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        客車座椅靠背晃動異響分析及控制

        2022-10-29 01:29:42朱廣棟向洪博
        客車技術(shù)與研究 2022年5期

        王 健, 朱廣棟,向洪博

        (1.山東通盛汽車科技有限公司,山東 聊城 252000;2.中通客車股份有限公司,山東 聊城 252000)

        某款客車在顛簸路面測試時,其座椅靠背出現(xiàn)晃動明顯,并產(chǎn)生“嗒嗒”異響的問題,引起客戶抱怨。本文對此問題進行分析,制定成本最低的改進方案,以期通過較小的改進達到解決該問題的目的。

        1 異響位置排查及原因分析

        1.1 異響位置排查

        客車乘客座椅骨架主要由背骨架、連接螺栓、座骨架、氣彈簧調(diào)節(jié)手柄與氣彈簧等組成,如圖1所示。經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn),異響產(chǎn)生于座椅背骨架與座骨架的螺栓連接處(即異響處1),以及安裝氣彈簧的背骨架與座骨架相鄰的區(qū)域(即異響處2)。

        簡易快速確定異響源的方法是將異響處的零部件逐個取出或固定,用力敲擊座椅靠背,如果異響消失,則取出或固定的零部件即為異響源。選取三組問題座椅樣品,將座椅樣品1的連接螺栓(圖1所示)取出,在螺栓連接位置將背骨架與座骨架采用焊接方式固定后,靠背晃動量下降,異響處1的異響消失,但異響處2的異響仍然存在;將座椅樣品2在如圖1所示焊接處的位置將背骨架與座骨架采用焊接的方式固定后,異響處2的異響消失,但異響處1的異響仍然存在;將座椅樣品3同時采用上述兩種方式處理后,座椅靠背晃動量顯著下降,異響全部消失。由此可判定靠背晃動異響是由背骨架與座骨架的連接螺栓、背骨架與座骨架引起的。下面分別對這兩部分進行詳細分析。

        圖1 座椅骨架結(jié)構(gòu)簡圖

        1.2 原因分析

        1.2.1 對于異響處1的原因分析

        圖1中,靠背骨架與座骨架用連接螺栓鉸接于A點;氣彈簧分別與座骨架鉸接于C點、與背骨架連接于B點。當(dāng)座椅隨整車振動時,座椅骨架繞著點A、B、C做旋轉(zhuǎn)運動,當(dāng)A、B、C三個旋轉(zhuǎn)中心點有間隙時,靠背或座骨架在A、B、C處產(chǎn)生晃動沖擊噪聲。點C處為彈簧固定銷過盈配合連接,沒有間隙,不會引起晃動;點B處是鉸孔螺栓連接,為間隙配合,但間隙較小,不易引起晃動;點A處為螺栓連接孔,為方便安裝,此處間隙較大,是引起靠背晃動異響處1噪聲的主要來源。

        點A處的連接方式具體如圖2所示??勘彻羌芘c座骨架通過螺栓和襯套連接在一起。其中襯套將背骨架與螺栓隔離,防止靠背調(diào)節(jié)角度旋轉(zhuǎn)時帶動螺栓旋轉(zhuǎn)引起螺栓松脫。螺栓與座骨架之間為螺紋連接,之間沒有間隙;襯套與背骨架之間徑向間隙較??;而固定座椅的螺栓與襯套徑向之間為間隙配合,M10的螺栓外徑為9.764 mm,軸套內(nèi)徑為10 mm,存在0.236 mm徑向間隙。襯套臺階與座骨架的距離為6 mm,背骨架的厚度為5.8 mm,存在0.2 mm的軸向間隙。間隙過大易讓靠背產(chǎn)生晃動噪聲。

        圖2 點A連接示意圖

        1.2.2 對于異響處2的原因分析

        圖1中,背骨架底部與座骨架后部的間隙為2 mm,預(yù)留間隙較小,靠背繞A點晃動時,其B端晃動量大時易于此處與座骨架發(fā)生碰撞,這是此處產(chǎn)生異響的直接原因。整改時,預(yù)留間隙不能再加大,只能從減小背骨架B端的晃動量著手,即應(yīng)增強背骨架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,使背骨架與座骨架之間發(fā)生的相對運動更小。結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較差,整車振動時易產(chǎn)生晃動,是產(chǎn)生異響的根本原因。應(yīng)在背骨架上增加一限位,并加一個預(yù)緊力,使之形成穩(wěn)定的三角形受力狀態(tài)。

        2 改進措施與效果

        2.1 改進措施

        1)針對連接螺栓處間隙大導(dǎo)致異響處1產(chǎn)生噪聲的問題,應(yīng)減小配合間隙。徑向間隙采用優(yōu)化公差尺寸,將螺栓改為鉸孔螺栓,并將螺栓與軸套接觸面的配合公差調(diào)整為H7/g6的間隙配合,將0.236 mm的間隙減至0.024 mm,減小螺栓與軸套的徑向間隙。軸向間隙采用增加碟簧的方式,在襯套與背骨架之間增加一件碟簧,如圖3所示,將軸向間隙減小至0.025 mm,并利用碟簧高減振性能吸收靠背晃動時的沖擊,有效降低了靠背晃動異響。

        圖3 增加碟簧示意圖

        2)針對背骨架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較差導(dǎo)致異響處2產(chǎn)生噪聲的問題,為背骨架增加一個限位并施加一個預(yù)緊力。增加限位有兩種方案。方案1是增加氣彈簧的長度,將背骨架旋轉(zhuǎn)至與座骨架接觸的位置。此方案雖然能解決晃動異響的問題,但存在靠背角度調(diào)節(jié)回位時背骨架與座骨架接觸位置骨架表面塑粉易脫落的問題,且由于背骨架的杠桿原理,背骨架底部較小的旋轉(zhuǎn)尺寸變動會引起靠背上端較大的尺寸變動,導(dǎo)致靠背角度變小,降低乘坐舒適性。方案2是在背骨架與座骨架之間增加墊塊。本文用3種不同材料的墊塊進行了試驗:首先是在座骨架上焊接鋼板墊塊,存在方案1中塑粉易脫落的弊端;其次是采用粘貼毛氈,初期改善效果較好,但后期毛氈易被背骨架撞擊破損,異響問題不能徹底解決;三是在背骨架的后端增加尼龍墊塊。尼龍墊塊最佳位置應(yīng)添加在座骨架與背骨架的碰撞異響處,因背骨架的結(jié)構(gòu)限制尼龍墊塊不易安裝在此處,將尼龍墊塊安裝在最靠近此處的位置,如圖4所示。尼龍墊塊方式避免了方案1的弊端,也解決了添加毛氈耐久性差的問題,還增大了背骨架底部與座骨架后部的間隙,使背骨架碰撞不到座骨架。當(dāng)背骨架與座骨架之間增加的墊塊的厚度大于異響處2的間隙(2 mm)時,即可利用氣彈簧的伸展力,為背骨架施加一個預(yù)緊力。

        圖4 異響處2的優(yōu)化方案示意圖

        2.2 效果驗證

        采用2.1節(jié)中第1)條和2.1節(jié)中第2)條的方案2(加尼龍墊塊)的改進措施后,通過同樣工況路試,靠背無明顯晃動異響發(fā)生,改善效果較好。

        3 結(jié)束語

        本文基于座椅靠背晃動問題提出了一種優(yōu)化方案,通過座椅裝車跟蹤驗證,有效減小了座椅考靠背晃動,解決了噪聲問題。該改進方案優(yōu)化效果較好,改善了座椅整體NVH性能,提升了座椅乘坐舒適性。

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