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        基于IEC 61373:2010的軌道交通列車車輪踏面清掃器振動沖擊試驗

        2022-11-18 09:45:38馬玉強
        城市軌道交通研究 2022年2期
        關(guān)鍵詞:振動

        馬 玄 馬玉強 王 悅 許 杰 賈 澤

        (1.中車長春軌道客車股份有限公司科技管理部, 130062, 長春;2.中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司, 213011, 常州; 3.中車長春軌道客車股份有限公司安技環(huán)保部, 130062, 長春;4.中車長春軌道客車股份有限公司國家軌道客車工程研究中心, 130062, 長春∥第一作者, 高級工程師)

        列車高速運行時,其運行的平穩(wěn)性和舒適性與車輪踏面的狀態(tài)有著十分緊密的關(guān)系,同時,車輪踏面的黏著力及清潔度直接影響著列車的制動效果。踏面清掃器是保證車輪和軌道接觸面黏著力及清潔度的重要裝置。踏面清掃器工作時,研磨塊與車輪踏面接觸,研磨塊中的金屬粒子粘附在車輪踏面,可增加輪軌之間的黏著力,同時又能清除車輪上附著的雜物。但是,近2年已裝車運用的踏面清掃器的研磨塊背板偶有斷裂現(xiàn)象出現(xiàn)(見圖1)。為了確認踏面清掃器結(jié)構(gòu)設(shè)計的可靠性,本文參照IEC 61373:2010《鐵路應用 鐵道車輛設(shè)備沖擊和振動試驗》中規(guī)定的2類轉(zhuǎn)向架安裝產(chǎn)品的試驗要求,結(jié)合踏面清掃器的運用工況特點,開展了振動沖擊試驗研究。

        圖1 列車車輪踏面清掃器背板斷裂圖Fig.1 Diagram of tread cleaner backplane fracture

        1 列車車輪踏面清掃器振動沖擊試驗要求

        1.1 試驗對象

        踏面清掃器安裝在車輛轉(zhuǎn)向架上,主要由缸體、研磨塊背板、活塞桿及研磨塊等組成,其結(jié)構(gòu)安裝見圖2。本文選取地鐵用某型號踏面清掃器為試驗對象,其最大外形空間尺寸為400 mm×100 mm×150 mm(長度×寬度×高度),質(zhì)量約10 kg。

        圖2 踏面清掃器安裝圖Fig.2 Diagram of tread cleaner installation

        按照IEC 61373:2010中的2類試驗要求,對該踏面清掃器進行振動沖擊試驗及振動磨損檢查,分析引起異常磨耗的原因,為解決研磨塊背板斷裂提供技術(shù)支持。

        1.2 試驗布置

        試驗時,將踏面清掃器放置在電磁振動臺上,試驗臺最大推力為15.68 kN,最大速度為2 m/s,最大峰-峰位移為51 mm,頻率為2~2 200 Hz,一階諧振頻率為1 800 Hz。試驗布置如圖3所示,試驗用夾具與踏面清掃器通過螺栓按一定角度固定連接,以模擬被試產(chǎn)品在列車轉(zhuǎn)向架上的實際安裝姿態(tài)。設(shè)計試驗夾具的第1階固有頻率為510 Hz,大于試驗最大限值250 Hz;該固有頻率滿足動強度要求,并對其進行了疲勞強度極限校核。

        1.3 試驗方法

        IEC 61373:2010中規(guī)定了根據(jù)獲得的實測線路運行數(shù)據(jù)制定隨機振動量級所采用的方法。本文試驗方案主要參照該標準中2類轉(zhuǎn)向架安裝產(chǎn)品的試驗要求,同時按現(xiàn)車實測振動沖擊量級而設(shè)計。若現(xiàn)車實測振動沖擊量級超過標準中規(guī)定的參考點加速度均方根值arms的要求,則按照實測振動沖擊量級等效計算后再進行試驗;若現(xiàn)車實測振動沖擊量級低于標準要求,則按照該標準規(guī)定的振動沖擊試驗量級進行試驗。試驗時,按照模擬長壽命試驗→沖擊試驗→功能性試驗的順序進行踏面清掃器振動沖擊性能考核。

        1.3.1 模擬長壽命試驗

        模擬長壽命試驗時長需根據(jù)試驗臺能夠承受的最大振動沖擊量級進行折算。折算時,采用IEC 61373:2010中規(guī)定的幅值增強方法[1]。具體折算方法參考IEC 61373:2010附錄A.5的規(guī)定,根據(jù)幅值增強方向,由實際工況折算實驗室試驗時長。

        增強前踏面清掃器的振動條件要求見表1。

        表1 踏面清掃器的振動條件要求Tab.1 Vibration condition requirements of tread cleaner

        采用標準中通過增加振幅而縮短試驗時間的方法(即 “幅值增強方法”),進行模擬長壽命振動試驗,其加速度比例系數(shù)計算方法采用如圖3所示的典型疲勞強度曲線。

        注:Δσ為應力幅值;N為循環(huán)次數(shù);m1、m2分別為典型金屬材料的對應指數(shù),m1取4,m2取6。圖3 踏面清掃器典型疲勞強度曲線圖Fig.3 Typical fatigue strength curve of tread cleaner

        踏面清掃器振動試驗的加速度比例系數(shù)β為:

        式中:

        Ns——實車疲勞壽命內(nèi)的循環(huán)次數(shù),取108次;

        Nt——實驗室模擬疲勞壽命內(nèi)的循環(huán)次數(shù),Nt=n×3 600×2(n為模擬長壽命試驗時長,單位為h)。

        采用幅值增強方法[2]縮短試驗時長,踏面清掃器模擬長壽命試驗量級見表2。按2類轉(zhuǎn)向架安裝計算ASD(加速度頻譜密度),試驗頻率范圍為5~250 Hz。根據(jù)振動臺能力,本文選取表2試驗時長為5 h的工況進行試驗。

        1.3.2 沖擊試驗

        參照IEC 61373:2010對踏面清掃器做半正弦脈沖沖擊試驗。試驗要求如表3所示。

        表2 踏面清掃器模擬長壽命試驗量級Tab.2 Simulation long-life test magnitude of tread cleaner

        表3 踏面清掃器沖擊試驗要求Tab.3 Impact test requirements of tread cleaner

        1.3.3 功能性試驗

        參照IEC 61373:2010對踏面清掃器做功能性試驗。試驗要求如表4所示。

        表4 踏面清掃器功能性試驗要求Tab.4 Functional trial requirements of tread cleaner

        需要說明的是,在進行功能性試驗時,踏面清掃器需執(zhí)行動作。其動作邏輯為:設(shè)置踏面清掃器充氣時間20 s,充氣氣壓為0.3 MPa,排氣時間10 s,再充氣20 s,以此反復循環(huán)。

        1.4 評價基準

        試驗結(jié)束后,從以下3個方面對踏面清掃器進行評價:①相關(guān)零部件無破損、脫落及松動,或永久變形;②踏面清掃器活塞桿動作正常,且例行試驗應滿足要求;③研磨塊無缺陷、裂紋等。

        2 踏面清掃器各項試驗結(jié)果分析

        2.1 踏面清掃器橫向試驗

        2.1.1 踏面清掃器模擬長壽命振動試驗

        通過觀察圖4可知,踏面清掃器橫向模擬長壽命振動頻譜曲線在標稱值附近變化,且大都在振動頻譜上、下界限內(nèi);在某些頻段踏面清掃器的振動量級超出了界限值,可能是受試驗夾具連接的影響造成一定的偏差,但總體而言該影響可忽略不計。

        圖4 踏面清掃器橫向模擬長壽命振動頻譜曲線Fig.4 Lateral simulated long-life vibration test curve of tread cleaner

        2.1.2 踏面清掃器沖擊試驗

        通過觀察圖5和圖6踏面清掃器橫向正向及橫向反向的沖擊試驗曲線可知,控制峰值和響應峰值均在IEC 61373:2010要求的上、下界限內(nèi),且無試驗偏差數(shù)據(jù)出現(xiàn)。

        圖5 踏面清掃器橫向正向沖擊試驗曲線Fig.5 Lateral positive impact test curve of tread cleaner

        圖6 踏面清掃器橫向反向沖擊試驗曲線Fig.6 Lateral reverse impact test curve of tread cleaner

        2.1.3 踏面清掃器功能性隨機振動試驗

        在模擬長壽命振動及沖擊試驗后,要對踏面清掃器進行功能性隨機振動試驗,以觀察踏面清掃器橫向試驗后能否正常工作,以及其功能是否受到影響。通過觀察圖7踏面清掃器橫向功能性隨機振動頻譜曲線可知,控制譜線與響應譜線均在正常范圍內(nèi),且量級上未出現(xiàn)明顯的數(shù)值偏差。試驗證明,橫向長壽命和橫向正、反向沖擊試驗對踏面清掃器的正常功能未造成影響。

        圖7 踏面清掃器橫向功能性隨機振動頻譜曲線Fig.7 Lateral functional random vibration test curve of tread cleaner

        2.2 踏面清掃器縱向試驗

        2.2.1 踏面清掃器模擬長壽命振動試驗

        通過觀察圖8所示的踏面清掃器縱向模擬長壽命振動頻譜曲線可知,振動頻譜可控曲線在標稱值附近變化,且大都在上、下界限內(nèi);曲線起始段部分數(shù)值超出了界限值,可能是受試驗夾具連接的影響存在一定的偏差,但總體而言是在可接受范圍之內(nèi)。

        圖8 踏面清掃器縱向模擬長壽命振動曲線Fig.8 Longitudinal simulated long life vibration test of tread cleaner

        2.2.2 踏面清掃器沖擊試驗

        通過觀察圖9和圖10踏面清掃器縱向正向及縱向反向沖擊試驗可知,控制譜線與響應譜線均在上、下界限內(nèi),整個試驗過程滿足IEC 61373:2010的要求,且無試驗偏差數(shù)據(jù)出現(xiàn)。

        圖9 踏面清掃器縱向正向沖擊試驗曲線Fig.9 Longitudinal positive impact test of tread cleaner

        圖10 踏面清掃器縱向反向沖擊試驗曲線Fig.10 Longitudinal reverse impact test of tread cleaner

        2.2.3 踏面清掃器功能性隨機振動試驗

        踏面清掃器縱向模擬長壽命振動及縱向正、反向沖擊試驗完成后,仍需對其進行功能性隨機振動試驗,以觀察踏面清掃器橫向試驗后能否正常工作,且其功能是否受到影響。通過觀察圖11所示的踏面清掃器縱向功能性振動試驗曲線可知,該曲線上升和下降階段出現(xiàn)了部分偏差,其余頻段均在正常范圍內(nèi),未出現(xiàn)明顯的數(shù)值偏差。試驗證明,踏面清掃器縱向長壽命和縱向正、反向沖擊試驗對其正常功能未造成影響。

        圖11 踏面清掃器縱向功能性隨機振動曲線Fig.11 Longitudinal functional random vibration test of tread cleaner

        2.3 踏面清掃器垂向試驗

        2.3.1 踏面清掃器模擬長壽命振動試驗

        通過觀察圖12所示的垂向模擬長壽命振動頻譜曲線可知,控制曲線在標稱值附近變化,響應曲線整體在上、下界限內(nèi);響應曲線起始頻段部分數(shù)值超出了界限值,可能是受試驗夾具連接的影響造成一定的偏差,但總體而言是在可接受范圍之內(nèi)。

        圖12 踏面清掃器垂向模擬長壽命振動曲線Fig.12 Vertical simulated long-life vibration test of tread cleaner

        2.3.2 踏面清掃器沖擊試驗

        通過觀察圖13和圖14踏面清掃器的垂向正向及垂向反向沖擊試驗可知,控制譜線與響應譜線均在上、下界限內(nèi),試驗過程滿足IEC 61373:2010的要求,無明顯試驗偏差數(shù)據(jù)出現(xiàn)。

        圖13 踏面清掃器垂向正向沖擊試驗曲線Fig.13 Vertical positive impact test of tread cleaner

        圖14 踏面清掃器垂向反向沖擊試驗曲線Fig.14 Vertical reverse impact test of tread cleaner

        2.3.3 踏面清掃器功能性隨機振動試驗

        在垂向模擬長壽命振動試驗后,對踏面清掃器進行垂向功能性隨機振動試驗。通過觀察圖15垂向功能性隨機振動試驗曲線可知,剛開始頻段出現(xiàn)了部分偏差,其余階段均在正常范圍內(nèi),沒有出現(xiàn)明顯的數(shù)值偏差,試驗證明垂向長壽命試驗對踏面清掃裝器的正常功能未造成影響。

        圖15 踏面清掃器垂向功能性隨機振動曲線Fig.15 Vertical functional random vibration test curve of tread cleaner

        3 結(jié)語

        根據(jù)IEC 61373:2010要求,對踏面清掃器進行了橫向、縱向和垂向等3個方向的模擬長壽命振動試驗、沖擊試驗和功能性隨機振動試驗。結(jié)果表明,試驗后的踏面清掃器各零部件無破損、脫落及松動或永久變形,未出現(xiàn)明顯的裂痕,研磨塊無缺陷、裂紋,活塞桿動作正常。這說明踏面清掃器結(jié)構(gòu)強度滿足試驗要求,工作性能未受到影響。在目前的試驗條件下,由于受試驗臺能力的限制,未能完全模擬出踏面清掃器承受的振動與沖擊復合加載的實車工況,還需要對試驗條件加以改進與優(yōu)化,合理設(shè)計試驗方案,避免欠試驗和過試驗,同時進一步開展正弦掃頻試驗和路譜迭代模擬振動試驗,多維度分析踏面清掃器出現(xiàn)故障的原因,優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品質(zhì)量。

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