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        基于PLC的桁架機(jī)械手控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2022-11-16 02:14:26莊亞文
        關(guān)鍵詞:控制策略

        莊亞文

        (遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,遼寧 丹東 118009)

        摩擦塊工件一般都是用數(shù)控機(jī)床來(lái)加工生產(chǎn)的,中小企業(yè)在摩擦塊生產(chǎn)過(guò)程中,需要人工進(jìn)行上料、下料和碼垛,并且每個(gè)工件的加工時(shí)間間隔較長(zhǎng),每個(gè)員工平均每個(gè)小時(shí)只搬運(yùn)6~8次的工件,這樣就增加了不必要的人工成本,降低了整體的生產(chǎn)效率[1]。再有近年來(lái),我國(guó)人口紅利正在逐年消失,勞動(dòng)力增長(zhǎng)速度持續(xù)下降,導(dǎo)致企業(yè)用工成本逐年上升,這些問(wèn)題都制約了中小制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展和不斷創(chuàng)新[2]。

        針對(duì)企業(yè)的實(shí)際需求,要解決摩擦塊工件的自動(dòng)上下料和碼垛問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了一種基于PLC的桁架機(jī)械手控制系統(tǒng),包括硬件系統(tǒng)的搭建和控制策略的設(shè)計(jì)。通過(guò)PLC、人機(jī)交互界面、伺服系統(tǒng)和變頻器搭建控制系統(tǒng)的硬件部分[3];通過(guò)工控機(jī)編寫(xiě)控制系統(tǒng)的控制策略;通過(guò)硬件和軟件的良好匹配,來(lái)實(shí)現(xiàn)摩擦塊工件從上料到下料再到碼垛的全自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程。

        1 桁架機(jī)械手總體設(shè)計(jì)

        對(duì)于該生產(chǎn)線的實(shí)際情況,要解決這一問(wèn)題,勢(shì)必要用到工業(yè)機(jī)器人代替人工生產(chǎn),這樣不但提高生產(chǎn)效率,還可以完成工人難以完成的或者危險(xiǎn)的工作。桁架機(jī)械手是工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)重要分支,它和關(guān)節(jié)機(jī)器人有所不同[4]。在速度方面,桁架機(jī)械手是直線運(yùn)動(dòng),而關(guān)節(jié)機(jī)器人是插補(bǔ)運(yùn)動(dòng),速度相對(duì)于前者要慢一些;在精度方面,由于工件體積較大,二種機(jī)器人都能滿足該摩擦塊工件的定位和抓?。辉谠靸r(jià)方面,關(guān)節(jié)機(jī)器人由于集成程度較高,都是各大機(jī)器人企業(yè)的核心設(shè)備,往往造價(jià)過(guò)高,而桁架機(jī)械手可以自行研發(fā)設(shè)計(jì),所以在成本上有很大的優(yōu)勢(shì),也就是性?xún)r(jià)比很高;在該工況中,桁架機(jī)械手可以量身定制各方面的參數(shù)。綜上所述,由于桁架機(jī)械手有著諸多優(yōu)勢(shì),所以本文選用桁架機(jī)械手代替人工搬運(yùn)。

        桁架機(jī)械手的設(shè)計(jì)要結(jié)合工件特點(diǎn)和實(shí)際工況。常規(guī)的桁架機(jī)械手一般有三個(gè)軸,在笛卡爾坐標(biāo)系中分別是X軸、Y軸和Z軸,但是三軸桁架機(jī)械手不符合該摩擦塊工件和實(shí)際工況[5]。本文提到的工件是一種摩擦塊工件,如圖1所示。該工件的外形類(lèi)似于一個(gè)扇形,中間有2個(gè)圓孔,尺寸一般為300 mm*180 mm*10 mm,重量一般在6~8 kg,外表粗糙且不平整。根據(jù)摩擦塊工件外形尺寸和重量等特點(diǎn),本文設(shè)計(jì)四軸桁架機(jī)械手,四個(gè)軸分別是X軸、Y軸、Z軸和C軸。X軸、Y軸、Z軸是線性運(yùn)動(dòng),而C軸是旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。X軸、Y軸和Z軸是機(jī)械手的空間位置,C軸是調(diào)整機(jī)械手的抓取姿態(tài),通過(guò)以上四個(gè)軸,從而完成工件的抓取。

        本文設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)是對(duì)于摩擦塊工件進(jìn)行自動(dòng)化上下料和碼垛操作,主要系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括:桁架機(jī)械手各軸、可編程邏輯控制器(PLC)、人機(jī)交互界面(HMI)、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、工控機(jī)等,圖2所示為該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖[6]。通過(guò)人機(jī)交互界面組態(tài)系統(tǒng)畫(huà)面,與PLC建立Modbus-TCP通訊,從而實(shí)現(xiàn)I/O信號(hào)的采集;PLC執(zhí)行操作者的命令,從而選擇合適的控制策略,并發(fā)送給機(jī)械手執(zhí)行抓取動(dòng)作,PLC和桁架機(jī)械手采用EtherCAT通訊;從而實(shí)現(xiàn)對(duì)同種工件的上下料,并且有傳感器檢測(cè)物料是否抓取正確。

        2 硬件設(shè)計(jì)

        桁架機(jī)械手控制系統(tǒng)采用PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的邏輯控制,根據(jù)工況的實(shí)際需求和成本預(yù)算,采用國(guó)產(chǎn)新代PLC系統(tǒng),共32個(gè)I/O總點(diǎn)數(shù),如圖3所示。輸入點(diǎn)包括控制面板部分(啟動(dòng)、停止、循環(huán)、急停等)、機(jī)械手4個(gè)軸的限位開(kāi)關(guān)、傳送帶的檢測(cè)和限位,變頻器的報(bào)警等;輸出點(diǎn)包括變頻器的控制、抓手的夾緊和放松、三色燈等;并且該系統(tǒng)的冗余為10%,能夠滿足該工況的實(shí)際需求[7]。

        人機(jī)交互界面可以實(shí)現(xiàn)操作者和機(jī)械手的溝通橋梁,可以理解為六軸機(jī)器人的示教器。本文選用7英寸的觸摸屏,對(duì)桁架機(jī)械手和操作畫(huà)面進(jìn)行組態(tài),方便生產(chǎn)人員進(jìn)行操作和監(jiān)控。PLC和HMI用 Modbus-TCP進(jìn)行通訊。

        通過(guò)分析桁架機(jī)械手的負(fù)載情況,從轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩等方面對(duì)伺服電機(jī)進(jìn)行選型[8]。X軸、Y軸和Z軸伺服電機(jī)要配合絲杠傳動(dòng)機(jī)構(gòu),其中X軸、Y軸和Z軸選用額定功率1 kW、額定扭矩3.18 N·M的伺服電機(jī);C軸伺服電機(jī)要配合減速箱使用,C軸選用額定功率0.75 kW、額定扭矩2.39 N·M的伺服電機(jī),減速箱選用5 ∶1的傳動(dòng)比;伺服驅(qū)動(dòng)器用于接收PLC的控制信號(hào),然后驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)工作。伺服驅(qū)動(dòng)器有單個(gè)模組的也有集成模組的。為節(jié)約空間成本和預(yù)算成本,本文選用4合1伺服驅(qū)動(dòng)器并帶有電池模塊,電池模塊保護(hù)機(jī)械手原點(diǎn)位置不丟失,將X軸、Y軸、Z軸和C軸的電機(jī)動(dòng)力線纜和編碼器線纜一起連接到伺服驅(qū)動(dòng)器上。系統(tǒng)的PLC、人機(jī)交互界面、伺服電機(jī)和伺服啟動(dòng)器組成桁架機(jī)械手的電氣核心部分,如圖4所示。

        當(dāng)然還有其他部分,氣動(dòng)抓手通過(guò)氣缸的伸出與縮回來(lái)實(shí)現(xiàn)工件的抓?。幌尬粋鞲衅鲗?shí)現(xiàn)各軸的硬限位保護(hù);工件傳感器檢測(cè)是否抓到工件;光電開(kāi)關(guān)用于檢測(cè)工件是否碼垛到位;傳送帶用于工件的移動(dòng);安全門(mén)和插銷(xiāo)用于保護(hù)操作者進(jìn)入作業(yè)區(qū)域。通過(guò)上述各部分來(lái)搭建四軸桁架機(jī)械手。搭建完成如圖5所示。

        3 軟件設(shè)計(jì)

        根據(jù)桁架機(jī)械手的實(shí)際工作情況,針對(duì)PLC編寫(xiě)控制策略;然后對(duì)HMI進(jìn)行組態(tài)和編程;設(shè)置伺服驅(qū)動(dòng)器的控制參數(shù)。

        本文采用新代PLC作為控制系統(tǒng),采用LadEditor軟件編寫(xiě)桁架機(jī)械手的控制策略。首先對(duì)PLC的I/O點(diǎn)進(jìn)行分配,具體如表1所示。

        表1 PLC I/O分配表

        PLC編程采用最直觀的梯形圖編程方法,由于梯形圖是最廣泛的PLC編程語(yǔ)言,也為后續(xù)的生產(chǎn)維護(hù)提供了便利。根據(jù)實(shí)際工況,一個(gè)循環(huán)周期控制策略如下,機(jī)械手切換到自動(dòng)模式,首先桁架機(jī)械手X軸、Y軸、Z軸和C軸回到各自原點(diǎn);然后抓取毛坯件,傳感器檢測(cè)到毛坯件后;機(jī)械手運(yùn)動(dòng)到上料點(diǎn),進(jìn)行上料操作;機(jī)械手回到安全點(diǎn),機(jī)床加工毛坯件;機(jī)械手等待毛坯件加工完成信號(hào),進(jìn)行下料操作;抓取成品件運(yùn)動(dòng)到安全點(diǎn);再運(yùn)動(dòng)到放料點(diǎn),進(jìn)行碼垛操作;傳感器檢測(cè)碼垛完成后,機(jī)械手回到原點(diǎn)位置。完成一個(gè)工件的上下料和碼垛操作流程,然后進(jìn)行循環(huán)操作??刂屏鞒倘鐖D6所示。

        人機(jī)界面采用觸摸屏來(lái)實(shí)現(xiàn)交互,對(duì)桁架機(jī)械手和操作畫(huà)面進(jìn)行組態(tài),功能和畫(huà)面一定要對(duì)操作者友好,方便操作者進(jìn)行生產(chǎn)和反饋。首先建立PLC和HMI的通訊,PLC和HMI的通訊方式采用EtherCAT方式。PLC和HMI部分通訊參數(shù)見(jiàn)表2。

        表2 部分參數(shù)

        組態(tài)畫(huà)面包括包括機(jī)械手的實(shí)時(shí)坐標(biāo)、目標(biāo)坐標(biāo)、速度、時(shí)間和模式等,如圖7所示。

        4 試驗(yàn)研究

        基于PLC的桁架機(jī)械手控制系統(tǒng)搭建完成,通過(guò)對(duì)摩擦塊工件不同位置的擺放,工件在X軸方向和Y軸方向擺放不同位置,并且角度在0~180°不同位置,如圖7所示,進(jìn)行該系統(tǒng)的測(cè)試,完成了200余次的試驗(yàn),系統(tǒng)能順利完成對(duì)同種工件的上下料和碼垛操作。由于試驗(yàn)次數(shù)在200次以上,取了比較有代表性的數(shù)據(jù)結(jié)果,如表3所示。

        表3 部分試驗(yàn)結(jié)果

        由表3數(shù)據(jù)可得,基于PLC的桁架機(jī)械手控制系統(tǒng)在的工件中心坐標(biāo)(X,Y,Z)和實(shí)際的工件坐標(biāo)(X,Y,Z)之間的誤差為0.6~1.4 mm,坐標(biāo)角度(C)誤差在0.1~0.6°之間,定位精度滿足機(jī)械手的抓取,并能夠碼垛到指定位置。綜上所述,該試驗(yàn)結(jié)果滿足我們預(yù)期的控制要求,同時(shí)也很好的滿足企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)需求。

        5 結(jié)語(yǔ)

        針對(duì)某企業(yè)生產(chǎn)線實(shí)際需求,本文設(shè)計(jì)了基于PLC的桁架機(jī)械手整體系統(tǒng)。桁架機(jī)械手的控制系統(tǒng)搭建主要包括PLC、HMI、伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)。在實(shí)際工況中,機(jī)械手對(duì)工件逐一進(jìn)行上下料和碼垛,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),該系統(tǒng)定位精度完全滿足機(jī)械手的抓取需求,并且自動(dòng)化程度得到了極大的提高,達(dá)到了企業(yè)預(yù)期的生產(chǎn)需求。作者認(rèn)為,本文所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)具有一定的實(shí)用價(jià)值和推廣價(jià)值。但是針對(duì)復(fù)雜工況還需要進(jìn)一步提高和完善機(jī)械手的適應(yīng)環(huán)境能力。

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