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        甲醇合成催化劑RK-05在生產中的優(yōu)化

        2022-10-19 06:59:40袁仁華吳潤鳳
        氮肥與合成氣 2022年10期
        關鍵詞:催化劑

        袁仁華,吳潤鳳

        (貴州天?;び邢挢熑喂?, 貴州福泉 550501)

        貴州天?;び邢挢熑喂?簡稱天?;?煤化工裝置年生產能力為30萬t合成氨、25萬t甲醇、15萬t二甲醚。該裝置采用了Shell粉煤加壓氣化技術、五環(huán)高水氣比激冷式-寬溫變換串聯(lián)兩級低溫變換工藝、德國林德低溫甲醇洗和液氮洗氣體凈化工藝,以及丹麥托普索氨合成、甲醇合成、二甲醚合成工藝技術。2019年8月27日甲醇合成塔裝填RK-05型銅系催化劑,2020年1月中旬,甲醇合成塔出口溫度達到278 ℃,停止使用該催化劑。在該催化劑的使用過程中,存在總碳利用率低、循環(huán)比偏大、CO單程轉化率低、合成塔出口溫度和壓力上漲過快等現(xiàn)象。因此,2020年1月中旬更換新的RK-05型催化劑,從催化劑升溫初始階段至后期的操作中,對工藝操作進行有效的優(yōu)化,最終使得催化劑的使用壽命和甲醇產量有明顯提高。

        1 工藝流程

        天?;ぜ状己铣伤捎靡獯罄M口的等溫列管式反應器,操作壓力為8.1 MPa,粗甲醇設計質量流量為750 t/d,甲醇質量分數(shù)≥91.5%,副產1.3 MPa飽和蒸汽,采用賽普瑞興膜分離技術對弛放氣中的氫氣進行回收。甲醇合成工藝流程見圖1。

        煤氣化裝置送出的粗煤氣分為2股,一股經過變換工序后,進入低溫甲醇洗工序,經甲醇洗滌塔脫硫后與另一股脫硫粗煤氣進行配氣,送至聯(lián)合壓縮機進行增壓。壓縮機新鮮段來的合成氣與合成塔部分出塔氣換熱,加熱至195 ℃后進入硫保護器中脫除微量硫。壓縮機循環(huán)段出來的循環(huán)氣經換熱后與合成塔出塔氣換熱,加熱至195 ℃后與硫保護器出來的新鮮氣混合進入合成塔中進行甲醇合成反應。合成塔出來的反應氣分成2個部分,一部分用于加熱新鮮氣,另一部分用于加熱循環(huán)氣,混合后預熱循環(huán)氣,再經除鹽水換熱器和水冷器換熱,冷卻至40 ℃進入高壓分離器中分離粗甲醇。高壓分離器頂部分離出來的氣體一部分作為循環(huán)氣去壓縮機,另一部分作為弛放氣去氫回收工序回收富氫氣;高壓分離器底部冷凝下來的粗甲醇送至低壓分離器,在低壓分離器中減壓閃蒸釋放出部分溶解氣,閃蒸汽送燃料氣管網或火炬管網,粗甲醇產品送往中間罐區(qū)粗甲醇罐或甲醇精餾工序[1-2]。

        2 優(yōu)化方案

        2.1 嚴格按照理論升溫還原曲線圖還原

        催化劑升溫還原的好壞直接影響到催化劑的活性及使用壽命。催化劑熱點溫度下移的原因有:(1)催化劑還原得不好,上層催化劑活性較差,反應會下移;(2)催化劑長期處于高溫或溫度波動的條件下,活性下降;(3)原料中帶入的催化劑毒物使上層催化劑活性下降;(4)內部結構損壞導致漏氣;(5)操作不當,循環(huán)氣流量過大,使上層溫度下降[3-4]。因此,在催化劑還原的過程中,操作員會嚴格按照“提溫不提氫,提氫不提溫”的原則,分析人員每0.5 h分析1次合成塔進出口氫氣含量,嚴格控制升溫曲線。PK-05型催化劑理論升溫還原曲線與實際升溫還原曲線的對比見圖2。

        2.2 控制合成塔進口的催化劑毒物

        嚴格控制加入新鮮氣中的14 MPa高壓鍋爐給水量,水的摩爾分數(shù)控制在0.5%,先將有機硫轉化為無機硫,再通過氧化鋅型脫硫劑將無機硫脫除。脫硫反應式為:

        COS+ H2O=CO2+H2S

        (1)

        H2S+ZnO=ZnS+H2O

        (2)

        在變換氣甲醇洗滌塔的中上部有一股氣體,用于控制合成塔進口模數(shù)的二氧化碳。在常規(guī)手動分析中,該股氣體中含有微量的硫和硫化物;在不影響合成塔進口模數(shù)的狀況下,停用該條管線可以有效減少合成塔進口的硫含量。變換氣甲醇洗滌塔中上部硫分析數(shù)據(jù)見表1。

        表1 變換氣甲醇洗滌塔中上部硫分析數(shù)據(jù)

        2.3 嚴格控制合成塔的進口模數(shù)和循環(huán)比

        合成甲醇的反應式為:

        (3)

        (4)

        模數(shù)M的公式為:

        (5)

        從式(3)和式(4)可以看出:氫氣與一氧化碳合成甲醇的物質的量比為2,而與二氧化碳合成甲醇的物質的量比為3,因此氫碳比為2.0~3.0。根據(jù)天?;ぴ蠚饨M分(見表2),選擇控制模數(shù)在2.05~2.15。合理控制合成氣中的氫碳比,能夠有效防止催化劑的出口溫度增長過快,從而延長催化劑的使用壽命。

        表2 甲醇原料氣組分

        循環(huán)比為循環(huán)氣流量和補充新鮮氣流量的比值,取決于催化劑活性和活性周期。為了達到良好的轉化率和收率必須控制循環(huán)比,天?;⒀h(huán)比控制在2.5~3.0,但隨著催化劑使用周期的延長,活性逐漸降低,循環(huán)比和新鮮氣單耗增長緩慢。2019年、2020年天?;K-05型催化劑運行數(shù)據(jù)見表3。

        表3 2019年、2020年RK-05型催化劑運行數(shù)據(jù)

        3 效果分析

        2019年、2020年RK-05型催化劑運行分析數(shù)據(jù)分別見圖3、圖4。對比圖3和圖4可以看出:2020年的總碳轉化率明顯高于2019年,說明甲醇合成催化劑運行平穩(wěn),粗甲醇產量才會有大幅度的提高;相比2019年,在2020年催化劑運行分析數(shù)據(jù)中,合成塔進口壓力、循環(huán)比、新鮮氣消耗的運行趨勢較為平穩(wěn),說明2019年裝填的催化劑在運行中活性衰退較快,有中毒現(xiàn)象。

        4 結語

        2019年8月裝填的甲醇合成催化劑總運行時間為2 448 h,粗甲醇總產質量為6.24萬t。2020年1月裝填的甲醇合成催化劑總運行時間為4 416.25 h,粗甲醇總產質量為11.52萬t。相比2019年8月,2020年粗甲醇總產質量增加了5.28萬t。通過有效的優(yōu)化控制手段,減少進入合成塔進口的硫含量、減少開停車次數(shù)、嚴格控制工藝指標、優(yōu)化工藝操作,能夠有效延緩催化劑失活,延長催化劑的使用壽命,提高甲醇產量。

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