曹艷明,呂曉東,孟小霞
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司公司,成都 610051)
某水電站總裝機(jī)4臺(tái),共2 400 MW,每臺(tái)機(jī)組均配置有5套機(jī)組測(cè)速裝置:分別安裝于機(jī)組測(cè)溫柜內(nèi)電腦轉(zhuǎn)速測(cè)控儀(主要用于蠕動(dòng)探測(cè),以下簡(jiǎn)稱蠕動(dòng)測(cè)速裝置)、風(fēng)閘制動(dòng)測(cè)速控制柜內(nèi)轉(zhuǎn)速監(jiān)控裝置(以下簡(jiǎn)稱制動(dòng)測(cè)速裝置)、純機(jī)械過速保護(hù)裝置、調(diào)速器A套調(diào)節(jié)器測(cè)速裝置和調(diào)速器B套調(diào)節(jié)器測(cè)速裝置。其中,蠕動(dòng)測(cè)速裝置、轉(zhuǎn)速監(jiān)控裝置和純機(jī)械過速保護(hù)裝置這3套裝置的過速信號(hào)均直接動(dòng)作于監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)組過速保護(hù)停機(jī)。
2020年08月03日05∶00∶32,監(jiān)控CCS發(fā)出以下信號(hào):
——#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne動(dòng)作;——#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>145%Ne動(dòng)作;——#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>145%Ne復(fù)歸;——#3機(jī)測(cè)溫柜-蠕動(dòng)裝置綜合故障報(bào)警;——#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne復(fù)歸;——電氣過速148%(測(cè)速、測(cè)溫),3號(hào)機(jī)組緊急落門停機(jī)操作(流程自啟動(dòng));——#3機(jī)組開出第2點(diǎn)動(dòng)作(#3機(jī)停機(jī)令);——#3機(jī)組開出第9點(diǎn)動(dòng)作(#3機(jī)投入急停電磁閥);——#3機(jī)組開出第14點(diǎn)動(dòng)作(#3機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)退出令);——#3機(jī)組開出第75點(diǎn)動(dòng)作(#3機(jī)投入事故配壓閥電磁閥);——#3機(jī)組開出第129點(diǎn)動(dòng)作(#3機(jī)事故快速閉門;——#3機(jī)組開出第131點(diǎn)復(fù)歸(#3機(jī)無事故);——#3機(jī)嚴(yán)重事故停機(jī)流程執(zhí)行中動(dòng)作;——#3機(jī)緊急落門事故停機(jī)動(dòng)作;——#3機(jī)事故停機(jī)過程中動(dòng)作;——#3機(jī)停機(jī)過程中動(dòng)作。
隨后,#3機(jī)組按照事故停機(jī)流程停機(jī)。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查、查詢相關(guān)歷史數(shù)據(jù)并對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,判定導(dǎo)致此次異常事件發(fā)生的原因有3個(gè)方面:
當(dāng)天04∶09∶10時(shí)許,CCS就已經(jīng)同時(shí)發(fā)“#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne動(dòng)作”、“#3機(jī)測(cè)溫屏空冷器進(jìn)風(fēng)溫度過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏空冷器出風(fēng)溫度過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏水導(dǎo)油槽油溫#2過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏水導(dǎo)油槽油溫#1過高”報(bào)警信號(hào),如圖1所示。
圖1 04∶09∶10時(shí)的簡(jiǎn)報(bào)信息
05∶00∶32時(shí)許,蠕動(dòng)測(cè)速裝置再次發(fā)出“#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne動(dòng)作”和“#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>145%Ne動(dòng)作”信號(hào)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)生以上信號(hào)的蠕動(dòng)測(cè)速裝置、空冷器出風(fēng)測(cè)溫儀、空冷器進(jìn)風(fēng)測(cè)溫儀、水導(dǎo)油槽油溫#1測(cè)溫儀及水導(dǎo)油槽油溫#2測(cè)溫儀5個(gè)裝置緊密安裝在一起。結(jié)構(gòu)布局圖如圖2所示。
圖2 結(jié)構(gòu)布局圖
該電站曾發(fā)生過一定范圍內(nèi)大概率可以引起測(cè)溫儀“溫度過高”報(bào)警信號(hào)誤開出事件。測(cè)試停止,開出信號(hào)馬上復(fù)歸的情況。說明該系列的測(cè)溫儀產(chǎn)品抗干擾能力較弱。
故初步分析原因1不排除外部干擾導(dǎo)致測(cè)溫儀及蠕動(dòng)測(cè)速裝置信號(hào)誤開出。
查詢機(jī)組LCU設(shè)備圖紙可知,異常期間產(chǎn)生的“#3機(jī)測(cè)溫屏空冷器進(jìn)風(fēng)溫度過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏空冷器出風(fēng)溫度過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏水導(dǎo)油槽油溫#2過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏水導(dǎo)油槽油溫#1過高”、“#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne動(dòng)作”、“#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>145%Ne動(dòng)作”、“#3機(jī)測(cè)溫柜-蠕動(dòng)裝置綜合故障報(bào)警”這7個(gè)報(bào)警信號(hào)均由機(jī)組LCU SOE10板件處理后產(chǎn)生且緊密分布在一起,同時(shí)報(bào)警動(dòng)作信號(hào)及復(fù)歸信號(hào)事故產(chǎn)生時(shí)標(biāo)一致。
故初步分析原因2不排除機(jī)組LCU SOE10板件故障,導(dǎo)致其中的部分信號(hào)誤開出。
現(xiàn)場(chǎng)檢查#3機(jī)組蠕動(dòng)測(cè)速裝置,各輸出節(jié)點(diǎn)參數(shù)設(shè)置正確,并觀察到#3機(jī)組蠕動(dòng)測(cè)速裝置上“過速記憶”指示燈點(diǎn)亮。記憶最大轉(zhuǎn)速118.2%Ne。蠕動(dòng)測(cè)速現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,如圖3所示。
圖3 蠕動(dòng)測(cè)速裝置現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
查詢?nèi)鋭?dòng)測(cè)速裝置說明書可知:“過速記憶”指示燈僅在轉(zhuǎn)速達(dá)到145%Ne以上時(shí)才會(huì)點(diǎn)亮,同時(shí)開出“轉(zhuǎn)速>145%Ne”信號(hào),并記錄下當(dāng)時(shí)最大轉(zhuǎn)速。而現(xiàn)場(chǎng)裝置記憶到的最大轉(zhuǎn)速為118.2%Ne且機(jī)組實(shí)際并未過速。
故初步分析原因3不排除機(jī)組蠕動(dòng)測(cè)速裝置故障。不僅產(chǎn)生錯(cuò)誤的“過速記憶”信息,同時(shí)誤開出“轉(zhuǎn)速>115%Ne”和“轉(zhuǎn)速>145%Ne”信號(hào)。
對(duì)以上3種情況進(jìn)行總結(jié)與歸納如下,見表1。
表1 設(shè)備異常原因分析
通過調(diào)閱2020年08月03日04∶09和2020年08月03日05∶00時(shí)間段工業(yè)電視視頻,未發(fā)現(xiàn)此時(shí)間段機(jī)組測(cè)溫柜附近有人員經(jīng)過或其它異?,F(xiàn)象。故排除原因1:外部干擾導(dǎo)致測(cè)溫儀及蠕動(dòng)測(cè)速裝置信號(hào)誤開出。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查“#3機(jī)測(cè)溫屏空冷器進(jìn)風(fēng)溫度過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏空冷器出風(fēng)溫度過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏水導(dǎo)油槽油溫#2過高”、“#3機(jī)測(cè)溫屏水導(dǎo)油槽油溫#1過高”、“#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>115%Ne動(dòng)作”、“#3機(jī)測(cè)溫柜-機(jī)組轉(zhuǎn)速>145%Ne動(dòng)作”、“#3機(jī)測(cè)溫柜-蠕動(dòng)裝置綜合故障報(bào)警”這7個(gè)報(bào)警信號(hào)回路,接線均正確、端子接線緊固、屏蔽線接地正常。將機(jī)組LCU SOE10板件郵寄回生產(chǎn)廠家進(jìn)行返廠檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)該板件有任何異常(注:由于蠕動(dòng)測(cè)速裝置廠家已停止生產(chǎn)該產(chǎn)品且不再提供該裝置的后續(xù)服務(wù),故蠕動(dòng)測(cè)速裝置未能進(jìn)行返廠檢測(cè))。故排除原因2:機(jī)組LCU SOE10板件故障。
查詢異常期間#3機(jī)組調(diào)速器、制動(dòng)測(cè)速及蠕動(dòng)測(cè)速三個(gè)裝置所測(cè)量的轉(zhuǎn)速曲線發(fā)現(xiàn):三個(gè)裝置所測(cè)量的實(shí)際轉(zhuǎn)速均未過速,且蠕動(dòng)測(cè)速裝置所測(cè)量的轉(zhuǎn)速在機(jī)組事故停機(jī)時(shí)突降為0%Ne,呈現(xiàn)明顯的故障狀態(tài)。如圖4所示。
圖4 現(xiàn)場(chǎng)各測(cè)速裝置轉(zhuǎn)速測(cè)值曲線
綜上可知:本次#3機(jī)組異常落門停機(jī)的原因?yàn)椋?3機(jī)組蠕動(dòng)測(cè)速裝置故障,導(dǎo)致裝置轉(zhuǎn)速測(cè)量異常,“轉(zhuǎn)速>115%Ne”和“轉(zhuǎn)速>145%Ne”信號(hào)輸出接點(diǎn)誤開出。
根據(jù)NB/T 35004—2013《水力發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》第4.1.8條“機(jī)組二級(jí)過速保護(hù)應(yīng)裝設(shè)機(jī)械和電氣兩種信號(hào)源的轉(zhuǎn)速信號(hào)器”和第4.1.9條“機(jī)組電氣轉(zhuǎn)速信號(hào)器應(yīng)具有電壓互感器和齒盤兩種測(cè)頻方式冗余輸入”要求。目前該水電站機(jī)組已配置純機(jī)械過速保護(hù)裝置和制動(dòng)測(cè)速裝置,且制動(dòng)測(cè)速裝置輸入為雙通道,齒盤探頭測(cè)量為主,電壓互感器測(cè)量為輔。滿足上述NB/T 35004的有關(guān)規(guī)定,且滿足機(jī)組正常啟停機(jī)控制和事故停機(jī)流程控制的需要。采取以下處理措施:
(1) 在征詢電力設(shè)計(jì)院同意后,電站修改了監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)組過速保護(hù)停機(jī)條件,蠕動(dòng)測(cè)速裝置輸出至監(jiān)控系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速接點(diǎn)不啟動(dòng)事故停機(jī)流程,僅做監(jiān)測(cè)報(bào)警用。
(2) 對(duì)蠕動(dòng)測(cè)速裝置進(jìn)行換型,選用更加穩(wěn)定、可靠、抗干擾能力更強(qiáng)的成熟產(chǎn)品。
考慮到機(jī)組事故停機(jī)流程的所有啟動(dòng)條件均存在信號(hào)誤動(dòng)的可能,建議在啟動(dòng)條件中增加防止電氣過速保護(hù)誤動(dòng)的邏輯:
(1) 在機(jī)組運(yùn)行出現(xiàn)電氣過速保護(hù)信號(hào)時(shí),可綜合其它回路測(cè)得的機(jī)組實(shí)際頻率值,如果電氣過速保護(hù)信號(hào)動(dòng)作而機(jī)組頻率正常,則僅發(fā)出機(jī)組過速報(bào)警。
(2) 在機(jī)組運(yùn)行出現(xiàn)電氣過速保護(hù)信號(hào)時(shí),可綜合發(fā)電機(jī)出口斷路器GCB狀態(tài),如果電氣過速保護(hù)信號(hào)動(dòng)作而GCB在合閘狀態(tài),則僅發(fā)出機(jī)組過速報(bào)警。
機(jī)組過速保護(hù)配置時(shí)既要做好防拒動(dòng)的配置,也要考慮防誤動(dòng)的措施。畢竟機(jī)組飛逸危害極大,事故嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致導(dǎo)水機(jī)構(gòu)被破壞,造成機(jī)組大量跑水,進(jìn)而演變成水淹廠房的重特大事故,給水電站安全運(yùn)行和國(guó)有資產(chǎn)帶來嚴(yán)重?fù)p失。本文通過對(duì)機(jī)組異常落門停機(jī)事件的故障查找及原因分析的過程進(jìn)行了總結(jié)、歸納,并有針對(duì)性地提出了相應(yīng)的處理措施和預(yù)防建議,希望能在機(jī)組過速保護(hù)配置和裝置選型方面進(jìn)行優(yōu)化,從而保障水電站機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。