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        鞍鋼Ф150 mm圓坯20#鋼生產(chǎn)實(shí)踐

        2022-10-15 07:49:26王成青蔣光南王華東譚振軍金龍于東寅
        鞍鋼技術(shù) 2022年5期
        關(guān)鍵詞:裂紋優(yōu)化生產(chǎn)

        王成青,蔣光南,王華東,譚振軍,金龍,于東寅

        (鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

        鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠二分廠 (以下簡(jiǎn)稱 “二分廠”)1#方圓坯鑄機(jī)于2014年9月改造升級(jí)為6機(jī)6流連鑄機(jī),設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)格有180 mm×180 mm、160 mm×160 mm、Ф170 mm 和 Ф185 mm。實(shí)際生產(chǎn)過程中,以方坯生產(chǎn)為主,試驗(yàn)生產(chǎn)過少量Ф185 mm圓坯,但沒有進(jìn)行量產(chǎn)。2020年下半年,二分廠為了滿足用戶需求生產(chǎn)Ф150 mm圓坯20#鋼。眾所周知,圓坯生產(chǎn)難度較方坯大,且對(duì)質(zhì)量要求更高,為保證成品管的質(zhì)量,要求圓坯坯料表面和內(nèi)部無裂紋,并且要防止大顆粒夾雜造成的鋼管內(nèi)表面缺陷。二分廠首次生產(chǎn)的圓坯出現(xiàn)了中間裂紋缺陷,因此對(duì)裂紋產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,以采取相應(yīng)措施消除鑄坯中間裂紋缺陷,提高鑄坯內(nèi)部質(zhì)量,滿足用戶需求。

        1 工藝概況

        圓坯20#鋼的標(biāo)準(zhǔn)成分見表1,生產(chǎn)工藝流程為:轉(zhuǎn)爐冶煉→LF精煉→鑄機(jī)連鑄(Φ150 mm圓坯)。

        表1 圓坯20#鋼的標(biāo)準(zhǔn)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table 1 Standard Compositions in No.20 Steel Round Billet(Mass Fraction) %

        2 圓坯軋制存在的問題及原因分析

        首次生產(chǎn)主要采用圓坯專用結(jié)晶器和引錠頭,參照方坯設(shè)計(jì)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行一定的優(yōu)化。實(shí)際生產(chǎn)的圓坯表面沒有發(fā)現(xiàn)縱裂等缺陷,橢圓度基本滿足要求,如圖1所示。

        圖1 首次生產(chǎn)圓坯實(shí)貌Fig.1 Appearance of Round Billets Produced for the First Time

        圓坯生產(chǎn)完成后,發(fā)往用戶進(jìn)行軋制試驗(yàn)。用戶根據(jù)實(shí)際需求,對(duì)鑄坯進(jìn)行了分切、裝爐、加熱,然后進(jìn)行穿孔軋制。在穿孔軋制過程中發(fā)現(xiàn),部分圓坯未能通過穿孔機(jī),端部出現(xiàn)了開裂的現(xiàn)象,導(dǎo)致坯料無法順利通過穿孔機(jī)造成卡鋼事故。圓坯穿孔開裂形貌如圖2所示。

        圖2 圓坯穿孔開裂形貌Fig.2 Appearance of Cracks at Pierced Round Billets

        在缺陷位置截取金相試樣,經(jīng)鑲嵌、磨制、拋光和4%的硝酸酒精溶液腐蝕后,置于光學(xué)顯微鏡下觀察分析,開裂位置可見大量氧化圓點(diǎn)及脫碳現(xiàn)象,裂紋尾段分叉,圖3為圓坯開裂位置顯微組織。

        圖3 圓坯開裂位置顯微組織Fig.3 Microscopic Structures in Cracking Locations of Round Billets

        分析認(rèn)為,氧化圓點(diǎn)和脫碳現(xiàn)象并不是在加熱爐內(nèi)短時(shí)間產(chǎn)生的,而是由圓坯坯料帶來。為了進(jìn)一步驗(yàn)證圓坯的內(nèi)部質(zhì)量,利用電鋸對(duì)鑄坯進(jìn)行了切割,觀察其端面情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有部分圓坯的端面存在嚴(yán)重的中間裂紋缺陷,中間裂紋形貌如圖4所示。

        圖4 中間裂紋形貌Fig.4 Appearance of Intermediate Cracks

        取圓坯枝晶樣進(jìn)行枝晶檢測(cè),發(fā)現(xiàn)部分圓坯的中間裂紋缺陷較嚴(yán)重,達(dá)到了2.5級(jí),枝晶檢查結(jié)果如圖5所示。由此可以判斷,鑄坯內(nèi)部中間裂紋導(dǎo)致穿孔時(shí)出現(xiàn)端部裂紋缺陷。

        圖5 枝晶檢查結(jié)果Fig.5 Inspection Results of Dendrite

        3 中間裂紋產(chǎn)生機(jī)理及影響因素

        鑄坯通過二次冷卻區(qū)時(shí)冷卻不均勻、溫度回升產(chǎn)生熱應(yīng)力或者坯殼鼓肚、對(duì)弧不正造成的外力作用于正在凝固的固液界面均可以產(chǎn)生中間裂紋[1]。中間裂紋的產(chǎn)生是鋼種高溫力學(xué)強(qiáng)度不能抵抗綜合應(yīng)力和應(yīng)變的結(jié)果。由于鑄坯凝固過程中各種外部應(yīng)力和鋼水凝固過程中產(chǎn)生的內(nèi)部應(yīng)力作用在液相穴前沿的固液交界面及附近區(qū)域上,當(dāng)綜合應(yīng)力和應(yīng)變超過該鋼種的固相線溫度附近的臨界強(qiáng)度和極限應(yīng)變量時(shí),固液界面處的坯殼已不能抵抗應(yīng)力和應(yīng)變的作用而產(chǎn)生開裂并向固相擴(kuò)展,由于鋼液已成半凝固態(tài)或固態(tài)使鋼水無法補(bǔ)充,裂紋便得以在鑄坯內(nèi)部產(chǎn)生[2]。

        影響中間裂紋的因素主要包括鋼水化學(xué)成分、澆鑄溫度、二次冷卻效果和拉矯機(jī)壓力等。鋼水中的磷、硫?yàn)橛泻υ?,磷在結(jié)晶過程中偏析傾向較大,容易使晶界脆化;硫的偏析受到錳的抑制而隨碳含量變化不大,但當(dāng)硫含量>0.020%時(shí),鋼中兩相區(qū)凝固界面的延伸率大大降低,硫形成的Ⅱ類硫化物引起晶間脆性成為裂紋優(yōu)先擴(kuò)展的地方[3]。鋼水的澆鑄溫度高會(huì)引起鑄坯柱狀晶發(fā)達(dá),鑄坯收縮量較大,相同冷卻強(qiáng)度時(shí)坯殼更薄,鑄坯高溫力學(xué)強(qiáng)度相對(duì)較低,特別是溫度過高而拉速較低時(shí),鑄坯更容易產(chǎn)生內(nèi)部裂紋。二次冷卻的目的是在鑄坯離開結(jié)晶器后,繼續(xù)對(duì)鑄坯進(jìn)行冷卻直到鑄坯彎曲凝固,20#鋼的高溫脆性曲線見圖6。

        圖6 20#鋼的高溫脆性曲線Fig.6 High Temperature Brittle Curves for No.20 Steel

        鑄坯在矯直前的表面溫度應(yīng)該避開700~900℃的鋼延性最低的“口袋區(qū)”。鑄坯進(jìn)入拉矯機(jī)后,受到的拉矯壓力越大,鑄坯的變形越大,橢圓度不良,也容易產(chǎn)生內(nèi)部裂紋缺陷。

        4 采取的措施

        4.1 鋼水成分的控制

        4.1.1 轉(zhuǎn)爐磷、硫含量的控制

        (1)轉(zhuǎn)爐冶煉20#鋼種的鐵水條件見表2。

        表2 鐵水條件Table 2 Conditions for Hot Metal

        轉(zhuǎn)爐工序增加了鐵水預(yù)處理工藝控制硫含量。對(duì)鐵水硫含量超過0.030%的罐次進(jìn)行脫硫扒渣處理,控制轉(zhuǎn)爐入爐硫含量在0.030%以下,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐罐內(nèi)硫含量穩(wěn)定控制在0.025%以下,為精煉LF爐脫硫創(chuàng)造穩(wěn)定的條件。優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐罐內(nèi)鋼水硫含量對(duì)比見圖7。

        圖7 優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐罐內(nèi)鋼水硫含量對(duì)比Fig.7 Comparison of Content of Sulfur in Molten Steel in Converter before and after Optimization

        從圖7可以看出,采用鐵水預(yù)處理工藝后,轉(zhuǎn)爐罐內(nèi)硫含量有了較大幅度降低,能夠?yàn)榫珶捗摿騽?chuàng)造有力條件,可以有效控制精煉處理周期,穩(wěn)定精煉鋼水搬出硫含量。

        (2)鋼水中的磷主要在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中去除。優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉過程的爐料結(jié)構(gòu),配加白灰調(diào)整爐渣堿度達(dá)到2.5~3.0;優(yōu)化槍位操作,采取高-低-高的模式;適當(dāng)提高廢鋼比,實(shí)現(xiàn)冶煉前期爐內(nèi)溫度的平緩上升,提高冶煉前期的去磷效果;出鋼時(shí)采取雙擋渣工藝控制轉(zhuǎn)爐下渣量,即出鋼前用軟質(zhì)擋渣塞堵出鋼口,減少“第一口”渣進(jìn)入罐內(nèi),出鋼末期利用擋渣標(biāo)進(jìn)行擋渣控制,使罐內(nèi)渣厚穩(wěn)定控制在80 mm以下,防止精煉處理過程中鋼水回磷量過多,造成成品磷含量高,影響鑄坯內(nèi)部質(zhì)量。轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)溫度得到穩(wěn)定控制,在滿足精煉工序進(jìn)站溫度需求的同時(shí),轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量達(dá)到0.020%以下的工藝設(shè)計(jì)要求。優(yōu)化后轉(zhuǎn)爐各工藝參數(shù)見表3。優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐罐內(nèi)鋼水磷含量對(duì)比見圖8。

        表3 轉(zhuǎn)爐工藝參數(shù)Table 3 Technical Parameters for Converter

        圖8 優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐罐內(nèi)鋼水磷含量對(duì)比Fig.8 Comparison of Content of Phosphorus in Molten Steel in Converter before and after Optimization

        從圖8可以看出,優(yōu)化后轉(zhuǎn)爐罐內(nèi)鋼水磷含量有一定幅度的降低,且分布較為集中,可進(jìn)一步降低磷元素對(duì)鑄坯裂紋的影響。

        4.1.2 精煉過程硫含量的控制

        鋼中的硫含量是影響鑄坯質(zhì)量的最主要因素之一,精煉處理過程中,應(yīng)盡可能的降低鋼中硫含量??紤]到鑄機(jī)澆鑄過程中的絮流問題,在20#鋼種成分設(shè)計(jì)上,沒有鋁含量的控制要求,主要依靠硅元素進(jìn)行脫硫處理,但是脫硫效果一般。為進(jìn)一步降低鋼水中的硫含量,精煉處理過程中,除了細(xì)化造渣料的加入時(shí)機(jī)及加入量外,還增加了化渣劑的使用,提高了化渣效果,脫硫效果有了進(jìn)一步的改善。優(yōu)化前后精煉搬出鋼水硫含量對(duì)比見圖9。從圖9可以看出,優(yōu)化后精煉搬出鋼水硫含量有了明顯降低。

        圖9 優(yōu)化前后精煉搬出鋼水硫含量對(duì)比Fig.9 Comparison of Content of Sulfur in Molten Steel Discharging from LF before and after Optimization

        4.2 中間包溫度的控制

        首次生產(chǎn)圓坯過程中,考慮到圓坯的規(guī)格小,澆鋼周期相對(duì)較長(zhǎng),為保證順利澆鑄,鋼水的過熱度設(shè)計(jì)相對(duì)偏高,結(jié)果鑄坯柱狀晶發(fā)達(dá),鑄坯收縮量較大,相同的冷卻強(qiáng)度下坯殼更薄,鑄坯高溫力學(xué)強(qiáng)度相對(duì)較低,特別是溫度過高而拉速較低時(shí),更容易產(chǎn)生鑄坯內(nèi)部裂紋。因此將鋼水過熱度降低5℃。為保證澆鋼周期穩(wěn)定,拉速要求穩(wěn)定在(2.1±0.1)m/min。機(jī)前澆鑄過程中,保證實(shí)際過熱度不高于設(shè)計(jì)過熱度目標(biāo)值±5℃,同時(shí),罐與罐之間的過熱度控制要穩(wěn)定,波動(dòng)要小,以實(shí)現(xiàn)鑄坯質(zhì)量的穩(wěn)定控制。為保證精煉搬出鋼水溫度的穩(wěn)定控制,采取了以下措施:鋼水罐選擇紅罐出鋼,透氣磚選擇前5回的罐次,保證鋼水的起翻效果;不同罐次間,根據(jù)前罐中間包實(shí)際溫度情況及鋼水的靜置時(shí)間等,微調(diào)整LF搬出溫度;中間包烘烤時(shí)間為2.5~3.0 h,保證中間包烘烤效果;加強(qiáng)上下工序間的溝通與協(xié)調(diào),保證供鋼節(jié)奏,確保澆鑄周期穩(wěn)定,拉速恒定。圖10為優(yōu)化前后中間包過熱度的對(duì)比。

        圖10 優(yōu)化前后中間包過熱度的對(duì)比Fig.10 Comparison of Degrees of Overheat in Tundish before and after Optimization

        從圖10可以看出,優(yōu)化后的中間包過熱度有了明顯的降低,有利于鑄坯內(nèi)部裂紋的控制。

        4.3 二冷工藝的控制

        二次冷卻的目的是在鑄坯離開結(jié)晶器后,繼續(xù)對(duì)鑄坯進(jìn)行氣霧冷卻,直到完全凝固。參考20#鋼的高溫脆性曲線,在矯直前鑄坯溫度應(yīng)該避開鋼延性最低的“口袋區(qū)”,所以,二冷區(qū)鑄坯表面溫度應(yīng)控制在鋼延性最高的溫度區(qū),即900℃以上。二分廠是在方坯鑄機(jī)的基礎(chǔ)上采用圓坯結(jié)晶器,通過更換圓坯專用的二冷區(qū)一段段位進(jìn)行生產(chǎn)的,所以,在二冷噴淋上,主要通過調(diào)整二冷水的分配系數(shù)控制各段位的比水量,總的比水量為0.5 L/kg,實(shí)現(xiàn)所需要的霧化效果。在生產(chǎn)圓坯前,對(duì)二冷噴嘴、噴淋架等進(jìn)行檢查確認(rèn),保證噴淋條無歪斜或開焊,噴嘴無分叉或堵塞。實(shí)際生產(chǎn)過程中,拉速恒定為2.0 m/min時(shí),對(duì)入拉矯機(jī)前的鑄坯進(jìn)行測(cè)溫,矯直前的鑄坯溫度見表4。

        表4 矯直前的鑄坯溫度Table 4 Round Billet Temperature before Straightening℃

        從表4實(shí)際測(cè)得的鑄坯溫度推斷,設(shè)計(jì)的工藝參數(shù)基本滿足鑄坯的內(nèi)部質(zhì)量要求。鑄機(jī)兩側(cè)的邊流與中間的各流之間相比,鑄坯溫度要略低一些,這是因?yàn)檫吜麒T坯出拉矯后,熱量向外輻射散去造成。

        4.4 鑄機(jī)拉矯工藝的控制

        生產(chǎn)圓坯時(shí),采用的是方坯拉矯機(jī)連續(xù)矯直。由于圓坯表面與拉矯輥的接觸面積發(fā)生變化,如果采用方坯的拉矯力,勢(shì)必造成圓坯的橢圓度不良,因此,對(duì)拉矯機(jī)的拉矯壓力進(jìn)行了優(yōu)化,通過不斷摸索試驗(yàn),根據(jù)測(cè)得的鑄坯橢圓度情況,逐漸降低拉矯的壓力,最終確定了實(shí)際拉矯壓力為方坯的70%,滿足了拉坯需求的同時(shí),鑄坯的橢圓度也滿足質(zhì)量要求。

        5 取得的效果

        采取上述措施后,用電鋸切割所生產(chǎn)的圓坯,觀察其端面沒有發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷,各流鑄坯切割后實(shí)貌見圖11。將后續(xù)生產(chǎn)的圓坯發(fā)往用戶進(jìn)行軋制生產(chǎn),圓坯能夠順利通過穿孔機(jī),未再發(fā)生卡鋼事故。圓坯實(shí)物質(zhì)量滿足了用戶要求。

        圖11 各流鑄坯切割后實(shí)貌Fig.11 Appearance of Billets after Cutting Various Casting Blanks

        6 結(jié)語

        分析了鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠生產(chǎn)的Ф150 mm圓坯20#鋼鑄坯中間裂紋產(chǎn)生原因后,采取鐵水預(yù)處理工藝、轉(zhuǎn)爐低溫冶煉操作、精煉化渣控制硫含量;過熱度降低5℃,機(jī)前澆鑄過程中保證實(shí)際過熱度不高于設(shè)計(jì)過熱度目標(biāo)值±5℃,確保鑄機(jī)恒速操作;更換圓坯專用段位,提高鑄坯出結(jié)晶器后的二冷效果,生產(chǎn)前對(duì)二冷水嘴檢查維護(hù),實(shí)現(xiàn)鑄坯均勻冷卻,控制回溫幅度。解決了Ф150 mm圓坯20#鋼鑄坯中間裂紋缺陷問題,用戶在軋制過程中未再發(fā)生卡鋼事故,實(shí)物質(zhì)量滿足了要求。

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