李祿勝,張 莎,周 雪
(1.延長油田股份有限公司 志丹采油廠,陜西 延安 717500;2.延長油田股份有限公司 勘探開發(fā)技術(shù)研究中心,陜西 延安 716000)
腐蝕是油田水質(zhì)控制中遇到的最嚴(yán)重的問題之一, 給生產(chǎn)帶來極大危害[1-2]。隨著油田產(chǎn)出液含水的逐步上升,注水開發(fā)規(guī)模的加大以及注水管網(wǎng)使用年限的增加,注水管線結(jié)垢、腐蝕情況逐年加劇,造成注水阻力增加甚至堵塞,站內(nèi)提壓后管線破損刺漏,不僅嚴(yán)重影響注水工作正常運(yùn)行,也會(huì)使地面管線大面積損壞,造成管線維護(hù)成本的增加。因此,防腐蝕問題成為了油田二次采油關(guān)注的重點(diǎn)問題。針對(duì)志丹油田南部高壓注水開采的低滲透油田進(jìn)行腐蝕機(jī)理研究,主要從各個(gè)流程節(jié)點(diǎn)水質(zhì)進(jìn)行分析以及室內(nèi)的腐蝕分析評(píng)價(jià)工作,因地制宜地采取有效的預(yù)防措施。
抽檢志丹油田南部注水站各流程節(jié)點(diǎn)水樣6瓶,現(xiàn)場化驗(yàn)溶解氧18次,具體情況見表1。
1.1.1 懸浮物固體含量分析
如表1所示,懸浮物固體含量先降低后上升,在過濾器出口時(shí)含量最低,則表明過濾器性能較高,但是經(jīng)過濾器后注水管線懸浮固體含量逐漸升高,說明產(chǎn)生結(jié)垢,水流通過時(shí)攜帶部分結(jié)垢組織。
1.1.2 腐生菌含量分析
腐生菌從井口的1.5×102個(gè)上升至儲(chǔ)水罐出口的1.4×104個(gè),經(jīng)過濾器后又下降至1.5×102個(gè),過濾器的成分為石英砂加核桃殼,其中石英砂可以有效地除去水中的懸浮物、有機(jī)物、微生物、氯、嗅味及部分重金屬離子等。腐生菌為厭氧型,經(jīng)過過濾器后的溶解氧為0,可能是腐生菌數(shù)量未增加的原因。
表1 志丹油田南部水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告
1.1.3 鐵細(xì)菌含量分析
鐵細(xì)菌由井口的2個(gè)上升至2×102個(gè),經(jīng)過濾器后又下降至9.5個(gè),原理同上,由石英砂去除了部分鐵細(xì)菌,但至配水間又升高到45×102個(gè)。鐵細(xì)菌是好氧細(xì)菌,能催化亞鐵合成高價(jià)鐵化合物,并利用亞鐵氧化釋放出的能量生存:
不溶性的高價(jià)鐵從細(xì)菌體排出后,形成棕色黏泥,使水質(zhì)變差,為管線設(shè)備的腐蝕和結(jié)垢提供了條件[1]。
1.1.4 溶解氧含量分析
氧腐蝕是油田注水系統(tǒng)的主要腐蝕形式之一,溶解了含有極低濃度的氧(低于1 mg/L)就可造成極為嚴(yán)重的腐蝕,該站選取的各監(jiān)測點(diǎn)溶解氧在逐步消耗,并且過濾器出口至井口均未檢測到。在經(jīng)過儲(chǔ)水罐后仍未增加,說明儲(chǔ)水罐隔氧裝置完好。
1.1.5 pH值分析
注水管道理論上最佳pH值應(yīng)為7[3],當(dāng)pH值在4~10時(shí),其結(jié)構(gòu)內(nèi)部就會(huì)由于氧擴(kuò)散作用而被牽制,當(dāng)pH值在酸性范圍時(shí),碳鋼表層氧化物的覆蓋膜就會(huì)被溶解,材質(zhì)表面和酸性介質(zhì)接觸,這就需要將注水的pH值進(jìn)一步提升。
1.2.1 水源井水質(zhì)分析
水源井水樣分析結(jié)果見表2。
表2 志丹油田南部水源井水樣調(diào)查
1.2.2 水源井結(jié)垢趨勢分析
根據(jù)表2水源井水樣分析、注水站管線運(yùn)行壓力、生產(chǎn)數(shù)據(jù)及SY/T 0600—2009《油田水結(jié)垢趨勢預(yù)測》標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合相關(guān)結(jié)垢預(yù)測的參數(shù)計(jì)算[5],設(shè)定溫度24 ℃,壓力12 MPa, pH在實(shí)際條件下,進(jìn)行模擬分析預(yù)測。
CaCO3結(jié)垢指數(shù)判斷標(biāo)準(zhǔn):0
CaSO4結(jié)垢指標(biāo):飽和指數(shù)值SI<0,處于溶解狀態(tài),沒有結(jié)垢趨勢,不會(huì)出現(xiàn)沉淀;SI=0,硫酸鹽處于固液平衡狀態(tài),沒有結(jié)垢趨勢;SI>0,處于過飽和狀態(tài),有結(jié)垢趨勢,會(huì)出現(xiàn)沉淀。
溫度24 ℃、壓力12 MPa條件下,志丹油田南部水源井水樣CaCO3(Cl=8.952 5)和CaSO4(SI=-2.233 7)均無結(jié)垢趨勢。
用掛片法對(duì)志丹油田南部注水站水源井水樣進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià),用除氧劑進(jìn)行除氧評(píng)價(jià),來判斷流速和氧氣對(duì)腐蝕的影響。
志丹油田南部現(xiàn)場管線運(yùn)行條件見表3。
表3 志丹油田南部現(xiàn)場管線運(yùn)行條件
在未除氧的狀態(tài)下,室溫,鋼片材質(zhì)20#鋼,靜態(tài)和線速度1.1 m/s進(jìn)行評(píng)價(jià)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,動(dòng)態(tài)線速度為1.1 m/s時(shí)的腐蝕速率接近靜態(tài)腐蝕速率的3倍(見表4)。
志丹油田南部水源井水樣中含有溶解氧0.5~1 mg/kg,室內(nèi)靜態(tài)評(píng)價(jià)了不除氧、加100 mg/kg除氧劑除氧、加500 mg/kg除氧劑除氧后的腐蝕速率,進(jìn)一步證實(shí)了氧腐蝕的存在,詳見表5。
表4 志丹油田南部水源井水樣靜態(tài)動(dòng)態(tài)腐蝕速率對(duì)比
表5 除氧劑加量對(duì)水源井水樣腐蝕性能影響
在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行多種類型緩蝕劑效果篩選實(shí)驗(yàn),最后通過嫁接改性季胺化、復(fù)配增效等工藝,優(yōu)化確定出最終的藥劑體系,在靜態(tài)除氧的條件下加量50 mg/kg可將腐蝕速率降低至0.005 6 mm/a(見表6)。
表6 緩蝕劑對(duì)水源井水樣腐蝕性能影響
評(píng)價(jià)條件:500 mg/kg除氧劑,20#鋼,室溫,緩蝕劑加量50 mg/kg。
2)開發(fā)出一種針對(duì)志丹油田南部注水站水源井水樣的緩蝕劑,靜態(tài)腐蝕速率可降至0.005 6 mm/a,動(dòng)態(tài)(線速度1.1 m/s)腐蝕速率可降至0.030 2 mm/a。
3)從井口-儲(chǔ)水罐進(jìn)口-儲(chǔ)水罐出口腐生菌、鐵細(xì)菌的含量逐步升高、溶解氧含量逐步下降的情況看,溶解氧為細(xì)菌提供了可繁殖條件。先清理儲(chǔ)水罐和注水管線,交替使用殺菌劑,再采取沖擊加藥結(jié)合連續(xù)加藥方式加藥,方能徹底殺菌。