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        數(shù)據(jù)分析在水電站調(diào)速器壓油泵故障處理中的應(yīng)用

        2022-10-25 05:27:46張學(xué)軍
        水電站機(jī)電技術(shù) 2022年10期
        關(guān)鍵詞:主配壓閥調(diào)速器

        張學(xué)軍

        (1.五凌電力有限公司五強(qiáng)溪水電廠,湖南 沅陵 419642;2.湖南省水電智慧化工程技術(shù)研究中心,湖南 長沙 410004)

        1 引言

        水電站調(diào)速器是水輪發(fā)電機(jī)組非常重要的輔助控制設(shè)備之一,它的運(yùn)行品質(zhì)好壞直接決定了機(jī)組運(yùn)行的安全和穩(wěn)定。通常而言,調(diào)速器故障的發(fā)現(xiàn)主要通過計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、巡視巡查手段實(shí)現(xiàn),但該手段發(fā)現(xiàn)問題時(shí),往往在故障發(fā)生之后,不符合電站關(guān)口前移、防范隱患的理念。

        通常而言,故障的出現(xiàn),往往伴隨著不良的預(yù)警特征值,如軸線問題伴隨著機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)偏大,泵體卡澀伴隨著電機(jī)運(yùn)行電流偏大,基于這一理念,遠(yuǎn)程運(yùn)維系統(tǒng)通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及趨勢預(yù)警功能,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵特征值的統(tǒng)計(jì)分析,進(jìn)而通過數(shù)據(jù)變化趨勢,完成特征值的不良變化預(yù)警,幫助電站工作人員實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移,防范隱患,同時(shí)也為電站鎖定問題癥結(jié),遏除隱患提供理論基礎(chǔ)。

        2 實(shí)例概述

        2021年,遠(yuǎn)程運(yùn)維系統(tǒng)預(yù)警電站2、5號(hào)機(jī)組調(diào)速器壓油泵啟停時(shí)間間隔縮短,存在較低下限。

        根據(jù)GB/T 9652.1-2019《水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)條件》4.4.14要求,在調(diào)節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)定狀態(tài)下,對(duì)于間歇運(yùn)行的油壓裝置,油壓從正常操作油壓上限降至正常操作油壓下限的間隔(油泵啟動(dòng)間隔)時(shí)間應(yīng)大于30 min[1]。

        針對(duì)這一現(xiàn)象,電站立即調(diào)取2號(hào)、5號(hào)機(jī)調(diào)速器2021年3月~11月壓油泵啟停時(shí)間間隔數(shù)據(jù),按開、停機(jī)工況區(qū)分,繪制曲線圖,逐一分析如下:

        (1)2號(hào)機(jī):

        圖中較低位置均為開停機(jī)瞬間或調(diào)頻期間,調(diào)速器動(dòng)作消耗油壓造成,過高位置為系統(tǒng)誤差,停機(jī)態(tài)下啟停時(shí)間趨勢重點(diǎn)關(guān)注直線段(非峰值),開機(jī)態(tài)下因峰值較多,重點(diǎn)關(guān)注曲線平均值,依此繪制平均值曲線如圖1重黑實(shí)線所示,由趨勢線可知,在停機(jī)狀態(tài)下,如圖1所示,2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停時(shí)間間隔情況變化較為平穩(wěn),基本穩(wěn)定在2~3 h之間,2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油泵起停時(shí)間沒有惡化趨勢;在開機(jī)狀態(tài)下,由2020年分析結(jié)果,穩(wěn)定工況下(機(jī)組不參與調(diào)頻工作),2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停周期由4 h逐步縮短至3 h以內(nèi),巡屏檢查機(jī)組運(yùn)行時(shí),油泵啟停間隔最短縮短至2 h,由圖2可知,2021年2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油泵起停時(shí)間間隔處于2~3 h之間,與去年數(shù)據(jù)和圖形相比近似,無惡化趨勢。

        圖1 2號(hào)機(jī)調(diào)速器開機(jī)時(shí)壓油泵時(shí)間間隔曲線

        圖2 2號(hào)機(jī)調(diào)速器停機(jī)時(shí)壓油泵時(shí)間間隔曲線

        結(jié)合數(shù)據(jù)分析,2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停時(shí)間間隔沒有繼續(xù)惡化的趨勢,但同比于1號(hào)、3號(hào)、4號(hào)機(jī)組,2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停時(shí)間間隔相對(duì)較短,因此還需進(jìn)一步分析原因,排查問題情況。

        在滿負(fù)荷穩(wěn)定工況下,電站對(duì)2號(hào)機(jī)、4號(hào)機(jī)調(diào)速器回油箱進(jìn)行了觀察,如圖3所示,發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組主配回油管上方液面存在翻油現(xiàn)象,即當(dāng)主配處于中位時(shí),主配回油腔排油口有油液流出;同比相同工況下4號(hào)機(jī)組,主配回油管上方液面較為平靜,基本可確定無油液流出,該現(xiàn)象說明2號(hào)機(jī)主配壓閥中位可能存在漂移情況,該漂移情況導(dǎo)致主配壓閥活塞存在向關(guān)機(jī)腔或開機(jī)腔偏移,壓力油不斷通過因偏移連通的閥腔回油,形成回油箱油面翻油現(xiàn)象,但該原因僅為該現(xiàn)象的初步分析,后續(xù)實(shí)際情況,還需進(jìn)一步驗(yàn)證。

        圖3 調(diào)速器穩(wěn)定狀態(tài)下回油箱主配位置情況對(duì)比

        圖3左為2號(hào)機(jī)組滿負(fù)荷穩(wěn)定工況下回油箱狀態(tài),可明顯看到油面波動(dòng),內(nèi)部持續(xù)有油涌出,圖3右為同狀態(tài)下4號(hào)機(jī)組,作為對(duì)比,油面安靜,無異?,F(xiàn)象。

        (2)5號(hào)機(jī):調(diào)取5號(hào)機(jī)調(diào)速器2021年3月~11月壓油泵啟停時(shí)間間隔數(shù)據(jù),按開、停機(jī)工況區(qū)分,繪制曲線圖如圖4。

        圖4 5號(hào)機(jī)調(diào)速器開機(jī)時(shí)壓油泵時(shí)間間隔曲線

        圖5 5號(hào)機(jī)調(diào)速器停機(jī)時(shí)壓油泵時(shí)間間隔曲線

        圖中較低位置均為開停機(jī)瞬間或調(diào)頻期間,調(diào)速器動(dòng)作消耗油壓造成,過高位置為系統(tǒng)誤差,與2號(hào)機(jī)分析過程類似,從圖像中可知,5號(hào)機(jī)在停機(jī)時(shí),油泵啟停時(shí)間間隔變化平穩(wěn),在3~4 h之間,無惡化趨勢,開機(jī)過程因圖4坐標(biāo)軸區(qū)間過大,不易觀察,現(xiàn)截去大于5 h的誤差值,重新繪制圖像如圖6所示。

        圖6 5號(hào)機(jī)調(diào)速器停機(jī)時(shí)壓油泵時(shí)間間隔(<5 h)曲線

        從圖6中可以看出,5號(hào)機(jī)開機(jī)過程油泵起停時(shí)間間隔趨勢較為平穩(wěn),無明顯惡化趨勢,均值在2 h左右,而此前報(bào)警時(shí)間段為圓圈圈中部分,查閱該時(shí)間段機(jī)組工況及壓油槽油壓數(shù)據(jù),截取圖形如圖7所示。

        圖7 5號(hào)機(jī)調(diào)速器圓圈部分曲線

        從圖7中可以看出,該時(shí)間段機(jī)組開機(jī)過程調(diào)功頻繁,引起壓油泵啟停頻繁,時(shí)間間隔縮短[2],為正?,F(xiàn)象,與此同時(shí),在滿負(fù)荷穩(wěn)定工況下,電站檢查5號(hào)機(jī)調(diào)速器回油箱,內(nèi)部情況與2號(hào)機(jī)類似,主配回油管上方液面存在翻油現(xiàn)象。

        3 原因分析

        根據(jù)電站主配壓閥結(jié)構(gòu),當(dāng)機(jī)組處于開機(jī)時(shí),主配在未接收操作指令時(shí)處于中位,在停機(jī)時(shí)由于停機(jī)電磁閥投入主配控制腔失壓而處于關(guān)機(jī)位。調(diào)速器壓油泵啟停時(shí)間間隔縮短直接原因?yàn)閴河筒凼狠^快,結(jié)合回油箱內(nèi)主配回油管上方液面翻油現(xiàn)象,可得出以下幾種可能。

        (1)主配壓閥活塞與襯套之間因磨損、劃傷等原因?qū)е麻g隙變大[3](原始間隙0.015~0.025 mm),造成壓力油通過閥芯間隙流入回油腔;因目前可觀測到泄漏量較大,而閥芯閥套磨損所造成的間隙增大是一個(gè)長期且不可逆的過程,且往往伴隨著導(dǎo)葉波動(dòng)增大。

        (2)主配壓閥襯套與回油腔O型密封破損,造成回油腔與壓力腔連通,來自壓油槽的壓力油不斷通過該破損處,流入回油箱。

        (3)主閥活塞中位漂移[4],即閥芯閥盤與襯套過油口中心未完成對(duì)正,因調(diào)速器設(shè)計(jì)考慮調(diào)節(jié)靈敏度,主配壓閥行程均設(shè)計(jì)為較小數(shù)值,當(dāng)中位存在微小漂移時(shí),造成主配上、下閥盤不能完全隔離主配閥體各腔。導(dǎo)致開機(jī)腔(下漂移)或關(guān)機(jī)腔(上漂移)與回油腔聯(lián)通,壓力油持續(xù)泄壓至回油箱,使主配頻繁動(dòng)作,開始向上述泄壓腔補(bǔ)油,壓油槽壓力消耗加快,壓油泵啟停時(shí)間間隔縮短。

        此外,在調(diào)速器液壓系統(tǒng)油溫度較高時(shí),油的黏度降低,流動(dòng)性更強(qiáng),通過活塞與襯套間隙損失至回油箱的壓力更多,壓油泵啟停時(shí)間更短,這與停機(jī)過程壓油泵啟停時(shí)間間隔隨季節(jié)變化趨勢相符。

        4 處理

        針對(duì)上述分析,為保障機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,避免壓油泵啟停時(shí)間間隔持續(xù)縮短導(dǎo)致的壓油槽補(bǔ)壓故障,調(diào)速器液壓系統(tǒng)動(dòng)力模塊失效,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,在機(jī)組檢修前,電站采取了以下預(yù)控措施。

        (1)持續(xù)關(guān)注2號(hào)、5號(hào)機(jī)組壓油泵啟停時(shí)間間隔趨勢,提前做好搶修準(zhǔn)備,避免啟停時(shí)間進(jìn)一步縮短影響機(jī)組調(diào)速器正常功能;

        (2)持續(xù)關(guān)注2號(hào)、5號(hào)機(jī)穩(wěn)定工況下導(dǎo)葉運(yùn)行規(guī)律,將其與壓油槽油壓變化趨勢進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析,預(yù)防泄壓速度加快造成的波動(dòng)值擴(kuò)大;

        (3)持續(xù)關(guān)注2號(hào)、5號(hào)機(jī)穩(wěn)定工況下回油箱主配下方油面波動(dòng)情況,結(jié)合壓力變化數(shù)據(jù),記錄觀測內(nèi)漏量變化。

        通過長時(shí)間巡檢觀測,2號(hào)、5號(hào)機(jī)組調(diào)速器健康狀態(tài)穩(wěn)定,未出現(xiàn)進(jìn)一步惡化趨勢,為徹底處理該問題,電站在檢修過程中,逐一完成2號(hào)、5號(hào)機(jī)組主配壓閥解體檢修。

        通過解體檢修,主配壓閥活塞與襯套間隙及主配壓閥襯套與回油腔O型密封均正常,但在無水調(diào)試中,接力器漂移達(dá)標(biāo)但存在向關(guān)機(jī)方向移動(dòng)趨勢(2號(hào)機(jī):0.2 mm/30 min;5號(hào)機(jī):0.24 mm/30 min),根據(jù)DL/T 496-2016《水輪機(jī)電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)及裝置調(diào)整試驗(yàn)導(dǎo)則》中4.8.4.4內(nèi)容:“對(duì)于積分式手動(dòng)操作方式,釋放接力器鎖錠后,先用手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)將主接力器調(diào)整至任一位置,然后調(diào)整手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)和主配壓閥的中間位置,使主接力器在手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)復(fù)中時(shí)穩(wěn)定于任意位置,同時(shí)主接力器30 min內(nèi)位置漂移不得超過±0.2%”[5],電站調(diào)速器接力器活塞全行程為860 mm,調(diào)整后反復(fù)測定漂移速度小于1.72 mm/30 min則為合格可知,電站接力器漂移數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo),無需調(diào)整,但確實(shí)存在主閥活塞向下漂移,造成開機(jī)腔持續(xù)泄壓至回油箱,最終導(dǎo)致壓油泵啟停時(shí)間縮短的情況。

        主配壓閥活塞向下漂移,主要原因?yàn)樽詮?fù)中結(jié)構(gòu)定值發(fā)生變化,需在檢修過程中,不斷通過試驗(yàn),調(diào)整中位定值,最終達(dá)到無內(nèi)泄的理想目的,在檢修過程中,電站通過適宜性調(diào)整,最終完成中位定值復(fù)歸,壓油泵打油時(shí)間間隔延長至4 h,實(shí)現(xiàn)隱患排除。

        5 結(jié)語

        本案例借助遠(yuǎn)程運(yùn)維系統(tǒng)趨勢分析預(yù)警,通過大數(shù)據(jù)分析的辦法,提前發(fā)現(xiàn)2號(hào)、5號(hào)機(jī)組調(diào)速器壓油泵打油時(shí)間間隔縮短異常,進(jìn)而通過原理及結(jié)構(gòu)分析,鎖定機(jī)組壓油泵打油時(shí)間縮短的根本原因,最終在檢修過程中得以驗(yàn)證及解決,是遠(yuǎn)程運(yùn)維系統(tǒng)趨勢預(yù)警效果驗(yàn)證的一次良好實(shí)踐,不僅對(duì)水電站調(diào)速器壓油泵同類型故障診斷分析具有借鑒意義,同時(shí)對(duì)高自動(dòng)化智慧水電建設(shè)及應(yīng)用,提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

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