李林春,趙東明,張延輝,楊長亮
(1.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠10號高爐(3200 m3)于2013年5月15日投產(chǎn),隨著投產(chǎn)時間的增長,受設計原因、耐材施工質(zhì)量缺陷、投產(chǎn)后原料質(zhì)量波動等諸多因素的影響,高爐爐缸局部受到一定程度的侵蝕,其中3號鐵口出現(xiàn)爐缸側(cè)壁溫度持續(xù)升高和側(cè)壁溫度波動幅度大的現(xiàn)象,嚴重制約著高爐產(chǎn)能釋放以及安全生產(chǎn)。為此,分析了爐缸炭磚侵蝕原因,采取了一系列護爐措施,在爐缸長壽基礎上實現(xiàn)了產(chǎn)能提升,本文對此做一介紹。
10號高爐爐缸砌筑結(jié)構如圖1所示。高爐爐缸側(cè)壁第5~12層采用德國西格里超微孔碳磚,13~15層采用國產(chǎn)微孔碳磚,第5~12層超微孔碳磚外側(cè)采用模壓微孔小塊炭磚;爐缸側(cè)壁內(nèi)側(cè)第7~15層采用國產(chǎn)小塊微孔剛玉磚陶瓷杯結(jié)構。
圖1 10號高爐爐缸砌筑結(jié)構Fig.1 Hearth Masonry Construction of No.10 BF
應用數(shù)學模型計算3號鐵口下部爐缸環(huán)碳剩余厚度,見圖2,可以看出炭磚呈逐漸侵蝕狀態(tài)。
圖2 3號鐵口下部爐缸環(huán)碳剩余厚度Fig.2 Residual Thickness of Carbon Bricks around Hearth beneath Lower Part of No.3 Taphole
1.2.1 爐缸側(cè)壁正常生產(chǎn)侵蝕
高爐爐缸側(cè)壁除了鐵水流動、鐵水滲透和熱應力等機械磨損外,還存在碳的溶解、爐料中有害雜質(zhì)以及裂解碳和水蒸氣等引起的混合化學反應侵蝕,以上因素共同作用導致爐缸側(cè)壁受到不同程度的自然侵蝕。
1.2.2 爐缸側(cè)壁非正常侵蝕
由于10號高爐爐缸砌筑施工時正處于冬季,炭磚與冷卻壁之間密實程度不夠,爐殼與冷卻壁之間壓漿不密實,造成生產(chǎn)過程中高溫煤氣流形成通道,高溫煤氣流竄到爐殼與冷卻壁間;加之日常操作中冷卻設備破損未得到及時更換,大量水進入爐缸形成水煤氣,水煤氣進入固有通道,導致爐缸側(cè)壁熱負荷急劇增加,使爐缸側(cè)壁局部侵蝕加劇。
1.2.3 高爐后期操作因素導致側(cè)壁侵蝕
在開爐生產(chǎn)過程中,爐前操作鐵口深度控制不到位,或炮泥質(zhì)量變差和波動導致鐵口深度頻繁波動,均會造成鐵口區(qū)域泥包不穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)悶炮等現(xiàn)象,致使爐缸側(cè)壁區(qū)域受損,加劇側(cè)壁侵蝕。同時,高爐采用中心加焦模式生產(chǎn),焦炭質(zhì)量惡化且中心焦炭過多會造成中心死料柱增大,導致爐缸渣鐵透液性下降,爐缸環(huán)流增加,形成爐缸側(cè)壁局部侵蝕。
堅持精料方針,同時為了更加適合當前高爐生產(chǎn),打破“七分原料+三分操作”傳統(tǒng)思維,調(diào)整為“五分原料+四分操作+一分設備管理”模式。10號高爐使用焦炭以化工自產(chǎn)為主,同時配少量外購焦炭,日常在關注焦炭灰分、揮發(fā)分、含硫量等化學指標的基礎上,更加重視焦炭M40、M10、焦炭粒徑、焦炭反應性CRI和焦炭反應后強度CSR等指標情況,結(jié)合高爐自身生產(chǎn)需求,不斷提高對原燃料質(zhì)量的要求,焦炭M40由89.0%提高到90.1%,M10由 5.8%降低到 5.4%,CRI由 24.2%降低到23.2%,CSR由63.7%提高到65.3%,焦炭平均粒徑由50.8 mm提高到52.5 mm。焦炭質(zhì)量的改善和穩(wěn)定為高爐穩(wěn)定順行、活躍爐缸、減少爐缸環(huán)流提供了保障。
合理的爐型是高爐長期穩(wěn)定順行和降低綜合焦比的基礎,高爐操作者不只要注重爐型管理,更重要的是保證長期合理的操作爐型。
2.2.1 建立高爐爐型診斷模型
10號高爐通過建立高爐診斷模型和在爐身新增加8個方向的水溫差和熱負荷實時監(jiān)控,逐漸摸索出適合高爐自身的相關參數(shù)。爐腹煤氣量和爐腹煤氣指數(shù)計算公式分別見式(1)、(2)。
式中,V為爐腹煤氣量,m3/min;V風為高爐鼓風風量,m3/min;V氧為富氧量,m3/h;W煤為平均每小時噴吹煤量,t/h;H煤%為煤粉中 H 含量(質(zhì)量分數(shù)),%;K為爐腹煤氣指數(shù),m/min。
10號高爐堅持提高風壓和增加風量,實現(xiàn)風壓410 kPa、頂壓235 kPa,風量由4 800 m3/min提升至5 100 m3/min,見圖3。利用日常生產(chǎn)數(shù)據(jù),通過公式(1)(2)計算,摸索出適合高爐的爐腹煤氣量為6 500~7 000 m3/min,爐腹煤氣指數(shù)為55~60 m/min,超出以上范圍,高爐需要立即調(diào)整,避免長時間偏離合理范圍后高爐出現(xiàn)爐況波動,導致爐缸不活躍。
圖3 2018年10號高爐入爐風量變化趨勢Fig.3 Change Trend of Blast Volume Charged into No.10 BF in 2018
2.2.2 加強爐缸狀態(tài)管理
保持爐缸活躍性是高爐順行、降低消耗的基礎。高爐鐵水物理熱不達標、長期低爐溫會導致爐缸不活躍。爐缸物理熱指數(shù)計算公式見式(3)。
式中,Ktp為爐缸物理熱指數(shù);tp為每次鐵的平均鐵水溫度,℃;[Si]為每次鐵的平均鐵水 Si含量,%。
實踐證明,鐵水溫度1 500~1 510℃、鐵水Si含量0.4%~0.5%對保持爐缸活躍有利,10號高爐爐缸物理熱Ktp的適宜范圍為2.5~3.0。10號高爐物理熱指數(shù)、鐵水硅數(shù)變化趨勢如圖4所示。
圖4 10號高爐物理熱指數(shù)、鐵水硅數(shù)變化趨勢Fig.4 Change Trend of Physical Heat Index and Silicon Content in Molten Iron of No.10 BF
在日常操作中,10號高爐規(guī)定鐵水Si含量在0.45%~0.55%,嚴禁長時間低爐溫操作,保證風溫1 190~1 200℃以上,首選通過調(diào)整煤量實現(xiàn)熱量平衡,當煤量連續(xù)使用3 h后爐溫和物理熱仍不達標時,需調(diào)整焦炭負荷且必要時減風減氧控制強度,以保證爐溫和鐵水物理熱達標,待爐溫和物理熱恢復正常水平后,焦炭負荷調(diào)整到正常水平。10號高爐實現(xiàn)爐溫穩(wěn)定率和合格率均達到90%以上。
2.3.1 爐前渣鐵組織合理化
10號高爐細化爐前操作和操作制度的貫徹執(zhí)行,加強設備維護和監(jiān)管,避免設備故障影響高爐出鐵節(jié)奏。同時,建立爐前耐材和炮泥管理規(guī)定,具體如下:
(1)保證日常主溝維護兩供兩備原則,鐵口停下后必須保證12~15個工作日具備開鐵口條件;
(2)高爐主溝通鐵量必須達到合同要求,不能隨意放砂口或停下;
(3)高爐鐵口深度3.3~3.5 m,鉆頭直徑53~57 mm,保證出鐵流速 5.7~6.0 t/min,當高爐渣鐵排放不及時,可以選擇零間隔或者負間隔出鐵,保證出凈渣鐵;
(4)建立炮泥跟蹤和評價機制。記錄高爐每次鐵的炮泥打泥量、鐵口深度、處理鐵口時間、出鐵流速、每次拔炮時間、是否使用氧氣燒鐵口以及是否折鐵口等,利用全月數(shù)據(jù)評價炮泥是否滿足高爐生產(chǎn)。
2.3.2 含鈦炮泥爐缸側(cè)壁局部護爐
鐵水對TiC、TiN的潤濕角比較小,因此鐵水很容易潤濕并粘附Ti(C,N),在鐵水珠外形成一層Ti(C,N)薄殼,懸浮在渣鐵界面。 由于 TiC、TiN 熔點高 (TiC熔點為3 150℃,TiN熔點為2 950℃,高于渣鐵溫度),只能呈半熔融或固相狀態(tài)懸浮在鐵口周圍渣鐵中及其界面處,出鐵時會隨著渣鐵液面的下降逐步沉積到鐵口周圍的磚襯上,達到足夠的沉積量后,在泥包周圍磚襯上形成鈦積保護層。
10號高爐采用一種特殊的含鈦炮泥,這種含鈦炮泥引入的反應催化劑可以大大降低TiO2的反應溫度,鐵水溫度達到1 400℃以上即可啟動反應,在炮泥中加入氮化物細粉,反應中N2析出,可以促進反應生成TiN。長期使用這種炮泥后可使鐵口區(qū)域局部鈦保護層的結(jié)構致密、硬度大、熱阻性大、熔點高,附于鐵口周圍的磚襯或凝鐵層之上,起到保護鐵口區(qū)域的作用,有效降低鐵口區(qū)域爐缸側(cè)壁溫度。
2.4.1 提高爐缸冷卻能力
由于10號高爐采用爐缸和爐身一體式冷卻模式,爐缸冷卻能力不足。針對爐缸側(cè)壁3號鐵口溫度高的情況,在其下方增加兩臺加壓泵,對鐵口區(qū)域的6根水管加壓增加水量,增加局部區(qū)域的冷卻強度,促進鐵水中鈦析出生成Ti(C,N)。同時,基于10號高爐爐底水冷管在爐基板上,爐底冷卻能力高于其他高爐,為了減少鐵水環(huán)流對側(cè)壁的侵蝕,將爐底水量由原來的600 m3/h減少至500 m3/h。
2.4.2 長期使用釩鈦礦護爐
10號高爐護爐期間鐵中鈦含量控制在0.100%~0.120%,后期由于煉鋼要求Si+Ti<0.7%,高爐減少入爐鈦量,將鐵中鈦含量控制在0.060%~0.090%,仍能滿足護爐效果。同時,在護爐期間,終渣堿度由原來的1.16提升至1.18,促進渣中TiO2的還原,以達到護爐效果。
10號高爐為了減少冷卻設備破損,進行了風口質(zhì)量提升,加強煤槍狀態(tài)管理,以及壞風口減水制度建設等工作,實現(xiàn)了全年壞風口數(shù)量的減少,避免了大量水進入爐缸影響爐缸長壽。10號高爐近年風口破損統(tǒng)計見表1,可以看出,風口破損數(shù)量逐年降低。
表1 10號高爐近年風口破損數(shù)量統(tǒng)計Table 1 Statistics of Damaged Number of Tuyeres of No.10 BF in Recent Years 個
10號高爐優(yōu)化布料制度,通過縮小下部風口面積和縮小布料平臺采用5檔布料增加風量,中心加焦比例大幅度下降(見表2),爐芯溫度呈明顯上升趨勢(見圖5),爐缸更加活躍,減少了爐缸中心死料柱,減少了渣鐵環(huán)流帶來的側(cè)壁侵蝕。
表2 10號高爐近年中心加焦比例Table 2 Proportions of Adding Coke at Certer of No.10 BF in Recent Years %
圖5 2018年10號高爐爐芯溫度變化趨勢Fig.5 Change Trend of Furnace Core Temperatures of No.10 BF in 2018
通過采取上述措施,高爐近年來產(chǎn)能逐漸提升。2015-2018年10號高爐產(chǎn)能如表3所示。10號高爐2018年在確保爐缸長壽前提下實現(xiàn)了歷史最好經(jīng)濟指標,入爐焦比315 kg/tFe,煤比162 kg/tFe,燃料比515 kg/tFe,日平均產(chǎn)量7 500 t/d(同年4月份實現(xiàn)日平均產(chǎn)量7 780 t/d),在爐缸長壽的基礎上實現(xiàn)了產(chǎn)能的提升。
表3 2015-2018年10號高爐產(chǎn)能Table 3 Production Capacities of No.10 BF from 2015 to 2018 萬t
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠10號高爐針對爐缸長壽與高產(chǎn)能的問題,采取了提高原燃料質(zhì)量,重視爐型和爐缸管理,細化爐前操作,提高釩鈦礦護爐效果,控制冷卻設備破損及減少中心加焦比例等措施,護爐效果明顯,在爐缸長壽的基礎上實現(xiàn)了產(chǎn)能的提升,值得參考和借鑒。