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        某1.6×106 m3/h冷卻塔風(fēng)機(jī)振動原因分析及對策

        2022-10-17 11:36:36林萬洲
        中國特種設(shè)備安全 2022年9期
        關(guān)鍵詞:振動

        林萬洲

        (中國石油西南油氣田川東北作業(yè)分公司 達(dá)州 636164)

        某處理量火900×104m3/d的天然氣凈化廠循環(huán)水單元共設(shè)置2座GNZF-2000玻璃鋼結(jié)構(gòu)冷卻塔,單座冷卻塔標(biāo)準(zhǔn)水量火2 000 m3/h,各配備1臺L型風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻,其參數(shù)和結(jié)構(gòu)見表1、圖1。2020年大修以前,CF-072701A電機(jī)變頻控制在33.5 Hz以下,CF-072701B電機(jī)變頻控制在40 Hz以下,即2臺風(fēng)機(jī)處于非滿負(fù)荷狀態(tài)同時運行就能滿足裝置需求。2020年產(chǎn)品氣質(zhì)量升級和尾氣治理改造完成后,主裝置換熱設(shè)備增多,循環(huán)水用量增大,加之到夏天時,受氣溫上升影響,需進(jìn)一步提升風(fēng)機(jī)負(fù)荷,方能滿足循環(huán)水≤32 ℃的要求。但在風(fēng)機(jī)負(fù)荷提升過程中,隨著轉(zhuǎn)速的升高,當(dāng)電機(jī)變頻超過以上控制值時,涼水塔風(fēng)機(jī)平臺、風(fēng)筒、減速器出現(xiàn)振動超高,甚至觸發(fā)位于風(fēng)機(jī)減速器機(jī)殼上振動探頭聯(lián)鎖。

        圖1 冷卻塔風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)圖

        表1 循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機(jī)參數(shù)

        1 振動分析

        火查找風(fēng)機(jī)振動超高的根本原因,對CF-072701A做升速測試,使用專業(yè)的Commtest Vb7雙通道振動分析儀進(jìn)行振動檢測,振動測點已括電機(jī)非驅(qū)動端軸承M1,電機(jī)驅(qū)動端軸承M2,風(fēng)機(jī)減速器高速軸軸承HS,減速器低速軸軸承LS,如圖2所示,并在在線振動探頭旁機(jī)殼上安裝探頭。檢測未見減速箱軸承及齒輪故障,主要振動頻率火轉(zhuǎn)子工頻振動。

        圖2 振動測點示意圖

        1.1 軸系臨界轉(zhuǎn)速

        本次測試電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍火798~1 396 r/min,共采集11組不同轉(zhuǎn)速下的機(jī)組振動數(shù)據(jù)(見表2),由于其他測點并無異常,在此公列舉HS水平和在線探頭附近2個測點的數(shù)據(jù)。在該轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi),機(jī)組振動幅值出現(xiàn)一次明顯“拐點”,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速接近1 145 r/min時,高速軸軸承測點水平振動達(dá)17.6 mm/s rms,主要頻率成分火電機(jī)轉(zhuǎn)頻1×。該測點水平方向波德圖如圖3所示,可見1×幅值在1 145 r/min附近明顯增大,偏離該轉(zhuǎn)速則明顯下降,且振動相位發(fā)生180°變化,疑似轉(zhuǎn)子軸系在1 145 r/min附近過臨界轉(zhuǎn)速。當(dāng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速至1 396 r/min運行時,因在線振動探頭聯(lián)鎖(7.1 mm/s),未能進(jìn)一步提速采集數(shù)據(jù),此時風(fēng)筒振動強(qiáng)烈。臨界轉(zhuǎn)速指當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到某一數(shù)值后,振動就大得無法繼續(xù)工作,有理論分析證明只要在振幅還未上升到危險程度時,迅速提高轉(zhuǎn)速,越過臨界轉(zhuǎn)速點后振幅會降下來[1]。

        圖3 HS測點水平方向振動速度波德圖

        表2 機(jī)組振動速度

        1.2 風(fēng)筒共振

        火查明風(fēng)筒劇烈振動的原因,在風(fēng)筒上北、西、南、東方位依次設(shè)1~4測點,調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速做升速測試,記錄1 197~1 388 r/min范圍內(nèi)8組不同轉(zhuǎn)速下風(fēng)筒各點和電機(jī)軸承的振動速度值,振動趨勢變化如圖4所示。從圖中可見,隨著轉(zhuǎn)速提升,電機(jī)兩端軸承振動趨勢穩(wěn)定,無明顯變化;風(fēng)筒1~4測點振動值先呈上升趨勢再下降,其中測點2在電機(jī)轉(zhuǎn)速1 315 r/min時,振動值最大達(dá)49 mm/s rms。測點2振動速度譜圖(如圖5所示)中,可見其主要振動頻率成分火13.85 Hz。風(fēng)機(jī)葉片通過頻率BPF=n×N/(i×60),其中n火電機(jī)轉(zhuǎn)速,N火風(fēng)機(jī)葉片數(shù),i火減速比,經(jīng)換算,BPF=13.78 Hz,因此可認(rèn)火測點2的主要振動頻率成分火葉片通過頻率BPF。利用膠錘對風(fēng)筒做敲擊試驗,結(jié)果顯示風(fēng)筒固有頻率約火13.25 Hz(如圖6所示)。因風(fēng)筒由10件大小不同的分塊組成,其連接剛性也不同,不同部位的敲擊試驗顯示的固有頻率也略有差異,測得的13.25 Hz可能略有偏差。因風(fēng)筒固有頻率與葉片通過頻率相近、重合,判斷當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速在1 315 r/min附近時引發(fā)強(qiáng)烈共振。共振是指當(dāng)強(qiáng)迫振動頻率與系統(tǒng)的自然頻率一致時,使得振動幅值急劇放大,導(dǎo)致過早損壞或災(zāi)難性破壞[2]。風(fēng)筒和風(fēng)機(jī)減速器均固定于涼水塔鋼結(jié)構(gòu)平臺上,風(fēng)筒的振動又會傳遞至風(fēng)機(jī)。

        圖4 風(fēng)筒振動趨勢變化圖

        圖5 測點2振動速度譜圖

        圖6 風(fēng)筒敲擊試驗振動速度譜圖

        2 解決對策

        2.1 風(fēng)筒加固

        風(fēng)筒共振源于風(fēng)筒自身固有頻率與一定轉(zhuǎn)速下風(fēng)機(jī)葉片通過頻率重合,改變這2個頻率中的任何一個,都能避免共振。羅華[3]等人通過振動分析也曾發(fā)現(xiàn)風(fēng)筒共振問題,但給出的建議措施可操作性不強(qiáng),也未能實施。改變?nèi)~片將影響風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓等參數(shù)的變化,工作量和費用也較高,實際工程應(yīng)用中,一般選擇改造風(fēng)筒。風(fēng)筒的固有頻率公取決于系統(tǒng)本身的物理性質(zhì)(質(zhì)量和剛度)[4],與其質(zhì)量成反比、剛度成正比,在對風(fēng)筒利舊的基礎(chǔ)上,增加風(fēng)筒的剛度就能增大其固有頻率。風(fēng)筒由10件周向分布的FRP分塊組成,相互用螺栓連接,連接剛性較差?;鸾鉀Q風(fēng)筒共振問題,筆者在風(fēng)筒上口位置增加由δ10鋼板制成的扁鋼環(huán)加強(qiáng)圈,扁鋼環(huán)與風(fēng)筒利用均布的螺栓連接,扁鋼環(huán)分10段均布(每段36°),相互之間采用δ6鋼板制成的搭接板連接,搭接板與扁鋼環(huán)連接螺栓使用扣緊螺母,防止振動松脫,如圖7、圖8所示。改變風(fēng)筒固有頻率的其他方式還有制作加厚型的風(fēng)筒[5],或者選用材質(zhì)剛性更佳的風(fēng)筒。

        圖7 風(fēng)筒上口斷面安裝示意圖

        圖8 加強(qiáng)圈尺寸圖

        2.2 風(fēng)機(jī)檢修

        1)檢查各葉片高度,保證葉片安裝位于同一水平面,以減小葉片通過頻率激振力。檢查發(fā)現(xiàn)部分葉片高度較正常矮12~18 mm,經(jīng)調(diào)整后正常。

        2)測量葉片葉尖至風(fēng)筒內(nèi)壁間隙。經(jīng)測量,間隙值≈43 mm,各處間隙基本保持一致。

        3)檢查復(fù)測各葉片安裝角,AXZ型葉片測量位置在距葉尖945 mm處,安裝角22°,允差0.5°。

        4)檢查發(fā)現(xiàn)部分葉片外形有開裂或布層剝離,更換新葉片并對葉輪整體做靜平衡。

        5)檢查輪轂的腐蝕情況,除銹后檢查有無裂紋或其他缺陷,必要時可做PT滲透檢測,視情況更換,并重新做防腐。

        6)檢查傳動軸兩端膜片式聯(lián)軸器,尤其是日常不易進(jìn)入塔內(nèi)檢查的靠減速器端聯(lián)軸器,并重新對中。

        7)檢查并疏通葉尖通氣孔。

        2.3 優(yōu)化操作

        1)中控室調(diào)節(jié)涼水塔風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速時,應(yīng)避開在電機(jī)轉(zhuǎn)速1 145(1±10%) r/min區(qū)間運行,避免軸系過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間時共振,即使是在提速過程中,也應(yīng)迅速通過該轉(zhuǎn)速區(qū)間。

        2)有研究表明,風(fēng)筒振動與風(fēng)量呈正比關(guān)系[5],風(fēng)量越大,激振力越大,風(fēng)筒振動越大。在風(fēng)機(jī)葉片角度不變的情況下,轉(zhuǎn)速越大,風(fēng)量越大。因此在能滿足循環(huán)水降溫的前提下,應(yīng)盡可能降低風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。

        3)通過對比表2中在線探頭旁測點與中控顯示在線探頭的振動數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在線探頭振動值波動范圍較大,且測值較現(xiàn)場測值大。該探頭火一體化三參數(shù)組合探頭,可同時監(jiān)控油溫、油位、振動,位于減速器機(jī)殼上斜插?,F(xiàn)場只將振動信號接入中控,油溫、油位信號未接入。因在線探頭振動測值偏大,中控監(jiān)盤時,該測值公做參考,若發(fā)現(xiàn)有振動增大趨勢或振動接近聯(lián)鎖值時,可通知振動監(jiān)測人員現(xiàn)場測振獲取實際值比對,待大修時更換火新探頭后才能作火真實依據(jù)。

        2.4 涼水塔改造

        產(chǎn)品氣質(zhì)量升級和尾氣治理改造前,循環(huán)水泵運行3臺,循環(huán)水流量火3 990 m3/h,改造后需啟運4臺循環(huán)水泵,流量超過5 000 m3/h。2座冷卻塔的額定水量火4 000 m3/h,按廠家要求,運行時最大水量不得超過額定水量的20%,即4 800 m3/h,且只能短時間運行。當(dāng)長期超額定水量運行時,除會過度沖擊、加速布水器噴頭和填料損壞外,由于逆流式冷卻塔是利用空氣與水的接觸,通過蒸發(fā)作用來散去產(chǎn)生的廢熱,因此還會造成風(fēng)機(jī)抽出的空氣帶水增加,風(fēng)機(jī)的工作環(huán)境惡化,負(fù)荷及平衡狀況都受到影響[6]。既影響風(fēng)機(jī)運行,又影響換熱效果。受制于水量,改造現(xiàn)有的冷卻塔難度大,且換熱效果并不一定顯著,因此有必要按照現(xiàn)有裝置循環(huán)水用量重新核算,并考慮一定裕量,增加1座循環(huán)水冷卻塔,以緩解原冷卻塔工作負(fù)荷,降低風(fēng)機(jī)振動。

        3 結(jié)束語

        循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機(jī)屬于天然氣凈化廠中的重要設(shè)備,它的連續(xù)、滿負(fù)荷運行是保障主裝置區(qū)換熱設(shè)備有效換熱的關(guān)鍵。本文通過采用振動分析的手段,發(fā)現(xiàn)影響循環(huán)水冷卻塔負(fù)荷提升的根本原因,經(jīng)采取風(fēng)筒加固整改、風(fēng)機(jī)檢修和優(yōu)化工藝操作一系列措施后,涼水塔風(fēng)機(jī)基本能實現(xiàn)滿負(fù)荷運行,改善了原來因風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速提升受限帶來的涼水塔換熱效果差的局面,本文還從涼水塔改造給出了解決對策。

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