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        溶劑再生裝置流程模擬優(yōu)化

        2022-11-12 09:57:12
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化質(zhì)量模型

        季 哲

        (中國石化上海石油化工股份有限公司,上海 200540)

        溶劑再生裝置是煉油企業(yè)重要的環(huán)保裝置,主要作用是脫除富胺液中溶解的烴類與酸性氣體,得到可循環(huán)利用的再生貧胺液。中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)2#煉油溶劑再生裝置主要采用N-甲基二乙醇胺(MDEA)溶劑與含硫干氣在抽提塔逆向接觸脫硫,脫硫后的富胺液通過溶劑再生系統(tǒng)再生后循環(huán)使用,精制干氣從抽提塔塔頂出裝置作為加熱爐的燃料氣,再生塔塔頂酸性氣送至硫磺回收裝置。與二乙醇胺溶劑比較,MDEA溶劑具有酸性氣負(fù)荷高、蒸氣壓低、溶劑揮發(fā)損失小、腐蝕性弱等特點。

        文章運用Aspen Plus流程模擬軟件,建立2#煉油溶劑再生裝置模型,以節(jié)能為目標(biāo),對裝置進(jìn)行全面分析,旨在優(yōu)化操作條件、減少蒸汽消耗、降低裝置能耗。

        1 工藝流程簡述

        來自氣柜火炬氣壓縮機(jī)和1#柴油加氫裝置的干氣進(jìn)干氣分液罐(V3202),然后進(jìn)入干氣脫硫塔(T3202),與MDEA溶液逆向接觸,干氣中的H2S和部分CO2被溶劑吸收,塔頂凈化干氣經(jīng)凈化干氣分液罐(V3213)分液后送至燃料氣管網(wǎng)。干氣脫硫塔(T3202)塔底富液與貧液換熱至98 ℃,經(jīng)富液閃蒸罐(V3203)閃蒸出大部分溶解烴后,進(jìn)入再生塔(T3203),由重沸器(E3204)供熱,以保證塔底溫度為125 ℃。塔頂汽經(jīng)冷凝分離后,酸性氣送至硫磺回收裝置,冷凝液經(jīng)泵返塔作為回流。事故狀態(tài)下酸性氣設(shè)專線排至火炬焚燒。塔底貧液經(jīng)換熱、冷卻至40 ℃,由泵送入液化石油氣脫硫抽提塔(T3204)和干氣脫硫塔(T3202)循環(huán)使用。具體模擬流程如圖1所示。

        圖1 2#煉油溶劑再生模擬流程

        2 模型建立

        模型采用MDEA與H2S的可逆反應(yīng)、熱再生工藝流程。其中再生塔(T3203)采用RadFrac模型,塔底為熱虹吸式重沸器,泵采用Pump模型,貧富胺液換熱器用HeatX模型,塔頂回流罐用Flash2模型,空冷器和塔頂冷卻器用Heater模型。

        以2#煉油再生裝置的進(jìn)料溫度、壓力、流量以及裝置模塊操作條件等實際數(shù)據(jù)為依據(jù)建模(無法提供的數(shù)據(jù)則以設(shè)計數(shù)據(jù)為參考),模型建成后以提供的標(biāo)定數(shù)據(jù)或?qū)嶋H數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行驗證(見表1)。從表1中可以看出:誤差在允許范圍之內(nèi),此模型可以用于裝置下一步的優(yōu)化分析。

        表1 2#煉油溶劑再生裝置操作條件

        3 模型分析

        3.1 貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)對重沸器負(fù)荷的影響

        以貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)作為變量,在貧液中H2S質(zhì)量濃度1 928 mg/L、再生塔塔頂壓力0.06 MPa的條件下,考察貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)對重沸器負(fù)荷的影響,結(jié)果如表2所示。

        表2 貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)對重沸器負(fù)荷的影響

        從表2中可以看出:隨著貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,胺液循環(huán)量降低,重沸器熱負(fù)荷下降。因此,可以考慮提高貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)、降低胺液循環(huán)量等方式,降低蒸汽耗量及循環(huán)過程中所需的電和水的消耗。

        3.2 回流量對貧液中H2S質(zhì)量濃度及再生塔塔底再沸器熱負(fù)荷的影響

        在貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)為43%、再生塔塔頂壓力0.06 MPa、進(jìn)料量13 t/h的條件下,考察回流量對貧液中H2S質(zhì)量濃度及再生塔塔底溫度的影響,結(jié)果見表3所示。

        表3 回流量對貧液中H2S質(zhì)量濃度及再生塔塔底溫度的影響

        從表3中可以看出:隨著回流量的降低,再沸器熱負(fù)荷降低,但由于貧液中H2S質(zhì)量濃度增加,導(dǎo)致貧液質(zhì)量下降。因此需綜合考慮不同脫硫裝置對貧液質(zhì)量的要求,確定是否降低再生回流量。

        3.3 富胺液進(jìn)塔溫度對塔底再沸器蒸汽量的影響

        以再生塔富胺液進(jìn)料溫度為變量,在貧液胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)43%、胺液循環(huán)量13 t/h、回流量1.8 t/h的條件下,考察進(jìn)料溫度對貧液中H2S質(zhì)量濃度及再生塔塔底溫度的影響,結(jié)果見表4所示。

        表4 進(jìn)料溫度對貧液中H2S質(zhì)量濃度及再生塔

        從表4中可以看出:隨著再生塔進(jìn)料溫度的上升,再沸器熱負(fù)荷下降,但貧液中H2S質(zhì)量濃度逐漸上升。

        通過塔頂采出量的控制將貧液H2S質(zhì)量濃度維持在1 928 mg/L,考察進(jìn)料溫度對整個再生塔的影響??疾旖Y(jié)果顯示:隨著進(jìn)料溫度的增加,塔底溫度基本不變,蒸汽耗量減少,因此應(yīng)該盡可能提高進(jìn)料溫度。當(dāng)進(jìn)料溫度為97 ℃時,在不增加換熱設(shè)備的情況下,可以通過定期清洗換熱器前過濾器等,提高換熱效率,降低蒸汽耗量。

        4 模型應(yīng)用及優(yōu)化

        通過建立溶劑再生模型和在模型的基礎(chǔ)上運用靈敏度分析,發(fā)現(xiàn)了裝置存在的問題。結(jié)合溶劑再生實際操作情況,在保證貧液質(zhì)量合格的前提下,利用模型的優(yōu)化功能對進(jìn)料量、進(jìn)料溫度及塔頂回流量等關(guān)鍵控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

        4.1 優(yōu)化結(jié)果

        針對標(biāo)定數(shù)據(jù)模型,在保證進(jìn)料量一定的前提下,對再生塔的回流量、蒸汽耗量、貧液H2S質(zhì)量濃度等關(guān)鍵控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整組合(主要調(diào)整項為降低塔頂回流量,從1.80 t/h降至1.65 t/h)。通過調(diào)整,再生塔塔底溫度為114.12 ℃,說明在保證胺液質(zhì)量的前提下,可以對再生塔的蒸汽能耗進(jìn)行有效控制。優(yōu)化前后工藝指標(biāo)如表5所示。

        表5 再生塔工藝指標(biāo)優(yōu)化前后對比

        4.2 根據(jù)模型對裝置實際操作進(jìn)行優(yōu)化

        (1)優(yōu)化方法

        優(yōu)化操作原則為保證胺液質(zhì)量的前提下系統(tǒng)總耗能最少。逐步減小回流量至1.3 t/h,將系統(tǒng)總熱量損耗減??;視產(chǎn)品質(zhì)量情況,提升塔頂溫度,減少蒸汽流量,避免產(chǎn)品不合格。

        (2)實施結(jié)果

        在保證塔產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,日常的優(yōu)化操作可以通過對汽提塔回流量、進(jìn)料溫度等關(guān)鍵控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整組合,實現(xiàn)對再生塔蒸汽能耗的有效控制。優(yōu)化措施實施后,可以節(jié)約蒸汽0.15 t/h。實施前后對比見表6。

        表6 再生塔優(yōu)化措施實施前后對比

        (3)存在的問題

        由于裝置運行時間較長,導(dǎo)致酸性氣出裝置的流量計結(jié)鹽堵塞,酸性氣流量不準(zhǔn);由于2#煉油催化裝置已于2012年停車,導(dǎo)致胺液循環(huán)量偏低,能耗較高;蒸汽調(diào)節(jié)閥運行中波動較大,導(dǎo)致蒸汽實時量不穩(wěn)定。

        4.3 經(jīng)濟(jì)效益分析

        采用模型進(jìn)行優(yōu)化后,效果較為理想,將現(xiàn)存問題解決后,還可繼續(xù)按模型進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步降低裝置能耗。在日常生產(chǎn)中采用優(yōu)化方案,汽提塔可節(jié)約蒸汽0.15 t/h,按蒸汽價格185元/t、全年運行8 400 h計算,年收益為23.31萬元。

        5 結(jié)論

        (1)以裝置實際運行數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)建立優(yōu)化模型,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,有效調(diào)控控制參數(shù),特別是降低再生塔塔頂回流量,使汽提蒸汽用量和單耗明顯降低。

        (2)胺液組分分析結(jié)果波動較大,并且沒有可靠方法完全掌握其組成,還需在今后的實際工作中進(jìn)一步檢驗。

        (3)在2#煉油催化裝置停車的情況下,胺液循環(huán)量較低,模擬過程中T3203再生塔效率極低,裝置蒸汽耗量偏高,雖通過模擬優(yōu)化方案可以有一定的經(jīng)濟(jì)效益,但效益仍較低,故建議停2#煉油溶劑再生裝置,2#煉油胺液去4#煉油再生,以降低裝置能耗。

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