金立奎 曾詳剛 周開桂
(珠海方正科技高密電子有限公司,廣東 珠海 519175)
印制電路板(PCB)產(chǎn)品正從雙面板、多層板向高密度互連(HDI)板、高多層電路板(10層以上)等高端電路板產(chǎn)品發(fā)展。層間對準度控制是PCB制造商面臨的關(guān)鍵技術(shù)難題,在一定程度上,層間對準度能力制約了高層電路板的生產(chǎn)能力。常規(guī)多層電路板的壓合是采用銷釘定位系統(tǒng)制作方法,該方法較麻煩,現(xiàn)較多工廠采用了CCD(電荷耦合定位系統(tǒng))電磁熔合機在壓合前將多張基板熔合在一起。隨著介質(zhì)層持續(xù)變薄,容易出現(xiàn)熔合不緊或熔后點壓合后起泡等不良現(xiàn)象。我們針對壓合中熔合塊的設(shè)計及熔合參數(shù)對熔合品質(zhì)的影響進行分析,并提出優(yōu)化方案,供同行參考。
壓合多張內(nèi)層芯板的熔合作業(yè)流程為:芯板棕化→備料半固化片(PP)→熔合→疊板→壓合。
在熔合制作時,熔合模塊會因為參數(shù)不佳等原因,從而造成模塊燒焦現(xiàn)象,后續(xù)可能還會經(jīng)過壓板、鉆孔、電鍍、樹脂塞孔、圖形轉(zhuǎn)移的制程,以上制作過程中,會出現(xiàn)壓合熔合模塊起泡、分層的異常,從而造成圖形貼膜不緊、板邊殘留藥水等問題。
為了驗證是否是因為熔合參數(shù)不佳(燒焦、熔膠面積偏?。?dǎo)致塞孔后造成起泡異常,特地進行了不同組合的參數(shù)驗證,追蹤觀察制作后有無再起泡現(xiàn)象。
驗證釆用料號NAW231B2,各方案均熔合3套/疊;熔合后觀察外觀,用手提起看有無脫落;再進行塞孔條件烘烤,及加鉆導(dǎo)氣孔,檢查外觀氣泡。驗證情況匯總見表1所示,驗證的各種現(xiàn)象見圖1所示。
表1 不同參數(shù)熔合后外觀效果表
圖1 熔合試驗現(xiàn)象圖
小結(jié)如下幾點:
(1)熱熔時間35 s,熔膠區(qū)域偏小,無法蓋滿熱熔塊;熱熔時間40 s、45 s,熔膠區(qū)域可蓋滿熱熔塊;
(2)熱熔溫度290 ℃及300 ℃時,熱熔塊有燒焦;熱熔溫度280 ℃,熱熔塊無燒焦;
(3)7種方案在熔合后,芯板之間均無脫落分離。
(4)在塞孔烘烤后,無論是熔合外觀上燒焦的,還是良好的,都會出現(xiàn)起泡異?,F(xiàn)象;初步判定為熔合模塊大銅面皮設(shè)計、并且加上模塊設(shè)計的空曠區(qū)域過大,在壓合過程中填膠不足,外加上塞孔烘烤時溫度集中,從而造成起泡。
為了改善熱熔模塊在電鍍、塞孔后出現(xiàn)氣泡異常,從而造成分層藏藥水,針對熱熔模塊進行設(shè)計上的優(yōu)化:將原來的模塊處的大銅箔改為網(wǎng)格狀,網(wǎng)格模塊到銅豆之間的空曠區(qū)域由原來的4 mm改為1.5 mm,如圖2所示。
圖2 優(yōu)化模塊圖
為了驗證修改后的效果,對參數(shù)進行3水平2因子DOE測試,一共有7種方案,每種方案進行2次驗證,每次3套/疊,首次選取1037PP進行測試,如圖3所示。
圖3 熔合DOE因子測試表圖
依據(jù)DOE方案做測試板,按正常流程制作,跟進壓合熔合的品質(zhì)狀況,如表2所示。
表2 熱熔測試效果表
為了驗證測試結(jié)果的準確性,同時展開106PP、1080PP的DOE測試。驗證結(jié)果也都沒有氣泡異常。
對比優(yōu)化熔合模塊前后測試狀況,可以得出大面積銅箔設(shè)計及空曠區(qū)域過大,導(dǎo)致烘烤時溫度集中與填膠不足是造成熔合模塊起泡異常的主要原因。
廠內(nèi)壓合的電磁熱熔模塊的參數(shù)(280 ℃/45 s)相對符合薄介層厚度板熔合,熔合過程無燒焦及脫落。