楊海東,齊鶴,王添宇
(中國(guó)石油大慶煉化分公司,黑龍江 大慶 163000)
大慶煉化公司30 萬(wàn)t·a-1烷基化裝置由蘭州寰球工程公司設(shè)計(jì),采用蘭州寰球工程公司自主研究開(kāi)發(fā)的流出物制冷硫酸法碳四烷基化技術(shù)[1],由中石油第七建設(shè)工程公司承建。本裝置采用大慶煉化公司14 萬(wàn)t·a-1MTBE 裝置和慶化公司14 萬(wàn)t·a-1MTBE 裝置所產(chǎn)輕C4為原料,設(shè)計(jì)規(guī)模為30 萬(wàn)t·a-1,裝置于2017年9月開(kāi)始建設(shè),2018年10月投產(chǎn)。
自2022年4月1日,烷基化裝置異丁烷塔頂回流罐水包脫液頻次由3~4 次/天增加至8~10 次/天,裝置通過(guò)調(diào)整精制水洗量并增加置換頻次,脫水頻次略有下降,但僅維持1 周就又開(kāi)始惡化。再調(diào)整精制水洗量和置換頻次,脫水頻次無(wú)好轉(zhuǎn)。排除精制餾出物帶水原因后,技術(shù)人員分析可能是異丁烷塔進(jìn)料加熱器E10508發(fā)生內(nèi)漏。4月11日將E10508凝結(jié)水切除,觀察發(fā)現(xiàn)異丁烷塔頂回流罐水包界位上漲速度明顯減緩,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)將殼程凝結(jié)水壓力泄放,用報(bào)警器檢測(cè)殼程高點(diǎn)放空處可燃?xì)怏w報(bào)警,判斷換熱器E10508 發(fā)生內(nèi)漏。
2022年4月11日,裝置將換熱器E10508 切除退料、吹掃、加裝檢修隔離盲板。4月12日,開(kāi)始檢修E10508,上水試壓找漏,發(fā)現(xiàn)仍是原堵管處于管箱焊接位置腐蝕泄漏(如圖1),無(wú)其他新增管束泄漏。4月13日,對(duì)管板進(jìn)行補(bǔ)焊,后重新上水打壓2 遍,無(wú)泄漏。試壓完成,拆盲板氣密時(shí)發(fā)現(xiàn)管箱本體大法蘭密封面處焊口有砂眼,重新加裝盲板。4月14日,拆卸管箱,外委至機(jī)械廠加工處理。4月15日,處理密封面焊口過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在其他問(wèn)題,重新處理密封面。4月18日,回裝管箱,重新氣密合格后,拆盲板、吹掃、投用。
在換熱器E10508 發(fā)現(xiàn)泄漏之前,管殼程出入口溫度及壓力操作平穩(wěn),未有大幅度調(diào)整操作,可排除因工藝操作造成的管束泄漏。
2022年4月13日,對(duì)管板進(jìn)行補(bǔ)焊,后重新上水打壓2 遍,無(wú)泄漏。本次拆卸后進(jìn)行外觀檢查,管箱墊片完好,無(wú)泄漏痕跡,管束未見(jiàn)磕碰傷,排除檢修安裝因素造成內(nèi)漏。
自閃蒸罐來(lái)的反應(yīng)流出物主要組成為烷基化油、異丁烷、正丁烷、少量未能沉降的硫酸和副反應(yīng)產(chǎn)生的硫酸酯。反應(yīng)流出物從閃蒸罐進(jìn)入精制單元,經(jīng)過(guò)堿洗、水洗進(jìn)行加工,脫除大部分硫酸和硫酸酯,保證pH 在6~11[2]。
通過(guò)表1可以發(fā)現(xiàn)仍有部分酸酯在堿洗罐中未能被分解,這部分酸酯被攜帶至水洗罐中,同時(shí)有少量酸酯在水洗罐中繼續(xù)分解,隨著水洗水排出,然后酸酯繼續(xù)被攜帶至后面的 E10508 中,在E10508 中遇到高溫的凝結(jié)水進(jìn)行換熱,溫度升高,酸酯分解速度加快,在最高溫處迅速分解,與烴中攜帶的水結(jié)合形成亞硫酸,腐蝕換熱器[3]。
表1 裝置精制單元操作條件
水洗過(guò)程中因除鹽水電導(dǎo)率低,為增加電導(dǎo)率,向精制水洗罐D(zhuǎn)10403 補(bǔ)少量的新鮮水,新鮮水補(bǔ)入量在100~200 kg·h-1,新鮮水中的氯離子(質(zhì)量分?jǐn)?shù):144.36 mg·kg-1)對(duì)白鋼材質(zhì)的管束存在一定的腐蝕性[4],同時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)管箱隔板的腐蝕情況看,二管程的出口隔板及密封處形成腐蝕,密封面形成縫隙,存在精制流出物在隔板處走短路,導(dǎo)致流體沖蝕管板上方管束下邊緣焊縫,在氯離子存在的環(huán)境下,使焊縫受應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂[5]。
因此,管程介質(zhì)經(jīng)換熱器加熱后分解、水合形成亞硫酸的烯酸環(huán)境,是導(dǎo)致?lián)Q熱器內(nèi)漏的直接原因。
2022年4月13日試壓完成后,拆盲板氣密時(shí)發(fā)現(xiàn)管箱本體大法蘭密封面處焊口泄漏,經(jīng)著色后發(fā)現(xiàn)是氣孔泄漏,屬于焊接質(zhì)量原因(如圖2)。管箱拆卸后,發(fā)現(xiàn)管箱法蘭與密封面不是整體,而是在原法蘭密封的基礎(chǔ)上粘貼的密封面。在螺栓孔邊緣以及管箱內(nèi)側(cè)可見(jiàn)明顯焊接痕跡。查看設(shè)備隨機(jī)資料后,發(fā)現(xiàn)管箱法蘭材質(zhì)為16Mn II(襯S30403),而非是整體法蘭。
委托第三方對(duì)管箱法蘭密封面進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù),在補(bǔ)焊過(guò)程中,將粘貼密封面燒穿后形成孔洞,發(fā)現(xiàn)管箱粘貼密封面厚度不足2 mm,且粘貼密封面與原法蘭密封面存在一定的間隙,未完全粘貼,存在夾層(如圖3)。
同時(shí),對(duì)管箱內(nèi)側(cè)焊口進(jìn)行著色檢查,發(fā)現(xiàn)管箱內(nèi)側(cè)與隔板相交的焊口處也存在氣孔。說(shuō)明該換熱器在氣密過(guò)程中氣體是通過(guò)管箱內(nèi)壁的焊口氣孔進(jìn)入夾層,在通過(guò)外側(cè)焊口氣孔處排出,形成泄漏[6]。說(shuō)明在制造過(guò)程中,設(shè)備的焊接質(zhì)量不合格,存在制造缺陷(如圖4)。
管箱表面粘貼的密封面內(nèi)外側(cè)焊口存在氣孔,屬于焊接質(zhì)量不合格,且粘貼的密封面與原法蘭之間存在縫隙,說(shuō)明在設(shè)備制造過(guò)程中焊接質(zhì)量管控不到位,制造過(guò)程存在缺陷。這是導(dǎo)致?lián)Q熱器內(nèi)漏的間接原因。
1)對(duì)運(yùn)行設(shè)備檢查管理不到位,未發(fā)揮全員設(shè)備管理作用。
2)對(duì)設(shè)備制造過(guò)程的監(jiān)造與驗(yàn)收重視程度不夠,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)廠家制造不合理。
3)烷基化裝置設(shè)備腐蝕研究不夠透徹,也未能采取有效防范措施。
1)對(duì)管板處腐蝕泄漏的管束進(jìn)行補(bǔ)焊。
2)2022年4月15日-4月17日拆除管箱法蘭粘貼的原密封面,重新焊接新密封面(如圖5);提報(bào)2023年檢修計(jì)劃,對(duì)E10508 整體更換。
3)提高堿洗循環(huán)液堿濃度,控制在3.5%~5.5%;增加流出物堿洗循環(huán)溫度,控制在45~50 ℃;增加堿洗罐中堿液的置換頻次,由分析堿濃小于1.5%時(shí),補(bǔ)充堿液,改為每周一置換并補(bǔ)充堿液,保證堿液濃度以及排出溶解的酸酯等雜質(zhì)[7]。
4)2022年技改項(xiàng)目增加聚結(jié)脫水器,脫掉精致流出物的游離水及酸脂,減少E10508 內(nèi)酸環(huán)境的形成,減少腐蝕。
1)腐蝕問(wèn)題日趨嚴(yán)重,要重視防腐蝕工作,尤其是工藝防腐蝕控制。
2)設(shè)備工作要注重全方位的細(xì)節(jié)管理,任何一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題,都可能造成大的損失。
3)加強(qiáng)設(shè)備制造過(guò)程監(jiān)控,提高設(shè)備施工質(zhì)量。
4)提高設(shè)備制造商的準(zhǔn)入門(mén)檻,將制造水平低的廠家拒之門(mén)外。