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        商用車空調(diào)系統(tǒng)制冷故障改進提升研究

        2022-11-07 02:16:34李豪杰崔飛蝶
        汽車電器 2022年9期
        關(guān)鍵詞:故障

        許 豐,李豪杰,崔飛蝶

        (徐州徐工汽車制造有限公司,江蘇 徐州 221000)

        近年來,隨著人們生活水平和生活品質(zhì)的提高,對汽車空調(diào)的制冷效果和舒適性要求也隨之越來越高。空調(diào)一旦失效,將嚴重影響駕乘人員的乘車環(huán)境,危及行車安全。商用車空調(diào)系統(tǒng)常見失效模式主要有空調(diào)不制冷、空調(diào)不涼、空調(diào)不工作等,深入分析發(fā)現(xiàn)可將失效模式進一步細分為:壓縮機失效、空調(diào)管路失效、控制面板失效、蒸發(fā)器溫度傳感器失效、冷凝器失效等。本文主要就5類失效模式具體分析并提出相應(yīng)解決方案。

        1 汽車空調(diào)制冷過程原理

        如圖1所示,汽車空調(diào)制冷分為5個過程:①壓縮機通過發(fā)動機皮帶驅(qū)動,吸入蒸發(fā)器出口處低溫低壓的氣態(tài)制冷劑并壓縮成高溫高壓的氣態(tài)排向冷凝器;②高溫高壓的氣態(tài)制冷劑氣體進入冷凝器,經(jīng)過冷凝器的散熱后變成高溫高壓的液體;③高溫高壓的液態(tài)制冷劑通過儲液干燥器的儲存、干燥和過濾后進入膨脹閥;④液態(tài)制冷劑經(jīng)過膨脹閥節(jié)流后,壓力急劇下降,以霧狀進入蒸發(fā)器;⑤霧狀液態(tài)制冷劑經(jīng)過蒸發(fā)器變成氣態(tài),同時制冷劑在蒸發(fā)器內(nèi)大量吸收周圍熱量,車內(nèi)溫度降低。

        圖1 汽車空調(diào)制冷過程

        2 壓縮機

        2.1 壓縮機基本結(jié)構(gòu)和工作原理

        如圖2所示,汽車發(fā)動機啟動,汽車空調(diào)未開時,發(fā)動機皮帶帶動壓縮機離合器的皮帶輪空轉(zhuǎn);當空調(diào)啟動,離合器線圈通電,電磁力使驅(qū)動盤與皮帶輪吸合,發(fā)動機帶輪帶動離合器帶輪、驅(qū)動盤、驅(qū)動軸、斜盤同步旋轉(zhuǎn);斜盤旋轉(zhuǎn)驅(qū)動活塞在缸孔內(nèi)作往復(fù)運動,活塞的往復(fù)運動使缸內(nèi)容積發(fā)生擴大和縮小的交替變化,缸內(nèi)容積擴大時,缸內(nèi)制冷劑氣體壓力降低,排氣閥關(guān)閉,蒸發(fā)器內(nèi)的制冷劑氣體通過后蓋吸氣口、吸氣通道、吸氣閥被吸入缸內(nèi),缸內(nèi)容積縮小時,缸內(nèi)制冷劑氣體壓力升高;吸氣閥關(guān)閉,高壓制冷劑氣體推開排氣閥,通過后蓋排氣口進入冷凝器,參與冷凝、降壓、蒸發(fā)的制冷循環(huán)過程。

        圖2 壓縮機結(jié)構(gòu)示意圖

        壓縮機在空調(diào)系統(tǒng)制冷過程中承擔著“心臟”的作用。在壓縮機匹配選型過程中,應(yīng)滿足GB/T 21360—2018《汽車空調(diào)用制冷劑壓縮機》標準中的要求,主要有:內(nèi)部清潔度、含水量、COP值、噪聲值等。汽車空調(diào)壓縮機的產(chǎn)品種類包括:往復(fù)活塞式、活塞斜盤式、回轉(zhuǎn)式(旋葉式、滾動活塞式、螺桿式、三角轉(zhuǎn)子式、渦旋式等)等;目前燃油車較多主要采用斜盤活塞式壓縮機。從故障件分析看失效模式有壓縮機內(nèi)部閥片斷裂、主軸斷裂、離合器燒壞。

        2.2 壓縮機內(nèi)部閥片斷裂

        1)故障現(xiàn)象:根據(jù)故障件的拆解情況看,故障件主要體現(xiàn)為內(nèi)部閥片斷裂、變色,通過對比色譜圖,故障件溫度大于440℉接近500℉(圖3、圖4)。

        圖3 色譜圖

        圖4 壓縮機閥片斷裂、變色

        2)原因分析:壓縮機在長時間工作時系統(tǒng)溫度(>120℃)維持在較高位置使內(nèi)部潤滑油粘度下降,壓縮機內(nèi)部部件長時間運行在高溫環(huán)境,壓縮機吸氣閥片長時間受高溫影響,材料發(fā)生變化,出現(xiàn)脆性斷裂。

        3)改進提升:對閥片材料進行優(yōu)化,由碳鋼Sandvik 20C升級為不銹鋼閥片鋼7C27Mo2(服役溫度為300℃),提高閥片耐高溫性能以及疲勞強度。

        2.3 主軸斷裂

        1)故障現(xiàn)象:拆解主軸斷裂故障件,檢測發(fā)現(xiàn)前蓋回油孔存在異物堵塞(圖5),初步判斷是主要故障原因,同時抽檢庫存合格物料拆解驗證,發(fā)現(xiàn)前蓋回油孔正常貫通。

        圖5 回油孔堵塞

        2)原因分析:前蓋回油孔有加工殘留物→堵塞回油孔→壓縮機運行時主軸和軸承內(nèi)圈無法回油→壓縮機軸承損傷→壓縮機主軸斷裂→壓縮機失效。

        3)改進提升:優(yōu)化生產(chǎn)工序作業(yè)指導,油孔加工完成清洗后,增加使用氣槍清理油孔內(nèi)殘留物要求,下線前再次清洗;并增加100%檢驗油孔要求。

        2.4 離合器燒壞

        1)故障現(xiàn)象:拆解故障件發(fā)現(xiàn),吸盤與皮帶輪接觸面有明顯打滑痕跡且離合器線圈燒壞(圖6)。

        圖6 離合器故障

        2)原因分析:初步懷疑是壓縮機內(nèi)部載荷大,超出要求或空轉(zhuǎn)時扭矩偏大,造成打滑損壞或在冷凝器臟堵或冷凝器散熱不良時,壓縮機運轉(zhuǎn)扭矩過大,吸盤和皮帶輪打滑,產(chǎn)生高溫,導致離合器燒壞。

        3)改進提升:皮帶輪摩擦面增加電泳漆處理,提高離合器靜摩擦扭矩,提升至35Nm(圖7)。

        圖7 離合器靜摩擦力測試

        由于壓縮機在空調(diào)制冷過程中承擔著重要的作用,除了壓縮機自身的品質(zhì)問外,使用環(huán)境、操作習慣、冷凝器芯體性能、蒸發(fā)器芯體性能、膨脹閥選型、壓縮機皮帶松緊度等因素也間接或者直接影響著壓縮機的品質(zhì)可靠性和使用壽命。其中壓縮機皮帶與壓縮機直接相連,為其提供動力,所以皮帶松緊度較為關(guān)鍵,檢查皮帶的松緊度的方法有兩種:一是用拇指全力壓下皮帶中點,若能壓下15~20mm,則說明松緊度適當,否則應(yīng)進行調(diào)整;另一種是在皮帶中間位置用手翻動皮帶,能轉(zhuǎn)90°為宜,若轉(zhuǎn)動角度過多,則為皮帶松弛,應(yīng)加以張緊,若用手翻轉(zhuǎn)不動或翻轉(zhuǎn)角度過小,則說明皮帶過緊,應(yīng)稍微調(diào)松一點。另外,通過市場調(diào)研汽車壓縮機正常使用的故障率,正常水平應(yīng)該在1%以下(圖8),高于以上應(yīng)注意系統(tǒng)的匹配改進提升。

        圖8 壓縮機故障率調(diào)研

        3 空調(diào)管路

        由于汽車空調(diào)的各部分總成一般分散安裝在汽車的不同位置,空調(diào)管路就像人體血管一樣,負責將這些分散的部件連接起來,從而使一套完整的汽車空調(diào)系統(tǒng)有序工作??照{(diào)管路通常由鋁管、空調(diào)膠管及其他管路附件組合而成。從故障件分析看,失效模式有管路接口密封不嚴泄漏、管路干涉磨損泄漏。

        3.1 管路接口密封不嚴泄漏

        1)故障現(xiàn)象:通過對實車管路排查,發(fā)現(xiàn)空調(diào)管路前端密封圈裝配不到位、裸露,車輛在惡劣路況長時間運行時,管路振動松脫導致冷媒泄漏,空調(diào)不制冷(圖9)。

        圖9 管路密封圈

        2)改進提升:經(jīng)過對比行業(yè)和乘用車的管路設(shè)計結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),行業(yè)目前普遍采用徑向密封結(jié)構(gòu)(圖10),徑向密封結(jié)構(gòu)的密封圈鑲嵌在管路上,不易滑動,裝配時能完全進入到膨脹閥內(nèi)部,保證了密封可靠性。

        圖10 徑向密封結(jié)構(gòu)

        3.2 管路干涉磨損

        1)故障現(xiàn)象:通過對故障件和市場車輛檢測發(fā)現(xiàn),管路與周邊間隙較小動態(tài)磨損等問題,導致空調(diào)管路出現(xiàn)磨損、破裂,冷媒泄漏,空調(diào)不制冷(圖11)。

        圖11 管路磨損

        2)改進提升:①編制汽車空調(diào)管路設(shè)計和布置規(guī)范,要求管路設(shè)計和布置分層設(shè)計,做好設(shè)計規(guī)范的落地及傳承,規(guī)范設(shè)計文件及設(shè)計人員的設(shè)計方法,避免不同設(shè)計人員繪制不統(tǒng)一問題;②形成空調(diào)管路布置評審規(guī)范,對管路的設(shè)計狀態(tài)進行靜態(tài)及動態(tài)評估,并在樣車裝配評審時按照規(guī)范要求有針對性地進行管路評審,并留存評審記錄便于后期反查。

        管路設(shè)計時既要考慮固定合理,同時也要考慮預(yù)留管路長度的長短,既不冗余,又要滿足振動或翻轉(zhuǎn)余量。

        4 控制面板

        控制面板由運動組件、開關(guān)、顯示部件和電子元件等組成,用于控制空調(diào)系統(tǒng)的部件。在空調(diào)系統(tǒng)中控制面板承擔著大腦的作用,控制著壓縮機、鼓風機、轉(zhuǎn)向電機等部件實現(xiàn)不同的功能。從市場故障件分析看,主要失效模式有控制面板突然黑屏/關(guān)機、A/C按鍵突然失效。

        4.1 控制面板突然黑屏/關(guān)機

        1)故障現(xiàn)象:某款車輛車主在空調(diào)正常使用過程中控制面板突然黑屏/關(guān)機,經(jīng)過一段時間后又恢復(fù)正常。反復(fù)出現(xiàn)此現(xiàn)象,通過更換控制面板等部件也無法排除此問題(圖12)。

        圖12 控制面板

        2)原因分析:經(jīng)過對現(xiàn)場情況查看,確認為對講機距離控制面板較近時故障發(fā)生,遠離時控制面板回復(fù)正常,初步判斷控制面板易受到對講機干擾,抗干擾能力不足。

        3)改進提升:優(yōu)化控制面板硬件電路,單片機處10M 5032封裝無源晶振升級為10M 5032有源晶振,提升面板抗擾能力;同時提醒車主使用正規(guī)的對講機產(chǎn)品。高強度微波輻射對人體危害已被公認,但低強度微波輻射(<1mW/cm)對人體影響仍有爭議。低強度微波輻射對人體具有非致熱效應(yīng)作用。長期接觸低強度微波輻射對人體心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)有一定的影響(對講機產(chǎn)品選擇原則:不工作時低頻輻射小于10V/m,工作時低頻輻射小于159.5V/m)。因此使用正規(guī)合格的對講機既保障了空調(diào)正常使用,又減少對人體的輻射危害。

        4.2 A/C按鍵突然失效

        1)故障現(xiàn)象:某款車輛車主在使用完空調(diào)后關(guān)機,再次上電重啟空調(diào)按下A/C按鍵,壓縮機不工作,經(jīng)過一段時間放置后無法恢復(fù)正常。

        2)原因分析:拆解線路板分析,測量AC-Control端MOS管輸出端電壓為19.7V,測量正常部件AC-Control端MOS管

        為4.5V,初步判斷是整車大電流沖擊導致MOS管損壞(圖13)。

        圖13 控制面板測量

        3)改進提升:在A/C信號控制端增加防反接二極管M7和TVS管,增加繼電器反向電動勢保護能力(圖14)。

        圖14 控制面板保護電路

        5 蒸發(fā)器溫度傳感器

        溫度傳感器是指能感受溫度并轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的傳感器。按照測量方式可以分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。蒸發(fā)器溫度傳感器的作用是當溫度達到設(shè)定要求時斷開壓縮機電路,壓縮機停止工作,溫度高于一定值時接通壓縮機電路。從市場故障件分析看,主要失效模式為空調(diào)管路結(jié)冰。

        1)故障現(xiàn)象:某款車輛車主在正常使用時,風量變小且出風溫度不涼,駕駛室制冷降溫效果差,排查發(fā)現(xiàn)膨脹閥端空調(diào)管路結(jié)冰。

        2)原因分析:空調(diào)管路結(jié)冰初步懷疑是蒸發(fā)器持續(xù)降溫并在表面結(jié)霜,壓縮機保護措施未起作用,蒸發(fā)器芯體不斷降溫將表面結(jié)晶水凝結(jié)成冰層,并延伸到管路端。此時風阻變大,鼓風機風量變小,進氣溫度熱量吸收較差,出風溫度無法下降。在蒸發(fā)器芯體上的蒸發(fā)器溫度傳感器此時沒有損壞,初步判斷是傳感器放置位置或參數(shù)定義不合理導致。為進一步明確原因,進行蒸發(fā)器芯體表面溫度分布測試,前期定義蒸發(fā)器溫度參數(shù)為2~4℃(圖15)。

        圖15 蒸發(fā)器溫度傳感器測試

        從測量結(jié)果看蒸發(fā)器溫度分布過低,會出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象,需要改進,傳感器布置點接近蒸發(fā)器芯體溫度,布置合理。

        3)改進提升:進一步改進傳感器參數(shù)定義并進行測量3.5~5.5℃(圖16)。

        圖16 蒸發(fā)器溫度傳感器改進測試

        從測量結(jié)果看,整體溫度分布接近結(jié)冰點,但沒有超過結(jié)冰點,無結(jié)冰風險。

        6 冷凝器

        冷凝器是將氣態(tài)制冷劑冷卻并冷凝為液態(tài)的熱交換器。從市場故障件分析看,主要失效模式有冷凝器表面臟堵、冷凝器與周邊間隙不合理影響散熱。

        1)故障現(xiàn)象:某款車輛在夏季高溫環(huán)境下空調(diào)系統(tǒng)制冷效果差、壓縮機頻繁啟停、系統(tǒng)壓力過高等現(xiàn)象頻繁發(fā)生。

        2)原因分析:系統(tǒng)壓力異常的原因,冷凝器散熱效果不佳[①表面過臟,空氣不流通;②內(nèi)部堵塞;③電子扇不工作;④發(fā)動機(散熱器)水溫過高等] 導致低壓低高壓高的故障,嚴重的會導致低壓高高壓高。經(jīng)過排查走訪發(fā)現(xiàn)冷凝器臟堵明顯,導致冷凝器散熱效果差,冷凝器高溫引起系統(tǒng)壓力高,壓縮機停機保護(圖17)。

        3)改進提升:冷凝器定期保養(yǎng)沖洗,改進使用習慣,增強保養(yǎng)清理意識,避免因小問題帶來的系統(tǒng)性損壞。

        同時由于冷凝器布置位置周邊有水箱散熱器、車架梁、保險杠等部件,空間狹小擁擠,為保證冷凝器散熱效果,冷凝器與水箱的間隙在10~25mm為最佳,過大或過小都會帶來一些不利的影響。冷凝器固定處需增加軟墊等減振措施,避免長時間劇烈振動造成變形。

        圖17 冷凝器表面臟堵

        7 總結(jié)

        空調(diào)系統(tǒng)的故障改進提升是一個系統(tǒng)性的工程,往往需要考慮各種因素影響,但是空調(diào)制冷系統(tǒng)故障也會存在一定的規(guī)律性,維修人員可以依據(jù)汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)的工作原理分析故障產(chǎn)生的因果關(guān)系,堅持先易后難的原則。同時,排查和維修系統(tǒng)故障時不要急于拆卸更換系統(tǒng)零部件,而應(yīng)在科學周密的檢測基礎(chǔ)上查找故障部位,再針對性篩選排除故障,減少維修工作量。另外,通過對空調(diào)設(shè)計和生產(chǎn)工藝等的過程改進提升,將大大減少后期故障的發(fā)生,節(jié)省企業(yè)市場改進費用的投入,實現(xiàn)增產(chǎn)增效的目的。本文就商用車空調(diào)常見5類失效模式具體分析并提出相應(yīng)解決方案,對于提升空調(diào)系統(tǒng)品質(zhì)具有一定的借鑒意義。

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