文_葉巧苑 廣州巨邦環(huán)保工程設(shè)備有限公司
某汽車配件生產(chǎn)廠家,在其生產(chǎn)工藝中有電泳、清洗等工藝,現(xiàn)已有一套TO爐處理系統(tǒng),由于抽風(fēng)效果較差,產(chǎn)生了大量的外溢氣體。本文通過吸附-催化燃燒技術(shù)在該汽車配件生產(chǎn)廠家的應(yīng)用,對(duì)吸附時(shí)間、溫度、脫附時(shí)間及脫附溫度等方面參數(shù)的調(diào)整對(duì)效果的影響進(jìn)行綜合性闡述。
針對(duì)此廢氣的特點(diǎn),合理進(jìn)行工藝的剖析,擬采用“前端除油除顆粒物+水汽預(yù)處理系統(tǒng)+沸石固定床吸附催化燃燒技術(shù)”來處理此類廢氣。生產(chǎn)車間溢出的有機(jī)廢氣經(jīng)離心風(fēng)機(jī)引出后,首先進(jìn)入噴淋塔預(yù)洗,去除部分溶劑及烘烤油漆。再進(jìn)入高效干式過濾器,去除廢氣中的塵雜和水分,之后通過沸石分子篩,利用沸石分子篩對(duì)有機(jī)物質(zhì)的強(qiáng)吸附性將氣體凈化實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。吸附床經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行后會(huì)達(dá)到吸附飽和,此時(shí)開啟脫附再生系統(tǒng),進(jìn)行脫附再生,脫附出來的氣體通過催化燃燒裝置燃燒生成二氧化碳、水和部分的熱量等無害氣體。
經(jīng)處理后TVOC可符合廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/816-2010)第二時(shí)段排放標(biāo)準(zhǔn);本項(xiàng)目執(zhí)行總VOC≦50mg/m3,苯≦1mg/m3,二甲苯≦18mg/m3。廢氣進(jìn)氣初始濃度<300mg/m3。
針對(duì)該廠家產(chǎn)生的廢氣特點(diǎn),在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的調(diào)整,最終達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。并在此系統(tǒng)的入口和尾端均安裝了VOC濃度檢測(cè)儀,在CO爐上及吸附箱中均安裝了溫度傳感器,在CO爐入口和出口處安裝了VOC濃度檢測(cè)儀,然后用此次試驗(yàn)檢測(cè)出來的結(jié)果,來調(diào)整此治理系統(tǒng)在正常運(yùn)行過程中的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)。
此系統(tǒng)按10000m3/h進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)(采用二吸一脫,試驗(yàn)時(shí)只采用一個(gè)吸附箱進(jìn)行試驗(yàn),即5000m3/h),此產(chǎn)品可以相應(yīng)添加蜂窩沸石的用量且可以調(diào)整各個(gè)技術(shù)參數(shù)的合理范圍。
通過調(diào)整管道的閥門來調(diào)整系統(tǒng)的風(fēng)量(5000m3/h);蜂窩沸石的量根據(jù)系統(tǒng)的效果進(jìn)行添加;再開啟兩個(gè)吸附箱個(gè)數(shù)來確定工程應(yīng)用的實(shí)際效果。
吸附停留時(shí)間對(duì)治理效果參數(shù)見表1。
表1 吸附停留時(shí)間對(duì)治理效果參數(shù)表
此類廢氣的濃度較為均勻且穩(wěn)定,在風(fēng)量、濃度基本一致的情況下,隨著蜂窩沸石的量增加而不斷提高處理效果,最后在沸石量在>0.9m3,停留時(shí)間>0.6S情況下,VOCS排放濃度穩(wěn)定在50mg/m3以下,去除效率>85%。
脫附再生過程:?jiǎn)?dòng)脫附風(fēng)機(jī)、開啟相應(yīng)閥門和電加熱器,對(duì)催化床內(nèi)部的催化劑進(jìn)行預(yù)熱,同時(shí)產(chǎn)生一定量的熱空氣,當(dāng)床層溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí)將熱空氣送入吸附床,沸石受熱解吸出高濃度的有機(jī)氣體,經(jīng)脫附風(fēng)機(jī)引入催化燃燒床,在貴金屬催化劑的作用下于一個(gè)較低的溫度進(jìn)行無焰催化燃燒,將有機(jī)成分轉(zhuǎn)化為無毒、無害的CO2和H2O,同時(shí)釋放出大量的熱量,可維持催化燃燒所需的起燃溫度,使廢氣燃燒過程基本不需外加的能耗(電能),并將部分熱量回用于沸石解吸再生,從而大大降低了能耗。當(dāng)燃燒廢氣濃度較高、反應(yīng)溫度較高時(shí),混流風(fēng)機(jī)自動(dòng)開啟,補(bǔ)充新鮮的冷空氣以降低溫度、確保催化燃燒床安全、高效運(yùn)行。本方案擬采用蜂窩狀催化劑。同時(shí),本項(xiàng)目中外溢氣體的主要成份為苯類和乙二醇丁醚,因此設(shè)計(jì)脫附溫度在240℃上下進(jìn)行調(diào)整。
通過調(diào)整系統(tǒng)的鮮風(fēng)的進(jìn)氣量及電加熱器的功率來調(diào)整系統(tǒng)的脫附溫度;每30min觀察溫度變化后對(duì)脫附效果的影響;最后再將調(diào)試實(shí)驗(yàn)確定的最有利于系統(tǒng)去除效果的溫度來確定工程應(yīng)用的實(shí)際效果。
此類廢氣進(jìn)氣濃度約320mg/m3,處理風(fēng)量10000m3/h,設(shè)計(jì)脫附風(fēng)量為2000m3/h,每次脫附一個(gè)脫附箱,對(duì)應(yīng)風(fēng)量為5000m3/h,因此每吸附1h左右就需要進(jìn)行在線脫附,脫附進(jìn)氣濃度均可調(diào)整在800mg/m3左右,調(diào)整吸附時(shí)間和脫附溫度后的參數(shù)見表2。
表2 脫附溫度對(duì)脫附治理系統(tǒng)效果參數(shù)表
在風(fēng)量、濃度基本一致的情況下,去除效率最終在260~280℃之間達(dá)到平衡,實(shí)際工程中10000m3/h采用的脫附溫度是280℃,去除效率>95%。濃度超標(biāo)的情況下系統(tǒng)自動(dòng)將廢氣回流至入口處進(jìn)行吸附后再達(dá)標(biāo)排放。
通過手動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)的脫附時(shí)間,確定進(jìn)口的濃度,以確定最優(yōu)的技術(shù)參數(shù);每次實(shí)驗(yàn)增加脫附時(shí)間1h,以確定最優(yōu)脫附時(shí)間;最后再將此參數(shù)應(yīng)用于工程100%負(fù)荷風(fēng)量。
脫附溫度對(duì)脫附治理系統(tǒng)效果參數(shù)見表3。
表3 脫附溫度對(duì)脫附治理系統(tǒng)效果參數(shù)表
在處理風(fēng)量、脫附風(fēng)量和脫附的溫度基本一致的情況下,隨著吸附時(shí)間的延長(zhǎng),脫附系統(tǒng)的進(jìn)氣濃度不斷升高,最終達(dá)到平均,但考慮到濃度太高對(duì)系統(tǒng)的影響,本方案選用中間值,在實(shí)際工程中10000m3/h采用的吸附時(shí)間為16h,去除效率>95%。
本項(xiàng)目VOC處理系統(tǒng)經(jīng)調(diào)試投入運(yùn)行后,經(jīng)第三方檢測(cè)分析處理前煙氣中的VOCs濃度為325mg/Nm3,處理后煙氣中的VOCs濃度為35mg/Nm3,證明在100%負(fù)荷運(yùn)行下,采用沸石固定床處理技術(shù)對(duì)中低濃度的VOC氣體處理效果較好且較為穩(wěn)定。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定脫附溫度為280℃,吸附時(shí)間建議16h進(jìn)行脫附一次,且廢氣進(jìn)入沸石吸附的停留時(shí)間建議大于0.7S。對(duì)廢氣含量較大、濃度稍高的、去除效率要求高且難處理的VOC氣體處理的效率可達(dá)85%以上,推薦使用。