周丹偉
上海市機械施工集團有限公司 上海 200072
上海軌道交通18號線江浦路站沿江浦路南北走向,跨控江路路口,與已通車的軌道交通8號線江浦路站“十”字換乘。18號線江浦路站為地下2層島式站臺車站,頂板覆土約2.476 m;8號線江浦路站為地下3層島式站臺車站。換乘段靠近8號線南、北端,由于地面管線難以遷改,地處交通主干道,無法進行明挖施工,采用“MJS圍護加固+管棚+凍結(jié)法”進行加固,礦山暗挖法進行施工的復合施工工法。暗挖段開挖尺寸最大23.7 m×12.92 m,為全國首例大斷面、淺覆土車站整體暗挖施工(圖1)。
圖1 江浦路站凍結(jié)暗挖平面示意
暗挖段結(jié)構(gòu)覆土淺、上部管線眾多,南側(cè)結(jié)構(gòu)覆土2.6 m、北側(cè)結(jié)構(gòu)覆土3.08 m、南側(cè)燃氣管底覆土0.5 m、北側(cè)電力管覆土1.1 m,南段頂部管棚與管線最近位置只有4 cm,施工時偏斜不易控制,容易引起地層沉降,管線影響大。為此,采用水平定向鉆機、可視導向儀精確控制成孔偏斜。采用跟管鉆進、跳孔施工、優(yōu)質(zhì)泥漿護壁、保壓鉆進等控制水土流失,一般不會造成地層上抬,若地層沉降,可在成孔后進行補償注漿。施工前備好應急物資,施工時加強監(jiān)測。開挖施工時在工程上方鋪設(shè)厚2 cm鋼板,盡量減少車輛對工程的影響。
暗挖段開挖尺寸最大23.70 m×12.92 m,挖土共計8 200 m3,相當于55個旁通道大小。為全國首例大斷面、淺覆土車站整體暗挖施工。采取分區(qū)開挖,縮減開挖斷面,開挖時嚴格控制凍結(jié)壁變形。
開挖破壞了周圍土層原有的平衡狀態(tài),對周圍施工區(qū)域范圍內(nèi)的土層產(chǎn)生了不同程度的擾動。為此,一是注意開挖前后的變化量,加強監(jiān)控測量,二是應嚴格按照設(shè)計要求的施工順序開挖,嚴格控制分臺階開挖超前與滯后關(guān)系,開挖之后初次支護應及時封閉成環(huán),確保開挖后暗挖工程的周圍應力均勻分布,確保頂板管理安全到位。
整個凍結(jié)長達330 d,凍脹對地面及管線影響大,且易產(chǎn)生凍結(jié)管斷裂情況,因此,采取管路分組連接分區(qū)開啟凍結(jié)。為此,首先采用MJS工法對凍結(jié)暗挖段進行土體改良,改良后土體凍脹率顯著減小。再分區(qū)分期進行凍結(jié)暗挖,減少同時凍結(jié)的凍土體積,將凍脹量分次釋放,同時采用泄壓孔、緩凍孔及時釋放凍脹壓力,必要時采用加熱孔迅速卸載以及控制凍結(jié)壁發(fā)展。
嚴控凍結(jié)管材料、焊條質(zhì)量;錯開凍結(jié)管焊縫的位置;嚴控焊接質(zhì)量,在鉆孔開工前由焊工制作焊接試驗件,檢測合格后方可進行鉆孔施工;現(xiàn)場每條焊縫完成后需冷卻2 min方可進入地層,并編制防斷管專項施工措施。監(jiān)控鹽水箱、凍結(jié)管流量變化,發(fā)現(xiàn)鹽水泄漏及時處理。進行鹽水泄漏、斷管處理應急演練,提高處理效率。
地下車站一般采取明挖順作法施工,但本工程地處中心城區(qū),與8號線換乘段交通繁雜、管線眾多、地上公交電纜復雜,難以搬遷,采取明挖法施工工期長,成本大。進行方案比選分2大類:管線類方案及車站類實施方案。
3.1.1 路面抬高方案
采取明挖法施工,需先進行管線搬遷工作,第1階段東西向管線只能從8號線頂板正上方走,8號線頂板覆土2 m,頂板上的南北向管線墻,從淺到深依次為:DN500給水,深0.55 m;DN500給水,深0.65 m;DN500燃氣,深1.25 m;DN300燃氣,深1.35 m;DN600雨水,深1.8 m。新排管線無法從老管線之間穿越,需疊放在現(xiàn)狀管線上方。新排管線覆土不夠,控江路路中心標高需要抬高1 m。并且施工期間需封閉控江路路口交通。經(jīng)分析,將8號線控江路路面抬高1 m,無法滿足新華醫(yī)院及8號線車站的排水要求,并且交通翻交無法實施。方案不可行。
3.1.2 管線繞行方案
研究管線繞行方案的可能性,管線在通過十字路口區(qū)域前繞行,不通過施工路口區(qū)域。
此方案會受以下因素制約:新華醫(yī)院大樓地下室與地下連續(xù)墻之間距離為5 m,并已被兩港截留污水管占去1.5 m;紫荊廣場地下室去除圍護后與地下連續(xù)墻之間的距離為2 m;3號口到紫荊廣場之間的三角區(qū)地下室頂板是抬高的,走不了管線;信息大廈與車站1號口之間距離為5 m,并有地塊內(nèi)的雨水管。因此,受新華醫(yī)院、紫荊廣場、信息大廈地下室限制,往江浦路東側(cè)或西側(cè)都沒有足夠的管位寬度進行搬遷,管線繞行方案不成立。
3.1.3 管線橋架空方案
同樣,采取管線橋架空方案,東西向管線通過管線橋繞行。管線橋架空,立柱承臺需處占用2車道,且管線下井時妨礙人行通行,架空管線橋與控江路電車線存在沖突,電車線距地面5 m。方案不成立。
3.1.4 盾構(gòu)、頂管穿越方案
8號線預留換乘節(jié)點結(jié)構(gòu)凈為5 790 mm,采用外徑6 600 mm標準盾構(gòu)不具備通過條件。軌行區(qū)采用方形頂管,高度至少需要4 550 mm(限界)+740 mm(軌道高度)+450 mm×2(管片厚度)=6 190 mm,且尚未考慮接收段落低要求,而現(xiàn)場條件下吊裝口開口小,頂管整體管節(jié)無法吊放;淺覆土障礙物較多,頂管無法施工。
因此,要采用頂管、盾構(gòu)等非開挖形式過站,必須對8號線軌行區(qū)頂板進行改造,施工需保證8號線運營正常,方案不可行。
3.1.5 凍結(jié)暗挖方案
結(jié)合之前的方案比選,本工程只能采取凍結(jié)暗挖進行施工[1-3],但在凍結(jié)暗挖方案確認期間,項目部認為,采用傳統(tǒng)的純凍結(jié)暗挖施工,風險太大。如:淺覆土凍結(jié)凍脹的控制、確保施工期間交通不中斷時上部道路及管線的安全、按結(jié)構(gòu)尺寸凍結(jié)面最大截面為16 m×24 m,如何安排開挖順序等問題,都需要一一解決。因此在凍結(jié)基礎(chǔ)上,需增加保險措施,如增加管棚、增加土體加固措施、確定開挖順序、結(jié)構(gòu)施工順序等。
最終項目部研發(fā)一種全新的凍結(jié)暗挖車站建造技術(shù),采用“水平MJS+管棚+凍結(jié)法”復合圍護體系加固,礦山暗挖法進行施工進行車站建造。
3.2.1 設(shè)計方案的確定
1)凍結(jié)壁設(shè)計。擬建工程為矩形車站對接結(jié)構(gòu),因此凍結(jié)壁整體呈矩形布置,內(nèi)側(cè)根據(jù)開挖分區(qū)劃分,設(shè)置“井”字形凍結(jié)壁,凍土強度的設(shè)計指標為:單軸抗壓不小于3.6 MPa,彎折抗拉不小于1.8 MPa,抗剪不小于1.5 MPa(-10 ℃)。凍土帷幕兩側(cè)厚度為2.5 m,底部為3.0 m,中間凍結(jié)壁為1.6 m,頂部凍結(jié)壁1.0 m。底部及側(cè)墻平均溫度不高于-10 ℃,頂部凍土平均溫度不高于-8 ℃。
2)管棚與凍結(jié)孔設(shè)計。本工程管棚規(guī)格采用φ273 mm×10 mm無縫鋼管,橫排和豎排管棚孔間距分別為450、500 mm。凍結(jié)孔采用2種布孔方式,一種為獨立凍結(jié)孔,凍結(jié)孔規(guī)格采用φ127 mm×10 mm凍結(jié)管,一種為管棚內(nèi)下放φ89 mm× 5 mm凍結(jié)管,管棚內(nèi)用水泥砂漿充填。此外,為了監(jiān)測凍結(jié)壁發(fā)展狀況以及控制內(nèi)部凍脹壓力,分別布置測溫孔和泄壓孔。
3)MJS設(shè)計。施工區(qū)域分南北2個區(qū)域,南側(cè)水平加固有效樁約16 m,北側(cè)水平加固有效樁長約10 m。先施工頂部1排管棚,再對開挖面周圍進行MJS加固,開挖區(qū)域采用梅花形布樁MJS加固。加固要求為MJS抗壓強度不少于0.8 MPa,加固完成后土體滿足開挖掌子面自穩(wěn)。
4)初期支護設(shè)計。采用HW400 mm×400 mm、HW350 mm×350 mm和HW300 mm×300 mm型鋼+@22 mm連接鋼筋+φ8 mm(200 mm×200 mm)鋼筋網(wǎng)片雙層布置+C25早強噴射混凝土支護,型鋼間距1m。
3.2.2 管棚、MJS加固、凍結(jié)加固作用分析
本工程設(shè)計采用MJS、管棚、凍結(jié)加固3種工法復合加固方法進行開挖,施工時先進行MJS加固,然后施工凍結(jié)孔和管棚,施工中3種工法共同作用,以保證暗挖工法的順利進行。各工法在本工程中的作用如下:
1)MJS加固:減少凍結(jié)期間土體凍脹量,減少凍脹對地面管線的影響,減少結(jié)構(gòu)施工完成后凍土體融沉量,防止后期產(chǎn)生過大融沉導致結(jié)構(gòu)開裂漏水;保證開挖期間掌子面穩(wěn)定性;減少地下2層開挖期間頂部土體附加變形,增加上部土體穩(wěn)定性;作為凍結(jié)加固的補充,增加工程的安全性。
2)管棚:由于本工程地面覆土較淺,如上方也完全采用凍結(jié)加固凍脹量必然較大,施工后期融沉亦難以控制,為減少凍脹和后期融沉量,頂部采用管棚和凍結(jié)相結(jié)合的形式,開挖期間開挖面頂部荷載由管棚承擔,初襯型鋼施工后由管棚將頂部荷載傳遞至初襯型鋼支架上,管棚和初襯型鋼支架共同承擔頂部荷載。側(cè)面管棚為增加兩側(cè)墻剛度,減少開挖期間側(cè)墻變形,增加開挖期間安全系數(shù)。
3)凍結(jié)加固:凍土主要承擔開挖期間兩側(cè)墻位置、底部位置水土荷載和頂部管棚形成完整的支護體系。底部及兩側(cè)墻位置的凍土為主要受力作用,頂部管棚間凍土使管棚間相互緊密結(jié)合,增加管棚橫向穩(wěn)定性,同時封閉上方水流。
3.2.3 MJS施工技術(shù)
MJS注漿壓力大,施工期間容易出現(xiàn)串孔。通過研究確定了引孔及旋噴噴漿需有一定的間距,需要間隔1個孔位施工或等臨樁達到2 d后施工。當側(cè)墻施工無法實現(xiàn)跳樁時,需在水泥漿中加入早強劑,在不影響噴漿施工的前提下盡可能加快固結(jié)提早期強度,確保噴漿完成12 h后達到原始土強度,具體單樁施工順序如圖2所示。兩側(cè)施工采用2臺設(shè)備,完成1根樁后需等待12 h施工下一根樁,施工時需在水泥漿液中加入早強劑,早強劑摻入量需根據(jù)試驗確定,要求12 h后不低于原始土強度。
圖2 跳樁施工示意
但由于實際工期需要,MJS與凍結(jié)管需要交叉施工,MJS沒有條件跳二打一,等待12 h后施工。因此造成半圓MJS會出現(xiàn)串漿,保壓困難,使得MJS施工時地面上抬,完成后地面又下沉,因此,調(diào)整設(shè)計,改成了全圓MJS。
局部MJS調(diào)整為全圓,相應地在北段MJS施工階段,地面沉降得到有效控制。南側(cè)MJS于2019年11月30日開工,于2020年3月26日完成。由于一開始使用半圓加固,且沒有條件跳二打一,等待12 h后施工,造成前期地面沉降較大,最大沉降值12 cm,北側(cè)MJS調(diào)整為全圓施工后,施工時有效控制了地面的沉降情況,最大沉降值4 cm。在施工中采用大面積的水平MJS加固工藝,對土體進行加固,加固效果良好,確保了開挖時開挖面無需放坡,開挖面可成85°~90°,土體自立性良好,無塌方現(xiàn)象。
3.3.1 施工技術(shù)路線
因整個凍結(jié)周期長達1年多,為解決大斷面開挖的困難,減小凍脹影響,將整個暗挖段分層9個獨立部分分區(qū)分期凍結(jié),采取分塊分段暗挖,整體澆筑的技術(shù)線路。本工程分為南、北2段工作區(qū)域,二者獨立施工,單側(cè)施工中采用先地下2層后地下1層的施工原則,減少結(jié)構(gòu)沉降。
1)地下2層整體交圈后,開挖地下2層中硐上臺階,每開挖一個步距后及時進行型鋼支架臨時支護,隨后噴射混凝土支護,每開挖3~4榀噴射頂部及兩側(cè)墻混凝土。
2)開挖中硐下臺階,開挖完成后側(cè)墻、頂板、底板掛網(wǎng)噴射混凝土,每開挖3~4榀噴射頂部及兩側(cè)墻混凝土。
3)地下2層中硐施工完畢后,開始對地下2層左、右硐上臺階進行開挖,方法同上。
4)開挖左、右硐下臺階,開挖完成后側(cè)墻、頂板、底板掛網(wǎng)噴射混凝土。
5)待地下2層開挖完成后,澆筑地下2層二襯結(jié)構(gòu),地下2層結(jié)構(gòu)分底板、側(cè)墻及梁柱、頂部第3次澆筑。
6)待地下2層二襯結(jié)構(gòu)做完后,開始開挖地下1層中硐,開挖完成后側(cè)墻、頂板、底板掛網(wǎng)噴射混凝土。
7)待地下1層中硐開挖完成后,同時開挖地下1層左、右硐,開挖完成后側(cè)墻、頂板、底板掛網(wǎng)噴射混凝土。
8)待地下1層開挖完成后,澆筑地下1層二襯結(jié)構(gòu)混凝土,地下1層結(jié)構(gòu)分側(cè)墻及梁柱、頂部第2次澆筑。
9)待地下1層澆筑完后,拆除鋼支撐。
3.3.2 機械+人工暗挖施工技術(shù)
暗挖段挖土共計8 200 m3,相當于55個旁通道大小。暗挖段分9個區(qū)進行開挖且初襯型鋼密集,單個通道最小寬度2.0 m,最小高度3.3 m。常規(guī)挖機無法進入,最終選定設(shè)備進口BROKK機器人和小挖機上、下臺階法施工,局部土體進行人工開挖,加快整個開挖速度,縮短初襯形成時間。
3.3.3 混凝土澆筑技術(shù)研究
本工程結(jié)構(gòu)底板厚1.1 m,兩側(cè)側(cè)墻厚1 m,中板厚0.45 m,結(jié)構(gòu)頂板厚0.9 m。因整個混凝土澆筑需在暗挖段內(nèi)進行,需在地面接澆筑管,泵送澆筑,尤其是中板、頂板混凝土需從下往上澆筑,要求較高,采用C40P8防水、高耐久性自密實聚丙烯纖維混凝土澆筑,部分采用粒徑5~10 mm的石子,充分填充中板、頂板。因初襯型鋼澆入結(jié)構(gòu)內(nèi)增加結(jié)構(gòu)滲漏水風險,底板分2次澆筑,第1次0.9 m,待整個2層結(jié)構(gòu)完成割除型鋼后,澆筑第2層厚0.3 m底板。高穿透自密實混凝土性能指標:坍落度250 mm±30 mm,初始擴展度700~780 mm,流淌半徑6 m,初凝時間10~14 h,終凝時間13~16 h。
江浦路站受暗挖空間限制,采取分塊分段暗挖,現(xiàn)場作業(yè)以小微型機械設(shè)備為主、人工為輔。自打設(shè)第1根凍結(jié)管開始,至地下1層結(jié)構(gòu)頂板封頂結(jié)束,歷時399 d,挖土達到了8 200 m3。每個暗挖段開挖斷面最大23.70 m×12.92 m,頂部管棚與管線最近位置只有4 cm,為全國地鐵首例大斷面、首次在淺覆土(雜填土)車站整體凍結(jié)暗挖施工的工程。本工程在復雜環(huán)境、交通無法中斷、管線無法搬遷的十字換乘車站處采用了“水平MJS+凍結(jié)+管棚”復合加固,在其他類似的超淺覆土、交通管線無法搬遷的工程中具有可復制、可推廣性。