滿 飛,楊 波,張 超
(山東明泉新材料科技有限公司, 山東章丘 250204)
山東明泉新材料科技有限公司(簡稱明泉科技)自采用大連金州重型機器集團有限公司煤粉氣化爐(簡稱金重爐)以來,已連續(xù)運行超過5 a。金重爐在運行期間多次出現(xiàn)運行指標波動及異常的情況,如:環(huán)隙、燒嘴座溫度超標;氣化爐積灰嚴重,負荷提不上去;產(chǎn)氣量低,不能保證裝置長周期運行;偏燒、回火導致爐內設備燒壞等問題。針對金重爐存在的問題,明泉科技提出一系列的優(yōu)化技改措施,使金重爐各項運行指標得到有效提升,快速達到同行業(yè)先進水平。筆者對具體改造內容進行總結,以期對同類裝置提供參考。
原設計中實測環(huán)隙處擋板上沿距龜甲網(wǎng)10~12 cm,橫向距離為18~22 cm,擋板高度為5 cm,流通面積過大并且阻回火效率差,小流量保護氣無法抵御熱量回火,造成環(huán)隙溫度經(jīng)常超標燒壞設備,影響安全穩(wěn)定生產(chǎn)[1]。
為了解決環(huán)隙溫度高的問題,提出以下改造方案:
(1) 縮小環(huán)隙流通面積。將擋板高度增加6 cm,鋼板材質采用0Cr25Ni20不銹鋼板(厚度為6 mm),改造后擋板上沿距龜甲網(wǎng)4 cm,該間隙用于通風(已考慮熱膨脹)。
(2) 增大保護氣量,提升操作空間。在原DN25保護氣管道限流孔板處增加副線,另從CO2總管新配1路DN40保護氣管線。
(3) 增強阻火效率。環(huán)隙擋板與橫板之間用剛玉可塑料筑墻,采用保溫棉填實剩余空間。為防止可塑料脫落至環(huán)隙內,擋板至龜甲網(wǎng)空間用耐高溫鋼筋密集封擋保溫棉。燒嘴座與燃燒室筒體之間下縫隙用20根直徑為14 mm、長度為10 cm、材質為Inconel625的鋼管進行橫向封擋(注意鋼管盡量偏離燒嘴),鋼管焊渣釘,鋼管與燒嘴座下沿縫隙用保溫棉、澆注料塞實。
(4) 優(yōu)化材質。燃燒室下環(huán)板燒蝕變形較嚴重,將15CrMo環(huán)板更換為310鋼板材質(厚度為10 mm)。
環(huán)隙改造前后對比見圖1。
改造后再無環(huán)隙溫度超標現(xiàn)象,解決了環(huán)隙溫度超標的問題。
為了解決燒嘴座溫度超標的問題,提出以下改造方案[2]:
(1) 在原設計DN25保護氣管道限流孔板處增加副線。
(2) 燒嘴座保溫棉厚度由10 mm改為擋板上部保溫棉厚度為10 mm、下部保溫棉厚度為20 mm,安裝完成后從氣化爐內用保溫棉、可塑料填實。
(3) 原燒嘴座下部外漏3層冷卻水盤管,通過增加渣釘、澆注料對燒嘴座進行保護。
(4) 原粉煤燒嘴、開工燒嘴與套管之間存在孔隙,在套管下部焊板條(0Cr25Ni20)、加渣釘,用保溫棉、澆注料塞實(需要注意套管內徑,以免影響安裝)。
改造后解決了燒嘴座溫度超標問題,改造后的燒嘴套筒及燒嘴座分別見圖2、圖3。
氣化爐原設計渣口(實測渣口直徑為530~540 mm)水冷壁盤管U形彎頭無渣釘保護,彎頭偏向流場內側約3 cm,氣流、爐渣正好沖刷該位置,在U形彎頭上發(fā)現(xiàn)4處漏點。為了增加停留時間、提高碳反應及轉化率、增加有效氣產(chǎn)量,以解決水冷壁盤管沖刷泄漏造成停車問題,提出以下改造方案[3]:
(1) 對渣口進行縮徑處理,將渣口直徑縮小至480 mm,制作長渣釘保證澆注料能夠充分粘在管壁上。
(2) 更換U形彎頭,將彎頭朝向改為偏向流場外側,避開沖刷區(qū),并在管道上面貼補1層護板及增加渣釘,防止直接沖刷,水夾套焊長渣釘?shù)経形彎頭下方,添補澆注料緩慢過渡進行保護。
(3) 布水試驗后對水夾套進行定期維修。
渣口改造及檢修后需要分別進行激冷水、鍋爐水布水,并進行水冷壁水壓試驗。改造后平均有效氣體積分數(shù)提升0.5%,解決了渣口盤管泄漏問題,使金重爐運行周期進一步延長。改造后的渣口及渣口盤管分別見圖4、圖5。
目前,制約氣化爐長周期高負荷運行的主要問題是氣化爐激冷室液位不穩(wěn),分析原因主要是氣化爐破泡器面積大造成氣體流通面積小、氣體流速快,從而引起帶液。液位降低后氣體得不到有效洗滌導致激冷室和合成氣管線積灰嚴重,進而導致氣化爐停車[4]。
根據(jù)其他廠家運行經(jīng)驗,破泡器不能全部去除。氣化爐若無破泡器,上升管不能完全破除氣泡導致氣體帶灰嚴重,造成激冷室上部和合成氣管線積灰。根據(jù)運行經(jīng)驗,可適當減少破泡器數(shù)量,使破泡器既能達到破泡效果,又能有效降低氣體流速。破泡器原流通面積為3.74 m2,層數(shù)為4,氣體流速為0.63 m/s;技改后實際流通面積為4.47 m2,實際氣體流速0.53 m/s。
改造后激冷室積灰速度減緩,有效延長了氣化爐運行周期。改造前后破泡條見圖6。
導流環(huán)的原始設計目的是為了讓輸送氣體在垛口處擾動形成紊流,使煤粉中異物滯留在此處,不進入粉煤通道。但隨著運行時間的加長及雜物的增多,燒嘴導流環(huán)處有大量雜物,造成粉煤通道堵塞,直接影響粉煤流量及煤線的穩(wěn)定性,氣化爐偏燒回火,使氣化爐不能長周期運行。因此,去掉導流環(huán)垛口,讓雜質隨物料進入爐內(見圖7)。
燒嘴內件與外筒安裝時經(jīng)常出現(xiàn)不同情況,極難調整。偏心會形成偏燒,造成設備燒壞致使爐況波動。因此,內件與外筒之間增加調整固定塊,保證同心不偏燒。
為了解決粉煤通道磨損嚴重的問題,將導流槽的材質由304改為316 L。
改造后燒嘴運行壽命得到有效延長,可連續(xù)運行1 a。
經(jīng)過上述環(huán)隙、燒嘴座、破泡器等改造,初步實現(xiàn)了裝置的“安環(huán)穩(wěn)長滿優(yōu)”,為頂置三噴嘴粉煤氣化爐在國內的應用推廣積累了經(jīng)驗?,F(xiàn)氣化爐已實現(xiàn)連續(xù)A級運行262 d,全年平均有效氣體積分數(shù)達到91.3%,改造效果良好。