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        關(guān)于消除方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉的分析

        2022-11-07 02:16:24邵科君
        汽車電器 2022年9期
        關(guān)鍵詞:測(cè)量故障

        張 健,邵科君,張 彬

        (杭州吉利汽車有限公司,浙江 杭州 310000)

        1 引言

        2021年4~5月,某新車型方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉異響問題頻發(fā),5月方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉46例,不良率為15.8%。其中5月18日共計(jì)8起,單日不良率高達(dá)6.6%,嚴(yán)重影響整車品質(zhì)和一次下線合格率。同時(shí),該問題也是整車中普遍存在的一個(gè)痛點(diǎn),整改難度大,涉及到零件多、尺寸鏈長(zhǎng),嚴(yán)重影響車型品質(zhì)。若故障車輛流入市場(chǎng),必然會(huì)產(chǎn)生客戶抱怨,嚴(yán)重影響整車舒適性和品牌口碑。小組通過為期一周的舊件收集,發(fā)現(xiàn)方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩間隙不均,存在異響,且出現(xiàn)的車輛均為左上角(NG,間隙左上0.3mm,其余2mm,整車件間隙3mm,設(shè)計(jì)要求是5±2mm)。該問題嚴(yán)重影響車間生產(chǎn),根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),該問題造成損失共計(jì)26余萬(wàn)元。根據(jù)問題的重要度、緊急度以及經(jīng)濟(jì)性,筆者及質(zhì)量攻關(guān)小組決定將課題確定為“消除某車型轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩與方向盤干涉問題”,目標(biāo)為零干涉,本課題從現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對(duì)策制定、改進(jìn)實(shí)施、效果驗(yàn)證、防止再發(fā)、橫向排查7個(gè)步驟對(duì)這一系列問題進(jìn)行專題討論分析。

        2 現(xiàn)狀調(diào)查

        筆者及質(zhì)量小組成員首先對(duì)故障機(jī)理進(jìn)行解析,通過拆解故障車,方向盤周邊主要由轉(zhuǎn)向管柱、組合開關(guān)、轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩、管梁等部件搭接組成。

        梳理轉(zhuǎn)盤關(guān)系如下:①管柱裝配在管梁上面;②組合開關(guān)裝配在管柱上面,將轉(zhuǎn)向管柱上下罩裝配在組合開關(guān)上面;③將方向盤轉(zhuǎn)盤裝配在組合開關(guān)上面。

        通過小組分析和推測(cè),可能導(dǎo)致干涉的幾個(gè)因素為:①方向盤面輪廓度不滿足要求,方向盤的定位狀態(tài)不滿足要求;②轉(zhuǎn)向管柱孔位偏差不滿足要求,轉(zhuǎn)向管柱孔位走極限偏差對(duì)間隙貢獻(xiàn)量有無(wú)影響;③組合開關(guān)定位孔位置度不滿足要求,緊固螺栓時(shí)對(duì)組合開關(guān)相對(duì)位置度有無(wú)影響;④轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩尺寸偏差、轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩面差對(duì)此問題有無(wú)貢獻(xiàn)量。得出了現(xiàn)狀解析的4個(gè)因素,詳見如下。

        1)小組成員對(duì)故障車進(jìn)行拆解,對(duì)故障車方向盤進(jìn)行測(cè)量分析,方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度下沉0.68mm,也就是花鍵整體下沉了0.68mm,如圖1所示。按照設(shè)計(jì)要求49Nm小于1mm,單件滿足設(shè)計(jì)要求(要求45Nm下沉不大于1mm)。方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度對(duì)間隙不利。

        圖1 方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度對(duì)間隙不利

        小組成員對(duì)轉(zhuǎn)向管柱故障件調(diào)查確認(rèn)。轉(zhuǎn)向管柱上組合開關(guān)護(hù)罩安裝點(diǎn)圖紙要求39.5±0.8mm,孔徑3.8±0.1mm,測(cè)量孔徑滿足要求,轉(zhuǎn)向管柱組合開關(guān)護(hù)罩固定面曲面距離偏差0.853~1.086mm,轉(zhuǎn)向管柱上組合開關(guān)護(hù)罩安裝點(diǎn)不滿足設(shè)計(jì)要求,如圖2所示。

        圖2 轉(zhuǎn)向管柱故障件調(diào)查

        2)小組成員對(duì)故障車組合開關(guān)故障件調(diào)查確認(rèn),對(duì)組合開關(guān)轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩固定面要求115±0.5mm,孔徑3.75±0.1mm,經(jīng)過測(cè)量孔徑滿足要求,組合開關(guān)轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩固定面偏差-0.451~-0.808mm,組合開關(guān)轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩固定面不滿足設(shè)計(jì)要求。如圖3所示。

        圖3 故障車組合開關(guān)故障件調(diào)查

        3)轉(zhuǎn)向管柱上下罩故障件調(diào)查確認(rèn)。通過對(duì)轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩單件及總成裝配后的掃描打點(diǎn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)故障件存在向內(nèi)變形最大偏差0.46mm,但在公差±0.5mm內(nèi),如圖4所示,滿足要求,對(duì)此故障有貢獻(xiàn)。

        圖4 轉(zhuǎn)向管柱上下罩故障件調(diào)查確認(rèn)

        筆者及質(zhì)量小組成員對(duì)方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉問題實(shí)物故障車解析發(fā)現(xiàn),故障車方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度滿足設(shè)計(jì),對(duì)故障有貢獻(xiàn),轉(zhuǎn)向管柱上組合開關(guān)護(hù)罩安裝點(diǎn)不滿足設(shè)計(jì)要求。轉(zhuǎn)向管柱上下罩滿足設(shè)計(jì)要求但故障現(xiàn)象存在貢獻(xiàn)。小組通過對(duì)人機(jī)料法環(huán)等方面進(jìn)行進(jìn)一步分析,推測(cè)出以下可能造成方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉的6個(gè)因素。

        3 原因分析

        3.1 人員崗位技能資質(zhì)不符合要求

        筆者及質(zhì)量小組成員對(duì)人員崗位技能資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)。首先確認(rèn)技能滿足崗位要求,并安排新老員工分別裝車50臺(tái),統(tǒng)計(jì)合格率,均為100%,完全符合作業(yè)指導(dǎo)書要求;人員崗位技能資質(zhì)符合要求,員工裝配并無(wú)問題。確認(rèn)人員崗位技能資質(zhì)不符合要求是非要因。

        3.2 設(shè)備參數(shù)不合理

        小組成員對(duì)裝配工具的扭力槍進(jìn)行確認(rèn)。作業(yè)文件中要求扭矩如下:①組合開關(guān)裝配到轉(zhuǎn)向管柱要求扭矩是1.5Nm;②轉(zhuǎn)向管柱上下罩裝配到組合開關(guān)和轉(zhuǎn)向管柱的扭力是1.5Nm;③方向盤裝配到轉(zhuǎn)向管柱上的扭力是45Nm。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)確認(rèn),扭力和作業(yè)文件一致,將扭力槍進(jìn)行校核,均滿足要求。確認(rèn)設(shè)備參數(shù)不合理是非要因。

        3.3 方向盤單件面輪廓度偏差不滿足

        小組對(duì)方向盤單件面輪廓度尺寸進(jìn)行確認(rèn),如圖5所示,單件面平行度測(cè)量高低差0.22mm,滿足設(shè)計(jì)±0.5mm要求。

        圖5 方向盤面平行度確認(rèn)

        3.4 轉(zhuǎn)向管柱總成不滿足

        小組成員對(duì)轉(zhuǎn)向管柱進(jìn)行確認(rèn),如圖6所示。對(duì)轉(zhuǎn)向管柱固定面護(hù)罩固定面曲面距離進(jìn)行確認(rèn):轉(zhuǎn)向管柱固定面護(hù)罩固定面曲面距離設(shè)計(jì)要求76.4±0.8mm,實(shí)測(cè)75.2mm,不滿足要求。由以上確認(rèn),轉(zhuǎn)向管柱總成下沉1mm,不滿足要求。

        圖6 轉(zhuǎn)向管柱固定面護(hù)罩固定面曲面距離狀態(tài)確認(rèn)

        3.5 組合開關(guān)總成不滿足要求

        小組成員對(duì)組合開關(guān)進(jìn)行確認(rèn),如圖7所示。對(duì)組合開關(guān)位置進(jìn)行確認(rèn):安裝面進(jìn)行三坐標(biāo)確認(rèn)超差0.3mm,不滿足要求。組合開關(guān)筋位未加工到位,造成方向盤歪斜干涉,轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩尺寸偏差。由以上確認(rèn),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量組合開關(guān)位置不滿足要求。

        圖7 組合開關(guān)安裝面確認(rèn)

        3.6 轉(zhuǎn)向管柱上下罩不滿足要求

        小組成員對(duì)轉(zhuǎn)向管柱上下罩進(jìn)行確認(rèn),如圖8所示。對(duì)轉(zhuǎn)向管柱上下罩進(jìn)行確認(rèn):轉(zhuǎn)向管柱上下罩面輪廓度±0.5mm,實(shí)測(cè)0.2mm,滿足要求。由以上確認(rèn),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量轉(zhuǎn)向管柱上下罩滿足要求,但是對(duì)故障不利。

        圖8 轉(zhuǎn)向管柱上下罩面輪廓測(cè)量

        綜上,通過對(duì)人機(jī)料法環(huán)等方面進(jìn)行分析,針對(duì)以上6個(gè)影響因素,最終確認(rèn)4個(gè)影響因素:方向盤單件面輪廓度偏差、轉(zhuǎn)向管柱自身孔位偏差、組合開關(guān)定位孔位置度、轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩尺寸偏差。

        針對(duì)故障車的測(cè)量統(tǒng)計(jì)分析:方向盤單件面輪廓度偏差貢獻(xiàn)60%,轉(zhuǎn)向管柱自身孔位偏差貢獻(xiàn)20%,組合開關(guān)定位孔位置度偏差貢獻(xiàn)15%,轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩尺寸偏差貢獻(xiàn)5%。

        4 對(duì)策制定及實(shí)施

        4.1 對(duì)策1:方向盤骨架調(diào)整

        加厚方向盤骨架與管柱配合面:改變方向盤骨架,將方向盤上移1.5mm,將左側(cè)18.6mm尺寸改為18.3mm,變更后,方向盤與管柱護(hù)罩間隙由5mm提升至6.5mm,如圖9所示。完成時(shí)間為2021年5月30日。

        圖9 方向盤骨架改善

        4.2 對(duì)策2:組合開關(guān)調(diào)整改善

        組合開關(guān)安裝孔配合部位增加6處定位筋,定位筋組成的內(nèi)圓尺寸修改為φ45±0.15mm。變更后,設(shè)計(jì)間隙為-0.25~+0.25mm(定位筋最小尺寸時(shí)0.25的過盈,最大尺寸時(shí)+0.25間隙),增加與轉(zhuǎn)向管柱干涉量,可改善因裝配不穩(wěn)定松動(dòng)導(dǎo)致護(hù)罩與方向盤間隙小,如圖10所示。完成時(shí)間為2021年6月30日。

        圖10 組合開關(guān)調(diào)整改善

        4.3 對(duì)策3:轉(zhuǎn)向管柱下護(hù)罩改善

        轉(zhuǎn)向管柱下護(hù)罩與轉(zhuǎn)向管柱定位點(diǎn)高度由原5mm增加至6mm,轉(zhuǎn)向管柱下護(hù)罩模具調(diào)整,可優(yōu)化護(hù)罩與方向盤間隙小問題,如圖11所示。完成時(shí)間為2021年5月25日。

        圖11 轉(zhuǎn)向管柱下護(hù)罩改善

        4.4 對(duì)策4:裝配過程改善

        裝配手法及工裝調(diào)整:原單側(cè)握組合開關(guān)打緊改為握組合開關(guān)中間再打緊,安裝組合開關(guān)時(shí)使用工裝輔助,裝配完轉(zhuǎn)向管柱上下護(hù)罩后安裝方向盤進(jìn)行比對(duì)校驗(yàn),可優(yōu)化護(hù)罩與方向盤間隙小問題,如圖12所示。完成時(shí)間為2021年5月10日。

        圖12 裝配過程改善

        5 效果驗(yàn)證

        1)所有措施體現(xiàn)后,供應(yīng)商對(duì)方向盤骨架、組合開關(guān)、轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向管柱下護(hù)罩進(jìn)行測(cè)量,均滿足要求。通過總裝裝配的改善,裝配20臺(tái)在儀表板分裝線進(jìn)行確認(rèn)滿足要求,裝配完方向盤后檢測(cè)間隙滿足要求,轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤能滿足要求。路試檢驗(yàn)后滿足要求,商檢檢驗(yàn)滿足要求。20臺(tái)測(cè)量數(shù)據(jù)間隙均在4~5.1mm之間,如圖13所示,滿足設(shè)計(jì)要求5±2mm。

        圖13 間隙測(cè)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)滿足要求

        2)為了科學(xué)性和有效性驗(yàn)證,所有對(duì)策實(shí)施后統(tǒng)計(jì)分析,合格率從84%提升到100%,滿足要求。小組連續(xù)驗(yàn)證3個(gè)月,問題無(wú)復(fù)發(fā),故障完全消除,因此小組判定改善有效。

        6 防止再發(fā)

        通過對(duì)方向盤骨架模具進(jìn)行修改,增加圖紙尺寸檢測(cè)管控、來料列入檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)、組合開關(guān)模具修改,并更改圖紙和進(jìn)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)書,來料檢驗(yàn)要求更新列入每批次檢驗(yàn)。通過固化作業(yè)文件,將裝配手法和順序固化至工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書,執(zhí)行工藝步驟,并下發(fā)受控作業(yè)指導(dǎo)書,簽訂樣件,按樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。

        7 橫向排查

        對(duì)車內(nèi)存在運(yùn)動(dòng)的零件和裝配順序點(diǎn)進(jìn)行排查,重點(diǎn)尺寸列入管控表,每批次來料進(jìn)行檢驗(yàn),數(shù)據(jù)每批次進(jìn)行檢測(cè),并專人監(jiān)控尺寸穩(wěn)定性和走向,每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)整,可有效避免類似問題發(fā)生。

        8 結(jié)語(yǔ)

        通過對(duì)某車型方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉故障解決,期間經(jīng)過了現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對(duì)策制定、改進(jìn)實(shí)施、效果驗(yàn)證、防止再發(fā)、橫向排查7個(gè)步驟,真正找到了方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩的根本原因,并對(duì)方向盤骨架、組合開關(guān)、轉(zhuǎn)向管柱下護(hù)罩不滿足要求制定了相應(yīng)的整改措施,經(jīng)驗(yàn)證后證實(shí)有效,并找到監(jiān)控方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉的一套有效流程。

        通過此項(xiàng)目改善,對(duì)車身精度影響點(diǎn)和尺寸鏈有了更深一步了解,遇到問題要系統(tǒng)分析,要對(duì)零部件進(jìn)行拆解及故障再現(xiàn)分析,挖掘問題真因,制定整改計(jì)劃,整改完成后,對(duì)相應(yīng)試驗(yàn)進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證,確保方案的有效性。通過本次改善項(xiàng)目活動(dòng),小組完成了預(yù)定的目標(biāo)值,將該車型方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護(hù)罩干涉問題徹底消除。

        針對(duì)其他零部件依然存在的一些品質(zhì)問題,通過此次改善橫向推廣、排查,切實(shí)根據(jù)客戶使用實(shí)際工況、駕駛習(xí)慣等優(yōu)化零部件,提升國(guó)產(chǎn)汽車的整車品質(zhì)及市場(chǎng)形象。

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