何興霖
(鐵峰煤業(yè)公司, 山西 右玉 037200)
采煤機(jī)是煤礦井下綜采面的關(guān)鍵設(shè)備,直接決定了煤礦井下綜采效率和安全性。隨著自動化控制技術(shù)的不斷發(fā)展,多數(shù)煤礦井下綜采面已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了液壓支架的自動跟機(jī)以及刮板輸送機(jī)的自動調(diào)整,但由于采煤機(jī)控制流程復(fù)雜、截割條件惡劣,因此只是實(shí)現(xiàn)了部分自動化截割,在實(shí)際使用過程中還是需要人工頻繁地進(jìn)行調(diào)整,給井下綜采作業(yè)安全和效率造成了較大的不利影響,因此迫切需要對采煤機(jī)的截割控制方案進(jìn)行優(yōu)化,提升截割自動化程度。
在對采煤機(jī)現(xiàn)有截割控制系統(tǒng)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,提出了一種新的采煤機(jī)智能化自適應(yīng)截割控制系統(tǒng),該系統(tǒng)的優(yōu)勢是以成熟的記憶截割控制為基礎(chǔ),增加了自適應(yīng)修正模式,能夠根據(jù)不同的地形條件進(jìn)行自動反饋修正,有效地提升了記憶截割控制過程中的跟蹤精度和控制靈活性。
為了滿足在井下復(fù)雜地質(zhì)條件下的截割控制需求,本文所提出的智能化自適應(yīng)截割控制系統(tǒng)采用了“多層次調(diào)控”的控制模式[1],主要包括自適應(yīng)控制器、控制模塊和執(zhí)行模塊三個部分,自適應(yīng)控制器包括了記憶截割控制模塊和自適應(yīng)修正模塊。
在截割作業(yè)過程中,采煤機(jī)依照記憶截割控制模塊進(jìn)行截割控制,自適應(yīng)修正模塊根據(jù)實(shí)際的外界條件對記憶截割路徑進(jìn)行跟蹤和修正,同時系統(tǒng)能夠自動更新記憶截割控制數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動更新和迭代,該智能截割控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1 所示[2]。
圖1 智能化自適應(yīng)截割控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
由圖1 可知,在工作的過程中,自適應(yīng)控制模塊直接對牽引部傳動系統(tǒng)、截割部傳動系統(tǒng)、液壓調(diào)高系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測并發(fā)出調(diào)節(jié)控制指令,各個單元在接收到調(diào)控指令后將反饋信號再發(fā)送到自適應(yīng)控制器內(nèi),作為截割控制修正的依據(jù)。該系統(tǒng)的控制核心在于各個控制模塊將運(yùn)行狀態(tài)信息實(shí)時傳輸?shù)阶赃m應(yīng)修正控制模塊內(nèi),使模塊能夠?qū)ν饨绲男畔⑦M(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和判斷,根據(jù)判斷結(jié)果對截割控制信號進(jìn)行調(diào)節(jié),提升井下截割作業(yè)的靈活性和可靠性。
傳統(tǒng)記憶截割控制中,只是對采煤機(jī)截割滾筒的調(diào)高控制,該記憶截割模式控制流程相對簡單但對井下復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境的適應(yīng)性極差,無法滿足智能截割的控制需求,因此本文提出了一種新的智能記憶截割控制系統(tǒng),其截割示意圖如下頁圖2 所示[3]。
由下頁圖2 可知,X 軸表示與采煤機(jī)截割方向相垂直的水平方向,Y 軸表示采煤機(jī)截割方向,Z 軸表示截割滾筒上下移動方向。在進(jìn)行記憶截割取樣時,系統(tǒng)根據(jù)采煤機(jī)的位置進(jìn)行等距離取樣分析,記錄截割的刀數(shù)。當(dāng)截割第i 刀后,對截割過程中所有點(diǎn)位的坐標(biāo)進(jìn)行記錄。從第i+1 刀時,其截割路徑按第i 刀的截割路徑進(jìn)行,若第i+2 刀的地質(zhì)條件和之前不同,則系統(tǒng)自動對截割滾筒的縱向和橫向位置進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)多空間方位的優(yōu)化,確保截割順利進(jìn)行,截割完成后系統(tǒng)自動對優(yōu)化后的路徑進(jìn)行保存,作為下一刀進(jìn)行截割作業(yè)的參考,依次循環(huán)進(jìn)行。
圖2 記憶截割示意圖
該記憶截割控制的優(yōu)點(diǎn)在于對掘進(jìn)機(jī)搖臂整個空間運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整,而不僅僅是在截割垂直方向上的單向調(diào)整,從而能夠更靈活的適應(yīng)井下地質(zhì)條件的變化,提高自動截割作業(yè)的可靠性和效率。
為了對該采煤機(jī)智能化截割控制系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行分析,利用simulink 仿真分析軟件建立該智能控制系統(tǒng)的仿真分析模型[4],對不同控制邏輯下的實(shí)際效果進(jìn)行分析,結(jié)果如圖3 所示。
由圖3 可知,當(dāng)采用傳統(tǒng)截割控制邏輯時,在每一刀的截割調(diào)整過程中,采煤機(jī)截割滾筒的截割路徑均會出現(xiàn)劇烈的波動,每次調(diào)整的波動時間達(dá)到了4.5 s,最大截割誤差達(dá)到了±5.2 mm,無法滿足井下截割安全性和截割精度的需求,極易出現(xiàn)觸頂事故,導(dǎo)致采煤機(jī)斷齒。
圖3 不同截割控制邏輯控制結(jié)果示意圖
當(dāng)采用全新的智能化截割控制邏輯后,在每次調(diào)整過程中的最大截割誤差僅±2 mm,比優(yōu)化前降低了約61.5%,每次跳轉(zhuǎn)到的波動時間約1.5 s,比優(yōu)化前降低了約60%,顯著提升了井下截割作業(yè)的效率和截割穩(wěn)定性。
根據(jù)在煤礦井下的實(shí)際應(yīng)用,采用新的智能截割控制系統(tǒng)后,綜采面的綜采效率比優(yōu)化前提升了14.8%,井下綜采面的作業(yè)人員數(shù)量由17 人降低了到了目前的9 人,人員數(shù)量減少了47.1%,對提升井下綜采智能化程度,實(shí)現(xiàn)無人化綜采奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
1)智能化自適應(yīng)截割控制系統(tǒng)采用了“多層次調(diào)控”的控制模式,主要包括了自適應(yīng)控制器、控制模塊和執(zhí)行模塊三個部分;
2)新的截割控制的優(yōu)點(diǎn)在于對掘進(jìn)機(jī)搖臂整個空間運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整,而不僅僅是在截割垂直方向上的單向調(diào)整,從而能夠更靈活的適應(yīng)井下地質(zhì)條件的變化,提高自動截割作業(yè)的可靠性和效率;
3)新的控制系統(tǒng)能夠?qū)⒉擅簷C(jī)的截割效率提升14.8%,將采煤機(jī)截割作業(yè)時的跟蹤誤差比優(yōu)化前降低了61.5%,將井下人員數(shù)量減少47.1%,顯著提升了井下智能化作業(yè)程度。