蔡維中
[中科(廣東)煉化有限公司,廣東 湛江 524076]
某電廠新建兩臺135MW亞臨界超高溫汽輪發(fā)電機(jī)組,首臺三號機(jī)組經(jīng)過冷態(tài)啟動、熱態(tài)調(diào)試及168 h滿負(fù)荷連續(xù)試運已投產(chǎn),四號機(jī)組在汽輪機(jī)首次并網(wǎng)解列降速過程中,發(fā)生了劇烈振動,導(dǎo)致汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子發(fā)生永久彎曲,無法正常啟動定速。針對四號汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子永久彎曲的原因進(jìn)行分析,提出預(yù)防措施,并在汽輪機(jī)返修完成后續(xù)啟動過程中得以實施并取得一定效果,機(jī)組通過試運得以順利投產(chǎn)。
新建的兩臺三、四號135 MW亞臨界超高溫汽輪發(fā)電機(jī)組,高壓和中低壓采用分缸結(jié)構(gòu),高壓為反動式設(shè)計,雙層缸結(jié)構(gòu),汽輪機(jī)啟動方式為中壓缸啟動,配有高壓缸預(yù)暖系統(tǒng),在機(jī)組冷態(tài)啟動前對高壓缸進(jìn)行倒暖[1]。
高壓通流部分設(shè)計為反向流動,高壓主汽閥立式布置在高壓調(diào)節(jié)閥上,高壓調(diào)節(jié)閥臥式布置在汽缸兩側(cè),通過螺栓與高壓缸剛性連接。來自鍋爐過熱器的新蒸汽通過高壓主汽閥和高壓調(diào)節(jié)汽閥進(jìn)入高壓通流部分,經(jīng)過28個壓力級做功后,由高壓缸前端下部的高壓排汽口排出,經(jīng)冷端再熱蒸汽管道去往鍋爐再熱器。
中低壓部分為單向流動,中壓聯(lián)合汽閥布置在汽缸兩側(cè),通過螺栓與中壓缸前部剛性連接。再熱蒸汽通過2根熱段再熱汽管道進(jìn)入中壓聯(lián)合汽閥后直接進(jìn)入中低壓通流部分,在汽缸中經(jīng)過17個壓力級做功后,由汽缸后部的排汽室向下排入凝汽器。汽輪機(jī)主要設(shè)計參數(shù)見表1。
表1 汽輪機(jī)主要設(shè)計參數(shù)
四號汽輪機(jī)組首次沖轉(zhuǎn),順利定速3000 r/min,但由于主油箱內(nèi)潤滑油注油器進(jìn)口管道法蘭泄漏,潤滑油壓力偏低,打閘停機(jī)處理,打閘后機(jī)組惰走時間和振動參數(shù)正常,盤車順利投入。
四號汽輪機(jī)組第二次啟動沖轉(zhuǎn)后定速3000 r/min,機(jī)組參數(shù)正常,進(jìn)行首次并網(wǎng)前電氣試驗,試驗結(jié)束后順利并網(wǎng),帶40 MW負(fù)荷暖機(jī)運行,機(jī)組汽封已切換至自密封,各項參數(shù)正常。汽輪機(jī)帶負(fù)荷運行高壓缸缸溫升至420℃,計劃進(jìn)行汽輪機(jī)閥門嚴(yán)密性試驗及超速試驗[2],汽輪機(jī)解列開始進(jìn)行主汽門嚴(yán)密性試驗,汽輪機(jī)降速至1858 r/min時,2W振動開始快速上升,轉(zhuǎn)速下降至1366 r/min后振動上升至254 μm后聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī),之后振動繼續(xù)上升,最大值達(dá)到412 μm,惰走結(jié)束后盤車堵轉(zhuǎn),采用人工手動盤車20 min后投入連續(xù)盤車,機(jī)組惰走時間僅10 min,大軸偏心最大值278 μm,盤車2 h候回落至22 μm后緩慢上升至50 μm維持穩(wěn)定。
降速過程中2WX方向的振動與轉(zhuǎn)速關(guān)系如圖1所示。
圖1 2W X方向振動
異常發(fā)生后,現(xiàn)場開缸對高壓缸內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)高壓內(nèi)缸汽封片及高壓轉(zhuǎn)子內(nèi)缸進(jìn)汽端汽封齒磨損嚴(yán)重,高壓轉(zhuǎn)子最大彎曲點位于轉(zhuǎn)子內(nèi)缸汽封位置,彎曲最大值為0.18 mm,高壓轉(zhuǎn)子發(fā)生永久彎曲變形。高壓轉(zhuǎn)子磨損情況如圖2所示。
(1)機(jī)組首次冷態(tài)啟動沖轉(zhuǎn)、定速及降速過程中各項參數(shù)正常,惰走時間正常,說明轉(zhuǎn)子動平衡符合要求。
(2)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子存在鑄造應(yīng)力未釋放,在并網(wǎng)運行轉(zhuǎn)子充分受熱膨脹后,發(fā)生臨時熱彎曲,機(jī)組并網(wǎng)運行時,由于機(jī)組轉(zhuǎn)速高于轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速,大軸熱彎曲方向和轉(zhuǎn)子不平衡離心力方向相反,兩者相互抵消,因此動靜碰磨較為輕微。
(3)在并網(wǎng)帶負(fù)荷運行解列后,降速過程中出現(xiàn)振動異常,經(jīng)查高壓轉(zhuǎn)子軸心軌跡圖,機(jī)組解列前軸心軌跡已出現(xiàn)不規(guī)則現(xiàn)象,說明轉(zhuǎn)子充分受熱膨脹后出現(xiàn)了臨時熱彎曲[3]。轉(zhuǎn)子軸心軌跡圖如圖3。高壓轉(zhuǎn)子內(nèi)缸汽封齒及高壓內(nèi)缸汽封片磨損嚴(yán)重,可以確定該位置發(fā)生了劇烈的動靜碰磨,機(jī)組降速階段振動快速上升剛好發(fā)生在臨界轉(zhuǎn)速區(qū),由于共振影響振動發(fā)散,加劇了動靜碰磨的強(qiáng)度,造成了轉(zhuǎn)子局部溫度過熱。
圖3 2X轉(zhuǎn)子軸心軌跡
(4)停機(jī)過程中,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速降低至臨界轉(zhuǎn)速區(qū)后,由于轉(zhuǎn)速低于一階臨界轉(zhuǎn)速,大軸的彎曲方向和轉(zhuǎn)子不平衡離心力方向基本一致,兩者疊加出現(xiàn)越磨越彎、越彎越磨的情況,產(chǎn)生惡性循環(huán),同時由于軸封供汽溫度偏低,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子局部受冷,加劇了轉(zhuǎn)子熱彎曲,致使動靜碰磨越發(fā)強(qiáng)烈。
(5)停機(jī)冷卻過程中,轉(zhuǎn)子動靜碰磨局部受熱摩擦部位受周圍低溫金屬影響溫度下降較快[4],溫度較為均勻后,周圍金屬的壓縮應(yīng)力轉(zhuǎn)變?yōu)闅堄嗟睦鞈?yīng)力,造成大軸永久彎曲變形,因此出現(xiàn)大軸偏心值先下降至原始值而后反彈的情況。經(jīng)查,在機(jī)組解列后,軸封外供汽源溫度偏低,與缸溫存在100℃偏差,不符合廠家要求,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降過程中對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子造成冷卻。
(1)增加缸溫對軸封汽源的邏輯判斷,機(jī)組運行缸溫超過360℃后,軸封汽源自動切換至主蒸汽供汽汽源,保證汽源溫度能夠滿足缸溫要求,并加強(qiáng)運行監(jiān)視。
(2)新機(jī)組首次并網(wǎng)后需解列進(jìn)行汽輪機(jī)汽門嚴(yán)密性及超速試驗,因此機(jī)組并網(wǎng)暖機(jī)過程中,控制主蒸汽及再熱蒸汽溫度不宜過高,并適當(dāng)增加暖機(jī)時間,充分釋放轉(zhuǎn)子在該運行工況下的殘余應(yīng)力。
(3)機(jī)組再次并網(wǎng)帶負(fù)荷后,緩慢提高蒸汽溫度和機(jī)組負(fù)荷,直至達(dá)到額定蒸汽溫度,以求緩慢充分釋放轉(zhuǎn)子的殘余應(yīng)力。
(4)升溫升負(fù)荷過程中嚴(yán)密監(jiān)視汽輪機(jī)振動變化,發(fā)現(xiàn)振動出現(xiàn)異常情況,維持當(dāng)前機(jī)組負(fù)荷及溫度穩(wěn)定,待振動異常消除,參數(shù)穩(wěn)定后方可繼續(xù)提升。
4號機(jī)組返修復(fù)裝完成后再次啟動,順利定速并網(wǎng)帶負(fù)荷暖機(jī),控制暖機(jī)溫度350℃維持穩(wěn)定,暖機(jī)時間12 h后解列完成了汽門嚴(yán)密性和超速試驗,試驗過程中機(jī)組降速至轉(zhuǎn)速臨界區(qū)后振動最高上升至186 μm后回落,升速過程中機(jī)組振動偏大,但能夠維持在正常范圍內(nèi),快速并網(wǎng)帶負(fù)荷后通過長時間暖機(jī),振動逐步恢復(fù)正常,之后按預(yù)防措施升負(fù)荷,順利通過了熱態(tài)調(diào)試和168 h時滿負(fù)荷連續(xù)試運行,轉(zhuǎn)子的殘余應(yīng)力在試運過程中得以充分釋放并消除。
(1)新建機(jī)組,在機(jī)組冷態(tài)啟動沖轉(zhuǎn)過程中,若轉(zhuǎn)子存在殘余應(yīng)力不能明確體現(xiàn),因此要特別關(guān)注首次并網(wǎng)帶負(fù)荷運行過程中的機(jī)組參數(shù)變化,通過振動分析等手段,提前預(yù)判機(jī)組轉(zhuǎn)子、汽缸膨脹情況是否正常。
(2)新建機(jī)組首次并網(wǎng)后需解列進(jìn)行汽門嚴(yán)密性及超速試驗,因此建議暖機(jī)溫度不宜過高,并適當(dāng)延長暖機(jī)時間,這樣既可以降低機(jī)組缸溫對軸封溫度的要求,也可以充分暖機(jī),釋放殘余鑄造應(yīng)力。
(3)機(jī)組啟動、停機(jī)和甩負(fù)荷過程中,要特別關(guān)注軸封系統(tǒng)的供汽溫度,建議在控制邏輯里設(shè)置供汽汽源的合理切換,防止因軸封供汽溫度偏差過大造成大軸抱死或設(shè)備損傷。
(4)機(jī)組升速、運行和轉(zhuǎn)速下降過程中若出現(xiàn)振動、大軸偏心等異常增大,需停機(jī)全面檢查,分析原因,充分盤車至參數(shù)恢復(fù)正常,嚴(yán)禁盲目強(qiáng)行啟動造成設(shè)備二次損傷。