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        強(qiáng)底吹供氣模式下轉(zhuǎn)爐爐底和爐型維護(hù)技術(shù)

        2022-10-14 03:39:42
        四川冶金 2022年4期
        關(guān)鍵詞:爐型爐襯供氣

        魏 哲

        (山西工程職業(yè)學(xué)院,山西 太原 030009)

        國內(nèi)頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐多使用透氣磚式底吹供氣元件[1],底吹供氣強(qiáng)度較小,不易形成底吹蘑菇頭保護(hù)底槍,且爐底容易上漲造成底槍堵塞或爐底躥氣侵蝕爐襯,造成爐襯侵蝕不均衡,轉(zhuǎn)爐爐型變差,攪拌不均勻。本文采用“中心管+環(huán)管”強(qiáng)底吹供氣模式,研究轉(zhuǎn)爐爐底和爐型的維護(hù)技術(shù),實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐爐型的穩(wěn)定控制。

        1 底吹供氣元件的布置

        某鋼廠擁有2座180 t轉(zhuǎn)爐,曾使用彌散型透氣磚底吹供氣裝置,供氣強(qiáng)度小,易因爐底串氣造成耳軸等部位爐襯侵蝕嚴(yán)重,爐齡縮短。為延長爐底底吹壽命,提高供氣強(qiáng)度,維護(hù)好爐型,保證經(jīng)濟(jì)爐齡,采用“中心管+環(huán)管”強(qiáng)底吹供氣模式,其中“中心管”內(nèi)徑7 mm,“環(huán)縫”寬度1 mm,6個底吹元件在距離爐底中心0.4D范圍內(nèi)不同位置布置,底吹強(qiáng)度由0.03 Nm3/(min·t)提高到0.17 Nm3/(min·t),滿足了轉(zhuǎn)爐大流量底吹要求,大幅提高熔池鋼水?dāng)嚢鑿?qiáng)度,有效促進(jìn)了煉鋼碳氧反應(yīng)的進(jìn)行[2]。

        圖1 底吹元件布置示意圖

        2 爐襯侵蝕和維護(hù)機(jī)理分析

        2.1 使用透氣磚供氣元件時爐襯侵蝕機(jī)理

        當(dāng)使用透氣磚供氣元件時,由于供氣壓力小,氣流以氣泡的形式進(jìn)入熔池,底吹部位產(chǎn)生“氣錘效應(yīng)”,氣泡脫離透氣磚端部的瞬間對其周圍的耐火材料產(chǎn)生沖擊,同時引起局部的鋼水劇烈攪動,由于氣體與鋼水的共同沖刷,在透氣磚周圍形成凹坑,凹坑越深對流傳熱越差,越加劇透氣磚的蝕損[3-4]。因上述原因,透氣磚壽命縮短,再加上底吹供氣強(qiáng)度小容易被渣層覆蓋造成底吹堵塞,導(dǎo)致爐役中后期爐底實際沒有底吹效果,并且爐底增高后,整個爐型結(jié)構(gòu)變差,流場紊亂,爐襯整體侵蝕加快。

        2.2 “中心管+環(huán)管”底吹供氣模式爐襯維護(hù)機(jī)理

        (1)快速成渣

        使用“中心管+環(huán)管”底吹供氣元件后,底吹強(qiáng)度大大增加,消除了底吹堵塞影響,同時使吹煉結(jié)束保持較大留渣量可行,使下爐轉(zhuǎn)爐后快速成渣,并且前期渣具有一定堿度及MgO含量,避免了前期酸性渣對爐襯的侵蝕。

        (2)爐底流動改善

        使用透氣磚時,熔池攪拌主要依靠頂槍氧氣攪動,氧槍射流沖擊液面形成凹坑,重力作用下凹坑邊部鋼液向下運動,周圍鋼水填補(bǔ)這部分鋼水位置帶動鋼水運動。這種情況下熔池表面攪拌較好,但是熔池內(nèi)部攪拌較差,透氣磚供氣強(qiáng)度小,爐底鋼水流動較弱,容易形成積渣造成爐底上漲[3]-[4]。使用“中心管+環(huán)管”底吹供氣元件后,底吹強(qiáng)度大大增加,底吹氣體帶動鋼水向上的動能增強(qiáng),在爐壁與底吹元件間形成較強(qiáng)的底部環(huán)流,能夠避免渣子粘附,保持爐底高度。

        (3)冷卻效果加強(qiáng)

        “中心管+環(huán)管”供氣保證底吹元件有良好的冷卻性能,實際使用中在底吹元件上面不會形成蘑菇頭,但是以底吹眼為中心會形成直徑接近20 cm的暗圈,表明這一區(qū)域溫度較低,減少了耐火材料的侵蝕,“中心管+環(huán)管”底吹元件吹煉過程中溫度變化范圍要比使用透氣磚時小。

        (4)隆起保護(hù)

        底吹供氣強(qiáng)度提高后,爐壁與底吹元件間形成的底部環(huán)流變強(qiáng),鋼水沿爐壁向下運動沖擊爐底部位移動,由透氣磚供氣時接近透氣磚向爐壁方向移動,距離底吹元件有一定距離,使鋼流在底吹元件之前上揚,非但不會形成凹坑,反而會在底吹元件周圍形成一定高度的隆起,對底吹元件形成保護(hù)。

        3 轉(zhuǎn)爐強(qiáng)底吹供氣制度

        隨著轉(zhuǎn)爐底吹供氣強(qiáng)度增加,熔池攪拌效果明顯改善,由于轉(zhuǎn)爐采用濺渣護(hù)爐技術(shù),濺渣結(jié)束后爐底有一定渣層,這對有效底吹強(qiáng)度有一定的抵消作用[5],在保證底吹壽命的前提下,要提高轉(zhuǎn)爐熔池的動力學(xué)效果,選擇將底吹供氣強(qiáng)度提高到0.25 Nm3/(min·t),提高供氣強(qiáng)度是保證良好底吹效果的關(guān)鍵因素。

        為此開展試驗研究,確定冶煉過程各階段轉(zhuǎn)爐底吹供氣強(qiáng)度如表1所示:

        表1 180t轉(zhuǎn)爐底吹元件改造后冶煉各階段供氣制度表

        底吹供氣強(qiáng)度提高后,可有效增強(qiáng)底吹攪拌效果,促進(jìn)脫磷脫碳反應(yīng)進(jìn)行,加快熔池脫碳速度,降低鋼液中溶解氧含量。采用新型供氣元件后,優(yōu)化調(diào)整了轉(zhuǎn)爐底吹供氣強(qiáng)度。對比180 t轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐冶煉過程中底吹供氣強(qiáng)度曲線如圖2所示。

        圖2 180 t轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化后底吹供氣強(qiáng)度

        轉(zhuǎn)爐底吹供氣系統(tǒng)改造后,改變了原底部供氣不足的狀況,提高了熔池攪拌能力,增加了渣鋼反應(yīng)界面,促使碳-氧反應(yīng)均衡進(jìn)行,吹煉更加平穩(wěn),脫碳速度加快,供氧時間縮短。同時使熔池內(nèi)鋼水成分和溫度分布更加均勻,有利于準(zhǔn)確控制出鋼溫度和鋼水成分,提高鋼水質(zhì)量[6]。

        4 轉(zhuǎn)爐爐底和爐型維護(hù)

        4.1 爐底厚度穩(wěn)定控制

        180 t轉(zhuǎn)爐的爐底厚度為1 250 mm,冶煉過程定期采用測厚儀對轉(zhuǎn)爐爐型進(jìn)行測定,依據(jù)測量數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)護(hù)。采用新型底吹供氣元件和高強(qiáng)度供氣制度后,針對新爐役初期,試驗確定新砌爐底以侵蝕250 mm為宜,原因是底槍耐火磚侵蝕250 mm時,上面覆蓋100~200 mm的渣層加以保護(hù),正好與爐底厚度相仿,既能保證供氣元件的透氣效果,又能保證穩(wěn)定的爐容比,便于爐型穩(wěn)定控制。

        通過不斷試驗實踐,確定爐底維護(hù)控制要點為:

        (1)通過測量爐底,將爐底變化幅度控制在100~200 mm以內(nèi);當(dāng)爐底過薄,侵蝕厚度≥300 mm,應(yīng)采取延長濺渣時間、加大濺渣頻率、粘渣掛渣等方法,促使?fàn)t底生長。

        (2)根據(jù)底吹供氣元件的壓力-流量關(guān)系、爐底測量結(jié)果,若發(fā)現(xiàn)爐底上漲較高,采取如下措施:

        ①濺渣護(hù)爐采用“兩低、一高、一短”的方法,即“兩低”指濺渣槍位低,渣中(MgO)要低(8 %~10 %)?!耙桓摺敝笧R渣N2壓力要高?!耙欢獭敝笧R渣時間要短,基本上≤3.5 min。

        ②采用提高底吹氣量的方法,增加復(fù)吹效果。

        ③采用出鋼后不調(diào)渣工藝,直接進(jìn)行濺渣操作。

        (3)轉(zhuǎn)爐冶煉各階段底吹供氣流量根據(jù)爐役不同階段進(jìn)行調(diào)整,以保持底氣暢通為目標(biāo),同時對爐底濺渣層的厚度做出規(guī)定,爐役前期100 mm左右,爐役中期150~200 mm,爐役后期200~250 mm。

        4.2 爐型的維護(hù)與穩(wěn)定控制

        針對大流量轉(zhuǎn)爐底吹供氣工藝,進(jìn)行了轉(zhuǎn)爐爐型的維護(hù)技術(shù)研究,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐爐型的穩(wěn)定控制。主要技術(shù)措施如下:

        (1)采用“中心管+環(huán)管”底吹供氣模式后,研究計算了底吹氣體不同的壓力、流量時,中心管氣體沖入鋼液受熱膨脹的高度,確定底吹供氣強(qiáng)度≥0.10 Nm3/(min·t),底吹氣體形成的鋼水流動不會對爐底耐火材料造成侵蝕形成凹坑。

        轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件實現(xiàn)單獨供氣模式后,轉(zhuǎn)爐各支管底吹供氣流量根據(jù)不同吹煉階段、侵蝕情況動態(tài)調(diào)整,保持底氣暢通和爐底侵蝕均勻,避免了躥氣造成局部攪拌過大對耳軸爐襯等部位的侵蝕。

        (2)轉(zhuǎn)爐底吹供氣強(qiáng)度增加后,消除了底吹元件的堵塞,轉(zhuǎn)爐濺渣后保持較大的留渣量,提高了下一爐轉(zhuǎn)爐前期成渣速度,避免了前期酸性渣對爐襯的侵蝕;

        (3)在穩(wěn)定控制爐底厚度的同時,優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐濺渣工藝,底吹氣體冷卻后的爐渣粘附力強(qiáng),爐襯厚度控制穩(wěn)定。轉(zhuǎn)爐濺渣工藝參數(shù)見表2。

        表2 轉(zhuǎn)爐大流量底吹供氣下濺渣工藝制度

        (4)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐裝料前鋪底石灰加入量及加入工藝。石灰、輕燒白云石等輔料加入量增大,石灰加入后搖爐使石灰鋪到加廢鋼沖擊區(qū),減少廢鋼對爐襯的沖擊,規(guī)定廢鋼加入后再加鐵水操作,使鐵水沖擊到廢鋼上,避免鐵水流對爐襯侵蝕,保證轉(zhuǎn)爐爐型不變。

        4.3 爐底爐型維護(hù)效果分析

        采取爐底爐型維護(hù)技術(shù)后,分析對比1#BOF本爐役和2#爐上爐役(全部使用透氣磚)爐襯侵蝕情況,具體分析如下表所示:

        表3 爐襯侵蝕情況比較

        通過上表數(shù)據(jù)對比可知,1#轉(zhuǎn)爐的爐襯侵蝕(冶煉脫硅爐襯侵蝕厚度除外)明顯低于2#轉(zhuǎn)爐,說明目前1#轉(zhuǎn)爐使用的底吹供氣模式(中心管+環(huán)管)爐襯的侵蝕速度最慢,在耳軸部位體現(xiàn)的更為突出,這與1#轉(zhuǎn)爐底吹一直裸露有一定關(guān)系。

        圖3 1#BOF本爐役爐況

        圖4 2#BOF上爐役爐況

        通過對比上圖可知:1#轉(zhuǎn)爐爐底維護(hù)的比較好,基本沒有出現(xiàn)爐底大的起伏,僅在冶煉完脫硅后特意將爐底維護(hù)起來;2#轉(zhuǎn)爐使用透氣磚時爐底維護(hù)的非常不好,長時間處于高爐底情況。上述情況間接表明了1#轉(zhuǎn)爐底吹供氣模式,即“中心管+環(huán)管”的底吹效果是最佳的。

        圖5為180 t轉(zhuǎn)爐爐齡2 600次時使用不同底吹供氣元件爐型比較,可以看出使用透氣磚時爐型較差,爐底高低不平,造成耳軸部位侵蝕大;轉(zhuǎn)爐使用“中心管+環(huán)管”時,爐底高度均勻,整體爐型良好,爐襯侵蝕很小。

        (a)使用“透氣磚”時爐型 (b)使用“中心管+環(huán)管”時爐型圖5 180 t轉(zhuǎn)爐使用不同底吹供氣元件時爐型比較

        5 結(jié)論

        通過分析使用透氣磚時爐襯侵蝕,探索了“中心管+環(huán)管”底吹供氣模式爐襯維護(hù)機(jī)理,開發(fā)了轉(zhuǎn)爐強(qiáng)底吹供氣制度,實施單獨供氣模式,設(shè)置冶煉各階段供氣強(qiáng)度,并根據(jù)爐役不同階段進(jìn)行調(diào)整;在穩(wěn)定控制爐底厚度的同時,采取優(yōu)化轉(zhuǎn)爐濺渣工藝、濺渣后保持較大的留渣量、裝料前調(diào)整鋪底石灰加入量及加入工藝等措施,實現(xiàn)了爐底和爐型的穩(wěn)定控制。

        在強(qiáng)底吹供氣模式下,濺渣護(hù)爐效果好,爐襯侵蝕小,解決了轉(zhuǎn)爐底吹元件供氣量小不易形成蘑菇頭、爐底上漲堵槍或躥氣侵蝕爐襯、

        底吹元件不能單獨供氣、某一底吹管堵不能及時復(fù)通,造成偏流攪拌不均勻等問題。當(dāng)前轉(zhuǎn)爐各部位爐襯侵蝕速度在0.5 mm/爐以下,整體爐型維護(hù)較好。此外,轉(zhuǎn)爐底吹壽命得到了較大提升,達(dá)到了保持底吹效果與爐底侵蝕間的平衡,實現(xiàn)了底吹與爐齡同步的目標(biāo)。

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