杜明生 肖海平 張國柱 孟磊 寧翔 袁照威
(1 大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 北京 100097 2 華北電力大學(xué) 北京 102206)
SO2是燃煤電廠排放的主要大氣污染物之一[1-2]。絕大多數(shù)的燃煤電站采用濕法脫硫技術(shù)脫除尾部煙氣內(nèi)SO2。隨著火電廠SO2排放標(biāo)準(zhǔn)[3-4]的推出,現(xiàn)有設(shè)備及技術(shù)已不能滿足相關(guān)要求。燃煤電站需引入脫硫增效技術(shù)以達(dá)到“超低排放”目標(biāo)。
目前,濕法脫硫增效技術(shù)主要分為藥劑增效與設(shè)備增效2方面。藥劑增效包括加入鎂類添加劑、有機(jī)酸等脫硫增效劑[5-6],從而促進(jìn)CaCO3的溶解。設(shè)備增效主要包括旋匯耦合技術(shù)[7]、托盤[8]、換熱器[9]、導(dǎo)流板[10-11]、整流格柵[12]等技術(shù)。其中,托盤塔技術(shù)應(yīng)用廣泛。托盤塔技術(shù)指在吸收塔內(nèi)原煙道上方、噴淋層下方的整個(gè)橫截面上設(shè)置穿流孔板托盤[13]。脫硫過程中,氣流和液流間歇通過托盤小孔,有規(guī)律地脈動(dòng)。前人[14-17]在電廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置進(jìn)行試驗(yàn),分析托盤的應(yīng)用效果,證明托盤塔技術(shù)具有高效率、低能耗、易檢修、投資少等優(yōu)點(diǎn)。GUO 等[18]采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)的數(shù)值實(shí)驗(yàn)方法研究了一系列參數(shù)對吸收塔內(nèi)的流型和壓力損失的影響,模擬結(jié)果表明托盤結(jié)構(gòu)可有效提高脫硫效率。馬科偉等[19]采用k-ε 湍流模型對脫硫塔的托盤結(jié)構(gòu)進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析了孔隙率的影響。但是很少有學(xué)者開發(fā)濕法脫硫系統(tǒng)增效的計(jì)算軟件,并通過電廠試驗(yàn)對軟件進(jìn)行準(zhǔn)確性校核。
本文通過托盤增效的濕法脫硫系統(tǒng)構(gòu)建濕法脫硫提效裝置計(jì)算模型,計(jì)算并分析了關(guān)鍵參數(shù)對脫硫效率的影響機(jī)理,并通過電廠試驗(yàn)對模型進(jìn)行驗(yàn)證。
某電廠2×660 MW 燃煤超超臨界機(jī)組,脫硫系統(tǒng)以1 爐1 塔進(jìn)行設(shè)計(jì),采用石灰石/石膏濕式脫硫工藝進(jìn)行煙氣脫硫。在設(shè)計(jì)煤種、鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)下的工況、處理100%煙氣量2 153 900 Nm3/h,脫硫裝置入口SO2濃度小于2 958 mg/Nm3,煙囪入口SO2排放限值小于28 mg/Nm3。
所用托盤主要結(jié)構(gòu)包括開孔合金托盤、單元隔離板及托盤支撐結(jié)構(gòu)。開孔合金托盤為托盤裝置主體結(jié)構(gòu),其材料為S2205 材質(zhì),開孔率為51%,氣液兩相流體間歇經(jīng)過合金托盤;單元隔離板為方形結(jié)構(gòu),焊接在合金托盤上方,將托盤開孔分隔成多個(gè)單元;托盤支撐結(jié)構(gòu)安裝于合金托盤下方。多孔托盤安裝高度為22.93 m。在該電廠進(jìn)行托盤增效試驗(yàn),讀取運(yùn)行數(shù)據(jù),驗(yàn)證托盤作用下的脫硫效率。
基于完成度(D)模型進(jìn)行托盤設(shè)計(jì)計(jì)算。首先設(shè)定目標(biāo)脫硫效率ηSO2,計(jì)算對應(yīng)的總影響系數(shù)(Dt)。對于每個(gè)關(guān)鍵參數(shù)設(shè)定相對影響系數(shù)R。完成校核計(jì)算,需實(shí)現(xiàn)總影響系數(shù)Dt與各個(gè)相對系數(shù)的乘積∏R 的無差化。進(jìn)行某參數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),只需調(diào)整該參數(shù)對應(yīng)的相對影響系數(shù)R 直至Dt與∏R 的無差化,即可輸出該參數(shù)的建議值。
其中,目標(biāo)脫硫效率ηSO2與總影響因素(Dt)的關(guān)系為如式(1)所示。
脫硫系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)的相對系數(shù)R 為該參數(shù)的實(shí)際完成度(Da)與基準(zhǔn)完成度(Db)的比值,如式(2)所示。
相對系數(shù)R 計(jì)算基于脫硫塔內(nèi)的氣相、固相、水相、熱相等物料平衡計(jì)算。通過現(xiàn)場的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)擬合得到相對系數(shù)計(jì)算的經(jīng)驗(yàn)公式。完成校核計(jì)算,需滿足式(3)。
式中:RSO2為脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度相對系數(shù);RpH為漿液pH相對系數(shù);Rl/g為液氣比相對系數(shù);Rdp為吸收塔壓損相對系數(shù);B 為比例系數(shù),通常為常量。
基于完成度模型,將脫硫系統(tǒng)關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o量綱份額,減少了不同影響因素之間的耦合關(guān)系,實(shí)現(xiàn)對待校核參數(shù)的精確求解。
模型計(jì)算開孔率32%~50%變化范圍的脫硫效率,計(jì)算結(jié)果如圖1 所示。隨著開孔率的降低,脫硫效率增加。當(dāng)開孔率為50%時(shí),折算脫硫效率ηc為99.30%。當(dāng)開孔率降至32%時(shí),脫硫效率ηc達(dá)到了99.74%,提高了0.44%。較低的開孔率使脫硫漿液停留時(shí)間增加,氣液接觸更充分,從而提高脫硫效率。因此,為保證氣液的良好接觸,工程上托盤開孔率一般不超過50%。但托盤開孔率過小會(huì)導(dǎo)致托盤堵塞,易誘發(fā)安全事故。
圖1 不同開孔率下的折算脫硫效率
模型計(jì)算入口SO2濃度2 000 mg/m3~3 000 mg/m3變化范圍的脫硫效率,計(jì)算結(jié)果如圖2 所示。隨著入口SO2濃度的降低,脫硫效率基本呈線性上升的趨勢。當(dāng)入口SO2濃度為3 000 mg/m3時(shí),折算脫硫效率ηc為99.25%。當(dāng)入口SO2濃度降為2 000 mg/m3時(shí),脫硫效率ηc達(dá)到99.62%,提高了0.37%。在較高的入口SO2濃度下,傳質(zhì)速率增加,但需要更多的接觸面積或更長的接觸時(shí)間來實(shí)現(xiàn)相同的熱量或質(zhì)量變化。因此,入口SO2濃度的增加將更難達(dá)到預(yù)期的脫硫效率。
圖2 不同入口SO2 濃度下的折算脫硫效率
模型計(jì)算機(jī)組負(fù)荷60%~100%BMCR 煙氣流量變化范圍的脫硫效率,計(jì)算結(jié)果如圖3 所示。隨著煙氣流量的降低,脫硫效率增加。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷100%BMCR,折算脫硫效率ηc為99.27%。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷60%BMCR 時(shí),煙氣量減少了9.36×105Nm3/h,流速降低了1.47 m/s,脫硫效率達(dá)到99.69%,提高0.42%。當(dāng)煙氣流量降低時(shí),煙氣流速降低,氣液接觸更充分,從而脫硫效率更高;當(dāng)煙氣流速過大時(shí),產(chǎn)生的霧沫夾帶破壞泡沫層,氣泡間的聚并阻礙氣泡的更新,氣泡與顆粒物接觸界面減少,從而降低脫硫效率。
圖3 不同煙氣流量下的折算脫硫效率
模型計(jì)算了漿液pH 值5.0 至6.0 變化范圍的脫硫效率,計(jì)算結(jié)果如圖4 所示。隨著漿液pH 值的增加,脫硫效率逐漸緩慢增加。當(dāng)pH 值為5.0 時(shí),折算脫硫效率ηc為94.60%。當(dāng)pH 值為6.0,脫硫效率達(dá)到99.43%,提高4.83%。這是因?yàn)樵谥泻臀者^程中,pH 值越高,越容易生成H2SO3,從而促進(jìn)SO2的脫除。
圖4 不同漿液pH 值下的折算脫硫效率
模型計(jì)算漿液循環(huán)量8 200 m3/h 至8 680 m3/h 變化范圍的脫硫效率,計(jì)算結(jié)果如圖5 所示。隨著漿液循環(huán)量的增加,脫硫效率逐漸增加。當(dāng)漿液循環(huán)量值為8 200 m3/h 時(shí),脫硫率為98.90%。當(dāng)漿液循環(huán)量值為8 680 m3/h 時(shí),脫硫效率達(dá)到99.27%,提高0.37%。漿液循環(huán)量增加時(shí),液氣比增加,從而促進(jìn)SO2的吸收。
圖5 不同漿液循環(huán)量下的折算脫硫效率
選取電廠低負(fù)荷、升負(fù)荷、高負(fù)荷和降負(fù)荷等4 個(gè)工況進(jìn)行脫硫效率模型計(jì)算。4 個(gè)工況參數(shù)以及脫硫效率的測量值、計(jì)算值如表1 所示。結(jié)果顯示,模型計(jì)算與電廠實(shí)測的脫硫效率數(shù)值基本一致,絕對誤差在0.008%~0.091%之間。因此,本脫硫模型可以在較小的誤差范圍內(nèi)準(zhǔn)確計(jì)算出脫硫效率。
表1 不同工況下脫硫效率計(jì)算值和測量值對比
(1)建立了基于完成度(D)模型的增效裝置優(yōu)化計(jì)算方法。根據(jù)目標(biāo)脫硫效率ηSO2確定總影響系數(shù)(Dt)。通過調(diào)整關(guān)鍵參數(shù)對應(yīng)的相對影響系數(shù)R,實(shí)現(xiàn)總影響系數(shù)Dt與各個(gè)相對系數(shù)的乘積∏R 的無差化,得出托盤優(yōu)化設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù)。
(2)模型控制單一參數(shù)變化,計(jì)算系統(tǒng)脫硫效率的改變。在一定參數(shù)范圍內(nèi),當(dāng)開孔率、入口SO2濃度、煙氣流量降低時(shí),漿液pH 值和漿液循環(huán)量增加時(shí),脫硫效率均逐漸增加。不同的開孔率、入口SO2濃度、煙氣流量和漿液循環(huán)量條件下,脫硫效率均在99%左右。漿液pH 值對脫硫效率影響較大,pH 值從5.0 變化到6.0,脫硫效率從94.60%提高到99.43%。
(3)脫硫系統(tǒng)的4 個(gè)典型工況的模型計(jì)算與電廠實(shí)測的脫硫效率絕對誤差在0.008%~0.091%之間。因此,模型的計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確可靠。