饒 暉
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
銅作為一種自然資源,我國(guó)對(duì)外國(guó)的依賴(lài)性非常大,在銅冶煉生產(chǎn)當(dāng)中,經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生很多的爐渣廢物,如貴溪冶煉廠每年產(chǎn)出160余萬(wàn)t爐渣,這些爐渣主要為閃速爐渣、轉(zhuǎn)爐渣和卡爾多爐渣,混合后的爐渣含銅品位低,如果將這種銅渣進(jìn)行直接回爐,回收率極低,因此渣選礦[1]孕育而生,而爐渣緩冷[2]工序則是銅冶煉工廠的重要危險(xiǎn)源。
爐渣緩冷的方式分為自然緩冷和冷卻水緩冷兩種,自然緩冷是指熔煉系統(tǒng)的爐渣通過(guò)排渣溜槽排入渣包,渣包裝好爐渣后,由渣包車(chē)將熱渣運(yùn)輸?shù)皆徖鋱?chǎng)包位,靜置進(jìn)行自然降溫的過(guò)程,自然緩冷時(shí)間視渣性而定。冷卻水緩冷是指自然緩冷結(jié)束后,開(kāi)啟對(duì)應(yīng)渣包的冷卻水,對(duì)熱渣進(jìn)行水冷降溫的過(guò)程。翻包前,人工用測(cè)溫槍對(duì)待翻渣包外壁測(cè)溫,翻包標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為外壁溫度≤50℃,否則調(diào)入二次緩冷,其流程圖如圖1所示。
圖1 爐渣緩冷流程圖
爐渣緩冷雖然為浮選創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件,但也存在緩冷和倒渣過(guò)程中發(fā)生放炮[3]的重大安全隱患,幾乎每年都發(fā)生爐渣放炮炸傷人員和燒毀車(chē)輛的事故,甚至有個(gè)別銅冶煉工廠因放炮,造成周邊居民房屋燒毀等,嚴(yán)重威脅著現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和周邊設(shè)備設(shè)施的安全。生產(chǎn)實(shí)踐中,發(fā)生爐渣放炮,有三種原因:冶煉后的渣性不穩(wěn)定、不同爐渣混裝入渣包、緩冷水質(zhì)的影響。本文著重針對(duì)緩冷水質(zhì)對(duì)爐渣緩冷的效果和影響展開(kāi)試驗(yàn)研究。
爐渣緩冷水全部收集后循環(huán)使用,由于高溫爐渣在水冷的過(guò)程中會(huì)蒸發(fā)大量的水(以貴溪冶煉廠的兩個(gè)緩冷工序?yàn)槔?,正常情況下,每天消耗1 000~1 400 m3水),因此需要補(bǔ)充大量的水。
銅冶煉的生產(chǎn)過(guò)程中,有大量的廢水產(chǎn)生,為節(jié)約水資源和避免污染環(huán)境,試驗(yàn)使用中水、反滲透水、深井水、回水[4]、工業(yè)新水作為爐渣緩冷介質(zhì)對(duì)爐渣緩冷的效果,尋求一種或多種既能有效節(jié)約水資源,又能確保爐渣緩冷安全的工廠廢水。
中水即硫酸車(chē)間的廢酸和各車(chē)間收集過(guò)來(lái)的廢水[5],通過(guò)硫化工序(添加硫氫化鈉反應(yīng)除銅除砷)+石膏、廢水除氟工序(添加石灰乳及硫酸鋁除氟)+中和電化學(xué)(添加石灰進(jìn)一步除砷)后的水。
2.1.1 中水緩冷試驗(yàn)
12月11日,緩冷工序正常作業(yè)和緩冷水池液位允許的前提下,補(bǔ)加中水,約18 m3/h。
2.1.2 中水緩冷效果
補(bǔ)加中水的第四天,渣包包壁開(kāi)始出現(xiàn)白色結(jié)晶鹽,達(dá)到翻包溫度時(shí),開(kāi)始翻出整包,錘打機(jī)破碎整包表面后,整包內(nèi)部溫度仍有250℃以上,破碎后爐渣中心為高溫紅心爐渣。為了翻包的安全,12月18日,停止補(bǔ)加中水試驗(yàn),直至12月22日,才不再翻出整包和紅包,包壁和爐渣表面白色結(jié)晶鹽逐漸消失。本次共補(bǔ)加中水約1 360 m3,翻出整包186個(gè),其中紅包142個(gè),見(jiàn)表1。
表1 補(bǔ)加水中情況
反滲透水是動(dòng)力車(chē)間利用反滲透(RO)純水裝置去除工業(yè)自來(lái)水中的微量難熔鹽、微生物、有機(jī)和無(wú)機(jī)雜質(zhì)顆粒等,經(jīng)過(guò)一、二級(jí)反滲透系統(tǒng)過(guò)濾和脫鹽后,未能通過(guò)RO膜組的含有雜質(zhì)廢水。
2.2.1 反滲透水緩冷試驗(yàn)
8月14日,緩冷工序正常作業(yè)和緩冷水池液位允許的前提下,補(bǔ)加反滲透水,約20 m3/h。
2.2.2 反滲透水緩冷效果
試驗(yàn)期間共補(bǔ)加約1 560 m3反滲透水,渣包外壁只有少量白色結(jié)晶鹽,翻渣正常,未翻出整包和紅包,見(jiàn)表2。
表2 補(bǔ)加反滲透水情況
深井水是備料車(chē)間用以?xún)?chǔ)藏精礦庫(kù)內(nèi)的滲水,防止銅精礦浸水,而在精礦庫(kù)內(nèi)向地面以下深挖6 m左右的深井中的水。
2.3.1 深井水緩冷試驗(yàn)
6月30日,緩冷工序正常作業(yè)和緩冷水池液位允許的前提下,補(bǔ)加深井水,約24 m3/h。
2.3.2 深井水緩冷效果
試驗(yàn)期間共補(bǔ)加約530 m3深井水,渣包外壁只有少量白色結(jié)晶鹽,未翻出整包和紅包,見(jiàn)表3。
表3 補(bǔ)加深井水情況
回水是渣選礦經(jīng)過(guò)選別作業(yè)后的精礦和尾礦礦漿,輸送至精、尾礦濃密機(jī)進(jìn)行濃縮、沉降,并添加石灰或碳酸氫鈉作為pH調(diào)整劑,濃密機(jī)溢流出的弱堿性水。
2.4.1 部分回水緩冷試驗(yàn)
2月26日,緩冷工序正常作業(yè)和緩冷水池液位允許的前提下,補(bǔ)加回水,約40 m3/h。
2.4.2 部分回水緩冷效果
補(bǔ)加回水的第五天,渣包包壁出現(xiàn)白色結(jié)晶鹽,達(dá)到翻包溫度時(shí),開(kāi)始翻出整包,錘打機(jī)在翻包點(diǎn)破碎整包后,整包中心為紅包,爐渣表面有白色結(jié)晶,隨著補(bǔ)加回水時(shí)間越長(zhǎng)翻出紅包數(shù)量越多,前期翻出的紅包為固態(tài)紅心的爐渣,后期翻出的紅包為高溫液態(tài)爐渣,嚴(yán)重威脅到人員和車(chē)輛的安全。3月5日,為了翻包的安全,停止補(bǔ)加回水試驗(yàn),直至3月11日,才不再翻出紅包,包壁和爐渣表面白色結(jié)晶逐漸消失。試驗(yàn)期間共補(bǔ)加生產(chǎn)回水約3 740 m3,翻出整包143個(gè),其中紅包129個(gè),見(jiàn)表4。
表4 補(bǔ)加回水情況
1.全回水緩冷試驗(yàn)。渣包車(chē)從熔煉車(chē)間連續(xù)運(yùn)來(lái)四個(gè)裝滿(mǎn)熱渣的渣包防置在指定包位上,完全使用回水進(jìn)行噴淋冷卻。
2.完全回水緩冷效果。全使用回水噴淋緩冷,渣包表面出現(xiàn)大量白色結(jié)晶鹽,總緩冷時(shí)間55 h以上可滿(mǎn)足渣包緩冷要求,可以翻包,見(jiàn)表5。翻包時(shí)有整包、紅包,大塊比較多,不易摔碎。
表5 完全使用回水情況
工業(yè)新水是指取自地下的井水、江河湖泊的地表水或市政管網(wǎng)的自來(lái)水,通過(guò)一般凈化后,提供給工廠使用的工業(yè)用水。
2.5.1 工業(yè)新水緩冷試驗(yàn)
渣包車(chē)從熔煉車(chē)間連續(xù)運(yùn)來(lái)四個(gè)裝滿(mǎn)熱渣的渣包放置在指定包位上,完全使用工業(yè)新水進(jìn)行噴淋冷卻。
2.5.2 工業(yè)新水緩冷效果
完全使用清水噴淋緩冷,渣包外壁基本無(wú)白色結(jié)晶鹽,總緩冷時(shí)間約31~32 h即可滿(mǎn)足渣包緩冷要求,可以翻包,見(jiàn)表6。翻包時(shí)無(wú)整包、紅包,無(wú)大塊,易摔碎。
表6 完全使用工業(yè)新水情況
該兩種水對(duì)爐渣緩冷產(chǎn)生負(fù)面影響,主要原因是水中添加了含有Na+、Ca2+離子的藥劑,進(jìn)入爐渣緩冷過(guò)程中,水中的Na+、Ca2+離子在高溫的作用下,迅速形成結(jié)晶鹽,在爐渣緩冷過(guò)程中填滿(mǎn)爐渣表面裂縫,使得冷卻水進(jìn)入不了爐渣內(nèi)部進(jìn)行降溫;渣包外壁形成類(lèi)似保溫層的結(jié)晶鹽,渣包內(nèi)的高溫?zé)o法散發(fā)出來(lái)。補(bǔ)加中水或回水的前3~4 d還能正常維持爐渣緩冷,補(bǔ)加時(shí)間越長(zhǎng),Na+、Ca2+離子濃度越高,惡化程度越嚴(yán)重,即使渣包外壁溫度已達(dá)到規(guī)定翻包溫度以下,翻出來(lái)的爐渣易形成大塊,甚至翻出整包,整包中心仍存在高溫液態(tài)爐渣和紅包等現(xiàn)象,停止補(bǔ)加中水或回水后,對(duì)渣緩冷仍持續(xù)產(chǎn)生4~6 d的負(fù)面影響。
該三種水對(duì)爐渣緩冷起到了積極作用,翻出來(lái)的爐渣易碎,無(wú)大塊,無(wú)整包,內(nèi)部爐渣與渣包外壁溫度基本一致,達(dá)到了爐渣緩冷的預(yù)期效果。
近幾年,貴溪冶煉廠為了渣選爐渣緩冷工序的安全,嚴(yán)格控制緩冷水的使用,當(dāng)緩冷工序需要補(bǔ)加水時(shí),堅(jiān)決不使用含有Na+、Ca+離子的廢水,而是以反滲透水和深井水為主,工業(yè)新水為輔,同時(shí)強(qiáng)化操作人員嚴(yán)格執(zhí)行爐渣緩冷工藝操作規(guī)程,既能幫助工廠消耗部分廢水,又有效的杜絕了整包、紅包和渣包放炮等現(xiàn)象帶來(lái)的安全隱患。