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        天然氣制甲醇原料氧氣、氮?dú)夤芫€并網(wǎng)改造

        2022-10-26 01:38:24顧興博
        油氣田地面工程 2022年9期
        關(guān)鍵詞:工藝生產(chǎn)

        顧興博

        大慶油田化工有限公司市場開發(fā)分公司

        大慶油田化工集團(tuán)甲醇分公司現(xiàn)有4 500 m3/h(標(biāo)況,下同)空分裝置一套,生產(chǎn)的氧氣主要用于甲醇裝置純氧二段爐生產(chǎn),生產(chǎn)的氮?dú)庵饕糜诤铣砂毖b置生產(chǎn)液氨及本廠和周邊廠輔助用氮。醋酸分公司現(xiàn)有8 000 m3/h 空分裝置一套,生產(chǎn)的氧氣用于焦炭氣化爐制備高純度一氧化碳,氮?dú)庖徊糠钟糜贜HD 脫碳再生氣提,多余的氧氣、氮?dú)夥趴铡?/p>

        本著“把公用工程做精,優(yōu)化空分系統(tǒng),將醋酸空分裝置與甲醇空分裝置的氧氣、氮?dú)夤芫€聯(lián)網(wǎng),停運(yùn)甲醇空分裝置,實(shí)現(xiàn)氧氣、氮?dú)赓Y源共享”的原則,在不改變現(xiàn)有裝置主工藝流程的前提下進(jìn)行技術(shù)改造[1],實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)成本的目的。

        為此,將8 000 m3/h 空分裝置外送氧氣、氮?dú)夤芫€各加一條分支引至甲醇4 500 m3/h 空分裝置,同時(shí)給兩個(gè)廠供應(yīng)氧氣、氮?dú)狻R虼嗽趯?shí)現(xiàn)醋酸空分裝置與甲醇空分裝置并網(wǎng)以后,可以停掉甲醇分公司4 500 m3/h 空分裝置,降低整體能耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。

        1 裝置簡介

        目前集團(tuán)兩套空分裝置氮?dú)?、氧氣使用情況見表1。

        表1 化工集團(tuán)兩套空分裝置氧氣、氮?dú)馐褂们闆rTab.1 Use of oxygen and nitrogen in two sets of air separation units of the Chemical Industry Group

        1.1 年產(chǎn)6×104 t甲醇裝置

        本甲醇裝置采用傳統(tǒng)的高壓法生產(chǎn)技術(shù),是以天然氣為原料、一段蒸汽轉(zhuǎn)化、25 MPa 高壓合成、雙塔精餾的甲醇生產(chǎn)工藝。該裝置采用純氧二段爐生產(chǎn)技術(shù),應(yīng)用國際上比較先進(jìn)的低溫氧化鋅脫硫,二段蒸汽轉(zhuǎn)化、低壓合成,三塔精餾的工藝路線生產(chǎn)甲醇,同時(shí)采用汽提塔蒸汽汽提精餾殘液的環(huán)保技術(shù)。核心設(shè)備合成氣壓縮機(jī)組和純氧二段爐,引進(jìn)意大利卡薩利純氧燒嘴并配套冷卻工藝[2]。

        1.2 KDON—4500/10000空分裝置

        裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為:氧氣4 500 m3/h;氮?dú)?0 000 m3/h(折氣態(tài));精液氬130 m3/h(折氣態(tài))。裝置由杭州杭氧有限公司成套提供。該裝置采用由分子篩凈化空氣的帶增壓膨脹機(jī),上塔采用填料塔、全精餾制氬的流程??諝饨?jīng)過凈化精餾可生產(chǎn)純度達(dá)到99.6%的氧氣4 500 m3/h,99.999%的氮?dú)?00 000 m3/h,99.997%精液氬130 m3/h(折氣態(tài))。該裝置為一甲醇車間轉(zhuǎn)化工序提供氧氣,為全廠保護(hù)氣管網(wǎng)提供氮?dú)?,為合成氨裝置提供原料氮?dú)?,為全廠氣動(dòng)儀表系統(tǒng)提供氣源。

        1.3 KDON—8000/8800空分裝置

        裝置主要是為造氣工序提供氧氣,為脫硫脫碳工序提供氮?dú)?,由杭州杭氧有限公司成套提供。采用由分子篩凈化空氣的帶增壓膨脹機(jī),液氧自增壓,上塔采用填料塔、全精餾制氬的流程。裝置能力為:氧氣8 000 m3/h;液氧150 m3/h(折氣態(tài));氮?dú)? 800 m3/h;液氮150 m3/h(折氣態(tài));精液氬240 m3/h(折氣態(tài))[3]。

        2 裝置工藝原理

        2.1 甲醇裝置工藝原理

        本甲醇裝置工藝上采用純氧二段爐生產(chǎn)技術(shù),應(yīng)用國際上比較先進(jìn)的低溫氧化鋅脫硫,二段蒸汽轉(zhuǎn)化、低壓合成,三塔精餾的工藝路線生產(chǎn)甲醇,同時(shí)采用汽提塔蒸汽汽提精餾殘液的環(huán)保技術(shù)。包括的工序?yàn)椋禾烊粴鈮嚎s工序、天然氣轉(zhuǎn)化工序、甲醇合成工序、氫回收工序、甲醇精餾工序、CO2回收工序、甲醇中間罐區(qū)工序。

        用油田氣和水蒸氣在鎳觸媒的作用下進(jìn)行吸熱反應(yīng),生成CO、CO2、H2的反應(yīng)方程式為

        一段爐:

        純氧二段爐:

        鈷鉬加氫器是里邊裝有鈷鉬催化劑,在有氫氣存在時(shí),把天然氣中的有機(jī)硫轉(zhuǎn)變?yōu)闊o機(jī)硫的設(shè)備,反應(yīng)如下:

        氧化鋅脫硫槽是吸收H2S 和R—SH、R—S—R’的裝置,具體有以下的反應(yīng):

        合成氣在225 ℃,銅觸媒的作用下,CO和CO2與H2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生產(chǎn)粗甲醇反應(yīng)方程式如下:

        用氫氣和一氧化碳、二氧化碳合成的粗甲醇中,除甲醇外還有含有一甲醚、異丁基油、水等其他雜質(zhì)[4]。

        2.2 空分裝置工藝原理

        兩套空分裝置都是杭氧股份有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造,兩套裝置的工藝原理相同?;驹硎抢靡夯諝庵懈鹘M分沸點(diǎn)的不同而將各組分分離開來,要達(dá)到這個(gè)目的,選擇低溫精餾法,先將空氣冷卻至液化,然后在不同的沸騰溫度下選擇性地蒸餾成分。該工藝可以生產(chǎn)高純度氣體,能耗高。低溫分離過程要求熱交換器和分離塔緊密結(jié)合,以獲得良好的效率,所有制冷能量都由裝置入口的空氣壓縮機(jī)提供。為了達(dá)到較低的精餾溫度,空分設(shè)備需要利用節(jié)流裝置獲得制冷量即等溫節(jié)流效應(yīng)(林德液化循環(huán)),或利用膨脹機(jī)獲取大的等熵膨脹制冷量(克勞特液化循環(huán)),將空氣液化,并且冷設(shè)備必須保持在一個(gè)絕緣的外殼內(nèi)(通常稱為“冷箱”)[5]。空分裝置的工作包括下列過程[6]:①空氣的過濾和壓縮;②空氣中水分和二氧化碳的清除;③空氣被冷卻到液化溫度;④冷量的制??;⑤液化;⑥精餾;⑦危險(xiǎn)雜質(zhì)的排放。

        空氣中的危險(xiǎn)雜質(zhì)是碳?xì)浠衔铮貏e是乙炔。在精餾過程中如乙炔在液空和液氧中濃縮到一定程度就有發(fā)生爆炸的可能,因此乙炔在液氧中的含量規(guī)定不得超過0.1×10-6(體積分?jǐn)?shù)),這必須引起充分的注意[7]。

        在液氧蒸發(fā)器中,由于液氧的不斷蒸發(fā),有碳?xì)浠衔餄饪s的危險(xiǎn),但是只要從液氧蒸發(fā)器中連續(xù)排放部分液氧就可防止?jié)饪s。

        3 技術(shù)改造方案

        鋪設(shè)DN400 氧氣線一條,長度為100 m;鋪設(shè)DN400氮?dú)饩€一條,長度為100 m。

        氧氣出冷箱后經(jīng)V102 閥,沿新鋪設(shè)管線送至甲醇空分裝置氧壓機(jī)入口,再由氧壓機(jī)送至用戶使用。氮?dú)獬隼湎浜蠼?jīng)V104 閥,沿新鋪設(shè)管線送至甲醇空分裝置氮壓機(jī)入口,再由氮壓機(jī)送至用戶使用[8]。工藝流程見圖1。

        圖1 改造后工藝流程Fig.1 Process flow after transformation

        改造后實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵工藝指標(biāo):外送氧氣壓力100 kPa,外送氮?dú)鈮毫?5 kPa,外送氧氣溫度23.5 ℃,外送氮?dú)鉁囟?3.5 ℃。

        項(xiàng)目改造的內(nèi)容包括:①在氧氣、氮?dú)馊ピ鞖獾墓芫€上連接一條DN400管線至甲醇空分;②配套安裝DN400蝶閥兩個(gè)、DN400截止閥兩個(gè)及氧氣管道保溫[9];③配套建設(shè)施工管墩12個(gè)。

        2007.06.1—2007.07.01工藝安裝;2009.05.03—2009.05.23 外送氧氣,氧氣線并網(wǎng)成功;2011.08.27—2011.10.02外送氧氣、氮?dú)?,最終并網(wǎng)成功。

        4 投資成本核算

        本投資估算未考慮土地征用費(fèi)。本估算中所需的公用工程考慮依托原有裝置富余能力。

        項(xiàng)目總投資:26.75萬元,具體組成見表2。

        表2 項(xiàng)目投資費(fèi)用Tab.2 Project investment costs

        5 改造后裝置的運(yùn)行情況

        項(xiàng)目改造后,于2009.05.03—2009.05.23 氧氣并網(wǎng)成功,期間實(shí)現(xiàn)同時(shí)給醋酸和甲醇供氣;2011.08.27—2011.10.02 氧氣、氮?dú)馔瑫r(shí)并網(wǎng)成功,醋酸裝置處于停產(chǎn)狀態(tài),單獨(dú)給甲醇送氣。改造后正常送氣與兩次并網(wǎng)時(shí)的主要運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對比見表3。

        2009 年5 月并網(wǎng)時(shí)裝置生產(chǎn)負(fù)荷為90%左右,裝置各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)基本平穩(wěn),與未并網(wǎng)時(shí)無明顯變化,醋酸分公司送氣時(shí)的空分正常生產(chǎn)負(fù)荷為72%;并網(wǎng)時(shí),由于甲醇用氮?dú)饬枯^大,為滿足用氣量裝置運(yùn)行負(fù)荷提至90%。除裝置的生產(chǎn)負(fù)荷有變化外,由表3可以看出,其他各項(xiàng)參數(shù)無較大變化,均在控制范圍內(nèi),且運(yùn)行比較平穩(wěn)。因此,本次改造已達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)效果。

        表3 改造后主要運(yùn)行指標(biāo)Tab.3 Main operating indicators after transformation

        6 經(jīng)濟(jì)效益分析

        本項(xiàng)目總投資為26.75 萬元,其中土建工程投資為4.55 萬元,設(shè)備直接費(fèi)20.04 萬元,材料及安裝費(fèi)2.16萬元。

        空分裝置主要耗能是電和循環(huán)水,8 000 m3/h空分設(shè)計(jì)耗電量每年大約為3 360×104kWh,年運(yùn)行費(fèi)用1 982.4 萬元;4 500 m3/h 空分裝置全面停車,僅以其空分裝置2 200 kW 空壓機(jī)停運(yùn)一項(xiàng)計(jì),每年可節(jié)電1 760×104kWh,年運(yùn)行費(fèi)用1 038.4萬元。

        改造前后正常送氣時(shí)的能源消耗見表4、表5、表6。

        表4 改造前2008年的能源消耗Tab.4 Energy consumption in 2008 before transformation

        表5 改造后2009年的能源消耗Tab.5 Energy consumption in 2009 after transformation

        表6 改造后2011年的能源消耗Tab.6 Energy consumption in 2011 after transformation

        由表4、表5、表6可以比較出,在三個(gè)不同時(shí)期的能源消耗量基本相差不大。并網(wǎng)期間能源消耗費(fèi)用總計(jì)444.4萬元。

        產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入見表7。

        表7 產(chǎn)品銷售收入Tab.7 Product sales revenue

        本項(xiàng)目實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)甲醇分公司4 500 m3/h 空分裝置全面停車,改造后裝置并網(wǎng)運(yùn)行1 324.75 h,僅以空分裝置2 200 kW 空壓機(jī)停運(yùn)一項(xiàng)計(jì),節(jié)電291.45×104kWh,電單價(jià)按0.59 元計(jì),節(jié)約171.95 萬元;循環(huán)水節(jié)省751 133.25 m3,水單價(jià)按0.45元計(jì),節(jié)約33.8萬元,整個(gè)并網(wǎng)期間共為集團(tuán)節(jié)約人民幣205.75萬元。

        并網(wǎng)期間產(chǎn)品共收入992.67萬元,能源消耗費(fèi)用共計(jì)444.4萬元,本改造工程總投資為26.75萬元,分公司實(shí)現(xiàn)利潤521.523 2萬元。

        7 結(jié)論及建議

        項(xiàng)目改造建成后,甲醇分公司4 500 m3/h 空分裝置停運(yùn),實(shí)現(xiàn)了公用工程資源的共享,而且8 000 m3/h 空分裝置能夠平穩(wěn)運(yùn)行,能夠保證兩家生產(chǎn)所需氧氣、氮?dú)?,充分?yōu)化集團(tuán)現(xiàn)有裝置資源,大量節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,如長期運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。

        醋酸空分裝置氮?dú)庾畲螽a(chǎn)量9 600 m3/h,在甲醇裝置正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)完全能夠保證7 500 m3/h 的用量,但是在甲醇裝置開、停車進(jìn)行吹掃時(shí)氮?dú)庥昧恳话阍?0 000 m3/h左右,這時(shí)所供氮?dú)鈱o法滿足甲醇生產(chǎn)運(yùn)行需要??辗盅b置所產(chǎn)污氮?dú)獾暮趿恳话阍?%~8%(體積分?jǐn)?shù))完全可以滿足裝置吹掃用氣指標(biāo),所以,建議對空分的污氮?dú)夤芫€進(jìn)行改造,鋪設(shè)一條管線接至甲醇工藝用氣管線,以補(bǔ)充甲醇裝置開、停車吹掃時(shí)所用氮?dú)鈁10]。

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