黃偉平
(廣東華路交通科技有限公司,廣東 廣州 510400)
我國西北地區(qū)黃土分布廣泛,黃土土質(zhì)疏松,其巖土體在無地下水的情況下具有較好的壁立性,但遇水后極易膨脹、剝落、坍塌。黃土材料在天然狀態(tài)下含水量低,天然容重小,空隙大。新老黃土在力學(xué)性質(zhì)及土體抗擾動性方面存在較大差異,在黃土地質(zhì)條件下修建隧道,對于設(shè)計及施工方面也有更高要求。雙連拱隧道形式在我國部分高速公路工程中已有應(yīng)用,雙連拱隧道工序多、工期長、技術(shù)要求及造價高,圍巖應(yīng)力、襯砌荷載轉(zhuǎn)換均十分復(fù)雜,在黃土地質(zhì)條件下建設(shè)雙連拱隧道的情況也較為少見,如何保證黃土地質(zhì)條件下雙連拱隧道施工質(zhì)量是公路工程領(lǐng)域應(yīng)重點探討的問題。
某高速公路是青銀國道主干線的重要路段,也是國家五縱七橫公路網(wǎng)規(guī)劃中的重要部分,起訖樁號K110+850—K111+030段穿越一黃土梁,最大挖深達到45.8m,為減少避讓占地面積,降低對周圍居民生活環(huán)境的干擾,采用隧道穿越黃土梁的方式。黃土梁附近房屋較多、溝谷狹窄、地形復(fù)雜,在小范圍內(nèi)設(shè)置兩個洞口較難實現(xiàn),洞口段路線平面設(shè)置也存在較大難度。該黃土梁地段主要為黃土丘陵地形地貌,巖性特征則表現(xiàn)為第三系粉質(zhì)黏土和第四系沖洪積粉土。經(jīng)綜合比較,最終采用連拱隧道設(shè)計形式,隧道長180m,其中進出口明洞和暗洞長度分別為8m、6m和166m,隧洞內(nèi)雙車道設(shè)計,單洞寬10.7m,行車道寬7.5m,左右跨度25m。連拱隧道進出口均位于沖溝中,埋深淺,且隧道斜穿黃土梁,進出口圍巖覆蓋層均較薄,地勢左高右低,偏壓特征十分明顯。隧道進口均為端墻式洞口形式,隧道進出口分別位于直線段和緩和曲線上,縱斷面坡度為-0.5%。
該連拱隧道圍巖等級全部為Ⅴ級,K110+850—K110+943段稍密-中密粉土狀圍巖最大埋深34.5m,K110+943—K111+030段硬塑-堅硬狀粉質(zhì)黏土圍巖最大埋深48.4m,以上圍巖段在開挖施工期間均存在變形及塌方的可能。出口K110+025—K111+030段地表覆蓋厚度僅為13.5m,為此必須加強地質(zhì)勘查,加強洞頂防排水、邊仰坡處理,并加強管棚、超前支護、隧道拱頂沉降以及周邊位移收斂量測。
該黃土連拱隧道是我國西北地區(qū)首座黃土雙連拱隧道工程,淺埋偏壓特征明顯,在理論依據(jù)和實踐經(jīng)驗方面均存在不足。考慮到黃土連拱隧道地質(zhì)條件及受力形態(tài)均較為特殊,必須加強施工影響因素分析、施工過程控制及監(jiān)控量測,全面掌握地面及隧洞內(nèi)部位移形態(tài)以及黃土連拱隧道結(jié)構(gòu)受力形態(tài)和變形機理,根據(jù)實測數(shù)據(jù)不斷修正設(shè)計參數(shù)和施工工序,為我國黃土地區(qū)雙連拱隧道施工積累寶貴經(jīng)驗。該黃土連拱隧道特殊的地質(zhì)條件和受力特征決定了其應(yīng)按照新奧法原理設(shè)計[1],先開挖中導(dǎo)洞,再施工中墻混凝土、回填拱頂;初期支護主要以噴錨網(wǎng)和鋼架為主,二襯則依據(jù)圍巖等級分別采取素混凝土襯砌或鋼筋混凝土襯砌;為保證施工安全,該雙連拱隧洞采用中導(dǎo)洞、雙側(cè)壁的中導(dǎo)洞開挖技術(shù),因存在偏壓影響,故先施工左洞,再施工右洞,以保證山體壓力平衡。
該連拱隧道黃土抗剪強度主要取決于圍巖結(jié)構(gòu)、孔隙水壓力、應(yīng)力變化及土體密度。根據(jù)庫倫方程,土體含水量越大,土粒之間的黏結(jié)性越?。煌馏w結(jié)構(gòu)強度越低,黏聚力也越小,土體抗剪強度也就越低。向飽和土體施加一定壓力后土體應(yīng)力便會分解為土粒間有效應(yīng)力和孔隙水壓力兩部分,土體抗剪強度的大小主要取決于土粒間的有效應(yīng)力。
在隧道施工前,黃土內(nèi)裂隙水基本處于封閉環(huán)境和平衡靜止?fàn)顟B(tài),且無滲流現(xiàn)象發(fā)生。而開挖施工后,巖土裂隙水便會因喪失支撐環(huán)境而形成水力坡度,打破原有的地下水靜力平衡狀態(tài)[2]。一旦新的水力坡度超出黃土土體起始坡度,地下水便會發(fā)生流動、溶蝕和滲透,從而帶走土體中的可溶性礦物及細小顆粒,引發(fā)黃土崩解破壞、滲透變形,臨空面也會因失衡而變形和坍塌。
天然狀態(tài)下的黃土存在一定程度的結(jié)構(gòu)聯(lián)系并處于平衡狀態(tài),開挖施工會造成土體結(jié)構(gòu)的擾動及破壞,強度也隨之降低。開挖施工還會打破原天然應(yīng)力平衡狀態(tài),使周邊土體因失去支撐而向洞室空間松脹位移,造成黃土結(jié)構(gòu)內(nèi)應(yīng)力重新分布,原天然土體應(yīng)力大小、屬性及方向均隨之改變。這一過程中土體顆粒流動方向也會重新分布,開挖面四周土體產(chǎn)生位移,圍巖發(fā)生變形。
黃土連拱隧道施工工藝選擇不當(dāng)也會引發(fā)黃土結(jié)構(gòu)變形及塌陷,例如未及時噴漿封閉使循環(huán)施工時間過長,導(dǎo)致土體長時間暴露;坡腳淤泥和積水未及時清除,使得拱腳處圍巖軟化,若噴漿達不到設(shè)計密實度,則拱腳承載力將大幅降低;鋼筋網(wǎng)未與圍巖緊密貼合,在噴漿密實度不足的情況下,初支結(jié)構(gòu)和圍巖之間便存在空隙;超前管棚支護體系外插角度過大會引起局部坍塌,過小則會導(dǎo)致管棚侵占隧道凈空而影響施工;臺階長度設(shè)置不合理就會造成上下臺階施工過程的互相干擾,延長上臺階拱腳懸空時間,引發(fā)隧道變形及塌方。
該黃土連拱隧道采用環(huán)狀開挖預(yù)留核心土的方式進行Ⅴ類圍巖導(dǎo)洞開挖。在拱部施作超前小導(dǎo)管,此后在中導(dǎo)洞拱部環(huán)狀開挖預(yù)留核心土,進行上坑道初期支護,下導(dǎo)坑和上坑道至少錯開5.0m的距離,按照5.0m的開挖進尺挖除2.0m核心土,預(yù)留3.0m核心土。
Ⅴ類圍巖上部通過人工方式開挖,對于零星存在的孤石及巖塊,應(yīng)由人工利用風(fēng)鎬挖除,中部則從拱頂開始向下2.0m預(yù)留核心土。Ⅴ類圍巖上部環(huán)向開挖施工前,應(yīng)先進行開挖輪廓線放樣,預(yù)留沉降量和襯砌臺車擴大量設(shè)計值分別為15cm和5cm,在輪廓線放樣后沿著開挖輪廓線噴油漆標識。Ⅴ類圍巖上部環(huán)向開挖后立即進行拱部初支。中導(dǎo)洞環(huán)向土體開挖進尺控制在1.0~1.5m,且當(dāng)縱向開挖每循環(huán)進尺達到5.0~6.0m水平后,通過挖掘機開挖核心土,且將每循環(huán)核心土長度嚴格控制在3.0m。
導(dǎo)洞洞口Ⅴ類圍巖下部土體開挖則采用人工和挖掘機結(jié)合的方式,先由挖掘機將邊墻開挖,并在周邊預(yù)留出厚度20~30cm的土體后再通過人工方式修整。結(jié)合工程實際采用整幅或半幅方式開挖仰拱部位,為避免發(fā)生邊墻內(nèi)擠,還應(yīng)按照1.5~2.0m間隔在兩側(cè)墻腳處增設(shè)橫撐頂緊裝置,同時按照跳槽方式開挖。仰拱開挖過程中應(yīng)加強底部標高控制,防止出現(xiàn)超欠挖現(xiàn)象,并在開挖結(jié)束后及時施作下部初支,確保盡早成環(huán)。
該黃土連拱隧道初支主要采用Ⅰ16工字鋼及鋼筋網(wǎng)片、藥卷錨桿和早強混凝土,進洞初期由于Ⅴ類圍巖自穩(wěn)性不良,發(fā)生塌方的可能性較大,故將直徑22mm的拱架鎖腳錨桿二級鋼筋調(diào)整為2根直徑42mm、壁厚4mm的小導(dǎo)管,以達到增強拱架受力并控制拱頂沉降的目的。因該黃土連拱隧道洞口埋深淺,開挖施工后拱頂沉降量監(jiān)測值僅為3mm/d,且存在局部土塊掉落現(xiàn)象,故在實地勘查及多方論證的基礎(chǔ)上將Ⅴ類圍巖段拱架間距調(diào)整為75cm,調(diào)整后,在開挖支護的過程中土塊掉落問題得到有效遏制。通過C25噴射混凝土將拱架和開挖輪廓線之間的全部間隙填充密實,噴射次序為拱架和輪廓間隙→拱架周圍→拱架之間。
在中導(dǎo)洞貫通后中隔墻施工前,應(yīng)進行中隔墻試驗檢測,洞口段50cm長度內(nèi)全部檢測,此后的洞口段以及洞身段分別按照5.0m和10.0m間距設(shè)置測點,通過輕型觸探法檢測基底承載力[3]。檢測結(jié)果顯示,中隔墻基底承載力無法達到180kPa的設(shè)計要求,而且起訖樁號K110+898—K110+966段基底含水量較大,屬于粉質(zhì)黏土地層,潛在危害較大,提出以下兩種地基換填加強處理方案。
方案一:從下往上分別用1.0m厚的C15片石混凝土、0.5m厚的C25混凝土換填中隔墻基底以下1.5m深度范圍內(nèi)的粉質(zhì)黏土,換填寬度為4.7m;施工過程中按照80cm×80cm間距及梅花形布設(shè)250cm長的?42×4mm小鋼管。待完成換填施工后及時回填50cm厚度的素混凝土。
方案二:從下往上分別用1.5m厚的石渣、0.5m厚的C25混凝土換填中隔墻基底以下2.0m深度范圍內(nèi)的粉質(zhì)黏土,并分三次壓實石渣。在具體處理過程中因石渣回填后需進行壓實處理,故基坑將長時間外露,石渣壓實施工還會對圍巖造成較大擾動。根據(jù)施工監(jiān)測,樁號K110+998—K111+002段基底換填施工過程中導(dǎo)洞初支沿拱架出現(xiàn)環(huán)向裂縫。
綜合比較所提出的兩種基底粉質(zhì)黏土換填施工方案,雖然方案二在施工成本方面優(yōu)于方案一,但方案二施工過程中基坑外露時間長、圍巖擾動明顯,故最終按照方案一進行換填處理。
完成中隔墻處基底加固處理后及時進行中隔墻施工,考慮到隧道安全,在中隔墻施工60m長度后隨即開始主洞施工,主洞施工因任務(wù)重、工期緊,故經(jīng)地質(zhì)情況分析及多方論證后將原側(cè)壁導(dǎo)坑法主動施工方案變更為預(yù)留核心土三臺階工法,主洞開挖過程中嚴格控制開挖長度,加強地下水監(jiān)控,并在隧道內(nèi)增設(shè)臨時排水。單洞初支及襯砌施工期間因中墻厚度較薄,并承受著單洞初支及襯砌所施加的偏壓力,必須在中墻兩側(cè)通過工字鋼支撐加固,避免中墻發(fā)生側(cè)向位移和傾覆。
該黃土連拱隧道施工必測項目主要有地質(zhì)情況、支護、周邊收斂位移、拱頂沉降;選測項目則主要有圍巖內(nèi)部位移量、錨桿內(nèi)力、裂縫、襯砌應(yīng)力、圍巖壓力、層間支護、鋼支撐應(yīng)力等。隧道施工過程中根據(jù)監(jiān)控量測結(jié)果調(diào)整優(yōu)化設(shè)計方案,預(yù)防塌方等事故的發(fā)生,保證黃土連拱隧道施工質(zhì)量。
中墻在黃土連拱隧道開挖施工中起到受力主體的作用,其受力情況復(fù)雜,甚至存在偏心受力,為保證施工過程的安全,必須實施中墻內(nèi)部受力狀態(tài)監(jiān)測,以明確中墻所承受圍巖、初支荷載傳遞情況以及中墻鋼筋應(yīng)力狀態(tài)。中墻內(nèi)部檢測儀器埋設(shè)情況具體見圖1。K111+001斷面中墻壓力時程曲線見圖2。
圖1 中墻內(nèi)部檢測儀器埋設(shè)情況
圖2 K111+001斷面中墻壓力時程曲線
根據(jù)中墻壓力監(jiān)測結(jié)果,K111+001斷面中墻壓力取值最大僅為0.61MPa,主要原因在于該斷面埋深淺。此外,該斷面中墻鋼筋應(yīng)力值也較小,說明中墻中間位置的鋼筋應(yīng)力比中墻兩側(cè)鋼筋應(yīng)力大,且鋼筋設(shè)置數(shù)量和位置均較為合理。
該黃土連拱隧道Ⅴ類圍巖工程屬性較差,必須加強施工期間拱頂沉降、周邊收斂位移等的監(jiān)測,拱頂沉降主要采用精度0.1mm的DS05精密水準儀監(jiān)控量測,隧道周邊收斂位移量則通過精度0.1mm的JSS30A數(shù)顯收斂計量測。樁號K110+870—K110+910段監(jiān)控量測結(jié)果具體見表1、表2。
表1 黃土連拱隧道拱頂沉降監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計
表2 黃土連拱隧道周邊收斂監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計
采用方案一進行中隔墻基底換填加固處理后,該黃土連拱隧道拱頂沉降、周邊收斂變形位移變動趨勢均較小,隧道拱頂及周邊圍巖處于緩慢變形階段,且該方案實施并未對中導(dǎo)洞圍巖穩(wěn)定性造成較大擾動,隧道結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定。
在采取本文所提出的施工技術(shù)后,該黃土連拱隧道克服了淺埋偏壓、沖溝、陷穴等不良地質(zhì),成功在黃土圍巖地質(zhì)條件下修筑起兩車道連拱隧道。為便于采取中隔墻等雙連拱隧道穩(wěn)定措施,保證黃土連拱隧道施工質(zhì)量,中導(dǎo)洞應(yīng)非對稱布置;中隔墻施工應(yīng)在導(dǎo)洞全洞貫通后進行,且中隔墻和正洞應(yīng)錯開一定距離后平行施工。隧道正洞因承受著來自右側(cè)的偏壓,應(yīng)先施工左側(cè)正洞;連拱隧道對稱開挖比非對稱開挖更易于控制中墻變形。本工程施工過程中取得的成功經(jīng)驗可為我國黃土連拱隧道施工提供借鑒。