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        火電廠軸流增壓風(fēng)機(jī)葉片斷裂原因及其解決方案探究

        2022-11-23 08:39:58沈德興
        機(jī)電信息 2022年22期
        關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)煙道風(fēng)量

        沈德興

        (福海創(chuàng)石油化工有限公司,福建 漳州 363216)

        0 引言

        大型軸流增壓風(fēng)機(jī)是火電廠脫硫煙風(fēng)系統(tǒng)的重要輔助設(shè)備之一,其運(yùn)行狀況對火電廠的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至關(guān)重要,如增壓風(fēng)機(jī)發(fā)生安全故障,嚴(yán)重時可導(dǎo)致整臺機(jī)組跳停。增壓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)葉片承受離心力和高溫?zé)煔庵泄腆w顆粒的沖蝕,工作環(huán)境比較惡劣。如果風(fēng)機(jī)本身性能達(dá)不到設(shè)計要求、葉片加工質(zhì)量存在問題或者風(fēng)機(jī)運(yùn)行在失速區(qū)域,葉片就極易發(fā)生斷裂現(xiàn)象[1-4]。

        某670 t/h鍋爐機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)配備兩臺離心式引風(fēng)機(jī),脫硫系統(tǒng)配置一臺靜調(diào)軸流增壓風(fēng)機(jī)。超凈排放改造后,增壓風(fēng)機(jī)頻繁出現(xiàn)葉片斷裂的現(xiàn)象。

        本文在試驗實測數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,分析增壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、煙風(fēng)系統(tǒng)阻力情況、葉片斷裂原因,并給出改造方案及選型參數(shù),以解決風(fēng)機(jī)葉片斷裂問題。

        1 設(shè)備概況及事故過程

        1.1 設(shè)備概況

        鍋爐型號為SG-670/13.7-M3001。鍋爐額定工況蒸汽壓力為13.7 MPa,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量不小于670 t/h。

        脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)是型號為RTF28-15-1的靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)(由動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)改進(jìn)而來),風(fēng)機(jī)設(shè)計轉(zhuǎn)速為990 r/min。

        1.2 事故過程

        機(jī)組進(jìn)行超低排放改造前,增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)葉片斷裂的事故。超低排放改造后,增壓風(fēng)機(jī)葉片開始出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,每次斷裂前表盤振動數(shù)據(jù)均無明顯異常。風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行過程中振動突然增大,振速超過7 mm/s,立即停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)葉片斷裂。初步判斷振動增大時葉片已經(jīng)發(fā)生斷裂,且通過檢查推測斷裂首先發(fā)生在一個葉片上,隨后將其他葉片掃射損壞,同時對機(jī)殼、調(diào)節(jié)門撐筋產(chǎn)生不同程度的損壞,葉片斷口在距離葉盤200 mm左右位置,如圖1所示。

        2 風(fēng)機(jī)與管網(wǎng)系統(tǒng)匹配性分析

        根據(jù)上文葉片斷裂現(xiàn)象和相關(guān)經(jīng)驗可初步得出以下判斷:超低排放改造后,煙風(fēng)管網(wǎng)系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)阻力增加,增壓風(fēng)機(jī)出力增加,風(fēng)機(jī)與煙風(fēng)管網(wǎng)系統(tǒng)的匹配性發(fā)生變化。

        為了分析風(fēng)機(jī)氣動性能及其與所在管網(wǎng)系統(tǒng)的匹配性,對增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了現(xiàn)場熱態(tài)試驗。在鍋爐蒸發(fā)量為405 t/h、496 t/h、593 t/h的三個工況下進(jìn)行試驗,給煤量分別為54.8 t/h(3臺磨)、66.8 t/h(3臺磨)、80.3 t/h(4臺磨),鍋爐運(yùn)行狀態(tài)良好,引風(fēng)機(jī)開度最大為35%左右,增壓風(fēng)機(jī)開度最大為100%。試驗主要數(shù)據(jù)如表1所示,實際運(yùn)行工作點(diǎn)在性能曲線上的位置如圖2所示。

        表1 增壓風(fēng)機(jī)試驗主要數(shù)據(jù)

        由以上試驗數(shù)據(jù)和實際運(yùn)行點(diǎn)在性能曲線上的位置分布可知,400 t/h工況的運(yùn)行點(diǎn)已經(jīng)位于失速區(qū)域,500 t/h工況的運(yùn)行點(diǎn)位于失速線上,600 t/h工況的運(yùn)行點(diǎn)距離失速線較近。為了便于定量分析風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全性,根據(jù)試驗數(shù)據(jù),計算三個試驗工況下距離失速線的失速裕度、風(fēng)量裕度和壓力裕度,結(jié)果表明:

        (1)三個工況點(diǎn)的失速裕度均小于相關(guān)規(guī)范規(guī)定至少1.3的要求。

        (2)風(fēng)量和風(fēng)壓失速裕度均小于1.1,數(shù)值較小。

        由此可知,現(xiàn)有增壓風(fēng)機(jī)失速裕度已經(jīng)不符合相關(guān)規(guī)范的要求,低負(fù)荷工況點(diǎn)已經(jīng)位于風(fēng)機(jī)失速區(qū)域。三個試驗工況的風(fēng)量和壓力失速裕度較低,當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)量或壓力突然波動時,風(fēng)機(jī)開度來不及調(diào)整,進(jìn)入失速區(qū)域運(yùn)行。

        綜上所述,現(xiàn)有增壓風(fēng)機(jī)與其所在管網(wǎng)系統(tǒng)匹配性較差,風(fēng)機(jī)極易進(jìn)入失速區(qū)域運(yùn)行,使風(fēng)機(jī)葉片頻繁受到紊亂的交變應(yīng)力作用,進(jìn)而發(fā)生葉片斷裂。

        3 葉片材質(zhì)及進(jìn)出口煙道流場分析

        3.1 增壓風(fēng)機(jī)葉片材質(zhì)分析

        為檢查葉片本身材質(zhì)、強(qiáng)度等方面是否存在問題,將斷裂葉片送檢。

        3.1.1 外觀檢查

        葉片與法蘭連接葉片呈褐色,寬約340 mm,高約150 mm,最大厚度約20 mm,最小厚度約8 mm,葉片存在變形。法蘭底部呈黑色,無明顯氧化、腐蝕等痕跡存在。

        3.1.2 化學(xué)成分分析

        葉片材質(zhì)為Q390。根據(jù)《鋼鐵及合金化學(xué)分析方法》對該送檢試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果表明樣品化學(xué)成分符合《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》(GB/T 1591—2008)中Q390E的要求。

        3.1.3 金相檢驗

        取樣對葉片金相組織進(jìn)行分析,葉片金相組織為鐵素體+珠光體,組織正常。距斷口15~25 mm處存在焊縫,焊縫金相組織為鐵素體+珠光體+貝氏體,組織正常。葉片表面存在金屬涂層,涂層最大厚度約1 mm。

        3.2 風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道流場分析

        為探究進(jìn)口煙道流場的情況以及進(jìn)口氣流是否對增壓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響,對增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道進(jìn)行三維幾何建模,對所建模型進(jìn)行數(shù)值計算,為保證網(wǎng)格質(zhì)量,網(wǎng)格劃分采用六面體網(wǎng)格[5-9]。計算中認(rèn)為流體不可壓,旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的離散方程采用顯示耦合方法求解,湍流模型采用標(biāo)準(zhǔn)的k-ε模型,同時使用標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)。邊界條件進(jìn)口給定速度,出口給定靜壓,計算工況為設(shè)計工況。幾何模型示意圖如圖3所示。

        對所建煙道三維模型進(jìn)行了數(shù)值模擬計算,整體流場流線圖如圖4所示。由數(shù)值計算結(jié)果可知,煙氣從引風(fēng)機(jī)出來通過T型對沖段匯合后經(jīng)兩個連續(xù)彎頭進(jìn)入增壓風(fēng)機(jī)。在T型對沖段及其下游存在明顯的局部氣流紊亂區(qū)。其后經(jīng)過增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)口下降直管段的整流后,進(jìn)入增壓風(fēng)機(jī)的氣流分布相對較為均勻。

        4 風(fēng)機(jī)改造方案及改造效果

        4.1 改造方案介紹

        上文對風(fēng)機(jī)與系統(tǒng)匹配性、葉片本身材質(zhì)性能、煙道流場等方面進(jìn)行了檢驗、計算和分析,認(rèn)為風(fēng)機(jī)葉片斷裂的主要原因是:風(fēng)機(jī)性能與其所在的煙風(fēng)系統(tǒng)不匹配,風(fēng)機(jī)長期處于失速或接近失速狀態(tài)運(yùn)行,葉片容易受到不穩(wěn)定氣流的沖擊,存在較強(qiáng)的氣流激振力。同時風(fēng)機(jī)葉片的加工存在一定的質(zhì)量問題,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)長時間受到交變應(yīng)力的作用產(chǎn)生疲勞斷裂。

        由于現(xiàn)有煙風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)是由其中的設(shè)備、鍋爐運(yùn)行工況等因素所決定的,很難進(jìn)行系統(tǒng)的優(yōu)化或改造,因此為了解決風(fēng)機(jī)與其所在煙風(fēng)系統(tǒng)不匹配的問題,主要技術(shù)路線就是進(jìn)行增壓風(fēng)機(jī)本體改造,根據(jù)現(xiàn)有煙風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)選擇合適的風(fēng)機(jī)。同時進(jìn)行煙道優(yōu)化,降低煙風(fēng)系統(tǒng)阻力,進(jìn)一步改善增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)口氣流,提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。

        新增壓風(fēng)機(jī)主要性能參數(shù)確定如下:

        4.1.1 風(fēng)量參數(shù)確定

        本次試驗期間,由于鍋爐自身問題,鍋爐沒有達(dá)到BMCR最大出力工況,因此在風(fēng)機(jī)風(fēng)量參數(shù)設(shè)計時,需要依據(jù)試驗最大工況負(fù)荷的實測增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量換算到鍋爐BMCR工況。得出試驗期間BMCR工況增壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為272.8 m3/s。

        風(fēng)機(jī)改造對煙溫沒有影響,考慮今后鍋爐運(yùn)行情況的變化,按選擇經(jīng)驗在BMCR實測風(fēng)量基礎(chǔ)上選取10%的風(fēng)量裕度為宜,計算圓整后取300.0 m3/s。

        4.1.2 風(fēng)壓參數(shù)確定

        同理,換算得到試驗期間BMCR工況增壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為2 072 Pa。考慮試驗期間脫硫系統(tǒng)還有兩層噴淋層未開,在換算全壓的基礎(chǔ)上另加800 Pa;進(jìn)行煙道優(yōu)化后引風(fēng)機(jī)出口至增壓風(fēng)機(jī)入口段煙道阻力可降低120 Pa左右,得到BMCR工況全壓為2 752 Pa。

        考慮到夏季工況、煤質(zhì)變差、漏風(fēng)增大、空預(yù)器堵塞等情況,在實測煙氣系統(tǒng)阻力的基礎(chǔ)上選取15%的風(fēng)壓裕度,計算得到改造后增壓風(fēng)機(jī)TB工況設(shè)計壓力,圓整后取3 100.0 Pa。

        4.1.3 電機(jī)功率參數(shù)確定

        經(jīng)過校核,原有電機(jī)滿足運(yùn)行要求,無須改造。

        4.1.4 風(fēng)機(jī)選型參數(shù)

        根據(jù)試驗實測參數(shù)和上文計算的設(shè)計點(diǎn)參數(shù),可得到改后風(fēng)機(jī)各工況下的主要運(yùn)行參數(shù)如表2所示。

        表2 新增壓風(fēng)機(jī)各工況運(yùn)行參數(shù)

        4.2 改造效果

        根據(jù)上文的分析結(jié)果及提出的改造方案進(jìn)行改造后,增壓風(fēng)機(jī)已安全穩(wěn)定運(yùn)行一年多,未發(fā)現(xiàn)葉片開裂或者斷裂現(xiàn)象。全負(fù)荷工況下,風(fēng)機(jī)振動振速均小于2.5 mm/s,改造取得良好效果。

        5 結(jié)論

        本文對增壓風(fēng)機(jī)葉片斷裂情況進(jìn)行了介紹,從斷裂現(xiàn)象總結(jié)、葉片材質(zhì)性能檢測、風(fēng)機(jī)氣動性能分析、進(jìn)口煙道數(shù)值計算等方面探究葉片斷裂的原因。

        通過分析,本文認(rèn)為風(fēng)機(jī)葉片斷裂的主要原因是風(fēng)機(jī)性能與其所在的煙風(fēng)系統(tǒng)不匹配。風(fēng)機(jī)長期處于失速或接近失速狀態(tài)運(yùn)行,葉片容易受到不穩(wěn)定氣流的沖擊,存在較強(qiáng)的氣流激振力。同時風(fēng)機(jī)葉片的加工存在一定的質(zhì)量問題,風(fēng)機(jī)長時間受到交變應(yīng)力的作用從而產(chǎn)生疲勞斷裂。

        最后,根據(jù)實測的煙風(fēng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)給出增壓風(fēng)機(jī)新的選型設(shè)計參數(shù)并進(jìn)行改造,此后風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行一年多,未發(fā)生葉片斷裂現(xiàn)象,振動振速小于2.5 mm/s,改造取得良好效果。本文為解決風(fēng)機(jī)葉片斷裂的問題提供了典型案例,對相關(guān)問題的解決具有較好的參考價值。

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