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        煤制乙二醇亞硝酸甲酯再生系統(tǒng)工藝優(yōu)化小結(jié)

        2022-10-19 07:10:06郭志強(qiáng)
        氮肥與合成氣 2022年10期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        郭志強(qiáng)

        (新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司, 河南獲嘉 453800)

        1 亞硝酸甲酯(MN)再生系統(tǒng)存在的問題

        煤制乙二醇的生產(chǎn)過程中,一氧化碳(CO)催化偶聯(lián)制備草酸二甲酯(DMO)主要涉及2個(gè)步驟[1]:(1)CO在負(fù)載型鈀-氧化鋁(Pd-A12O3)催化劑作用下,與MN偶聯(lián)反應(yīng)生成DMO和一氧化氮(NO);(2)偶聯(lián)反應(yīng)生成的NO與甲醇和O2反應(yīng)生成MN,稱為再生反應(yīng)。具體反應(yīng)式[2]為:

        2CH3ONO+2CO=(COOCH3)2+2NO

        (1)

        2NO+2CH3OH+1/2O2=2CH3ONO+H2O

        (2)

        MN再生反應(yīng)需要強(qiáng)氧化劑氧氣(O2),反應(yīng)產(chǎn)物是易燃、易爆的中間體MN。由于強(qiáng)放熱及O2穿透等原因,MN再生反應(yīng)器和CO偶聯(lián)反應(yīng)器的操作安全性和彈性大大降低。經(jīng)討論確定為O2流量增大造成了酯化塔內(nèi)加氧口處O2局部濃度過高,反應(yīng)劇烈,導(dǎo)致飛溫和燃燒。為此采取了重新設(shè)置加氧分布器的方法,使O2在酯化塔內(nèi)分布更均勻,避免單孔出氣量過大。但是再次開車后發(fā)現(xiàn)雖然該措施取得了一定效果,但在進(jìn)一步增加O2流量時(shí)仍有飛溫現(xiàn)象出現(xiàn),從而確定1個(gè)酯化塔無法滿足2 500 m3/h以上的加O2體積流量。同時(shí),設(shè)計(jì)循環(huán)甲醇體積流量為100~150 m3/h,無法隨著負(fù)荷繼續(xù)提高,而循環(huán)甲醇是酯化降溫的重要措施,當(dāng)負(fù)荷繼續(xù)提高時(shí),酯化熱量增加,會(huì)出現(xiàn)循環(huán)甲醇量過低,無法滿足熱量移除的要求,存在較大的飛溫風(fēng)險(xiǎn)。

        2 MN再生系統(tǒng)反應(yīng)熱量衡算

        根據(jù)參與酯化反應(yīng)的物質(zhì),查詢相關(guān)資料,相關(guān)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)摩爾焓變(ΔHf.298)、標(biāo)準(zhǔn)摩爾生成吉布斯函數(shù)(ΔGf.298)見表1[3]。

        表1 物質(zhì)焓值

        通過物質(zhì)焓值可以計(jì)算MN再生反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)摩爾焓變

        (3)

        在酯化塔中,酯化反應(yīng)的熱量主要依靠甲醇?xì)饣鼰?,利用甲醇的氣化潛熱將反?yīng)熱帶走。通過文獻(xiàn)可知甲醇的汽化潛熱為1 109 kJ/kg。

        原始設(shè)計(jì)為單塔運(yùn)行,滿負(fù)荷下,O2體積流量為5 000 m3/h,在10%負(fù)荷下,加O2體積流量500 m3/h。酯化塔在不同負(fù)荷下反應(yīng)熱量需要?dú)饣状剂坑?jì)算方法如下:

        Q=n(O2)×4×122.27

        (4)

        (5)

        式中:Q為酯化塔在不同負(fù)荷下的反應(yīng)熱量,kJ/h;V為酯化塔在不同負(fù)荷下反應(yīng)熱量所需要的氣化甲醇量,m3。

        通過上述計(jì)算得出在不同負(fù)荷下反應(yīng)熱量需要?dú)饣状剂恳姳?。由表2可以看出:在60%負(fù)荷時(shí),甲醇需求體積流量已達(dá)到78.43 m3/h;在100%負(fù)荷下,甲醇需求體積流量已達(dá)到130.72 m3/h。因此,甲醇循環(huán)量不能滿足酯化反應(yīng)和熱量移除的要求。

        表2 改造前酯化塔單塔熱量衡算

        3 MN再生系統(tǒng)改造的技術(shù)路線

        改造前的工藝流程為:脫氫后的CO與來自合成壓縮機(jī)的循環(huán)合成氣混合后從塔頂部進(jìn)入酯化塔,O2從塔上部計(jì)量加入,新鮮甲醇從酯化塔頂部進(jìn)入,在酯化塔內(nèi)反應(yīng)生成MN。酯化后的工藝氣從酯化塔下部引出,經(jīng)酯化后冷卻器冷卻后進(jìn)入冷凝液分離罐氣液分離,氣相送至甲醇洗塔,液相返回酯化塔下部。

        酯化后氣相從下部進(jìn)入甲醇洗塔,與中部噴淋而下的經(jīng)冷凍水冷卻的甲醇逆流接觸,氣相中水分和硝酸被吸收后,由塔頂部去羰化合成工段;酯化塔釜液經(jīng)泵加壓送酯化塔頂部。

        在原有流程的基礎(chǔ)上,增加1個(gè)相同規(guī)格的酯化塔B與原酯化塔A并聯(lián);對(duì)加氧分布器進(jìn)行改造,增加O2分布能力;同時(shí),增加相應(yīng)的附屬管線。塔釜?dú)庀鄥R合之后經(jīng)過酯化后冷卻器冷卻,氣液分離后到甲醇洗塔。

        4 MN再生系統(tǒng)改造后熱量衡算

        通過改造后,并聯(lián)1個(gè)酯化塔,每個(gè)塔的O2最大體積流量為2 500 m3/h,通過式(3)得出改造后單塔在不同負(fù)荷下的反應(yīng)熱和甲醇消耗量,結(jié)果見表3。

        改造后,由于并聯(lián)1個(gè)酯化塔,酯化塔的負(fù)荷得以平分,單塔負(fù)荷大幅降低。改造后在100%負(fù)荷下,甲醇的需求量為改造前的一半,甲醇的需求量為65 m3/h,系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性得到大幅提高。

        5 MN再生系統(tǒng)O2流速的計(jì)算

        根據(jù)GB 16912—2008 《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》,工作壓力范圍內(nèi)的管內(nèi)O2流速應(yīng)符合下列規(guī)定[4]:

        (1) O2工作壓力為10 MPa或以上時(shí),流速不應(yīng)大于6 m/s。

        (2) O2工作壓力大于0.1 MPa至3 MPa或以下時(shí),流速不應(yīng)大于15 m/s。

        (3) O2工作壓力為0.1 MPa或以下時(shí),應(yīng)按該管系允許的壓力降確定。

        表3 改造后酯化塔熱量衡算

        通過對(duì)MN再生反應(yīng)器中O2流速的計(jì)算,確定O2流速處在一個(gè)安全穩(wěn)定的工況。O2管線參數(shù)見表4。

        表4 O2管線參數(shù)

        O2流速為O2體積流量與O2管橫截面積的比值。如O2體積流量為5 000 m3/h,O2總管壓力為0.63 MPa,O2總管內(nèi)半徑為0.105 m,則O2總管內(nèi)O2流速為6.4 m/s。其他各塔的O2流速計(jì)算結(jié)果見表5。

        由表5可以看出:增加1個(gè)酯化塔后,O2總管和各塔O2流速均在安全流速范圍內(nèi)。

        6 增加酯化塔遇到的問題及解決的辦法

        技改后運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)由于管路施工的問題,進(jìn)入2個(gè)酯化塔塔頂?shù)难h(huán)合成氣體積流量不同,相差約20 000 m3/h。雖然在各塔的氣相入口各增加了1個(gè)調(diào)節(jié)蝶閥,以平衡兩塔的氣量,但是在實(shí)際運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)效果甚微,經(jīng)討論后將其去除。

        由于增加了1個(gè)并聯(lián)的酯化塔B,單套酯化系統(tǒng)的聯(lián)鎖條件已經(jīng)不適應(yīng)并聯(lián)酯化系統(tǒng)的安全要求。為了增加整個(gè)系統(tǒng)的安全性,對(duì)原有的聯(lián)鎖進(jìn)行調(diào)整。

        表5 不同負(fù)荷下O2流速計(jì)算結(jié)果

        7 MN再生系統(tǒng)改造前后工藝對(duì)比

        7.1 不同負(fù)荷下酯化塔溫度

        改造前單套系統(tǒng)的酯化塔負(fù)荷在40%的熱點(diǎn)溫度已達(dá)到60 ℃;改造后系統(tǒng)負(fù)荷在95%的熱點(diǎn)溫度為65 ℃,溫度相對(duì)穩(wěn)定,未出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

        7.2 不同負(fù)荷下酯化后O2含量

        改造后通過甲醇洗塔后氧表氧讀數(shù)分析酯化塔A/B反應(yīng)后O2的穿透情況。不同負(fù)荷下甲醇洗塔后O2轉(zhuǎn)化率分析結(jié)果見表6。

        表6 改造后不同負(fù)荷下酯化后O2含量分析結(jié)果

        由表6可以看出:隨著系統(tǒng)加O2體積流量的增加,甲醇洗塔后氧表氧讀數(shù)并未出現(xiàn)上漲情況。隨著負(fù)荷增加,加O2體積流量增加,未出現(xiàn)O2穿透酯化塔的情況。

        8 結(jié)語

        并聯(lián)2個(gè)酯化塔與單個(gè)酯化塔相比延長了O2在塔中的停留時(shí)間,避免了單塔在高負(fù)荷下出現(xiàn)局部O2濃度過高、反應(yīng)過于劇烈,進(jìn)而發(fā)生飛溫的危險(xiǎn),降低O2進(jìn)入CO偶聯(lián)反應(yīng)器的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),并聯(lián)2個(gè)酯化塔與單個(gè)酯化塔相比增加了塔內(nèi)甲醇的持有量,保證了高負(fù)荷下反應(yīng)熱的移除,維持酯化塔溫度的穩(wěn)定,提高系統(tǒng)安全性。通過對(duì)酯化塔的加氧分布器的改造,增加了O2的分布能力,降低了酯化塔內(nèi)局部劇烈反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn),提高了合成系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。通過改造,酯化塔在高負(fù)荷下處于一個(gè)相對(duì)安全穩(wěn)定的工況。MN再生系統(tǒng)改造對(duì)降低煤制乙二醇操作風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷生產(chǎn)具有重大現(xiàn)實(shí)意義,對(duì)煤制乙二醇技術(shù)的工業(yè)化推廣應(yīng)用具有深遠(yuǎn)的意義。

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