宋慶偉,伍安胥,陳 遜,李春來,相運成,任 毅,劉海濤
(1.中車長春軌道客車股份有限公司,吉林 長春 130062;2.中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司,江蘇 常州 213000;3.吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林 長春 130062)
近年來,在地鐵車輛服役過程中車輪踏面出現(xiàn)了多邊形磨耗現(xiàn)象,該現(xiàn)象加劇了輪軌動態(tài)相互作用,導(dǎo)致車輛和軌道產(chǎn)生強烈振動和噪聲,對車輛和軌道部件造成了破壞[1]。為了有效消除車輪多邊形磨耗,通常在車輛轉(zhuǎn)向架上安裝踏面修形器對車輪修形(圖1),進而減少后期維修的工作量,提高車輛運營利用率。
圖1 踏面修形器對車輪修形
踏面修形器主要由研磨子、氣缸作動器和研磨子托組成。研磨子由摩擦體和背板組成,研磨子安裝于研磨子托上,并通過安裝鉤防止脫落,如圖2所示。踏面修形器的研磨子按照一定的控制邏輯對車輪踏面持續(xù)施加磨削作用,從而消除車輪踏面多邊形,提高輪軌黏著系數(shù),延長車輪旋修周期和車輪使用壽命。由于個別踏面修形器在使用過程中背板出現(xiàn)裂紋,影響了車輛運用安全,所以,本文將針對踏面修形器背板裂紋原因進行分析,并制定有效措施,延長其使用壽命,保障車輛安全運行。
圖3為某地鐵車輛在運營約25萬km后研磨子背板出現(xiàn)裂紋,可以看出,裂紋位于背板與安裝鉤配合處。
圖2 踏面修形器結(jié)構(gòu)圖
圖3 踏面修形器背板裂紋
對開裂背板進行理化檢驗分析,分析結(jié)果表明,其化學(xué)成分、金相組織均滿足JIS G 3113:1990《汽車結(jié)構(gòu)用熱軋鋼板、薄板及鋼帶》中對SAPH400鋼板材料要求。如圖4所示,故障研磨子背板的微觀斷口表現(xiàn)為疲勞斷裂,裂源處可見疲勞貝殼紋,源區(qū)和擴展區(qū)表面均被磨光,瞬斷區(qū)呈韌窩微觀形貌,說明背板在運用過程中由于承受橫向彎曲應(yīng)力使其出現(xiàn)疲勞裂紋。
圖4 故障踏面修形器研磨子背板斷口微觀形貌
在生產(chǎn)現(xiàn)場,抽取新生產(chǎn)的研磨子背板實物實施滲透及磁粉檢測,結(jié)果顯示,踏面修形器背板未見異常,進一步說明原始裂紋缺陷出現(xiàn)在運用過程中。
為了進一步分析踏面修形器振動情況,在試驗車的軸箱和踏面修形器上加裝加速度傳感器,在運營正線上對試驗車進行轉(zhuǎn)向架振動測試[2-3]。測試前對車輪多邊形情況進行檢查和測量[4],發(fā)現(xiàn)試驗車存在車輪多邊形磨耗問題,以5階多邊形居多,且首尾車的車輪多邊形較為顯著。圖5、圖6分別為試驗車6車4軸右側(cè)車輪多邊形極坐標(biāo)圖和試驗車車輪多邊形階次圖。
圖5 試驗車6車4軸右側(cè)車輪多邊形極坐標(biāo)圖
圖6 試驗車車輪多邊形階次圖
對測試數(shù)據(jù)進行時域分析,結(jié)果顯示,開裂的踏面修形器振動加速度分別為496 m/s2(垂向)、509 m/s2(橫向)和430 m/s2(縱向),均遠遠大于IEC 61373:2010《鐵路應(yīng)用 鐵道車輛設(shè)備 沖擊和振動試驗》中2類要求的限度值(300 m/s2)。圖7為軸箱和踏面修形器振動加速度頻域圖,可以看出,6車4軸右軸箱存在45 Hz和400~437 Hz主頻,踏面修形器安裝座僅有45 Hz主頻,而5車4軸右軸箱僅存在400~437 Hz主頻,說明踏面修形器疲勞損傷主要是因45 Hz的振動產(chǎn)生的,且此主頻振動源自于輪軌振動[5]。
圖7 軸箱和踏面修形器振動加速度頻域圖
為了進一步分析45 Hz輪軌振動產(chǎn)生的原因,結(jié)合車輛參數(shù)進行計算,圖8為測試車輛試驗速度曲線圖。
圖8 測試車輛試驗速度曲線圖
測試區(qū)間車輛速度約為85 km/h,利用式(1)計算得出:車輪為5階多邊形時的軸箱主頻f為45 Hz,說明軸箱、踏面修形器的主要振動能量源自于車輪多邊形激勵。
(1)
式中:v——車輛試驗速度,取v=85 km/h;
D——車輪直徑,取D=835 mm;
n——車輪多邊形階次,取5。
可見,踏面修形器背板早期疲勞裂紋主要是車輪5階多邊形導(dǎo)致的。輪軌振動使踏面修形器存在45 Hz的主頻,振動能量較大,致使踏面修形器背板出現(xiàn)早期疲勞裂紋。
基于上述裂紋分析結(jié)果對用戶現(xiàn)場條件進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)由于地鐵公司不具備車輪旋修條件,地鐵車輛運營近3年未實施過車輪旋修。同時,考慮到后期維護成本,踏面修形器控制邏輯僅在車輪滑行時動作,致使前期車輪就出現(xiàn)多邊形問題,且未即時消除。因此,為了解決踏面修形器45 Hz異常振動問題,并兼顧踏面修形器維護經(jīng)濟性,本文通過優(yōu)化研磨子配方和踏面修形器控制邏輯兩方面來消除車輪多邊形,并針對優(yōu)化方案進行持續(xù)1年的跟蹤試驗,最終通過車輪多邊形擴展趨勢和研磨子磨損情況確定最優(yōu)方案。
鑒于現(xiàn)車車輪及產(chǎn)品狀態(tài),選用2種配方研磨子開展跟蹤試驗:
(1) QSA01配方。為現(xiàn)車配方,為車輪增黏而研發(fā),質(zhì)量大(約2 kg),含少量銅元素;
(2) QSB02配方。為新配方,為車輪修形而研發(fā),質(zhì)量小(約1.1 kg),綠色環(huán)保。
由于目前車輪已存在多邊形問題,控制邏輯不僅要對多邊形進行抑制,還需要對現(xiàn)車多邊形進行修復(fù),特制訂4種優(yōu)化控制邏輯,如表1所示。
表1 4種優(yōu)化控制邏輯
按照優(yōu)化后的研磨子配方和控制邏輯對4列車進行了運營跟蹤試驗,試驗方案見表2。
表2 運營跟蹤試驗方案
2.3.1 模式1
模式1的實施條件是車輪未旋修。在模式1條件下,踏面修形器單程動作54次,作用里程占比為43%,踏面修形器使用壽命約為6.7萬km。模式1試驗的車輪多邊形改善情況如圖9所示,可以看出采用QSB02配方的車輛車輪多邊形磨耗改善效果優(yōu)于QSA01配方。
2.3.2 模式2
模式2的實施條件是車輪未旋修。在模式2條件下,踏面修形器單程動作46次,作用里程占比為42.8%,踏面修形器使用壽命約為7.6萬km。模式2試驗的車輪多邊形改善情況如圖10所示,可以看出,采用QSB02配方的車輛車輪多邊形磨耗改善效果優(yōu)于QSA01配方。
圖9 模式1試驗結(jié)果
圖10 模式2試驗結(jié)果
2.3.3 模式3
模式3實施條件是車輪未旋修。在模式3條件下,踏面修形器單程動作30次,作用里程占比為36.2%,踏面修形器使用壽命約為6.7萬km。模式3試驗的車輪多邊形改善情況如圖11所示,可以看出,采用QSA01配方的車輛車輪多邊形磨耗改善不明顯。
2.3.4 模式4
模式4的實施條件是車輪旋修。在模式4條件下,踏面修形器單程動作18次,作用里程占比為20%,試驗運行里程為5.5萬km,按照研磨子磨損量推測其使用壽命約為15萬km。試驗結(jié)果及車輪多邊形改善情況如圖12所示,可以看出,2個配方均可對車輪多邊形起到抑制作用,但采用QSB02配方的車輛車輪多邊形磨耗改善效果優(yōu)于QSA01配方。
圖11 模式3試驗結(jié)果
圖12 模式4試驗結(jié)果
本文對車輪踏面修形器裂紋產(chǎn)生的原因進行了分析,證實了地鐵車輛車輪引起踏面修形器產(chǎn)生45 Hz的高頻振動,由于沖擊振動能量較大,導(dǎo)致其出現(xiàn)早期疲勞裂紋。通過優(yōu)化研磨子配方和踏面修形器控制邏輯,可有效消除車輪多邊形,解決研磨子背板產(chǎn)生的疲勞裂紋問題。對于現(xiàn)場未旋修的車輛,車輪已存在多邊形磨耗情況,宜采用控制邏輯模式2+QSB02配方研磨子方式;對于已旋修或新造車輛,車輪初始狀態(tài)較好,宜采用控制模式4+QSB02配方研磨子方式。同時,結(jié)合現(xiàn)場車輛維修要求,定期對車輪踏面進行維護,可消除異常振動。建議結(jié)合現(xiàn)場車輛維修策略進一步優(yōu)化控制邏輯,提高車輪踏面修形器的經(jīng)濟性。