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        4M型活塞機四缸改兩缸在安鋼的應(yīng)用

        2022-10-17 05:53:00劉文軍王慶豐趙付平于海順
        河南冶金 2022年2期

        劉文軍 王慶豐 王 浩 趙付平 于海順

        (安陽鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        動力廠3#煤氣加壓站于2013年10月開始投產(chǎn),主要肩負著給冷軋廠焦煤用戶提供高質(zhì)量焦?fàn)t煤氣的任務(wù)。從焦化過來的焦?fàn)t煤氣通過機前過濾罐過濾后,根據(jù)冷軋用戶使用要求經(jīng)過加壓機加壓后輸送至冷軋廠用戶。全站設(shè)4M40-420/0.06-3 型焦?fàn)t煤氣往復(fù)活塞式壓縮機4臺,運行方式為開3備1,設(shè)計出站壓力0.3 MPa,每臺流量25 200 m3/h。冷軋生產(chǎn)線由于各種原因產(chǎn)能未能全部釋放,煤氣用量僅有12 000 m3/h左右,開一臺活塞機就可滿足生產(chǎn)需要,且有一半的流量白白浪費。如果將活塞機四缸運行改為兩缸運行,是否能滿足生產(chǎn),節(jié)能降耗情況如何,筆者就此問題進行分析。

        1 概況

        1.1 工藝概況

        3#煤氣加壓站主要是將焦化廠凈化后的煤氣通過機前過濾罐過濾后,經(jīng)過活塞機加壓到300 kPa,經(jīng)冷卻器冷卻后外供冷軋使用。焦?fàn)t煤氣的主要成分見表1。3#煤氣加壓站工藝流程如圖1 所示。

        表1 焦?fàn)t煤氣組分(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下干煤氣)

        1.2 設(shè)備概況

        1.2.1 過濾器

        焦?fàn)t煤氣在進入活塞機前,要經(jīng)過過濾器進一步過濾掉焦油等雜質(zhì)后再進入DN1400機前進氣母管,依次經(jīng)機前電動蝶閥、眼睛閥進入壓縮機。每臺過濾器內(nèi)部設(shè)置可拆卸的13個濾筒,過濾面積為91.84㎡,濾芯材質(zhì)為316 L,采用內(nèi)部通蒸汽向外吹掃,有效降低了煤氣中的焦油、灰塵含量,焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)成分:硫化氫200 mg/m3,焦油含量:50 mg/m3,萘含量:150 mg/m3。過濾器主要參數(shù)見表2。

        圖1 3#煤氣加壓站主煤氣流程工藝

        1.2.2 活塞機

        活塞機為4M40-420/0.06-3 型焦?fàn)t煤氣往復(fù)活塞式壓縮機,M式對動平衡型、四缸一級壓縮、氣缸水冷、壓力循環(huán)潤滑、電機拖動,各列氣缸水平布置并分布在曲軸兩側(cè),具有動平衡性好、操作檢修方便等優(yōu)點。該機型吸收了國內(nèi)外壓縮機領(lǐng)域的先進技術(shù),采用API618及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),機身材料為優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵HT250,上部開口框架?;钊麢C主要參數(shù)見表3?;钊麢C加壓工藝如圖2所示。

        表2 過濾器主要參數(shù)

        表3 活塞機主要參數(shù)

        圖2 活塞機加壓工藝

        2 問題及分析

        3#加壓站活塞機將本部焦?fàn)t煤氣通過地埋長輸管道供至冷軋廠區(qū),供鍋爐等設(shè)備使用。由于單臺活塞機外供量達25 200 m3/h,而用戶僅能消耗12 000 m3/h,為保證管網(wǎng)壓力正常,只能打開回流閥調(diào)節(jié)流量,容易造成活塞機反復(fù)做功,浪費能耗,同時對活塞機的安全運行造成了影響。由于活塞機四缸運行,檢修時需對四個缸分別檢修,備件消耗大,檢修時間長,維修工作強度大。

        2.1 功率損耗大

        活塞機單臺供氣量達25 200 m3/h,而用戶僅能消耗12 000 m3/h,開一臺機就能滿足生產(chǎn)需要,能源消耗大。活塞機配套電機主要參數(shù)見表4。

        表4 增安型高壓異步電動機主要參數(shù)

        根據(jù)公式:

        活塞機實際運行時電流見表5。

        表5 2019年1~10月份活塞機運行電流

        月平均 131

        通過對活塞機電機電流的統(tǒng)計,得出活塞機實際每小時耗電量為1 588.2 度/小時。每度電按0.5 元算,每年電費695.6萬元。

        2.2 檢修工期長,人工費用高

        活塞機為4M40-420/0.06-3 型往復(fù)活塞式壓縮機,M式對動平衡型、四缸一級壓縮、氣缸水冷、壓力循環(huán)潤滑,具有高壓力、大流量特點,其機械部分易損件多,機器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,檢修施工難度大,現(xiàn)場安裝、拆洗、裝配工作量大,檢修工期長?;钊麢C檢修時長統(tǒng)計見表6。

        從表6可以看出,每臺活塞機的平均檢修時間約為59 天,最長檢修時間達到了81 天,按平均檢修59 天,檢修人員6 人,每人每天按500 元工資核算,則每次檢修一臺活塞機所需人工費用為59×6×500=177 000 元。

        2.3 備件消耗高

        活塞機檢修消耗備件主要有軸瓦、連桿、活塞、活塞環(huán)、填料、刮油環(huán)、支撐環(huán)、進氣閥、排氣閥等,其中進氣閥、排氣閥故障是常見故障,每臺活塞機四個缸,每個缸有16套進氣閥和16套排氣閥,每臺活塞機共有64套進氣閥和64套排氣閥,因此,進氣閥、排氣閥的消耗數(shù)量也比其他備件消耗多。檢修消耗進氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計見表7。

        表6 活塞機檢修時長統(tǒng)計

        表7 檢修消耗進氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計

        從表7可以看出,每次檢修所需更換的進、排氣閥分別為35套和32套,2021年進排氣閥的采購價格分別是2 100元和1 865 元,則每次檢修消耗進排氣閥費用為:2 100×35+1 865×32=13.3 萬元。

        3 應(yīng)對措施

        4M40-420/0.06-3 型焦?fàn)t煤氣往復(fù)活塞式壓縮機,布局結(jié)構(gòu)是四缸一級壓縮,M式對動平衡型,各列氣缸水平布置并分布在曲軸兩側(cè),在不改變原機組主要技術(shù)指標(biāo),即進氣溫度、進氣壓力、排氣壓力,氣量能夠滿足生產(chǎn)的條件下,將活塞機后側(cè)對稱一對活塞缸拆除,變成兩缸一級壓縮。2019年11月至2020年9月,先后將2#、4#、1#活塞機改為兩缸一級壓縮,改造完成后每臺流量12 600 m3/h,升壓0.3 MPa,能夠滿足冷軋生產(chǎn)用量12 000 m3/h的要求。

        4 效果

        1#、2#、4#活塞機改造后,通過近一年的觀察,活塞機的運行周期和改造前沒有明顯變化,平均約35天左右,壓力和流量也能滿足生產(chǎn),但備件消耗,檢修時間,維修工作強度等指標(biāo)都比改造前有了很大改善。

        4.1 功率損耗大大降低

        活塞機改為兩缸運行后,電機電流大大降低,節(jié)電效果明顯,實際運行時電流見表8。

        表8 2020年10月—2021年7月活塞機兩缸運行電流

        圖3 活塞機結(jié)構(gòu)

        從表8可以看出,得出活塞機實際每小時耗電量為1 127.5度/小時,每年電費為493.8 萬元,每年節(jié)約電費201.8 萬元,節(jié)電效果明顯。

        4.2 檢修工期縮短,人工費用降低

        活塞機改為兩缸運行后,由于減少了兩個活塞缸的檢修工作,檢修工作量減少了將近一半,檢修工期也大大縮短,從而降低了檢修人工費用。對活塞機改造后的檢修時間進行統(tǒng)計,結(jié)果見表9。

        表9 活塞機改造后檢修時長統(tǒng)計

        從表9可以看出,改造后每臺活塞機平均檢修時間約為18 天,按檢修人員6 人,每人每天按500 元工資核算,則每次檢修一臺活塞機所需人工費用為5 4000 元。每臺活塞機檢修人工費比改造前減少12.3 萬元。

        4.3 備件消耗降低

        活塞機改造后,每臺活塞機2個缸,每個缸有16套進氣閥和16套排氣閥,每臺活塞機共有32套進氣閥和32套排氣閥,數(shù)量比改造前減少了一半。因此,進氣閥、排氣閥的消耗也相應(yīng)減少。改造后檢修消耗進氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計見表10。

        表10 改造后檢修消耗進氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計

        從表10可以看出,活塞機改造后檢修所需更換的進、排氣閥分別為12套和13套,2021年進排氣閥的采購價格分別是2 100 元和1 865 元,則每次檢修消耗進排氣閥費用為4.9 萬元。和改造前相比,每次檢修可節(jié)約進排氣閥備件費為8.4 萬元。

        5 結(jié)語

        2019年11月以來,通過對1#、2#、4#活塞機四缸改兩缸的改造運行觀察分析,4M型活塞機改四缸改兩缸運行是可行的,活塞機兩缸運行,改造簡單,當(dāng)工礦改變時,也可迅速恢復(fù)四缸運行。不僅滿足了冷軋生產(chǎn)需要,還在節(jié)能降耗、降低備件費用,減少檢修時間、節(jié)約人工成本等方面取得了不錯成績,為公司的提質(zhì)增效、生產(chǎn)順行提供了保障。

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