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        某220 kV變電站線路開關(guān)遙控合閘故障分析

        2022-10-19 11:42:40張知宇張威操晨潤周剛
        農(nóng)村電氣化 2022年10期
        關(guān)鍵詞:故障設(shè)備

        張知宇,張威,操晨潤,周剛

        (1.國網(wǎng)浙江省電力有限公司海鹽縣供電公司,浙江 海鹽 314300;2.國網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉興市供電公司,浙江 嘉興 314000)

        隨著自動(dòng)化控制、通信等技術(shù)的飛速發(fā)展,遙控操作作為電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)的一項(xiàng)重要功能已經(jīng)取得廣泛應(yīng)用[1],對電網(wǎng)的運(yùn)行方式、故障事故的緊急處理、供電質(zhì)量的優(yōu)化等多方面都起到了極其重要的作用。遙控技術(shù)的發(fā)展為變電站的無人值班運(yùn)行奠定了基礎(chǔ),監(jiān)控人員只須在調(diào)度主站即可完成遙控、遙調(diào)操作。遙控的可靠性對電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用。但是遙控也常常會(huì)因?yàn)橥ㄐ胖袛?、斷路器?zhí)行機(jī)構(gòu)等設(shè)備不可預(yù)料的缺陷而操作失敗,給電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了嚴(yán)重的威脅[2]。本文基于一起某220 kV線路開關(guān)遙控操作失敗故障,深入分析遙控失敗的原因與故障排查方法,并給出了有效的應(yīng)對措施。

        1 故障經(jīng)過

        2021年2月2日19:37—20:19,在某220 kV變電站線路開關(guān)工作結(jié)束復(fù)役過程中,開關(guān)遙控合閘失敗。詳細(xì)過程如下:2月2日19:37,省調(diào)下令該線路開關(guān)由熱備用改運(yùn)行操作,地調(diào)集控遙控合閘,開關(guān)合閘不成功,并報(bào)間隔事故總信號。地調(diào)人員隨即通知運(yùn)維班人員到現(xiàn)場檢查。值班員現(xiàn)場檢查開關(guān)及機(jī)構(gòu)外觀無異常,合閘線圈完好、無異味,并對匯控柜KK開關(guān)進(jìn)行復(fù)位操作后,事故總信號消失。值班員在現(xiàn)場后臺進(jìn)行遙控合閘,再次控合失敗,并匯報(bào)省調(diào)、區(qū)調(diào),省調(diào)收回正令。經(jīng)檢查,自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行正常,設(shè)備無任何異常。

        2 故障理論分析

        為了及時(shí)準(zhǔn)確判斷故障的原因,對此遙控操作失敗的故障進(jìn)行全方位的理論分析。遙控故障原因具體理論層面可分為:遙控返校超時(shí)、遙控返校錯(cuò)誤與遙控執(zhí)行不成功[2]。

        2.1 遙控返校超時(shí)

        誤碼率是導(dǎo)致遙控返校超時(shí)的重要原因,其表現(xiàn)為影響信息的處理和傳輸速度,同時(shí)增加信息拒收率[2]。此外,惡劣天氣、載波通信線路傳輸距離過長以及主站與子站的通信異常都會(huì)導(dǎo)致遙控返校超時(shí)[2]。

        2.2 遙控返校錯(cuò)誤

        調(diào)度主站數(shù)據(jù)庫中遙控對象點(diǎn)號定義錯(cuò)誤、關(guān)聯(lián)錯(cuò)誤以及遙控禁止標(biāo)志填寫錯(cuò)誤等都將會(huì)導(dǎo)致遙控返校錯(cuò)誤[2]。

        2.3 遙控執(zhí)行不成功

        斷路器不動(dòng)作是導(dǎo)致遙控執(zhí)行不成功的重要原因。斷路器不動(dòng)作的主要原因有:斷路器機(jī)構(gòu)或二次回路故障、測控裝置內(nèi)部某接點(diǎn)不閉合以及機(jī)構(gòu)箱保護(hù)屏遠(yuǎn)方就地控制把手位置問題[2]。

        基于上述理論分析,展開故障原因排查。本次故障原因排查的邏輯路線框圖如圖1所示,即:

        圖1 排查故障邏輯框架

        (1)進(jìn)行全方位的理論分析;

        (2)詳細(xì)調(diào)查故障發(fā)生前的工作情況;

        (3)對設(shè)備進(jìn)行冷/熱備用一、二次排查;

        (4)提出并驗(yàn)證潛在原因;

        (5)確定最終故障原因調(diào)研市場上主流的自動(dòng)化解決方案,根據(jù)當(dāng)前軟件的開發(fā)過程和開發(fā)特點(diǎn),總結(jié)了軟件當(dāng)中存在的優(yōu)、缺點(diǎn)。

        3 故障原因排查

        運(yùn)維人員進(jìn)行全面故障排查,分別調(diào)查了設(shè)備的信息、故障前的工作情況,同時(shí)進(jìn)一步展開冷/熱備用一二次側(cè)的故障排查。

        3.1 設(shè)備信息

        設(shè)備型號:ZF11B-252(L);設(shè)備投運(yùn)日期:2017年1月19日;設(shè)備出廠編號:2015.570;上次設(shè)備檢修日期:2019年1月11日。

        3.2 故障前當(dāng)日工作情況

        2021年2月2日,結(jié)合對側(cè)某變220 kV正母II段綜合檢修停電機(jī)會(huì),某地供電公司對該側(cè)220 kV某4P45開關(guān)彈簧機(jī)構(gòu)軸承軸銷更換、機(jī)構(gòu)凸輪間隙測量、斷路器特性試驗(yàn)等反措工作,該4P45線開關(guān)及線路改檢修狀態(tài),工作終結(jié)時(shí)間為當(dāng)日15:30。

        本次開關(guān)機(jī)構(gòu)隱患治理主要工作包括:

        更換機(jī)構(gòu)合閘保持摯子部位軸銷和軸承,并測量軸承與鏈刀頭間隙尺寸為0.7 mm,符合廠家技術(shù)條件要求。

        對凸輪間隙進(jìn)行復(fù)測,A相1.45 mm;B、C相1.5 mm(廠家標(biāo)準(zhǔn)值1.5±0.2 mm),數(shù)據(jù)合格。

        開展機(jī)構(gòu)特性試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示,結(jié)果均符合廠家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

        表1 機(jī)構(gòu)特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        其中,機(jī)構(gòu)隱患治理工作時(shí),未涉及機(jī)構(gòu)箱及匯控柜內(nèi)相關(guān)二次線拆接工作,分合閘試驗(yàn)時(shí)從端子排上加壓。分析表1數(shù)據(jù)可知,該設(shè)備機(jī)構(gòu)特性工作均正常,未發(fā)現(xiàn)任何異常。

        3.3 操作過程中異常情況

        本次遙控操作相關(guān)SOE信息如下:

        某地集控值班監(jiān)控員于19:37在OPEN3000監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)操作遙控某線路4P45開關(guān),監(jiān)控信號顯示控合失敗,并出現(xiàn)間隔事故總信號和閉鎖重合閘信號。

        運(yùn)維人員于20:02進(jìn)行現(xiàn)場檢查,并對匯控柜KK開關(guān)進(jìn)行復(fù)位,事故總信號復(fù)歸。

        某地集控值班監(jiān)控員于20:06在OPEN3000監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)再次操作遙控合閘操作,合閘失敗,信號與上一次相同。

        運(yùn)維人員于20:15再次對現(xiàn)場匯控柜KK復(fù)位操作,事故總信號再次復(fù)歸。

        運(yùn)維人員于20:19再次在后臺機(jī)上遙控合某線路開關(guān),操作失敗,相關(guān)信號仍然相同。

        3.4 故障現(xiàn)場排查

        運(yùn)維人員結(jié)合理論知識與現(xiàn)場考察情況,對出現(xiàn)事故總信號進(jìn)行分析,調(diào)閱監(jiān)控信息發(fā)現(xiàn):當(dāng)開關(guān)合閘操作失敗時(shí),監(jiān)控均會(huì)報(bào)事故總信號。故障線路開關(guān)第一套智能終端為南瑞繼保公司的PCS-222B分相智能終端,其判事故總的邏輯如圖2所示,在智能終端收到遙控命令且開關(guān)實(shí)際未合上的情況下,報(bào)事故總信號為正常現(xiàn)象。

        圖2 排查故障邏輯框架

        KK位置說明:當(dāng)收到測控GOOSE遙合命令或手合開入動(dòng)作時(shí),KK合后位置(KKJ)為“1”,且在GOOSE遙合命令或手合開入返回后仍保持,當(dāng)且僅當(dāng)收到測控的GOOSE遙分命令或手跳入動(dòng)作后才返回。

        由圖2可知:當(dāng)且僅當(dāng)KK繼電器合后位置狀態(tài)為“1”、A/B/C三相至少有一相分位開入才能觸發(fā)整套繼保裝置動(dòng)作。

        檢修人員進(jìn)一步分別進(jìn)行熱備用與冷備用狀態(tài)下一、二次設(shè)備排查。

        熱備用一、二次排查。檢修人員至現(xiàn)場后,在開關(guān)熱備用狀態(tài)下對開關(guān)機(jī)構(gòu)、二次接線牢固、電源空開狀態(tài)、壓板位置等進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。遙控合閘回路中經(jīng)過外部中間重動(dòng)繼電器2ZJ去分相合閘,接線無異常。

        冷備用一、二次排查。為進(jìn)一步驗(yàn)證缺陷情況,某供電公司于當(dāng)天23:59向省調(diào)申請將故障線路改回冷備用狀態(tài)并進(jìn)一步檢查處理。

        一次人員將“遠(yuǎn)方/就地”開關(guān)切換至就地位置后,操作匯控箱面板上的KK開關(guān),斷路器分合閘動(dòng)作正常。

        二次人員通過對回路分析判斷:因?yàn)槿嗑祥l不成功,所以回路問題應(yīng)存在于三相公共部分。經(jīng)分析后有兩種可能性:

        智能終端遙控板異常,導(dǎo)致遙控合閘接點(diǎn)(如圖3中1209-1210“HJ”接點(diǎn))未閉合,合閘回路不通。

        圖3 斷路器遙控合閘回路圖

        合閘中間重動(dòng)繼電器2ZJ卡澀,導(dǎo)致合閘回路不通。

        為進(jìn)一步驗(yàn)證原因,2月3日0:23,檢修人員通過短接1209—1210接點(diǎn)模擬遙控合閘,開關(guān)未正常合閘。因擔(dān)心合閘線圈燒毀,對斷路器的操作電源進(jìn)行拉合。隨后依次進(jìn)行如下操作:

        0:27,再次對1209—1210接點(diǎn)進(jìn)行短接合閘,開關(guān)能正常合閘;

        0:33,通過后臺遙控分閘正常;0:39,通過后臺遙控合閘成功;

        0:40—1:30,對開關(guān)進(jìn)行6次遙控分合閘,均正常;期間同步對回路情況進(jìn)行排查,未發(fā)現(xiàn)異常;

        2:39,現(xiàn)場向調(diào)度匯報(bào)后,開始改熱備用操作;2:54,故障線路開關(guān)恢復(fù)運(yùn)行。

        3.5 故障原因確定

        根據(jù)現(xiàn)場檢查處理情況,在對故障線路開關(guān)操作電源進(jìn)行拉合后,異常情況消失,后續(xù)的試分合與二次回路排查中均未發(fā)現(xiàn)異常。

        根據(jù)此前的情況判斷,因第一次短接1209-1210接點(diǎn)時(shí),合閘失敗,基本可判斷異??赡苡芍虚g重動(dòng)2ZJ繼電器引起(如果短接遙控成功則可判斷為智能終端遙控板開出的HJ可能異常)。因此判斷可能的原因?yàn)椋汉祥l中間重動(dòng)2ZJ繼電器存在卡澀,由于檢修人員在檢查過程中曾經(jīng)有過敲擊,且開關(guān)電源進(jìn)行拉合后恢復(fù)正常,斷路器后續(xù)分合均正常。

        4 暴露問題

        在本次異常的排查處理過程中,暴露出了以下方面問題:由于本次開關(guān)僅處理了彈簧機(jī)構(gòu)軸承軸銷更換、機(jī)構(gòu)凸輪間隙測量、斷路器特性試驗(yàn),未動(dòng)及二次回路,因此在工作終結(jié)的驗(yàn)收中未在后臺對開關(guān)進(jìn)行遙控試分合。在異常排查過程中,部分排查步驟未有效掌握異常信號,排查的順序和排查技能存在不足,未能快速明確異常原因。在多次試分合均正常后,在具體原因未完全確定、未得到上級專業(yè)的許可下,即進(jìn)行了復(fù)役操作?;谏鲜龃嬖诘膯栴},本文結(jié)合本次排查故障的經(jīng)驗(yàn)給出如下合理化建議,以減少此類故障的發(fā)生。

        5 合理化建議

        應(yīng)加強(qiáng)驗(yàn)收相關(guān)要求的宣貫,后續(xù)凡涉及與開并機(jī)構(gòu)有關(guān)的檢修作業(yè),工作終結(jié)前應(yīng)進(jìn)行一次遙控分合閘試驗(yàn),確??刂苹芈吠旰眯浴?/p>

        提高專業(yè)管控力和信息報(bào)送的及時(shí)性,在發(fā)生類似原因未完全明確的異常情況下,應(yīng)在查明原因并匯報(bào)上級專業(yè)部門獲得認(rèn)可后,方可進(jìn)行復(fù)役操作,防止設(shè)備帶病復(fù)役。

        進(jìn)一步提高專業(yè)人員業(yè)務(wù)技能水平,尤其是對智能站變電站設(shè)備的檢修技能水平,以及在異常情況下的故障排查能力。

        提高設(shè)備異常時(shí)的應(yīng)急處置能力,做好相應(yīng)的預(yù)想,提前做好處理故障所需的設(shè)備狀態(tài),提高搶修工作效率。

        加強(qiáng)對2ZJ繼電器運(yùn)行狀況和動(dòng)作狀況的檢查與跟蹤,若有異常則進(jìn)行更換。

        為方便后期檢修與故障排查,在每次工作后都應(yīng)有詳細(xì)的工作記錄。

        加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備各項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)視與排查,出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反饋。

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