圖7 改造后的開袋機構(gòu)圖

        3 實施效果

        通過設計改造,目前已完成乙烯廠10 條重膜線,石化廠3 條重膜線開袋機構(gòu)的改進、調(diào)試及投用工作,消除原設計缺點,達到改造目標,改造后的開袋機構(gòu)有以下優(yōu)勢。

        (1) 圓盤式主軸不僅材質(zhì)的機械強度得到改善,同時軸孔配合精度得到提高[4],可防止相對運動造成的軸、孔磨損等問題,提高開袋精度。

        (2) 分體組裝式驅(qū)動臂的投用,便于拆裝,不僅減少了開袋機構(gòu)的檢修耗時,而且提高了機構(gòu)的安裝精度。

        (3) 檢修維護方便,工作效率顯著提高,避免了因開袋機構(gòu)故障引起的重膜包裝質(zhì)量問題。

        投用以來,開袋機構(gòu)消耗量降為0 套,同時消除了開袋機構(gòu)機械故障,主軸、機架均未出現(xiàn)磨損情況,有效消除因開袋機構(gòu)故障引起的袋口褶皺、熱封不佳、灑料等問題,日常維護中只需每月檢查調(diào)整開袋機構(gòu)的定位配件、緊固件等重點部位,以保證機構(gòu)的正常運行。

        化工區(qū)重膜包裝線包裝機的運行平穩(wěn)性直接關(guān)系著乙烯等粒料產(chǎn)品的正常生產(chǎn)和包裝質(zhì)量[5],此項小改造的投運,在化工區(qū)重膜線包裝機日常運行、檢修維護工作中取得了以下成效。

        (1) 提高了重膜包裝機的包裝效率,開袋機構(gòu)運行可靠性達到了100%,減少了設備檢修維護的工作量。

        (2) 節(jié)省開袋機構(gòu)及配件的采購費用。 組件年消耗量約為21 套,單價為3 300 元/套,改造后的開袋機構(gòu)僅需對定位和緊固配件定期檢查緊固,全年可節(jié)省材料費用合計為:3 300×21=6.93 萬元。

        (3) 降低開袋故障,減少了灑料數(shù)量,消除了因開袋機構(gòu)故障引起的包裝膜袋封口褶皺、開裂問題,降低了重膜包裝的破損率。 統(tǒng)計2018 年包裝數(shù)據(jù),因開袋故障產(chǎn)生的落地次品料約35 t,改造后的設備避免了此類損失,其中落地料與合格料差價約3 200元/噸,全年可提高包裝生產(chǎn)效益為:35×3 200=11.2萬元。 此次改進最大的社會效益是為重膜包裝產(chǎn)品高質(zhì)量投放至市場持續(xù)貢力,從設備保運方面助力公司實現(xiàn)包裝破損率低于萬分之一的目標。

        4 結(jié) 語

        文中涉及的改造優(yōu)化結(jié)合原來設備運行狀況,找攻破點,對存在的設備進行缺陷分析并設計優(yōu)化。 采用新設計的包裝機開袋機構(gòu)優(yōu)化結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了包裝機檢修及使用過程的優(yōu)化,目前改造措施應用在所有包裝線上,設備包裝機每年消耗材料可直接節(jié)約50%左右,降低了設備故障率,抑制備件消耗,提高了橡膠包裝機包裝效率。 投用效果良好,具有一定的推廣意義。

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