吳旗開
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)趙莊二號(hào)井, 山西 長(zhǎng)治 046000)
在我國(guó)大部分礦井作業(yè)過(guò)程中,軌道運(yùn)輸是最為常見的輸送礦石及物料的一種方式。特別是使用時(shí)間超過(guò)額定年限的礦井,在礦井有限的空間中,巷道排布混亂,加上其中來(lái)往反復(fù)的運(yùn)輸工作,假如沒有相關(guān)有效且可靠的監(jiān)控手段,不僅使礦下工人的人身安全得不到保障,而且非常容易發(fā)生脫軌、機(jī)車頂頭、追尾等嚴(yán)重的礦井交通災(zāi)難。所以對(duì)軌道運(yùn)輸在礦井下的安全保障運(yùn)行進(jìn)行研究是非常有必要的。
通過(guò)對(duì)某礦井實(shí)際調(diào)查得出該礦井的深度為400 m,目前的實(shí)際作業(yè)深度為-375 m,礦井挖出的煤炭通過(guò)皮帶運(yùn)輸機(jī)傳動(dòng)到地面,其他物料裝備通過(guò)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)輸,其作用是運(yùn)出挖掘點(diǎn)的煤炭等礦料,同時(shí)將所需要的物料輸送至所需要繼續(xù)采掘的地方。在不斷進(jìn)行作業(yè)的情況下,挖掘深度越來(lái)越深,所遇工況愈加復(fù)雜,且所鋪設(shè)的軌道交通愈來(lái)愈遠(yuǎn),工人們作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)隨之不斷上升,井下所需要的安全調(diào)控系統(tǒng)要求也越來(lái)越高。礦井原有的軌道運(yùn)輸系統(tǒng)隨著作業(yè)深度的加深,急需進(jìn)行改進(jìn)[1-2]。
1)運(yùn)輸機(jī)車無(wú)法準(zhǔn)確定位。由于之前使用的監(jiān)控技術(shù)使用年限過(guò)長(zhǎng),加之井下復(fù)雜的作業(yè)環(huán)境,使得運(yùn)輸機(jī)車無(wú)法配合監(jiān)控系統(tǒng),屢屢出現(xiàn)定位不準(zhǔn)等問(wèn)題,給礦井采掘運(yùn)輸工作造成很大麻煩。
2)運(yùn)輸機(jī)車工況無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)控。因?yàn)槟壳霸诰露鄶?shù)的運(yùn)輸機(jī)車中大部分都已超過(guò)額定的使用車齡,導(dǎo)致機(jī)車在運(yùn)輸作業(yè)過(guò)程中故障頻發(fā),軌道運(yùn)輸系統(tǒng)還不能完全有效地及時(shí)監(jiān)控到機(jī)車突發(fā)狀況,故在這一方面還要進(jìn)行很大的改進(jìn)。
3)未實(shí)現(xiàn)智能化、可視化等監(jiān)控功能。目前,在礦下機(jī)車不能有效地納到監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi),無(wú)法高效地智能化的進(jìn)行運(yùn)營(yíng),可視化監(jiān)控等功能尚未實(shí)現(xiàn),嚴(yán)重影響了井下工作效率,工人的人身安全也不能得到有效的保障。
如圖1 所示,智能監(jiān)控系統(tǒng)依照井下設(shè)備層、地面監(jiān)控層、PLC 控制層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。井下設(shè)備通過(guò)電路和網(wǎng)絡(luò)接入PLC 控制層,其中主要有視頻監(jiān)控系統(tǒng)、信號(hào)機(jī)、道岔指示器、電動(dòng)轉(zhuǎn)轍機(jī)等組成。調(diào)度室中安放布置地面監(jiān)控層,其主要設(shè)備由打印機(jī)、數(shù)據(jù)服務(wù)器等組成。PLC 控制層的主要組成部分有一個(gè)控制主站和相關(guān)控制分站,這兩部分是整個(gè)設(shè)備系統(tǒng)的核心,作用是傳遞信息,與整個(gè)系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)直接相關(guān)[3-4]。
圖1 智能監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)示意圖
通過(guò)對(duì)礦井情況的實(shí)際調(diào)查,軌道運(yùn)輸系統(tǒng)中至關(guān)重要的PLC 控制系統(tǒng)所要實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)功能有:在機(jī)車運(yùn)行時(shí)實(shí)時(shí)知道機(jī)車的位置及行進(jìn)狀況,并能實(shí)現(xiàn)可視化監(jiān)控;在礦井工作時(shí),有時(shí)根據(jù)需求需要對(duì)語(yǔ)音箱、道岔指示器等進(jìn)行智能控制,下達(dá)相關(guān)指令等;另一方面,需要通過(guò)PLC 控制系統(tǒng)完成井下供電及通訊網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)布置,實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)傳輸。
在整個(gè)軌道運(yùn)輸調(diào)控系統(tǒng)中,主要的三個(gè)部分之間通過(guò)較高的數(shù)據(jù)傳輸速率實(shí)現(xiàn)指令收發(fā)、信息實(shí)時(shí)上傳等功能。通過(guò)在設(shè)備上應(yīng)用西門子S7-1200 型PLC 的以太網(wǎng)接口,在交換機(jī)的作用下,轉(zhuǎn)換傳遞信號(hào),構(gòu)建起軌道運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)部的以太網(wǎng)絡(luò),以便實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)車的運(yùn)行狀況。為便于設(shè)備偶合對(duì)接以及支持S7-1200 型PLC 的編程組態(tài),通過(guò)查找最終決定使用西門子STEP7-V13 編程軟件進(jìn)行本軌道運(yùn)輸系統(tǒng)軟件開發(fā),即WINCC 計(jì)算機(jī)智能監(jiān)控軟件,主要包括監(jiān)控界面、系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)管理三大模塊,如圖2 所示,可實(shí)現(xiàn)監(jiān)控操作、運(yùn)行記錄、報(bào)表打印等功能。WINCC與PLC 控制主站在內(nèi)部系統(tǒng)以太網(wǎng)中,通過(guò)IP 地址配置進(jìn)行通信連接,實(shí)現(xiàn)軟硬件系統(tǒng)關(guān)聯(lián)[5-6]。
圖2 控制系統(tǒng)工作流程示意圖
根據(jù)礦井施工要求和作業(yè)環(huán)境,設(shè)計(jì)出配套的軌道運(yùn)輸智能監(jiān)控系統(tǒng),并在井下實(shí)踐應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)預(yù)期的目標(biāo),多項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),其中幾點(diǎn)功能介紹如下:
1)運(yùn)輸機(jī)車精確定位及實(shí)時(shí)顯示。機(jī)車在井下工作時(shí),由于其安裝有帶有信息的識(shí)別卡,在無(wú)線射頻技術(shù)和軌道計(jì)軸器的作用下,能夠?qū)崟r(shí)定位每部機(jī)車的運(yùn)行位置,而且通過(guò)可視化智能監(jiān)控,能夠直觀地了解機(jī)車的運(yùn)行狀態(tài),便于井下的調(diào)控和操作。
2)軌道道岔遠(yuǎn)程控制功能。通過(guò)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的可視化監(jiān)控,井下道岔的切換狀態(tài)可實(shí)時(shí)的以電子圖的形式直觀展現(xiàn)在計(jì)算機(jī)屏幕上,對(duì)道岔的切換實(shí)現(xiàn)了有效及時(shí)的控制,當(dāng)進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)度的時(shí)候,系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)道岔進(jìn)行閉鎖,防止不慎操作。
3)故障分析及應(yīng)急處置功能。人身安全永遠(yuǎn)是第一位的,特別是井下工作,安全風(fēng)險(xiǎn)很高,因此系統(tǒng)的應(yīng)急處置能力至關(guān)重要。通過(guò)設(shè)備在井下的運(yùn)行實(shí)踐后,該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)軌道、電氣設(shè)備的不間斷監(jiān)控,若出現(xiàn)緊急情況,應(yīng)急處置功能將立即采取措施,同時(shí)發(fā)出故障警報(bào),確保系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
4)實(shí)時(shí)錄像功能。通過(guò)井上井下的數(shù)字?jǐn)z像機(jī)監(jiān)控技術(shù),能夠全天候的24 h 監(jiān)控系統(tǒng)及井下工作情況,并將數(shù)據(jù)上傳保存井上井下雙備份,數(shù)據(jù)保存時(shí)間至少7 d,在有需要時(shí)可隨時(shí)回放以往數(shù)據(jù)查看。
5)聯(lián)網(wǎng)管理功能。該軌道運(yùn)輸系統(tǒng)在采用標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議后,設(shè)置網(wǎng)絡(luò)接口接入環(huán)網(wǎng)或單獨(dú)組網(wǎng),就可以在地面或井下監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)屏幕展現(xiàn)清晰的視頻圖像,兩地同時(shí)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,方便領(lǐng)導(dǎo)在必要時(shí)準(zhǔn)確掌握第一手決策信息,確保井下人車的安全管理。
6)Wi-Fi 通信兼容功能。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)作為一個(gè)開放的網(wǎng)絡(luò),能夠允許存在其他Wi-Fi 信號(hào)的傳遞輸送,這就使井下Wi-Fi 的設(shè)置實(shí)現(xiàn)了可能,大大便利了井下的作業(yè)和系統(tǒng)的高效運(yùn)行[7]。
如上所述將以上所設(shè)計(jì)的軌道運(yùn)輸系統(tǒng)在井下付諸實(shí)踐1 年后,各部分運(yùn)行情況基本良好,沒有出現(xiàn)太大的問(wèn)題。其具體應(yīng)用效果如下:
1)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了井下軌道運(yùn)輸?shù)闹悄芑刂?,由于智能化控制使得機(jī)車的安全運(yùn)行得到了很大保障,發(fā)生事故的概率減小,交通事故嚴(yán)重減少,生產(chǎn)及運(yùn)輸效率極大提高,整個(gè)系統(tǒng)直觀可控,運(yùn)行良好。
2)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)智能化控制,使得井下的各部分工作可在有需要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)控,并能實(shí)時(shí)地通過(guò)數(shù)據(jù)攝像機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)可視化監(jiān)控,尤其是要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程智能化控制井下的設(shè)備和車輛,使其安全高效的運(yùn)行,該技術(shù)水平的實(shí)現(xiàn)極大地提升了在該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
通過(guò)該礦井軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的升級(jí)改造,至今該系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中沒有出現(xiàn)太大的故障問(wèn)題,運(yùn)行狀況一直保持良好,其中通過(guò)可視化智能監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了井下機(jī)車的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,在道岔切換,車輛合理調(diào)配等發(fā)揮了至關(guān)重要的作用,大大提高了井下生產(chǎn)運(yùn)輸效率。同時(shí)使整個(gè)系統(tǒng)操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定性及礦井工作能力大大提高。