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        美國SLS重型火箭加注合練故障及解決方案簡析

        2022-10-20 08:09:44張綠云楊開北京航天長征科技信息研究所
        衛(wèi)星應(yīng)用 2022年9期
        關(guān)鍵詞:故障

        張綠云 楊開(北京航天長征科技信息研究所)

        況下的安全狀態(tài)復(fù)位操作;②驗證發(fā)射倒計時過程中肯尼迪39 綜合發(fā)射設(shè)施以及發(fā)射控制中心的發(fā)射支持能力,并驗證在發(fā)射當(dāng)天與發(fā)射控制團(tuán)隊、輔助發(fā)射團(tuán)隊、第45 德爾他航天部隊東靶場、網(wǎng)絡(luò)以及設(shè)計中心之間的連接能力。

        次要目標(biāo)有:①驗證肯尼迪發(fā)射控制中心與馬歇爾SLS 工程支持中心、第45 航天部隊德爾他操作中心以及約翰遜飛行控制與任務(wù)評估室之間的通信、電視以及遙測接口性能;②收集“獵戶座”(Orion)飛船、SLS 火箭以及活動發(fā)射平臺發(fā)射配置下的載荷數(shù)據(jù)、低溫加注與泄出過程中產(chǎn)生的偏轉(zhuǎn)和熱數(shù)據(jù)以及發(fā)射系統(tǒng)性能相關(guān)圖像;③驗證發(fā)射系統(tǒng)發(fā)射場內(nèi)轉(zhuǎn)運、發(fā)射倒計時以及發(fā)射窗口的操作時序與流程,完成一次循環(huán)和下一個T﹣0 重置;④在計劃的飛行終止系統(tǒng)測試期間,收集有關(guān)電磁干擾和與飛行器以及第45 德爾他航天部隊東靶場系統(tǒng)的兼容性方面的數(shù)據(jù);⑤集合并集結(jié)消防救援隊、醫(yī)療隊以及其他發(fā)射支持團(tuán)隊。

        3 SLS 首飛箭加注合練故障情況與解決方案

        第一、二、三次加注合練

        2022 年4 月1 日,NASA 計劃開始SLS 火箭推進(jìn)劑加注合練和T﹣10s 前的倒計時演練,但因強雷電天氣而推遲到4 月3 日。不過,3 日的嘗試在加注還沒開始便被叫停,原因是活動發(fā)射平臺上的1 臺電扇出現(xiàn)斷路器故障,無法為活動發(fā)射平臺密閉區(qū)域提供正壓并阻擋有害氣體。之后,地面團(tuán)隊設(shè)置主風(fēng)扇和輔助風(fēng)扇予以解決。

        4月4日7:40,NASA的阿爾忒彌斯-1(Artemis- 1)任務(wù)團(tuán)隊再次開始SLS 首飛箭芯級與過渡型低溫上面級的低溫推進(jìn)劑加注合練,按計劃在當(dāng)天14:40 結(jié)束。但是,在加注之前,用于液氧管路冷卻的氮氣供應(yīng)中斷。在更新了液氧加注程序后,地面團(tuán)隊在10:52 重新啟動了試驗流程,計劃在18:02 結(jié)束。液氧加注過程很順利,但在進(jìn)行管路冷卻、為液氫加注做準(zhǔn)備的過程中,活動發(fā)射平臺上控制芯級排氣閥門的面板出現(xiàn)問題,NASA 在17:00 中止了加注流程。隨后,NASA 試驗隊中止加注合練,并泄出已經(jīng)加注的液氧。因為液氧加注量達(dá)到了50%,本次試驗在一定程度上驗證了加注流程。

        在解決了氮氣供應(yīng)問題后,4 月14 日8:05,發(fā)射主管批準(zhǔn)了SLS 首飛箭的第三次加注合練。在液氧慢速加注過程中,液氧溫度讀數(shù)顯示高于預(yù)期值,發(fā)射控制器自動中止液氧加注。經(jīng)過近2h 的故障排除后,發(fā)射控制器恢復(fù)運行,液氧管路冷卻和加注重新啟動,在加注過程中根據(jù)需要調(diào)整泵速和打開閥門,確保溫度保持在極限值以下。在開始液氫快速加注時,壓力驟增,液氫加注自動中止。地面團(tuán)隊開始解決問題,同時暫停液氧加注。在故障得以排除后,加注流程重新啟動。不過,在隨后的液氫加注過程中,控制人員發(fā)現(xiàn)連接芯級和活動發(fā)射平臺底部的尾部服務(wù)桿出現(xiàn)泄漏,加注合練因此終止。在結(jié)束試驗之前,NASA 組織完成了上面級的推進(jìn)劑管路冷卻操作,完成了既定的試驗?zāi)繕?biāo)。本次試驗中,芯級液氧加注量達(dá)到49%,而液氫加注量為5%。

        在第三次試驗之后,NASA 決定將SLS 發(fā)射系統(tǒng)運回垂直總裝大樓,以解決多個技術(shù)故障。

        在這三次試驗中,主要出現(xiàn)了以下4 個技術(shù)問題。故障情況及原因與解決方案如下:

        1)第二次試驗中,排氣閥未能正常打開。對此,NASA 對活動發(fā)射平臺內(nèi)的一個調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行了更換。不過,工程技術(shù)人員隨后發(fā)現(xiàn)過渡型低溫上面級氦吹除壓力保持出現(xiàn)問題。隨后,NASA 將這一故障定位在上面級止回閥上。在應(yīng)對措施方面,NASA 選擇對加注作業(yè)程序進(jìn)行修改,減少下一次加注合練中上面級的推進(jìn)劑加注量,并決定在首飛箭完成測試并返回垂直總裝大樓后更換故障閥門。在更換故障閥門的過程中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),上面級止回閥無法正常關(guān)閉是由于上面級與活動發(fā)射平臺快速斷開裝置上已損壞的O 型橡膠密封圈松動并進(jìn)入止回閥所致。在解決方案方面,主要更換止回閥、快速斷開系統(tǒng)的地面與飛行側(cè)連接結(jié)構(gòu)以及止回閥下端的支撐硬件。

        2)在第二次試驗中,試驗人員在上面級與活動發(fā)射平臺連接臍帶快速斷開裝置中的封閉區(qū)域檢測到外部空氣。該區(qū)域通過高溫氦氣進(jìn)行吹除,避免斷開裝置結(jié)冰,其設(shè)計方案為:向上滑動接觸箭體表面的面板,無密封,通過氣體正壓避免外部空氣的吸入。這一問題的產(chǎn)生可能是在采用低溫氣體濕潤機油箱的過程中吸入了空氣。在解決方案方面,主要在箭體上設(shè)置平滑的機加工表面基座,并確保上面級臍帶臂吹除裝置與這一基座的連接;增加有害氣體檢測器,可在低溫操作期間對任何潛在的泄漏進(jìn)行預(yù)測,避免出現(xiàn)錯誤警報。

        3)在第三次試驗中,試驗人員在活動發(fā)射平臺上尾部服務(wù)桿吹除裝置(兩件翻蓋式結(jié)構(gòu))中發(fā)現(xiàn)了液氫泄漏。經(jīng)過檢查,這一泄漏是由于推進(jìn)劑加注與排放管路法蘭上的螺栓松動所致。在解決方案方面,技術(shù)人員對所有接頭進(jìn)行了泄漏檢查,并重新擰緊了氫箱、氧箱與箱間段臍帶纜上的法蘭螺栓以及墊圈緊固件;作為預(yù)防措施,對尾部服務(wù)桿上的一個重型懸臂式過濾器(用于過濾吹除管路中的氮氣污染物)的位置進(jìn)行了重新設(shè)置;更新軟件,解決芯級在加注推進(jìn)劑時遇到的問題。

        4)第三次試驗之后,氮氣供應(yīng)不足直接導(dǎo)致SLS 發(fā)射系統(tǒng)被移回垂直組裝大樓。在解決方案方面,氮氣供應(yīng)公司——液化空氣集團(tuán)(Air Liquide)著力升級其供應(yīng)設(shè)施,除了使用已有的蒸汽設(shè)施外,增加空氣交換器(即大型冷卻塔設(shè)施),提升液氮氣化能力,未來可滿足32h 的長時間測試需求。

        第四次加注合練

        美國東部時間2022 年6 月20 日,NASA 在肯尼迪航天中心39B 發(fā)射工位進(jìn)行了SLS 首飛箭的第四次推進(jìn)劑加注合練和終端倒計時演練,完成了115 項試驗?zāi)繕?biāo)。本次試驗中,芯級與上面級液氧貯箱和液氫貯箱的推進(jìn)劑加注工作全部完成,共加注2032.8m;第一部分倒計時演練也順利完成,且倒計時控制成功由地面發(fā)射時序器切換到由SLS 火箭飛行計算機控制的自動發(fā)射時序器。不過,SLS 箭上計算機隨后檢測到4 臺RS-25 芯級發(fā)動機沒有達(dá)到預(yù)定的點火溫度,在T﹣29s 時停止了倒計時流程。

        經(jīng)試驗數(shù)據(jù)分析與評估,NASA 認(rèn)為本次試驗已經(jīng)完成了主要試驗?zāi)繕?biāo),而其中未能成功進(jìn)行的12 項試驗?zāi)繕?biāo)(T﹣0 臍帶脫落、發(fā)動機吹除排氣參數(shù)等)也已經(jīng)在之前的試驗中基本得到了驗證。至于本應(yīng)在T﹣28s 進(jìn)行的助推器尾裙段液壓動力裝置激活試驗,NASA 于3 天后在發(fā)射工位進(jìn)行了助推器轉(zhuǎn)向系統(tǒng)測試,對液壓動力裝置進(jìn)行了點火試驗。隨后,技術(shù)人員從動力裝置中排出了肼燃料?;谏鲜鲈u估結(jié)果,NASA 宣布SLS 首飛系統(tǒng)加注合練任務(wù)成功完成,可以開始阿爾忒彌斯-1 任務(wù)飛行準(zhǔn)備。

        本次試驗中,共計出現(xiàn)了以下7 個技術(shù)故障,故障情況及解決方案如下:

        1)在發(fā)射平臺尾部服務(wù)桿液氫預(yù)冷排放管路快速斷開裝置(直徑為0.1016m)的飛行板與接地板之間的空腔內(nèi)發(fā)現(xiàn)液氫泄漏,且泄漏呈快速上升趨勢。在泄漏率達(dá)到極限值(4%)之前,操作員打開了氫箱頂部的排氣閥,降低了壓力,泄漏率被控制在3.9%。之后,試驗人員關(guān)閉了液氫加注與排放管路,保持預(yù)冷排放管路的開啟狀態(tài),并進(jìn)行了加壓,結(jié)果是又檢測到液氫泄漏。隨后,工作人員對該斷開裝置進(jìn)行了加熱、冷卻操作,試圖重建密封,但仍未能成功。最后,試驗團(tuán)隊決定只進(jìn)行一次終端倒計時演練,并關(guān)閉預(yù)冷排放管路。這一措施導(dǎo)致無法完成芯級發(fā)動機預(yù)冷程序,發(fā)動機段溫度數(shù)值達(dá)不到預(yù)定值。隨后,試驗人員重新配置了地面計算機中的軟件以屏蔽發(fā)動機段的溫度數(shù)值,使得后續(xù)加注操作與倒計時演練可以繼續(xù)進(jìn)行。

        經(jīng)過分析,液氫泄漏的主要原因是密封件材料的使用時長。這種特氟隆密封件從2020 年開始就安裝在箭體上,已經(jīng)超過2 年沒有進(jìn)行更換。在解決方案方面,除了對預(yù)冷排放管路臍帶斷開裝置的密封件進(jìn)行更換外,工程人員還決定更換液氫加注與排放管路快速斷開裝置的密封件,作為防止泄露的附加措施。

        2)工作人員還發(fā)現(xiàn)了以下6 個技術(shù)問題:①在距離發(fā)射工位約1 英里處,支持設(shè)施中的地面氮氣系統(tǒng)上的閥門控制器出現(xiàn)故障。技術(shù)人員更換了閥門組件,不過這導(dǎo)致芯級加注比預(yù)定時間晚2h 進(jìn)行。②芯級液氧輸送管路上的加熱器出現(xiàn)故障,工程師試圖進(jìn)行控制,但加熱器仍關(guān)閉。加熱器用于對輸入芯級發(fā)動機段的液氧進(jìn)行熱調(diào)節(jié)。工程師表示,該問題比較容易修復(fù),并補充說明其可能是一個指令的問題,而不是硬件故障。③壓力值達(dá)到極限,導(dǎo)致過渡型低溫上面級(ICPS)液氧加注暫停了一段時間。④“獵戶座”飛船上的視頻播放系統(tǒng)也出現(xiàn)故障。如果這發(fā)生在發(fā)射當(dāng)天,發(fā)射團(tuán)隊可以通過備用方案予以解決,并繼續(xù)進(jìn)行倒計時。⑤助力轉(zhuǎn)向裝置電阻低于預(yù)期數(shù)據(jù),但經(jīng)過額外的分析,該讀數(shù)并不存在問題。⑥發(fā)射工位附近煙道(用于燃燒多余氫氣)處發(fā)生了小火災(zāi)。

        4 小結(jié)

        盡管進(jìn)行了4 次加注合練,但NASA 并未完成全部試驗?zāi)繕?biāo),而是基于前期芯級動力系統(tǒng)試車數(shù)據(jù),通過了飛行準(zhǔn)備評審,這也給SLS- 1 首飛故障埋下了伏筆。在8 月29 日進(jìn)行的首飛中,芯級一臺發(fā)動機預(yù)冷出現(xiàn)問題,而該預(yù)冷系統(tǒng)的性能并未在加注試驗中得到試驗驗證。這說明,對于運載火箭,測試目標(biāo)的全覆蓋非常重要,是保障飛行安全的必要途徑。

        美國SLS 重型運載火箭在發(fā)射前經(jīng)歷了4 次加注合練,暴露出了13 個技術(shù)故障,如:活動發(fā)射平臺排氣閥門調(diào)節(jié)裝置失效、平臺箭體連接裝置密封件損壞以及材料使用超年限、液體管路螺栓松動、氮氣供應(yīng)不足等。而且,SLS 兩次發(fā)射過程中也出現(xiàn)了液氫輸送管路連接處泄漏問題。這些技術(shù)故障基本都與活動發(fā)射平臺以及地面支持系統(tǒng)相關(guān),這也警示,在火箭產(chǎn)品設(shè)計過程中也要充分重視地面系統(tǒng)設(shè)計以及產(chǎn)品質(zhì)量。

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