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        氨選擇性催化還原廢催化劑資源化回用及性能研究

        2022-11-16 14:28:44
        石油煉制與化工 2022年11期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        張 濤

        (江蘇龍凈科杰環(huán)保技術(shù)有限公司,江蘇 鹽城 224000)

        氨選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)因具有脫硝效率高、選擇性好、產(chǎn)物無(wú)污染等原因被廣泛應(yīng)用[1-2],脫硝技術(shù)的核心是高效低成本的SCR催化劑[3-4],其化學(xué)壽命一般為2~3 a。在脫硝裝置運(yùn)行過(guò)程中,SCR催化劑與煙氣中的大量粉塵[5]、堿(土)金屬[6-7]和重金屬[8]相接觸,使其磨損、孔道堵塞、中毒,脫硝活性逐漸下降[9],最終成為廢SCR催化劑[10]。隨著氮氧化物超低排放要求的提高,每年需要的SCR催化劑量也在增加,相應(yīng)產(chǎn)生的廢SCR催化劑量也逐年遞增[11]。

        廢SCR催化劑中含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)80%~85%的TiO2,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.7%~1.5%的V2O5和質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%~7%的WO3,品位遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原礦[12-13]。目前國(guó)內(nèi)外關(guān)于廢SCR催化劑資源化回用的技術(shù)主要有3種:一是作為水泥原料或在煉鋼時(shí)摻燒,如Qian Lixin等[14]在鐵礦石燒結(jié)時(shí)添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%~2.0%的廢SCR催化劑以提高燒結(jié)指數(shù)。二是用酸、堿浸出回收廢SCR催化劑中的高價(jià)值金屬,如Wu Wenfen等[15]利用草酸浸出法回收廢SCR催化劑中釩和鐵,浸出率分別達(dá)到84%和96%以上;Choi等[16]采用加壓輔助NaOH浸出廢SCR催化劑中的釩和鎢,在NaOH溶液濃度為4 mol/L、溫度為250 ℃、固液質(zhì)量比為0.4時(shí),釩和鎢的浸出率分別為87.0%和91.5%,但該浸出過(guò)程復(fù)雜,會(huì)產(chǎn)生二次污染。第三種是將廢SCR催化劑簡(jiǎn)單清洗后摻混在鈦白粉中,制備新的脫硝催化劑。何川等[17]的研究結(jié)果表明,當(dāng)鈦白粉中廢SCR催化劑摻混量(w)為5%時(shí),所制備催化劑的脫硝性能就開(kāi)始下降,不能滿(mǎn)足使用要求。

        綜上可見(jiàn),有必要針對(duì)廢SCR催化劑資源化回用研發(fā)操作簡(jiǎn)單、無(wú)二次污染、利用率高的技術(shù)。本研究以鈦白粉摻混酸洗廢SCR催化劑為載體,采用擠出成型法制備新的蜂窩脫硝催化劑,通過(guò)X射線衍射儀(XRD)、比表面積分析儀(BET)、掃描電子顯微鏡(SEM)對(duì)催化劑進(jìn)行表征,考察酸洗廢SCR催化劑摻混量對(duì)蜂窩脫硝催化劑機(jī)械性能、脫硝性能及穩(wěn)定性的影響。

        1 實(shí) 驗(yàn)

        1.1 原材料和試劑

        廢SCR催化劑,取自國(guó)內(nèi)某燃煤發(fā)電廠;鈦白粉(工業(yè)級(jí)),購(gòu)自超彩環(huán)保新材料科技有限公司;潤(rùn)滑劑(硬脂酸),分析純,購(gòu)自四川天宇油脂化學(xué)有限公司;黏結(jié)劑(羥甲基纖維素),分析純,購(gòu)自南京尊榮環(huán)保材料有限公司;造孔劑(碳酸銨),分析純,購(gòu)自山東盛倉(cāng)化工科技有限公司;增強(qiáng)劑(短切玻璃纖維),購(gòu)自鹽城鹽興玻纖制品有限公司;偏釩酸銨,質(zhì)量分?jǐn)?shù)99.5%,購(gòu)自南陽(yáng)漢鼎釩業(yè)有限公司;偏鎢酸銨,質(zhì)量分?jǐn)?shù)99.5%,購(gòu)自江西銅鼓有色冶金化工有限責(zé)任公司;去離子水,自制。

        1.2 催化劑制備

        廢SCR催化劑經(jīng)清灰、粉碎后用0.5 mol/L硫酸清洗30 min,然后經(jīng)干燥、研磨后過(guò)篩,檢測(cè)粒徑d50<5 μm,得到酸洗廢SCR催化劑,酸洗前后廢SCR催化劑的主要化學(xué)成分如表1所示。

        表1 酸洗前后廢SCR催化劑的主要化學(xué)組成 w,%

        稱(chēng)取鈦白粉和一定摻混量的酸洗廢SCR催化劑,與硬脂酸、羥甲基纖維素、碳酸銨、短切玻璃纖維、偏釩酸銨溶液、偏鎢酸銨溶液及適量的去離子水一起,在混煉機(jī)中混煉成塑性泥料,在雙螺旋真空擠出機(jī)上擠出成型為蜂窩濕胚,然后在干燥室中60 ℃干燥240 h,600 ℃焙燒32 h,切割后得到V2O5和WO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.85%和5%的脫硝蜂窩催化劑樣品,記作0.85%V2O5-5%WO3。催化劑截面為150 mm×150 mm,孔數(shù)為18×18,壁厚為1.0 mm,長(zhǎng)度為995 mm。酸洗廢SCR催化劑摻混量(w)分別為0,10%,20%,30%,40%,50%時(shí)所制備的蜂窩脫硝催化劑樣品依次記為C0,C10,C20,C30,C40,C50。

        1.3 催化劑的表征

        使用日本理學(xué)株式會(huì)社生產(chǎn)的Ultima Ⅳ型XRD儀分析催化劑的晶型結(jié)構(gòu),管電壓為40 kV,管電流為100 mA,Cu Kα射線(λ=0.154 06 nm),掃描速率為4(°)/min。使用美國(guó)麥克公司生產(chǎn)的TriStar3020型吸附儀分析催化劑的比表面積和孔徑,樣品在120 ℃時(shí)預(yù)處理2 h,以N2為吸附質(zhì),液氮溫度下進(jìn)行吸附,用BET法計(jì)算比表面積。使用珀金埃爾默(PerkinElmer)股份有限公司生產(chǎn)的Optima 8000型電感耦合發(fā)射光譜儀(ICP)檢測(cè)催化劑中微量元素的含量。使用Philips公司生產(chǎn)的XL30ESEM型掃描電子顯微鏡(SEM)分析催化劑的微觀形貌。

        1.4 催化劑機(jī)械強(qiáng)度和磨損性能檢測(cè)

        催化劑機(jī)械強(qiáng)度在YAW-100型壓力試驗(yàn)機(jī)上檢測(cè):測(cè)試樣品切割成長(zhǎng)度150 mm的試樣,加載速率為1.125 kN/s。磨損性能按照標(biāo)準(zhǔn)《蜂窩式煙氣脫硝催化劑》(GB/T 31587—2015)在自制裝置中檢測(cè):將催化劑樣品切割成8×8孔、長(zhǎng)度和寬度均為70 mm、高度為100 mm的試樣;取2塊試樣,在105 ℃下干燥2 h,冷卻后分別放入測(cè)試樣品和比對(duì)樣品中,在風(fēng)速14.5 m/s、石英砂質(zhì)量濃度52 g/m3條件下測(cè)試2 h。

        1.5 催化劑性能評(píng)價(jià)

        脫硝蜂窩催化劑性能檢測(cè)在自制SCR催化劑評(píng)價(jià)裝置上進(jìn)行,反應(yīng)煙氣為模擬煙氣,總流量為3.98 m3/h,O2體積分?jǐn)?shù)為3%,水蒸氣體積分?jǐn)?shù)為10%,NH3與NOx體積比為1∶1,NOx體積分?jǐn)?shù)為400 μL/L,SO2體積分?jǐn)?shù)為500 μL/L,面速率為18.29 m/h,溫度為360 ℃。煙氣組成采用德國(guó)M便攜式煙氣分析儀每隔1 h檢測(cè)一次。按照式(1)計(jì)算催化劑的脫硝效率ηNOx。

        (1)

        式中:C1為進(jìn)氣口氮氧化物的質(zhì)量濃度,mg/m3;C2為出氣口氮氧化物的質(zhì)量濃度,mg/m3。

        催化劑的脫硝活性以K表示,按照式(2)計(jì)算。

        K=-AV × ln(1-ηNOx)

        (2)

        式中:K為催化劑活性,m/h;AV為面速率,m/h。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 催化劑結(jié)構(gòu)

        酸洗廢SCR催化劑不同摻混量下制備脫硝催化劑的XRD圖譜見(jiàn)圖1。從圖1可知:6種催化劑均在2θ為25.3°,38.6°,48.2°,53.9°,55.2°,62.7°,68.8°,70.2°,75.0°附近出現(xiàn)明顯的衍射峰[18],與銳鈦礦型TiO2的XRD譜(JCPDS No.21-1272)基本一致;與以純鈦白粉制備的催化劑C0相比,摻混酸洗廢SCR催化劑所制備催化劑的XRD譜圖中并未出現(xiàn)新的衍射峰,說(shuō)明摻混酸洗廢SCR催化劑不改變催化劑載體TiO2的晶型結(jié)構(gòu);催化劑樣品的XRD譜圖中未出現(xiàn)活性組分V2O5和WO3晶相的衍射峰,可能是V2O5和WO3的加入量較少或其在表面呈無(wú)定形高度分散[19]。

        圖1 不同催化劑樣品的XRD圖譜

        2.2 比表面積

        較高比表面積的催化劑可為吸附NH3和NOx提供更多的反應(yīng)位點(diǎn),活性位點(diǎn)的增加有利于脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。各催化劑樣品的比表面積和孔結(jié)構(gòu)特征如表2所示。由表2可以看出:廢SCR催化劑的比表面積僅為47.78 m2/g,經(jīng)酸洗去除了中毒物質(zhì)后增加為49.24 m2/g;純鈦白粉制備的催化劑C0的比表面積最大,為62.25 m2/g,摻混酸洗廢SCR催化劑后,催化劑樣品的比表面積和孔體積均有所減小,原因可能是表面和孔隙被活性物質(zhì)V2O5和WO3所覆蓋,且部分酸洗廢SCR催化劑煅燒時(shí)發(fā)生了二次燒結(jié)[20];各催化劑樣品的平均孔徑均屬于有利于氣體吸附的介孔結(jié)構(gòu)(平均孔徑為2~50 nm),同時(shí),因摻混酸洗廢SCR催化劑引起部分孔隙坍塌而導(dǎo)致孔徑增大,預(yù)計(jì)對(duì)催化劑的脫硝性能有一定抑制作用。

        表2 不同催化劑樣品的比表面積和孔結(jié)構(gòu)特征

        2.3 微量元素含量

        表3是不同催化劑樣品中微量元素的含量。從表3可以看出:廢SCR催化劑表面沉積有一定量的金屬元素Fe,K,Na,其中K和Na的沉積量最大;經(jīng)過(guò)硫酸清洗后,微量元素含量均有所減少,有利于脫硝活性的恢復(fù)[21];隨著鈦白粉中酸洗廢SCR催化劑摻混量的增加,所制備催化劑樣品中Fe,K,Na的含量也逐漸增加,F(xiàn)e,K,Na增加量過(guò)大時(shí)會(huì)降低催化劑的還原性和酸性,堵塞孔道,使其脫硝性能下降,從而使其中毒失活[22]。

        表3 不同催化劑樣品中微量元素含量 μg/g

        2.4 微觀形貌

        為了直觀地了解催化劑的表面形態(tài),使用SEM對(duì)6種催化劑進(jìn)行微觀形貌表征,結(jié)果見(jiàn)圖2。從圖2可以看出:純鈦白粉所制備催化劑C0的表面活性組分顆粒小,分布均勻,孔結(jié)構(gòu)均勻且致密;隨著酸洗廢SCR催化劑摻混量增加,催化劑樣品表面活性組分的顆粒尺寸逐漸增大,形狀主要為球形和塊狀,且有燒結(jié)和團(tuán)聚現(xiàn)象,使發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)被覆蓋,這在一定程度上會(huì)削弱NOx和NH3在催化劑表面的傳質(zhì)作用,阻礙NOx和NH3在催化劑表面活性位點(diǎn)上反應(yīng),導(dǎo)致脫硝性能降低,與前面的比表面積分析結(jié)果一致。

        圖2 不同催化劑樣品的SEM照片

        2.5 催化劑的機(jī)械強(qiáng)度和磨損性能

        不同催化劑樣品的機(jī)械強(qiáng)度和抗磨損性能見(jiàn)表4。從表4可以明顯看出:未摻混酸洗廢SCR催化劑所制備的催化劑樣品C0的軸向抗壓強(qiáng)度和徑向抗壓強(qiáng)度分別為3.45 MPa和0.62 MPa;當(dāng)酸洗廢SCR催化劑摻混量(w)為10%時(shí),所得C10的軸向抗壓強(qiáng)度和徑向抗壓強(qiáng)度分別達(dá)到3.69 MPa和0.71 MPa,分別比C0增加了6.96%和14.52%;在摻混量為50%時(shí),所得樣品C50的軸向抗壓強(qiáng)度和徑向抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值,分別為4.30 MPa和1.42 MPa,比C0樣品有很大提高。催化劑的機(jī)械強(qiáng)度(包括軸向抗壓強(qiáng)度和徑向抗壓強(qiáng)度)隨著酸洗廢SCR催化劑摻混量的增加而增加,說(shuō)明摻混酸洗廢SCR催化劑后能改善所制備蜂窩脫硝催化劑的機(jī)械性能,原因是酸洗廢SCR催化劑顆粒間較致密,與細(xì)小TiO2顆粒高速混合后擠出成型的過(guò)程中顆粒間相互填充,空隙減少,催化劑樣品機(jī)械強(qiáng)度增大[23]。催化劑的磨損率越小表示其抗磨性能越強(qiáng),機(jī)械壽命越長(zhǎng)。從表4還可以看出,隨著酸洗廢SCR催化劑摻混量的逐漸增加,所制備催化劑的抗磨性能也逐漸增強(qiáng)。這是由于酸洗廢SCR催化劑的摻混量越大,所制備催化劑的收縮性越小,且因催化劑再次經(jīng)高溫焙燒,使抗磨損性能得到提高。

        表4 不同催化劑樣品的機(jī)械強(qiáng)度和抗磨損性能

        2.6 催化劑性能及穩(wěn)定性

        表5為不同催化劑樣品的脫硝效率和脫硝活性檢測(cè)結(jié)果。由表5可以看出:以純鈦白粉制備的催化劑樣品C0的脫硝效率為86.85%,脫硝活性為37.11 m/h;當(dāng)酸洗廢SCR催化劑摻混量(w)為10%~30%時(shí),催化劑的脫硝效率和脫硝活性與C0相當(dāng);當(dāng)酸洗廢SCR催化劑摻混量(w)為40%和50%時(shí),催化劑的脫硝效率和脫硝活性明顯降低。究其原因是廢SCR催化劑經(jīng)酸洗去除了堿金屬等引起催化劑中毒的元素,催化劑中V4+/V5+原子相對(duì)密度比得以部分恢復(fù),催化劑表面的酸活性位數(shù)增加,從而提升了催化劑的還原性能[24]。但當(dāng)摻混量過(guò)高時(shí),因廢SCR催化劑本身殘存的活性組分經(jīng)二次焙燒而發(fā)生燒結(jié),使催化劑比表面積降低,孔徑增大,催化劑中微量元素含量增加而導(dǎo)致其脫硝效率和脫硝活性下降[25]。

        表5 不同催化劑樣品的脫硝效率和脫硝活性

        在此基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步考察催化劑樣品的脫硝穩(wěn)定性,進(jìn)行了24 h脫硝性能評(píng)價(jià),結(jié)果如圖3所示。由圖3可以看出:以純鈦白粉制備的催化劑C0在24 h內(nèi)的脫硝性能保持穩(wěn)定;酸洗廢SCR催化劑摻混量(w)為10%~30%時(shí)所制備的催化劑樣品隨反應(yīng)時(shí)間在試驗(yàn)中也表現(xiàn)較穩(wěn)定的脫硝性能;而摻混量(w)為40%和50%時(shí)所制備的催化劑樣品的脫硝性能隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng)有輕微下降的趨勢(shì)。

        圖3 不同催化劑樣品的穩(wěn)定性考察結(jié)果■—C0; ●—C10; ▲—C20; ◆—C40;

        以上結(jié)果表明,當(dāng)酸洗廢SCR催化劑摻混量(w)為30%時(shí),所制備的蜂窩脫硝催化劑仍能保持與以純鈦白粉所制備催化劑相當(dāng)?shù)拿撓跣屎兔撓趸钚裕揖哂休^好的脫硝穩(wěn)定性。

        3 結(jié) 論

        (1)以酸洗廢SCR催化劑[摻混量(w)為0~50%]與鈦白粉為載體擠出成型制備了新的蜂窩脫硝催化劑。與以純鈦白粉制備催化劑相比,摻混酸洗廢SCR催化劑不改變催化劑的晶相結(jié)構(gòu)。

        (2)催化劑的比表面積、孔體積均隨著酸洗廢SCR催化劑摻混量的增加而降低,并且摻混量大時(shí)催化劑的機(jī)械強(qiáng)度高,抗磨性能強(qiáng)。

        (3)當(dāng)酸洗廢SCR催化劑摻混量(w)為30%時(shí),所制備的蜂窩脫硝催化劑仍能保持與以純鈦白粉制備的催化劑相當(dāng)?shù)拿撓跣屎兔撓趸钚?,且具有較好的脫硝穩(wěn)定性。

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