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        DMAI C方法在35 kV線路避雷器線夾斷裂改進中的應(yīng)用

        2022-11-10 04:39:10周光峰
        機電信息 2022年21期
        關(guān)鍵詞:集電避雷器電量

        周光峰

        (國能云南新能源有限公司,云南 昆明 650214)

        0 引言

        DMAIC是由定義(Define)、測量(Measure)、分析(Analyze)、改進(Improve)、控制(Control)五個階段構(gòu)成的過程改進方法,一般用于對現(xiàn)有流程的改進,包括制造過程、服務(wù)過程以及工作過程等[1]。為落實上級公司下達的年度工作目標要求,持續(xù)推進A公司“提升質(zhì)量、提升效益”工作,減少B風(fēng)電場不可用時間,確保年度電量目標任務(wù)的完成,圍繞電量關(guān)鍵指標,以問題為導(dǎo)向,對發(fā)電、輸電、變電、并網(wǎng)售電等整個生產(chǎn)流程中影響電量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行梳理分析,最終確定對35 kV集電線路故障損失開展分析并進行改善。B風(fēng)電場35 kV集電線路自2021年3月以來避雷器線夾斷裂次數(shù)、數(shù)量頻增,35 kV集電線路雙回共發(fā)現(xiàn)電纜終端塔避雷器引出線設(shè)備線夾斷裂5次9只,其中還造成Ⅱ回線設(shè)備跳閘1次。共計造成電量損失51.48萬kW·h,平均場內(nèi)受累時間高達43.7 h/臺,給A公司完成電量目標及企業(yè)利潤帶來較大影響,給B風(fēng)電場運行維護帶來困難。為減少避雷器線夾斷裂,提高線路運行可靠性,進行了項目分析改善,分析總結(jié)了項目推進過程中存在的問題、風(fēng)險因素,并提出了改善和控制措施。

        1 定義階段

        1.1 項目背景及CTQ

        VOB:集團公司“提升質(zhì)量、提升效益”、省公司和A公司2021年工作會要求以及A公司年度經(jīng)營效益指標要求;A公司13億kW·h的電量目標。

        VOC:完成B風(fēng)電場全年3.3億kW·h的電量目標,降低輸電線路故障率,提高設(shè)備運行可靠性,減少線路故障損失。

        VOP:減小現(xiàn)場維護人員工作強度及風(fēng)電場運維壓力,確保計劃性檢修工作順利開展。

        1.2 項目范圍

        對改善項目進行生產(chǎn)流程VSM分析,如圖1所示。

        1.3 問題陳述

        1.3.1 B風(fēng)電場集電線路避雷器線夾斷裂頻發(fā)

        自2021年3月第一次線夾斷裂以來,35 kV集電線路共發(fā)生電纜終端塔避雷器引出線設(shè)備線夾斷裂5次9只,造成設(shè)備跳閘1次,主動檢查發(fā)現(xiàn)4次,線路跳閘停運1條線次,計劃停運4條線次,共計造成電量損失達51.48萬kW·h,平均場內(nèi)受累時間43.7 h/臺。線路故障呈現(xiàn)突發(fā)、高發(fā)態(tài)勢,影響嚴重,損失較大。

        1.3.2 計劃停電降低發(fā)電可靠性

        設(shè)備線夾斷裂引發(fā)集電線路計劃停運4次,跳閘停運1次,降低了供電可靠性。

        1.3.3 故障跳閘給風(fēng)電場帶來很大損失

        設(shè)備線夾斷裂造成線路跳閘電量損失51.48萬kW·h。

        1.3.4 增加員工的巡檢維護工作量

        由于故障發(fā)生頻次較多,集電線路巡檢由原來一月一巡變成三天一巡,如果風(fēng)大幾乎每天都要巡檢,這大大加重了員工的工作任務(wù)。發(fā)生故障后向電網(wǎng)調(diào)度申請復(fù)電,故障的處理及設(shè)備的穩(wěn)定運行等都增加了很多的工作時間及很大的工作量。

        1.4 改進目標

        1.4.1 Y的定義

        確定損失電量Y為改善指標,Y值定義如表1所示。

        1.4.2 設(shè)定目標

        設(shè)定Y的目標值和挑戰(zhàn)值如圖2所示。

        1.5 計劃日程

        編制項目實施日程計劃如圖3所示。

        1.6 預(yù)期效果

        通過改善可使線夾斷裂極少發(fā)生甚至不發(fā)生。直接收益:51.48萬kW·h×0.49元/(kW·h)≈25.23萬元;間接收益:每次停運均向電網(wǎng)調(diào)度申請復(fù)電,共5次,每次風(fēng)電場設(shè)備復(fù)電用時按2天計,風(fēng)速按8 m/s計算,每臺風(fēng)機發(fā)電功率按照550 kW計算,即5次×2天×24 h×550 kW/臺×12臺×0.49元/(kW·h)=776 160元≈77.62萬元。這還是不計算調(diào)度考核電量的情況。

        1.7 風(fēng)險控制

        對本改善項目進行風(fēng)險分析,提出風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制表如表2所示。

        表2 風(fēng)險控制表

        2 測量階段

        2.1 數(shù)據(jù)收集

        現(xiàn)階段使用的設(shè)備線夾為銅鋁直連過渡工藝,但在銅鋁過渡連接的地方大多會出現(xiàn)開裂或炸口。測量數(shù)據(jù)CTQ收集如表3所示。

        表3 數(shù)量收集表

        2.2 Y的現(xiàn)狀分析

        對Y值現(xiàn)狀進行測量,得到改善前損失電量值。Y值的測量如圖4所示。

        從圖4可知,發(fā)生設(shè)備線夾斷裂,停電處理最少影響12臺風(fēng)機運行,損失電量最少一次有0.926 9萬kW·h,多則6.24萬kW·h,這還是風(fēng)電場運行準確判斷危險等級,尋找小風(fēng)處理的結(jié)果,其影響運行時間最少需1.4 h。如未發(fā)現(xiàn),發(fā)生故障則損失電量高達39.576萬kW·h,停運時間71.1 h。若5次故障均造成第三次一樣的故障跳閘,造成的損失將不可估量,計算平均值損失電量也將高達200萬kW·h。

        2.3 Y的細化

        為確保A公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標和安全生產(chǎn)目標的完成,須控制避雷器線夾斷裂故障。B風(fēng)電場對標送出線路,細化設(shè)定目標值為集電線路設(shè)備線夾斷裂不大于1次,損失電量不超過5萬kW·h,同時還設(shè)定了挑戰(zhàn)目標,挑戰(zhàn)值為集電線路損失電量0 kW·h。

        3 分析階段

        3.1 X的現(xiàn)狀分析

        對避雷器線夾斷裂導(dǎo)致故障跳閘要因X造成的電量損失進行統(tǒng)計分析,X的現(xiàn)狀分析如圖5所示。

        通過圖5可以看出,各次停電檢修所造成的損失電量都不小,特別是第三次故障跳閘直至恢復(fù)的故障損失電量占比達到了77%,5次故障處理的損失電量總共高達51.48 kW·h。

        3.2 魚骨圖分析原因

        用魚骨圖對造成避雷器線夾斷裂的原因進行分析,如圖6所示。

        3.3 C&E矩陣分析篩選要因

        采用C&E矩陣分析篩選造成避雷器線夾斷裂的原因,確定要因。C&E矩陣分析篩選要因如表4所示。

        表4 C&E矩陣分析篩選要因表

        3.4 FMEA分析要因

        通過FMEA分析得要因,如表5所示。

        表5 FMEA分析要因表

        3.5 5Why分析要因

        采用5Why對要因X進行分析,如表6所示。

        表6 5Why分析要因表

        3.6 要因的現(xiàn)狀分析

        經(jīng)過FMEA分析得出結(jié)果,仔細分析得知避雷器線夾長期受到引流線應(yīng)力的影響[2]及風(fēng)的作用力,致使線夾受到縱橫向的扭力,如果線夾型號不合適將會發(fā)生斷裂故障。

        對已斷裂的設(shè)備線夾進行分析,發(fā)現(xiàn)所有斷裂的設(shè)備線夾都是從銅鋁過渡處斷裂,這充分說明設(shè)備線夾發(fā)生斷裂故障的要因就在這里,最終得出:更換適合的線夾才是最終的解決辦法。

        4 改善階段

        4.1 X的改善流程圖

        編制X的改善流程圖,如圖7所示。

        4.2 X1的改善

        通過正規(guī)的物資采購?fù)瓿伤杈€夾的采購,這就規(guī)范了產(chǎn)品的質(zhì)量,改善了產(chǎn)品批次出現(xiàn)問題的情況,X1就得到了解決。

        4.3 X2的改善

        4.3.1 消除過渡接頭

        選用新型號SLG-2Q線夾后,對比RSLG-2型舊線夾沒有了過渡接頭,降低了線夾斷裂的風(fēng)險,同時接觸面有效接觸面積也得到了改善[3]。

        4.3.2 線夾受力試驗

        模擬線夾實際在桿塔上所受的縱橫向應(yīng)力,對新型線夾進行了三次不同時間的受力試驗,試驗結(jié)果合格率均為100%。

        4.3.3 X2改善實施

        鑒于設(shè)備線夾批次老舊、均屬銅鋁連接過渡這種情況,利用無效風(fēng)期間段分2次,即B風(fēng)電場Ⅰ回線、Ⅱ回線分次,將RSLG-2型線夾全部更換為SLG-2Q型線夾。

        更換期間登塔作業(yè)過程中,做到勤聯(lián)系、勤溝通、勤思考。雖然是利用無效風(fēng)期間段進行,但雙回線更換設(shè)備線夾分別僅用了3.7 h和3.3 h,這大大提前了設(shè)備送電的時間,為來風(fēng)發(fā)電做好了準備。

        4.4 X3的改善

        針對線夾服役時間長的改善進行了深入分析,決定從管理入手,從技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)、管理辦法入手,組織召開技術(shù)監(jiān)督分析會,針對為什么長期無人關(guān)注、關(guān)注周期多長,制定了技術(shù)監(jiān)督管理制度并進行定期分析。

        4.5 X的改善小結(jié)

        改善前,損失電量大多為場內(nèi)受累電量,且損失較大,單一項損失就超過51萬kW·h。改善后,損失電量主要為設(shè)備故障損失電量和計劃停運損失電量,場內(nèi)受累電量零損失。

        5 控制階段

        5.1 Y值的完成情況

        通過目標實施,B風(fēng)電場Ⅰ、Ⅱ回集電線路設(shè)備線夾全部更換為新型號SLG-2Q,沒有遺漏。

        5.2 經(jīng)濟效益

        項目完成后,至今沒有發(fā)生過一次因設(shè)備線夾斷裂所造成的停運事件,這樣就相當于為A公司挽回了25.23萬元的直接經(jīng)濟損失,158.4萬kW·h的間接損失電量,約77.62萬元。再加上調(diào)度批準及調(diào)度考核費用,此項目為公司節(jié)約了超過102.8萬元。

        5.3 成果固化

        此次質(zhì)量改善項目實施后,總結(jié)了成功經(jīng)驗,為后續(xù)繼續(xù)保持并鞏固活動成果提供了借鑒;規(guī)范了B風(fēng)電場集電線路巡檢的部位、方法和標準,同時編制集電線路測溫巡檢的方法和標準,得到了A公司認可和推廣,成為A公司集電線路測溫巡檢的規(guī)范和標準,并在省級公司推廣;編制規(guī)范了風(fēng)電場集電線路和桿塔技術(shù)監(jiān)督管理辦法。

        5.4 成果后期控制

        項目完成后,將從以下兩個方面開展后期控制:

        (1)實施方面:從規(guī)劃設(shè)計、施工驗收、運行巡視、檔案管理方面入手,利用已制定的巡檢手段、驗收標準、運維指引開展成果的精益管理。

        (2)驗證方面:測量跟蹤改善后效果,確保項目成效持續(xù)穩(wěn)定。定期收集避雷器設(shè)備線夾斷裂及其他線路故障信息,應(yīng)用質(zhì)量管理工具SPC控制圖,控制場內(nèi)受累電量的損失,為公司創(chuàng)造更多的效益。

        5.5 成果總結(jié)

        5.5.1 項目亮點

        消除了B風(fēng)電場集電線路避雷器線夾斷裂的缺陷,提高了設(shè)備的運行可靠性;通過質(zhì)量管理專業(yè)知識與實際應(yīng)用改善項目,獲得了更多的質(zhì)量管理工具和方法以及工作實踐中的多種質(zhì)量管理應(yīng)用方法和質(zhì)量管理思想,為A公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟利潤,消除了導(dǎo)致B風(fēng)電場電量損失的一個重要因素。

        5.5.2 不足之處

        初步接觸質(zhì)量管理工具,質(zhì)量觀念和精益思維尚需進一步加強,對于輸電線路的專業(yè)知識理解認識還不夠,質(zhì)量改善期對于安全工作的把控不夠嚴謹,質(zhì)量管理方法或工具的應(yīng)用還不熟練。

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